石玉軍 馮智勇 孫濤 歐陽峰
摘 要:寶清電廠輸煤系統(tǒng)在轉(zhuǎn)運(yùn)燃煤資源過程中,時常會因落煤點(diǎn)位不正而出現(xiàn)皮帶跑偏的問題,截面積較大是既有落煤管的主要特征,其對煤流對準(zhǔn)受料皮帶機(jī)中心線過程起到一定限制作用,進(jìn)而產(chǎn)生側(cè)向力,導(dǎo)致皮帶不按照預(yù)計軌道運(yùn)轉(zhuǎn)。歷經(jīng)系統(tǒng)的測算分析后,采用短縮落煤管截面及調(diào)整其出口形狀的方式,能明顯的轉(zhuǎn)運(yùn)煤流狀態(tài),進(jìn)而從源頭上處理輸煤皮帶跑偏的這一現(xiàn)實(shí)問題。還解讀了輸煤系統(tǒng)落煤管時常發(fā)生堵塞問題的成因,探究相應(yīng)的處理方法,以供同行借鑒。
關(guān)鍵詞:輸煤系統(tǒng);棧橋落煤管;問題分析;解決措施
引言
當(dāng)下寶清電廠建立了2臺600MW發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)1200MW,#1機(jī)組已經(jīng)在2020年年初正式投產(chǎn)發(fā)電。本電廠主要燃煤是露天煤礦出產(chǎn)的褐煤,其煤質(zhì)有含水量較高、黏度大、揮發(fā)分大、發(fā)熱量偏低、容易自燃等特征,在運(yùn)輸燃煤過程中,在卸車、儲存、破碎等多種工藝要求及廠區(qū)布置條件等約束下,需要?dú)v經(jīng)數(shù)次轉(zhuǎn)運(yùn)后,方能把合格的燃煤資源輸送至原煤斗中。落煤管是皮帶機(jī)的重要部件之一,在運(yùn)煤系統(tǒng)運(yùn)行階段發(fā)揮核心作用,如果落煤管設(shè)計、布設(shè)欠缺合理性,則會增加皮帶運(yùn)轉(zhuǎn)跑偏、撒煤、嚴(yán)重的粉塵污染等不良情況發(fā)生率,本文分析總結(jié)相應(yīng)的解決方法。
1 問題分析
1.1皮帶跑偏問題
在行業(yè)內(nèi),輸煤皮帶機(jī)跑偏被定義成皮帶機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,皮帶中心線和皮帶機(jī)中心線相脫離,偏向一側(cè)。皮帶跑偏情況如果長期不被解除,可能會導(dǎo)致皮帶邊界和托輥相互脫離,嚴(yán)重時還會和機(jī)架產(chǎn)生碰撞、摩擦,短縮皮帶的使用壽命,造成部分燃煤運(yùn)輸中散落,降低生產(chǎn)效率,甚至帶來一些安全隱患問題。引起皮帶跑偏的因素主要包括如下幾點(diǎn)[1]:
(1)設(shè)備生產(chǎn)問題,比如在加工制造皮帶階段,皮帶中心線不是一條筆直的直線、帶芯受力狀態(tài)不均衡等,以上均可能成為引起皮帶機(jī)跑偏情況的因素。如果能有針對性地改進(jìn)、調(diào)整皮帶加工技術(shù),提升技術(shù)方案完善性,則以上問題大體上能迎刃而解。
(2)安裝調(diào)試階段中,托輥與各個滾筒軸線以及皮帶機(jī)中心線無法始終維持90°,造成皮帶轉(zhuǎn)動階段承受較大的橫向推力;皮帶機(jī)內(nèi)架并不是單條直線;粘接皮帶接頭過程中,存在著粘接不端正的問題。
(3)皮帶機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)階段,清掃器清掃的潔凈度不高,導(dǎo)致部分煤粉粘結(jié)在滾筒表層,導(dǎo)致滾筒各位置的半徑不均等,在這樣的工況下皮帶受力不均衡,引起皮帶發(fā)生跑偏問題。
