陳 巖
(河鋼宣鋼設(shè)備能源部,河北張家口 075100)
目前,宣鋼一鋼軋廠有大包烘烤器6 套(2 套立式、4套臥式),二鋼軋廠150爐區(qū)有8套(4套立式、4套臥式)大包烤包器,使用的大包烤包器采用“雙孔蓄熱、循環(huán)切換烘烤”的方式烘烤,該方式存在明顯的缺點(diǎn)。首先由于延時(shí)切換造成了烘烤時(shí)間長(zhǎng),煤氣消耗大,且大包準(zhǔn)備周期長(zhǎng),效率低;其次換向閥故障頻發(fā),維護(hù)工作量大,換向閥故障期間烘烤系統(tǒng)失去蓄熱功能,切排煙溫度高,能源回收利用率低。
另外由于手動(dòng)控制大包烘烤過程,不能及時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié),火焰外溢,不可避免地造成煤氣浪費(fèi);同時(shí)在鋼包烘烤管理、操作中,由于無法在烘烤過程中準(zhǔn)確測(cè)量耐材溫度,均是執(zhí)行定性(靠經(jīng)驗(yàn)操作)管理,即按照小火、中火、大火進(jìn)行操作,存在過烘烤浪費(fèi)能源或欠烘烤影響耐材質(zhì)量問題。除此之外,煤氣管道銹蝕嚴(yán)重,管道內(nèi)部積渣多,造成內(nèi)徑減小,煤氣流通不暢、流量減小。
為此,決定對(duì)宣鋼大包烤包器進(jìn)行升級(jí)改造,實(shí)現(xiàn)宣鋼大包烘烤過程自動(dòng)高效控制,達(dá)到節(jié)約烘烤時(shí)間,提高烘烤質(zhì)量,減少煤氣消耗的目的。
目前采用換向閥式蓄熱烘烤系統(tǒng),工作原理:通過引風(fēng)機(jī)抽取高溫?zé)煔鈱?shí)現(xiàn)換向蓄熱燃燒。見圖1。存在問題是:換向閥位于包蓋上,常年處于高溫環(huán)境,故障率高;烘烤過程中引風(fēng)機(jī)全程開啟。
圖1 換向閥蓄熱式烘烤系統(tǒng)
無引風(fēng)機(jī)、無換向閥蓄熱烘烤系統(tǒng)見圖2,應(yīng)用“獨(dú)特?fù)Q熱通道、專利自主配風(fēng)高效燒嘴以及大規(guī)格整體蓄熱體”等技術(shù),無需引風(fēng)機(jī)即可以實(shí)現(xiàn)自主蓄熱。同時(shí),由于專利燒嘴在工作過程中可實(shí)現(xiàn)自主配風(fēng),因此助燃風(fēng)機(jī)僅起到補(bǔ)充作用,風(fēng)機(jī)電機(jī)功率可大幅度降低。因沒有換向閥,包蓋高溫區(qū)域沒有易損件,大大降低了維修成本。
圖2 無引風(fēng)機(jī)無換向閥蓄熱式烘烤系統(tǒng)圖
(1)該項(xiàng)目的改造范圍是通過運(yùn)用無引風(fēng)機(jī)、無換向閥蓄熱式技術(shù)對(duì)一鋼軋廠大包烘烤器6 套(其中臥式4 套,立式2 套)和二鋼軋廠150 爐區(qū)8 套(4套立式、4套臥式)大包烤包器進(jìn)行改造。
(2)工藝參數(shù)要求:烘烤位閥前煤氣壓力3~4 kPa,冬季最低壓力2 kPa;最低200 mm3/h 煤氣流量調(diào)節(jié),同時(shí)保證此流量下烘烤時(shí)火焰剛性,火焰不外翻;采用蓄熱結(jié)構(gòu),在保證安全使用的同時(shí)降低煤氣使用量,保證烘烤效果不變,烘烤時(shí)間縮短;排煙溫度可以自由調(diào)節(jié),鋼包溫度>400 ℃時(shí),排煙溫度在100~180 ℃之間,保證蓄熱體高效的煙氣余熱回收;焦?fàn)t煤氣、空氣、煙氣流量均能實(shí)現(xiàn)自由調(diào)節(jié),合理空氣配比以及排煙量,防止空氣過剩、燃燒不充分,包蓋熱量逸散及吸冷風(fēng)等情況。
關(guān)閉所改造設(shè)備煤氣支管閥門,并對(duì)閥后管路進(jìn)行氮?dú)獯祾?、檢測(cè);進(jìn)行保護(hù)性拆除,如卷?yè)P(yáng)、機(jī)架、風(fēng)機(jī)、小車、導(dǎo)軌等保持原狀,充分利舊;安裝蓄熱式燃燒系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、計(jì)量裝置及其他需改造更新組件;冷試車,檢查設(shè)備機(jī)械動(dòng)作及運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常;對(duì)支管閥及管路打壓試驗(yàn),檢查有無泄漏;點(diǎn)火試運(yùn)行,試烘烤,檢驗(yàn)設(shè)備是否滿足烘烤工藝和節(jié)能要求;制定烤包器操作規(guī)程及設(shè)備點(diǎn)檢維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。
