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      循環(huán)水應用技術管理與優(yōu)化控制分析

      2020-07-06 02:33:54劉大勇
      吉林化工學院學報 2020年5期
      關鍵詞:倍數(shù)冷卻水殺菌

      石 磊,劉大勇

      (1.吉林石化公司 有機合成廠,吉林 吉林 132000;2.吉林吉大化肥有限公司,吉林 吉林 132000)

      我國工業(yè)冷卻水約占工業(yè)總用水量的50%~80%[1],如何利用好工業(yè)冷卻水形成正常的循環(huán)系統(tǒng),成為循環(huán)水管理的突破點.循環(huán)水管理的關鍵之一是如何做好循環(huán)冷卻塔的優(yōu)化運行,提升濃縮倍數(shù),達到節(jié)水目的.濃縮倍數(shù)是循環(huán)冷卻水系統(tǒng)運行一項重要參數(shù),它是循環(huán)冷卻水與補充水含鹽量的比值[2].是宏觀表示循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中鹽量平衡時重要水質指標.循環(huán)水場運行優(yōu)化主要體現(xiàn)在濃縮倍數(shù)控制和優(yōu)化上.二是做好循環(huán)水水質的控制,確保各項離子達標控制,降低腐蝕離子濃度,防止換熱設備與管路結垢和腐蝕[1].為此循環(huán)水應用技術管理和優(yōu)化控制顯得成為重要.

      1 本廠循環(huán)水現(xiàn)狀情況

      本廠循環(huán)水場共帶10套裝置、204臺循環(huán)水換熱器,分1#、2#水場.2#水場于2003年建成,帶3套新裝置,裝置無泄漏,水場較小,水質情況較好,達到優(yōu)化運行條件.1#水場帶7套大裝置,換熱器常發(fā)生泄漏給水質帶來較大的沖擊,水質存在不穩(wěn)定性,堿度、pH值較低,系統(tǒng)需加堿處理.同時換熱器泄漏菌類滋生嚴重,造成水場粘泥物增多,濁度增高,需定期投加氧化性殺菌劑、沖擊性投加非氧化性殺菌劑、剝離劑進行殺菌處理.由于1#水場于1978年1月動工,1981年5月投產,運行周期已達40年(冷卻塔結構設計使用年限應為50年[3]).水場初步設計時保有水量較大,保有水量與循環(huán)水量接近1︰1,水場濃縮倍數(shù)偏低,水場運行經(jīng)濟性與2#水場相比存在差距.針對1#水場上述瓶頸問題,提出循環(huán)水水質技術優(yōu)化措施,通過異常分析及處理對策,從循環(huán)水水質管理上進行控制,遏制循環(huán)水菌類滋生,改善水質品質.

      1.循環(huán)水場控制:1#水場工藝控制穩(wěn)定,累計運轉12臺水泵,供水溫度、供水壓力達到生產裝置工藝要求,給、回水溫差在4~5 ℃,供水壓力達到0.50 MPa,能夠滿足生產工藝要求,但節(jié)電上缺少經(jīng)濟性.

      2.腐蝕數(shù)率對比:循環(huán)水場腐蝕數(shù)率均低于國家控制標準≤0.075 mm/a[4],合金鋼≤0.050 mm/a[4]通過模擬換熱器腐蝕數(shù)率數(shù)據(jù)可以看出,水質各項指標達到控制要求,1#水場腐蝕數(shù)率控制值高于2#水場腐蝕數(shù)率,腐蝕傾向大于2#水場.1#水場水質腐蝕上還有待于進一步提高.

      表1 月份腐蝕數(shù)率數(shù)值與控制值比較關系

      腐蝕效率圖1 月份腐蝕數(shù)率數(shù)值與控制值對比關系曲線

      從圖1可以看出1#水場腐蝕數(shù)率達到控制要求,高于2#水場,腐蝕傾向高于2#水場.

      3.循環(huán)水質漏按:一是1#水場存在漏氨,造成堿度偏低,需長期加堿進行處理.pH值偏低,粘泥物增多,腐蝕傾向加劇.(反映水質腐蝕趨勢,主要通過飽和指數(shù)、穩(wěn)定指數(shù)、結垢指數(shù)來判斷其結垢和腐蝕[5],通過結垢指數(shù)P.S.I=2pHs-pHeq<6時,結垢.P.S.I=2pHs-pHeq=6時,不結垢、不腐蝕;P.S.I=2pHs-pHeq>6時,腐蝕.通過計算結構指數(shù),判定1#水場屬于易腐蝕結構.