(4)電廠輸煤系統(tǒng)在運(yùn)轉(zhuǎn)階段,在工藝要求及廠區(qū)地形條件等諸多因素的約束下,布置了多條處于垂直相交狀態(tài)下運(yùn)轉(zhuǎn)的皮帶,外加落煤管設(shè)計、布設(shè)等欠缺合理性,造成煤流偏向單側(cè),由側(cè)向?qū)ζ纬奢^大沖擊力,造成皮帶受力狀態(tài)不均衡,實(shí)質(zhì)上就是我們?nèi)粘Kf的落煤點(diǎn)不正,這是造成皮帶機(jī)跑偏問題的主要原因之一。如果皮帶跑偏問題十分嚴(yán)重時,很多燃煤便會沿著運(yùn)輸路徑灑落在地,導(dǎo)致電廠環(huán)境內(nèi)煤塵飛揚(yáng),明顯增加了運(yùn)行人員清煤,沖洗工作壓力,甚至由于運(yùn)煤批量過大而堵塞排污泵局部,不利于電廠實(shí)現(xiàn)安全、文明生產(chǎn)目標(biāo)。
輸煤系統(tǒng)運(yùn)作階段,難免會發(fā)生皮帶機(jī)相交垂直運(yùn)轉(zhuǎn)的情況,短縮既有的落煤管管徑和垂直相交受料的皮帶機(jī)前側(cè)的落煤管形狀,是否能使初始運(yùn)轉(zhuǎn)的煤流盡早的聚集在集中于皮帶中心線上,是業(yè)內(nèi)人員應(yīng)持續(xù)探究的一個共同問題[2]。
1.2落煤管堵塞問題
寶清電廠輸煤系統(tǒng)在運(yùn)行階段,將堵煤開關(guān)與相應(yīng)的振打器安裝在皮帶落煤管內(nèi),當(dāng)運(yùn)輸?shù)娜济禾貏e是全水含量、潮濕度及粘性高的煤種,有煤流對落煤管內(nèi)壁側(cè)形成沖刷作用時,在落煤管管壁上吸附、聚集的濕煤量會不斷提高,厚度也有提高,如果皮帶瞬時煤量在落煤管自身的通流面積時,則便會在剎那間發(fā)生落煤管堵煤事件,若此時有關(guān)堵煤保護(hù)裝置、過流保護(hù)設(shè)備等沒有發(fā)揮自身效力,則非常容易造成輸煤皮帶發(fā)生大量堵煤情況,最后陷入到堵轉(zhuǎn)的工況下,也可能會因堵煤對皮帶作業(yè)面形成較大磨損,而造成皮帶被拉斷。
2 處理皮帶跑偏問題——科學(xué)選用落煤管截面尺寸
(1)電廠的落煤管采用6mm熱軋普通鋼板和角鋼焊接制得的,皮帶機(jī)帶寬達(dá)65㎝,方形落煤管邊長60㎝,橫截面0.36㎡。
(2)可以采用如下公式測算落煤管斷面積(F)[3]:F=Q/3600×V0×R0×φ。上式內(nèi),Q—皮帶機(jī)本體的輸送量(t/h);V0—煤管內(nèi)燃煤的流動速度,大概2m/s;R0—燃煤的堆積密度(t/m?);φ—充滿系數(shù),大概0.3~0.5。
現(xiàn)有規(guī)范內(nèi)明確定義了帶寬(B)、帶速(V)和輸送能力(Iv)三者之間的關(guān)聯(lián)性(表1),并參照當(dāng)下設(shè)計推薦應(yīng)用的各種帶寬相對應(yīng)的帶速,帶寬達(dá)650mm,建議設(shè)計V是2.0m/s,Iv是318m?/h。
(3)燃煤自身的流量、粒度、散料屬性均是影響落煤管管徑的主要因素。在符合流量指標(biāo)要求的基礎(chǔ)上,也應(yīng)認(rèn)真分析到煤粒度形成的影響。當(dāng)下,寶清電廠為規(guī)避發(fā)生有大塊型燃煤落入輸煤系統(tǒng)中的情況,并確保給料、受料裝置運(yùn)行過程的常態(tài)性,決定在煤場中布置煤篦,煤篦孔規(guī)格300×250mm。
