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      天然氣脫碳吸收效果下降的原因及應(yīng)對(duì)措施

      2020-05-15 04:57:10強(qiáng)
      化工設(shè)計(jì)通訊 2020年3期
      關(guān)鍵詞:胺液哌嗪消泡劑

      操 強(qiáng)

      (海洋石油富島有限公司化肥一部,海南東方 572600)

      1 概述

      中?;瘜W(xué)富島一期MDEA 天然氣脫碳裝置由吸收塔、再生塔、閃蒸塔、循環(huán)泵組、旁濾系統(tǒng)、胺液回收儲(chǔ)存系統(tǒng)組成。采用的是一段吸收、一段再生的流程,具有流程簡(jiǎn)單、運(yùn)行穩(wěn)定可靠的特點(diǎn)。為了滿足后系統(tǒng)對(duì)天然氣組分的要求,本裝置采用活化MDEA 配方溶劑進(jìn)行天然氣中CO2的脫除,配方中MDEA質(zhì)量為45%±5%。MDEA(N-Methyldiethanolamine)即N-甲基二乙醇胺,分子式CH3-N(CH2CH2OH)2,能與水和醇混溶,微溶于醚。在一定條件下,對(duì)CO2等酸性氣體有很強(qiáng)的吸收能力,且反應(yīng)熱小,解吸溫度低,化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,無(wú)毒難降解。

      2018年大修后,天然氣脫碳系統(tǒng)相對(duì)于大修前相同工況下吸收CO2的能力下降,具體參數(shù)如表1所示,出口原料天然氣中CO2含量由3%持續(xù)上漲至4%左右(廠控指標(biāo)<5%)。

      表1 天然氣脫碳系統(tǒng)運(yùn)行工況

      2 吸收效果下降原因分析

      2.1 重?zé)N帶入系統(tǒng)溶液受到污染

      重?zé)N類物質(zhì)進(jìn)入系統(tǒng)污染溶液,正常的MDEA 溶液應(yīng)是無(wú)色透明、無(wú)雜質(zhì)的,但取樣分析的MDEA 溶液(分析結(jié)果如表2所示)發(fā)生了明顯的變化,溶液顏色已經(jīng)變成了藍(lán)紫色,溶液也變得渾濁,溶液中懸浮物含量達(dá)到40×10-6。

      表2 胺液分析結(jié)果

      2.2 MDEA發(fā)生氧化、熱降解

      向脫碳系統(tǒng)中實(shí)時(shí)補(bǔ)充的脫鹽水中會(huì)溶解有少量氧氣;MDEA 溶液通常儲(chǔ)存在氮封儲(chǔ)罐及地下槽中,在非正常情況下(如氮?dú)鈮毫ο陆担┮矔?huì)有少量空氣進(jìn)入儲(chǔ)罐;而地下非密閉設(shè)計(jì),MDEA 溶液在儲(chǔ)罐和脫碳裝置之間倒溶液時(shí)也可能混入空氣,溶液接觸到氧氣在一定條件下會(huì)發(fā)生氧化降解,同時(shí)也存在在高溫情況下發(fā)生熱降解,從而造成溶液有效組分降低,溶液吸收CO2能力下降。

      2.3 溶液內(nèi)形成熱穩(wěn)定鹽

      因裝置設(shè)備腐蝕、外來(lái)雜質(zhì)帶入等原因,而使得MDEA與其結(jié)合后,無(wú)法通過(guò)加熱的方式再生,使其失去吸收CO2的作用,形成一類熱穩(wěn)態(tài)鹽(HSS)雜質(zhì),主要有甲酸鹽、乙酸鹽、硫酸鹽、硫代硫酸鹽和氨基甲酸鹽等。熱穩(wěn)定鹽的不斷生成和累積導(dǎo)致MDEA 溶液有效胺濃度下降;胺液脫除酸性氣效率下降,不僅會(huì)改變?nèi)芤旱膒H、黏度、表面張力等,而且會(huì)引起胺液發(fā)泡、填料堵塞及設(shè)備腐蝕問(wèn)題。

      經(jīng)過(guò)對(duì)預(yù)脫碳MDEA 溶液組分進(jìn)行分析,熱穩(wěn)定鹽含量達(dá)到5.64%,胺液系統(tǒng)總的熱穩(wěn)態(tài)鹽濃度大于行業(yè)控制值0.5%~1.0% wt。MDEA溶液中總胺為43.5%,滿足廠控指標(biāo)要求,但其有效胺濃度只有26.7%,剩余部分為束縛胺,而束縛胺不具有吸收CO2作用。

      2.4 鐵離子與硫化氫反應(yīng)物造成溶液起泡

      東方1-1氣田的天然氣中含有(0.35~0.53)×10-6的H2S,H2S 會(huì)與MDEA 溶液發(fā)生反應(yīng),降低MDEA 溶液的有效成分,這也是一種污染。