      圖2 本廠漏氨渠道內粘泥物滋生繁殖

      4.水場流速偏低:本廠有20臺換熱器流速低于0.5 m/s,達不到控制要求,造成易結構和腐蝕.(循環(huán)水流速:循環(huán)冷卻水水管程流速應大于1.0 m/s[6];循環(huán)冷卻水殼程流速應大0.3 m/s[6]).換熱器流速低于0.5 m/S換熱器堵塞嚴重,腐蝕結構嚴重.

      5.1#水場濃縮倍數(shù)偏低:與設計保有水量過大有關;同時循環(huán)水存在一定泄漏,各項損失較大,造成水質濃縮倍數(shù)進一步降低.

      圖3 換熱器管腐蝕

      濃縮倍數(shù)數(shù)據(jù)對比圖4 月份濃縮倍數(shù)數(shù)值與控制值對比關系曲線

      從圖4可以看出,1#水場濃縮倍數(shù)偏低,與同行業(yè)有一定差距.

      2 循環(huán)水場優(yōu)化控制

      1.節(jié)電控制上:水場根據(jù)季節(jié)變化,調整泵運行臺數(shù):1#循環(huán)水場循環(huán)水泵根據(jù)季節(jié)變化進行及時調整,采取冬季10臺泵運行,夏季12臺泵運行,達到節(jié)電目的,月創(chuàng)益32~35萬元.水場根據(jù)天氣情況及時調整擋風板,確保水溫控制在18~25 ℃,達到生產裝置運行需要.但拆掛擋風板調整水溫,自動化水平低.

      2.節(jié)水措施:實現(xiàn)循環(huán)水零排污,降低補水量控制.1#水場補水量由原來的400 t/h降低至250~300 t/h,補水率從1.5-2.2降至1.05-1.1,節(jié)約價值40~60萬元.

      3.水質定期管理:水場每年7月份定期進行一次化學清洗、預膜操作:對換熱器進行徹底的清洗及預膜,確保換熱器生成保護膜,防止換熱器的腐蝕和結垢.(碳鋼系統(tǒng)中基本采用磷系預膜,特別是磷-鋅復合預膜劑應用最廣[1]).1#水場化學清洗效果較好,銹片除銹率93.47%;預膜形成彩膜,滴定時間42 s,達到硫酸銅滴定≥10秒控制要求.水場每年進行3次的殺菌、殺菌剝離:投加非氧化性殺菌剝離劑,有效的進行系統(tǒng)的殺菌、剝離效果明顯,殺菌率97.26%.殺生劑可分為氧化性殺生劑和非氧化性殺生劑[2].水場以氧化性殺菌劑為主,每周投加2次,非氧化性殺菌劑以沖擊性方式投加,進一步殺死產生耐藥性的細菌,效果較好.

      4.水場實現(xiàn)全自動加藥:根據(jù)電導率計算濃縮倍數(shù)實現(xiàn)緩蝕劑和阻垢劑的自動投加.通過計算程序,實現(xiàn)加藥泵全自動控制,緩蝕劑和阻垢劑濃度有效控制,實現(xiàn)水質優(yōu)化受控.

      5.循環(huán)水在管理上總結出“四步”巡檢法:“一看、二嗅、三摸、四分析”,一看:接班后由循環(huán)水崗位班長對循環(huán)水外觀(水的顏色)進行觀察;二嗅:接班后由循環(huán)水崗位人員對循環(huán)水味道進行聞味(在吸水池人孔處聞水是否有物料味);三摸:清洗渠道濾網(wǎng)時用手摸一摸污泥是否滑(滑證明有生物粘泥產生,需進行殺菌處理);四分析:對循環(huán)水主要攻關數(shù)據(jù)進行分析(分析數(shù)據(jù)變化趨勢),根據(jù)分析結果及時準確調整加藥量,做到藥劑量跟蹤到位,水質控制監(jiān)測到位.

      6.加強腐蝕傾向控制:一是通過投加緩蝕劑遏制腐蝕加劇;二是通過加堿提高pH值,使pH值達到7.5~8.0;三是提高硬度和堿度,碳鋼腐蝕速度小;四是控制氯離子控制<300 mg/L,降低腐蝕穿透能力,降低腐蝕;五是降低懸浮物<30 mg/L,降低局部腐蝕.現(xiàn)水場一是旁濾系統(tǒng)已投用,降低懸浮物;二是加強化工裝置換熱器的排查,降低泄漏,降低COD含量,降低厭氧菌滋生繁殖;三是加大殺菌劑用量,余氯控制在0.1~0.5 mg/L,降低微生物量,降低異養(yǎng)菌、鐵細菌和硫酸鹽還原菌及真菌的產生;四是對8臺換熱器流速低于0.5 m/s的換熱器進行更新.(水流速控制在0.9~1.2 m/s,金屬腐蝕最小[5].)