鑒于輸煤系統(tǒng)出力工程與同時存有3個大塊煤處于同個截面上不堵卡的情況,順利通行落煤管,現(xiàn)有的落煤管截面積均較好的滿足現(xiàn)實(shí)運(yùn)行要求,但均較大[4]。在研究各類規(guī)格皮帶機(jī)以后,建議應(yīng)用帶速與輸送量峰值,分析充滿系數(shù)和不充滿系數(shù)各自對應(yīng)的工況條件,據(jù)此測算出落煤管斷面積和初有設(shè)計應(yīng)用的落煤管斷面積做對比,并考察煤粒徑因素形成的影響,依照現(xiàn)行設(shè)計調(diào)配了落煤管減縮一個檔級的通流面積,以上方法是有較高可執(zhí)行性。
寶清電廠燃煤系統(tǒng)在運(yùn)行階段,由早期篩分至實(shí)現(xiàn)破碎一定要經(jīng)過四條皮帶,破碎以后煤粒內(nèi)徑才<30mm,這也就意味著落煤管的通流面積和流量之間存在明確相關(guān)性,在這樣的工況下,無需顧及大塊燃煤在落煤管中可能出現(xiàn)的堵卡問題。而經(jīng)篩分破碎處理后的燃煤,利用既有設(shè)計方案的運(yùn)作落煤管,明顯拓展了流通面積,弱化了落煤管中煤流的約束力。因?yàn)槊毫鞒跛俣扰c落差均形成了一定沖擊力,并且此時有相對較大的落煤管截面,誘導(dǎo)煤流在下跌階段趨于皮帶機(jī)中心的概率會顯著降低,進(jìn)而形成了作用于受煤皮帶的側(cè)向沖擊力,實(shí)質(zhì)上就是我們?nèi)粘=?jīng)常提到的落煤點(diǎn)不正,最后造成皮帶機(jī)出現(xiàn)跑偏情況。
在輸煤系統(tǒng)設(shè)計實(shí)踐中,為了能更全面的了解落煤管流通面積與皮帶機(jī)輸送能力抵達(dá)峰值時所需求的實(shí)際流通面積兩者關(guān)系,應(yīng)在理論層面上測算出充滿系數(shù)所需的流通面積值,而后再和既有設(shè)計應(yīng)用的落煤管通流面積值做對比分析,獲得的計算結(jié)果是[5]:考慮充滿系數(shù)0.16㎡,既有設(shè)計應(yīng)用0.36㎡,不考慮充滿系數(shù)時是0.049㎡。結(jié)合以上計算所得結(jié)果,設(shè)計時應(yīng)用到的落煤管流通截面積要大于現(xiàn)實(shí)所需,形成較大的富余量。而在不顧及充滿系數(shù)下測算出的流通面積、輸送能力,其均高于設(shè)計值。在以上這種條件下,既有設(shè)計應(yīng)用到的落煤管流通截面積和不顧及充滿系數(shù)下的現(xiàn)實(shí)流通截面積相比較,要高出4-7倍。從中可以探查到,輸煤系統(tǒng)燃煤歷經(jīng)篩分、破碎處理后運(yùn)輸所需的落煤管裝置,和既有設(shè)計應(yīng)用的落煤管斷面積大小相比較,縮小了兩個檔級。
3 防控堵煤事件的方法
整體分析本電廠內(nèi)輸煤系統(tǒng)的調(diào)配與堵煤開關(guān)組裝欠缺合理性的現(xiàn)狀,燃煤運(yùn)行管理人員從運(yùn)行控制方面著手,編制并實(shí)施了相應(yīng)的制度或者控制計劃,在運(yùn)行控制措施的實(shí)施方面,主要采用接班檢查、落實(shí)清掃工作、運(yùn)轉(zhuǎn)中檢查、控制煤量、單一路徑取用濕煤、管控煤量、集中強(qiáng)化監(jiān)視、加設(shè)皮帶電流增速保護(hù)裝置等運(yùn)行方法,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)減少輸煤系統(tǒng)發(fā)生堵煤、撒煤等不良情況[6]。