      溶液分析鐵離子濃度80×10-6、氯離子80×10-6。Fe 會(huì)與原料天然氣中的H2S 發(fā)生反應(yīng)生成FeS(Fe+ H2S →FeS+H2),而MDEA 溶液與天然氣在吸收塔內(nèi)逆向接觸的過(guò)程中,少量的烴類物質(zhì)會(huì)溶解于MDEA 溶液中,有研究表明,當(dāng)溶液中存在能促進(jìn)烴類物質(zhì)吸附的物質(zhì)(如FeS) 時(shí),烴類物質(zhì)便成為一種較強(qiáng)的穩(wěn)泡劑,會(huì)造成MDEA 溶液發(fā)泡嚴(yán)重。

      2.5 MDEA溶液中活化劑濃度降低

      本裝置脫碳溶液采用活化MDEA 配方,其中活化劑為哌嗪,設(shè)計(jì)濃度為5%。加入哌嗪后改變了MDEA 溶液吸收CO2的歷程。哌嗪起了傳遞CO2的作用,極大加快了反應(yīng)速度,哌嗪在表面吸收了CO2,然后向液相(MDEA) 傳遞CO2,而哌嗪又被再生。哌嗪的濃度對(duì)MDEA 溶液吸收CO2效率有很大影響,哌嗪濃度降低會(huì)影響CO2在MDEA 溶液中的溶解度[1],同時(shí)會(huì)降低MDEA 對(duì)CO2的吸收速率。

      脫碳裝置大修后,MDEA 溶液中哌嗪含量由大修前的4.44%降至3.55%,活化劑濃度的降低,勢(shì)必會(huì)對(duì)溶液吸收CO2的效率產(chǎn)生影響。

      3 采取對(duì)策及措施

      3.1 優(yōu)化工藝運(yùn)行參數(shù)

      (1)MDEA 溶液中補(bǔ)加哌嗪,使哌嗪濃度由3.55% 提高至4.5%。

      (2)提高再生塔再生溫度,可提高M(jìn)DEA 溶液再生度,降低溶液中CO2殘余量。通過(guò)增加再生蒸汽量,使再生塔再生溫度由大修前的平均65℃提高至71℃(見表3)。

      表3 調(diào)整前后系統(tǒng)參數(shù)變化

      由表3 可知,調(diào)整部分參數(shù)后,貧液中CO2殘余量由39.59m3/t 降至35.24m3/t,經(jīng)脫碳后的天然氣中CO2含量由4%降至3.7%,有效地控制了CO2濃度的上升。

      3.2 加強(qiáng)原料氣的排油

      注意觀察原料氣過(guò)濾器的凝析油排出量,避免排放不及時(shí)或原料氣過(guò)濾器失效而造成MDEA 溶液污染。及時(shí)將15F001過(guò)濾出來(lái)的凝析油排出,杜絕15F001內(nèi)出現(xiàn)液位,避免原料天然氣攜帶油進(jìn)入脫碳系統(tǒng)。凝析油排出量隨氣溫變化比較明顯,在氣溫低時(shí)應(yīng)加大排放頻率。定期打開15F001對(duì)濾芯進(jìn)行檢查,更換損壞的濾芯,確保良好油氣分離效果。

      3.3 嚴(yán)格消泡劑的管理

      消泡劑主要是通過(guò)降低表面張力,抑制泡沫產(chǎn)生或消除已產(chǎn)生的泡沫,通常在首次向系統(tǒng)內(nèi)加注溶液或系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)生泡沫后加注消泡劑,一般消泡劑加注量為200mL 左右。消泡劑也會(huì)降解,如過(guò)量加注也會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定,設(shè)備故障及發(fā)泡等問(wèn)題。嚴(yán)格控制消泡劑的加入量,在再生塔壓差明顯偏高且去一段爐作為燃?xì)獾拈W蒸汽量>200m3/h 時(shí)再加消泡劑。

      同時(shí)注意消泡劑的質(zhì)量,如果消泡劑出現(xiàn)了分層,相當(dāng)于破壞了分散效果,表明消泡劑已發(fā)生變質(zhì),如果繼續(xù)使用,達(dá)不到消除泡沫效果。