烘烤形式:立式或臥式;
鋼包初始溫度:常溫;
包蓋直徑:按實(shí)際尺寸;
包蓋耐材:耐火纖維組合塊;
加熱形式:蓄熱;
燃燒介質(zhì):焦?fàn)t煤氣;
煤氣壓力:2~10 kPa;
煤氣熱值:5000×4.18 kJ/m3;
排煙溫度:100~180 ℃;
排煙形式:經(jīng)冷卻后排出;
烘烤時(shí)間:按工藝執(zhí)行;
烘烤溫度:960 ℃;
煤氣管道直徑:DN200;
空氣管道直徑:DN200;
包內(nèi)最大溫差:<50℃;
包底溫度:準(zhǔn)備處測(cè)溫750℃。
(1)機(jī)架和導(dǎo)軌:原有結(jié)構(gòu)不變。
(2)旋轉(zhuǎn)分氣軸:特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)緊湊,減少管路分布。
(3)包蓋風(fēng)冷吊臂:旋轉(zhuǎn)分氣軸內(nèi)供出的助燃空氣和燃燒介質(zhì)按設(shè)定路線送入自吸式燃燒器,在輸送助燃空氣和燃燒介質(zhì)過程中可起到冷卻大臂作用。
(4)包蓋:鋼質(zhì)外殼,耐材為耐火纖維組合塊,內(nèi)襯采用全纖維耐火材料,由含鋯型耐火纖維模塊及纖維毯組成。耐材長(zhǎng)期使用溫度1350 ℃,壓縮后容重大于200 kg/m3。耐纖采用網(wǎng)狀錨固組件固定,含鋯硅酸鋁質(zhì)渣球,含量≤10%,水分≤0.5%,熱導(dǎo)率≤0.2 W(熱面溫度1250 ℃)。內(nèi)部采用耐高溫澆筑料制作。
(5)自吸式燃燒器:核心部件采用Cr25Ni20 制作。
(6)煤氣管路組成:由氣動(dòng)切斷閥、電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥、調(diào)節(jié)蝶閥、管路等組成。
(7)長(zhǎng)明火配備防回火裝置。
電氣采用PLC控制系統(tǒng)。選用PLC編制相應(yīng)的軟件,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)點(diǎn)火、聯(lián)鎖保護(hù)及自動(dòng)報(bào)警等程序控制功能。電氣控制柜防護(hù)等級(jí)為IP54,色標(biāo)為鉑灰,電控柜采用雙層柜門結(jié)構(gòu)進(jìn)行防護(hù)。快速切斷閥具有自動(dòng)及手動(dòng)兩種功能。
(1)烘烤裝置點(diǎn)火控制:自動(dòng)點(diǎn)火,吹掃,常明火和火焰檢測(cè),熄火報(bào)警,超溫報(bào)警及低壓快速切斷保護(hù)并聲光報(bào)警(煤氣壓力1.5~2 kPa 自動(dòng)切斷報(bào)警)。
(2)燃燒控制:采用蓄熱式燃燒技術(shù),煤氣流量與助燃?xì)怏w流量配比控制,煤氣流量有瞬時(shí)流量顯示及累積流量顯示功能。
(3)煤氣壓力、助燃?xì)怏w壓力、儀表壓縮空氣壓力、烘烤器蓋位置等參與聯(lián)鎖。煤氣總管壓力過低、空氣總管壓力過低等異常情況發(fā)生時(shí),能自動(dòng)切斷燃?xì)獠⒙暪鈭?bào)警;
(4)固定式一氧化碳?xì)怏w濃度檢測(cè)報(bào)警裝置與鋼包烘烤裝置煤氣切斷閥聯(lián)鎖。
烘烤大包時(shí)按以下烘烤曲線控制加熱時(shí)間及溫度,實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)烘烤:準(zhǔn)備的鋼包以及周轉(zhuǎn)包,大修包:小火6 h 300 ℃、中火6 h 600 ℃、大火6 h 960 ℃;中修包:小火 4 h 300 ℃、中火 4 h 600 ℃、大火 4 h 960 ℃;小修包:小火 4 h 400 ℃、中火4 h 600 ℃、大火4 h 960 ℃。
機(jī)旁設(shè)操作箱,就地手動(dòng)/PLC 自動(dòng)控制設(shè)備,可在線組態(tài),有設(shè)定好溫度烘烤曲線的自動(dòng)烘烤旋鈕,煤氣流量有瞬時(shí)流量顯示及累積流量顯示功能。
(1)手動(dòng)操作:在控制面板上設(shè)置了三種烘烤模式分別是小火、中火、大火。