      7.控制各項損失,減少補水量:在循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中,補充水量=排水量+蒸發(fā)損失水量+風吹損失量+漏失水量[2].其中蒸發(fā)損失量與進、出口水溫及蒸汽損失系數(shù)有關,這與水場設計參數(shù)有關,很難進行控制.但其它損失量均能進行控制.降低補水量,就是減少排污量、減少泄漏量,減少風吹損失.而減少排污量,就是要保證水廠有較高的濃縮倍數(shù).本廠2#水場補充水量60 t/h,其中系統(tǒng)無泄漏大,濃縮倍數(shù)平均4.5,系統(tǒng)正常無排放水量,系統(tǒng)運行較為優(yōu)化.現(xiàn)1#水場以采取措施提高濃縮倍數(shù).

      3 1#循環(huán)水場存在問題原因分析及處理措施

      3.1 循環(huán)水場堿度呈下降趨勢,系統(tǒng)需加堿進行處理

      本廠1#水場循環(huán)水堿度呈緩慢下降趨勢,主要原因是氨泄漏.當循環(huán)水系統(tǒng)漏氨時,在硝化菌群的作用下,NH3發(fā)生硝化反應,產生大量的亞硝酸根NO2-和硝酸根NO3-,使循環(huán)水的pH值、堿度降低加氯失效[2],對設備產生腐蝕,同時為系統(tǒng)微生物群創(chuàng)造了更加合適的生長條件,使它們快速繁殖,導致循環(huán)水濁度增大,粘泥量明顯增加異養(yǎng)菌超標.

      采取措施:

      1.提高冷卻水的pH值或采用堿性冷卻水處理可以抑制循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中金屬腐蝕[5].本廠通過加碳酸鈉來維持循環(huán)水堿度在40~50 mg/L,每年加堿平均在25~30 t.

      2.增加氯片投加量,進行系統(tǒng)殺菌.

      3.投加非氧化性殺菌劑,提高殺菌效果,防止菌藻繁殖.

      4.投加殺菌剝離劑,剝離系統(tǒng)產生的粘泥防止粘泥物滋生.

      5.進行系統(tǒng)化學清洗、預膜.

      3.2 1#水場濃縮倍數(shù)偏低:

      中石油企業(yè)濃縮倍數(shù)控制>4.0,但1#循環(huán)水場濃縮倍數(shù)在2.1-2.5濃縮倍數(shù)偏低原因:

      1.1#水場蒸發(fā)量較低,給水、回水溫差3~4 ℃.

      2.1#水場保有水量3.3萬噸,循環(huán)水量3.5萬噸/h,循環(huán)水量與保有水量的比例接近于1︰1,循環(huán)水蒸發(fā)濃縮后離子被保有水量稀釋,循環(huán)水中各離子濃度降低.

      3.循環(huán)水系統(tǒng)存在一定的泄漏,循環(huán)水流失,補水量增大,造成濃縮倍數(shù)進一步降低.

      4.水場帶裝置較多,系統(tǒng)有一定泄漏,系統(tǒng)有一定排污,造成補水量進一步加大,濃縮倍數(shù)進一步降低.

      濃縮倍數(shù)偏低采取措施:

      (1)循環(huán)水系統(tǒng)查找泄漏源,切斷泄漏點,實現(xiàn)水場零排污;

      (2)各生產裝置加強換熱器運行管理,對于低流速換熱器進行改造,降低設備腐蝕泄漏,減少泄漏頻次.

      (3)兩個水場旁濾系統(tǒng)投用,增加處理量,降低懸浮物,降低循環(huán)水濁度,提升水質質量.1#水場均采用自動化砂濾系統(tǒng),定期反沖洗,提升水質質量.旁濾池處理水量400 t/時左右,達到處理水量2.1%.(一般將循環(huán)系統(tǒng)中2%~5%的水量通過旁濾池后,再返回系統(tǒng)[2].)

      (4)控制好加藥量,降低微生物、異養(yǎng)菌量,降低循環(huán)水腐蝕數(shù)率,確保水質達標.