但是在執(zhí)行運(yùn)動控制方案或者相關(guān)制度時,不能從根源上處理輸煤皮帶落煤管堵煤問題,這主要是由于系統(tǒng)堵煤開關(guān)本體安裝欠缺合理性,這在很大程度上弱化了自身的保護(hù)作用。為改善以上情況,在設(shè)備技術(shù)方面應(yīng)盡早進(jìn)行改造,歷經(jīng)系統(tǒng)的調(diào)查、分析、考察以后,編制技術(shù)改造方案時決定選擇使用葉片旋轉(zhuǎn)式堵煤開關(guān)設(shè)施,將其組裝在皮帶落煤管頭部,實(shí)質(zhì)上就是皮帶頭部驅(qū)動滾筒下部的側(cè)面。這種堵煤開關(guān)的工作原理可以做出如下表述:選用微型馬達(dá)作為驅(qū)動裝置,利用螺栓連接傳動軸與離合器連接,其能在較長時間內(nèi)能維持持續(xù)、穩(wěn)定的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)如果落煤管沒有出現(xiàn)堵煤情況時,旋轉(zhuǎn)葉片沒有觸及物料或者沒有被局部被燃煤遮擋時,馬達(dá)能夠驅(qū)動葉片實(shí)現(xiàn)正常轉(zhuǎn)動,表明此時沒有出現(xiàn)堵煤;如果落煤管頭部出現(xiàn)了堵煤情況時,部分燃煤便會壓埋或阻擋旋轉(zhuǎn)葉片,在阻力作用下,馬達(dá)被迫停運(yùn),堵煤開關(guān)發(fā)生動作,聯(lián)鎖跳停皮帶,借此方式起到防控因堵煤事件而對輸煤設(shè)備造成損害的情況。以上過程中,為規(guī)避旋轉(zhuǎn)式葉片自身發(fā)生誤動作、誤跳停皮帶等情況,本裝置通過調(diào)控彈簧拉力大小或旋轉(zhuǎn)式葉片大小的方式去實(shí)現(xiàn),當(dāng)下葉片的尺寸是90×30(W×H),能夠較有效的防控部分煤粉進(jìn)入葉片槽內(nèi),造成堵轉(zhuǎn)情況,以致停皮帶出現(xiàn)誤跳。日常運(yùn)維、定時檢查過程中,應(yīng)全面清理掉輕微積煤或積粉,這是提升堵煤開關(guān)運(yùn)行過程安全性、穩(wěn)定性的有效方法之一[7]。
當(dāng)然,電廠也應(yīng)加大對智能巡檢機(jī)器人系統(tǒng)的開發(fā)應(yīng)用力度,要求控制系統(tǒng)能把生產(chǎn)現(xiàn)場中可見光照片、視頻、紅外熱成像、激光雷達(dá)、溫度等諸多信號傳送反饋至后臺,達(dá)到對煤粉堆積量、煤粉溫度異常情況的報警,動態(tài)分析皮帶拍片、撕裂等故障問題及對CO、H2S等有害氣體及PN10等粉塵超標(biāo)預(yù)警,防控堵煤問題。該系統(tǒng)還具備巡檢計劃功能,具體是便捷巡檢任務(wù)書、巡檢計劃及下達(dá)常規(guī)巡檢任務(wù)的功能,其主要由任務(wù)部署與任務(wù)編輯兩大部分構(gòu)成,確保了皮帶跑偏、堵煤及撒煤等問題處理的有效性與時效性。
4 結(jié)束語
分析當(dāng)下寶清電廠輸煤系統(tǒng)內(nèi)置落煤管的設(shè)計情況,發(fā)現(xiàn)流通面積較大是其最明顯的特點(diǎn),可能會成為皮帶跑偏、堵煤甚至是撒煤等問題的誘因。故而在后期設(shè)計、技術(shù)改造過程中,可以采用減小落煤管截面積規(guī)格大小的方式去應(yīng)對,進(jìn)而使煤流盡量和受料皮帶中心盡量對準(zhǔn),將輸煤異常事件的發(fā)生率降到最低。
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