(2)自動(dòng)操作:除了在控制面板上設(shè)置有三種操作模式外,系統(tǒng)內(nèi)部還分別設(shè)置有多種烘烤曲線,每種曲線分別對(duì)應(yīng)了不同的加熱需求,如新砌鋼包、周轉(zhuǎn)鋼包等,操作時(shí)只要選取對(duì)應(yīng)的加熱模式然后啟動(dòng)程序開始按鈕即可;當(dāng)烘烤程序運(yùn)行結(jié)束時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將火焰調(diào)節(jié)至小火保溫狀態(tài),直至啟動(dòng)程序結(jié)束按鈕。能有效降低勞動(dòng)強(qiáng)度,減少因人為因素對(duì)燃?xì)獾南摹?/p>
該項(xiàng)目自2018 年8 月投入運(yùn)行后,設(shè)備運(yùn)行情況良好。改造后的無引風(fēng)機(jī)、無換向閥蓄熱式烘烤系統(tǒng)與改造前的烘烤器比較,燃燒效果明顯改善。
改造前的蓄熱式烘烤系統(tǒng)由于結(jié)構(gòu)復(fù)雜,燃?xì)鈮簱p大,火焰短,很難到達(dá)包底;改造后無引風(fēng)機(jī)、無換向閥蓄熱式烘烤系統(tǒng),經(jīng)過對(duì)蓄熱體的改造,燃?xì)夂椭伎諝庥懈髯元?dú)立的通道,壓損小,火焰長(zhǎng)度根據(jù)需要最長(zhǎng)可達(dá)7 m,實(shí)際烘烤過程中可直達(dá)包底。
改造前蓄熱式烘烤系統(tǒng)以擴(kuò)散式燃燒為主,燃?xì)饫寐剩?0%,廢煙溫度>200 ℃;改造后的無引風(fēng)機(jī)、無換向閥蓄熱式烘烤系統(tǒng)采用“自吸式”自主配風(fēng)燃燒,燃?xì)饫寐蔬_(dá)到90%以上,廢煙溫度降到100 ℃左右,同時(shí)火焰溫度高,與改造前蓄熱式燃燒器燒嘴比,火焰溫度高200 ℃以上。
改造前烘烤系統(tǒng)雖為蓄熱式,由于換向裝置和蓄熱系統(tǒng)故障頻繁,導(dǎo)致蓄熱功能未充分發(fā)揮,且使用過程中需要對(duì)蓄熱體進(jìn)行經(jīng)常性更換,維護(hù)費(fèi)用高;鋼包在烘烤過程中均存在嚴(yán)重的火焰外延現(xiàn)象,包蓋壽命短,修補(bǔ)、更換耐材費(fèi)用高。改造后的無引風(fēng)機(jī)/無換向閥蓄熱式烘烤系統(tǒng),省去引風(fēng)機(jī)電耗,助燃風(fēng)機(jī)功率下降。取消換向閥,減少了備件費(fèi)用和人工費(fèi)用。因整體型蓄熱器孔徑大,不易被煙氣中的雜質(zhì)堵塞,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。
改造前烘烤系統(tǒng)控制為開關(guān)控制模式,烘烤過程中對(duì)燃?xì)饪杖急葲]有調(diào)節(jié)措施,煤氣閥門開啟大小隨意性強(qiáng),大、中、小火燃燒模式下燃?xì)夂惋L(fēng)量閥門開度均是采用經(jīng)驗(yàn)管理,缺乏優(yōu)化調(diào)整的手段,改造后的烘烤系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了“一鍵式”自動(dòng)控制。
改造前后效果對(duì)比見表1。
表1 改造前后的性能對(duì)比
項(xiàng)目實(shí)施后,鋼包包底溫度高于常規(guī)蓄熱式烘烤系統(tǒng),整體溫度場(chǎng)更均勻,鋼水倒入后溫度損失少,在工藝允許的情況下,可以適當(dāng)降低煉鋼出鋼溫度,節(jié)約煉鋼成本。燒嘴效率的提升和控制手段的完善,使得煤氣耗用量大幅度下降。改造后節(jié)能率的計(jì)算:
烤包器改造節(jié)能率=(改造前烤包煤氣耗量-改造后烤包煤氣耗量)/改造前烤包煤氣耗量*100%
1#~4#立式烘烤器和1#~4#臥式烘烤器改造節(jié)能率見表2。
表2 1#~4#立式烘烤器和1#~4#臥式烘烤器改造節(jié)能率
從表2 數(shù)據(jù)看,改造后的烘烤器節(jié)能率平均為30.75%。
改造后的無引風(fēng)機(jī)、無換向閥蓄熱式烘烤系統(tǒng),解決了傳統(tǒng)蓄熱式烘烤系統(tǒng)仍存在排煙溫度高,能源回收利用率低的問題,烘烤溫度有所提升,烘烤時(shí)間有下降趨勢(shì);有效實(shí)現(xiàn)了斷電、斷氣、壓力過低、熄火等情況下的自動(dòng)安全防護(hù)功能;控制方式實(shí)現(xiàn)了全自動(dòng)烘烤,勞動(dòng)強(qiáng)度進(jìn)一步降低,同時(shí)也節(jié)省了更換風(fēng)機(jī)所產(chǎn)生的勞動(dòng)強(qiáng)度和成本,在烘烤操作和管理上會(huì)更加便捷有效,實(shí)現(xiàn)了鋼包烘烤安全、高效,達(dá)到節(jié)能降耗的目標(biāo)。