      (5)查找地下循環(huán)水泄漏、各裝置排放造成循環(huán)水的浪費.降低過濾水用量,提升循環(huán)水各離子濃度,增加濃縮倍數(shù).

      (6)1#水場通過上述查擺措施的實施,已降低補水量80~100 t/h,濃縮倍數(shù)已提升至3.0~3.5,水場優(yōu)化運行效果明顯.(濃縮倍數(shù)由3提高到5,即節(jié)約補充水量20%左右,減少排污量50%以上[6].)

      4 循環(huán)水場提升下步管控措施

      1.1#水場監(jiān)測換熱器進行更新改造.由于1#水場監(jiān)測換熱器已運行多年,很難達到實際現(xiàn)場模擬換熱器效果,數(shù)據(jù)監(jiān)測值還存在一定誤差,監(jiān)測換熱器需要進行更新.

      2.循環(huán)水場填料更換:1#水場填料2003年更換后一直未進行更新,現(xiàn)破損較嚴重,應進行更換.2#水場填料更換時間為2005年,填料有一定破損,換熱器打開有黑色填料皮,對兩個水場填料利用檢修時間進行更換.在西歐、美國及日本等工業(yè)發(fā)達國家要求塑料填料的正常使用壽命為20年~25年.但我國填料很難達到上述使用壽命.主要是塑料片材不合格,采用劣質聚乙烯樹脂,配方不當、片材中摻入過量的碳酸鈣、增塑劑或摻入再生廢舊塑料[3].

      3.1#水場補水閥現(xiàn)手動進行現(xiàn)場開關,應建議改為氣動調節(jié)閥:根據(jù)吸水池液位,控制室實現(xiàn)DCS自動調節(jié).

      4.1#水場建議采用先進技術,實現(xiàn)擋風板自動投加:每年冬季手動掛擋風板,工作量大,安全系數(shù)低,同時摘掛擋板造成水質濁度、鐵變化較大,影響水質指標.溫度發(fā)生變化,摘掛擋風板增加工作量,造成一定滯后,為此1#水場建議采用先進技術,實現(xiàn)擋風板自動投加.

      5.兩個水場循環(huán)水場殺菌劑固體氯片改為次氯酸鈉運行,通過泵實現(xiàn)自動投加,降低環(huán)境污染,節(jié)約人工、成本費用.

      5 循環(huán)水水質異常處理

      1.查找泄漏源:為了防止換熱器泄漏對循環(huán)水系統(tǒng)的污染,及時發(fā)現(xiàn)和及時處理是保證保證循環(huán)水系統(tǒng)高效平穩(wěn)運行的關鍵.

      2.制定泄漏處理方案:通過感官指標和檢驗指標的判定泄漏源,通過分析數(shù)據(jù)采取對應處理措施,實現(xiàn)加藥果斷,處理及時的效果.

      表1 水質異常指標

      3.水場回水線監(jiān)測:通過監(jiān)測回水指標、測爆分析查找泄漏源,切斷泄漏源,縮短排查時間,及時切除泄漏換熱器.

      4.泄漏應急處理的技術:

      (1)為了避免泄漏對系統(tǒng)造成的影響,循環(huán)水場具有應急處理措施及藥劑貯備.

      (2)發(fā)生泄漏時,應控制好循環(huán)水中微生物的過度繁殖,改用有針對性的殺菌劑進行定期殺菌剝離處理.

      (3)具有強烈腐蝕性介質泄漏,盡早進行置換處理,必要時系統(tǒng)進行重新清洗和預膜處理,清洗和預膜階段控制好系統(tǒng)pH值.

      (4)系統(tǒng)發(fā)生腐蝕現(xiàn)象,應加大緩蝕劑投加量.同時進行大量置換排放,置換合格后,加大藥劑量的投加.

      (5) 如果系統(tǒng)產生泥垢沉積,要利用殺菌劑和剝離劑進行交替清洗.每個藥劑運行時間超過48 h,進行大量置換排放,藥劑投放量為正常濃度的1.5~2倍為宜.

      6 結 論

      通過循環(huán)水水質應用技術與優(yōu)化管控,提高水場濃縮倍數(shù),實現(xiàn)水質達標運行,確保水場達到同行業(yè)先進水平.從優(yōu)化管理、數(shù)據(jù)分析、泄漏處理、措施與管理等方面闡述了提升循環(huán)水場優(yōu)化調優(yōu)的措施,對各類水場優(yōu)化與管控有一定借鑒作用.

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