      3.4 間斷投用活性炭過(guò)濾器

      為保持MDEA 溶液的清潔,采用旁濾系統(tǒng)有效除去機(jī)械雜質(zhì)、FeS、降解產(chǎn)物。在第一段,過(guò)濾精度10μm 的機(jī)械過(guò)濾器除去MDEA 溶液中的較大固體顆粒;在第二段,采用活性炭過(guò)濾器除去小的固體顆粒,同時(shí)吸收溶液中的油類;在第三段,過(guò)濾精度5μm 的機(jī)械過(guò)濾器濾去流失的活性炭粉末及其他微小顆粒。因活性炭過(guò)濾器會(huì)吸收消泡劑,故改為采用間斷投用方式,根據(jù)15F001出油量及溶液分析結(jié)果的變化調(diào)整活性炭過(guò)濾器的投用時(shí)間,減少因凝析油在系統(tǒng)內(nèi)大量累積對(duì)MDEA 溶液系統(tǒng)造成污染,引起起泡,同時(shí)減少對(duì)消泡劑的吸收。

      3.5 防止MDEA溶液發(fā)生氧化及熱降解

      (1)MDEA 溶液地下槽設(shè)計(jì)用來(lái)存儲(chǔ)溶液過(guò)濾系統(tǒng)的退液,屬于開放性設(shè)備,長(zhǎng)期接觸大氣。為了避免大氣中的氧對(duì)儲(chǔ)槽內(nèi)的MDEA 溶液造成降解,在地下槽接固定充氮管,對(duì)地下槽內(nèi)溶液進(jìn)行氮?dú)饷芊獗Wo(hù),以防空氣進(jìn)入。

      (2)脫碳系統(tǒng)停車時(shí),密切監(jiān)控脫碳三塔的壓力,必須保持微正壓,防止空氣進(jìn)入系統(tǒng)。

      (3)排液時(shí)各排液導(dǎo)淋與地下管網(wǎng)漏斗密封連接,防止系統(tǒng)退液時(shí)MDEA 溶液接觸空氣。

      (4)嚴(yán)格控制再沸器進(jìn)口溫度,避免胺液溫度超過(guò)160℃溶液發(fā)生熱降解。停車時(shí)及時(shí)關(guān)閉再沸器蒸汽閥門,防止出現(xiàn)持續(xù)加熱狀況。

      3.6 加強(qiáng)脫鹽水質(zhì)的管理

      本裝置為保持水平衡,目前采用補(bǔ)充脫鹽水的方法。脫鹽水電導(dǎo)率需嚴(yán)格控制低于10μS/cm 且pH 介于7.0~7.7;同時(shí)嚴(yán)格控制脫鹽水中溶解氧含量,溶解氧會(huì)使MDEA 溶液發(fā)生降解,降解產(chǎn)物(甲酸、乙酸、乙二酸、N-二甲基乙酸)會(huì)與系統(tǒng)攜帶來(lái)的無(wú)機(jī)酸和Na+、K+、Fe2+、Fe3+、Ni2+等離子形成熱穩(wěn)定鹽。

      3.7 加強(qiáng)設(shè)備清理與更新

      (1)定期檢查15F004A/B 機(jī)械過(guò)濾器濾芯,檢查濾芯完好情況,密切監(jiān)控濾芯壓差情況,壓差過(guò)高則通過(guò)15F004過(guò)濾的溶液流量減小,影響過(guò)濾效果,及時(shí)更換濾芯。

      (2)活性炭過(guò)濾器15F005內(nèi)活性炭吸附飽和后,及時(shí)更換新的活性炭。

      (3)及時(shí)清洗15F006A/B/C 濾芯。15F006A/B/C 機(jī)械過(guò)濾器過(guò)濾精度達(dá)到2μm,與15F004A/B、15F005 并列運(yùn)行,壓差高則通過(guò)15F006溶液少,過(guò)濾效果會(huì)下降,根據(jù)壓差情況,及時(shí)對(duì)其濾芯進(jìn)行清洗。

      4 結(jié)語(yǔ)

      天然氣脫碳系統(tǒng)作為合成系統(tǒng)的原料氣來(lái)源,其出口二氧化碳含量及工況的穩(wěn)定性嚴(yán)重影響著后合成系統(tǒng)的運(yùn)行。隨著一系列措施的運(yùn)用,出口二氧化碳含量穩(wěn)定在4.5%以下。但是胺液中熱穩(wěn)定鹽含量已超出行業(yè)控制值,以裝置目前的控制手段,無(wú)法對(duì)這種日益加重的趨勢(shì)進(jìn)行控制,這嚴(yán)重威脅著裝置設(shè)備的安全運(yùn)行。采用合理的工藝流程和技術(shù)手段,分別脫除胺液中熱穩(wěn)定鹽以及原料氣有機(jī)雜質(zhì),以脫除胺液中的有害雜質(zhì),恢復(fù)胺液原有的化學(xué)特性,減少設(shè)備腐蝕,實(shí)現(xiàn)裝置的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行勢(shì)在必行。下一步計(jì)劃增加陰離子樹脂凈化裝置以除去系統(tǒng)的熱穩(wěn)定鹽,從而進(jìn)一步提高胺液吸收效果,以保證預(yù)脫碳系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行并降低能耗。

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