陳亮亮
(霍州煤電集團(tuán)晉北煤業(yè)有限公司,山西 忻州 035100)
井下皮帶跑偏是常出現(xiàn)的故障之一。在井下輸送機(jī)上安裝的在線檢測(cè)裝置對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)皮帶跑偏具有重要意義,即通過檢測(cè)裝置測(cè)量托輥與皮帶邊緣的距離來判斷皮帶跑偏。對(duì)皮帶跑偏的測(cè)量分為接觸式與非接觸式兩種。隨著先進(jìn)的監(jiān)測(cè)技術(shù)的發(fā)展,通過對(duì)皮帶安裝的角度傳感器進(jìn)行判斷來確保皮帶的跑偏,能夠?qū)ζУ膶?shí)際運(yùn)行狀態(tài)及運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行準(zhǔn)確監(jiān)測(cè),從而判斷皮帶跑偏。
霍州煤電集團(tuán)晉北煤業(yè)有限公司103 工作面位于一采區(qū),東北部與一采區(qū)回風(fēng)、皮帶、軌道巷相鄰;東南部與井田邊界相鄰;工作面設(shè)計(jì)走向長(zhǎng)度為622 m,傾向長(zhǎng)度為180 m,工作面回采煤層為5上號(hào)煤層,煤層厚度為3.3~6.9 m,平均厚度為5.1 m,截至目前工作面已回采150 m。
在103 工作面回采期間,主要采用DSJ120/200/2×220 帶式輸送機(jī)進(jìn)行煤矸運(yùn)輸,該輸送機(jī)帶寬為1.2 m,帶速為3.5 m/s,運(yùn)量為200 t/h,電機(jī)功率為220 kW,由于103 工作面采用機(jī)械化回采工藝,回采煤量大且原煤中夾雜矸石,導(dǎo)致工作面回采前期帶式輸送機(jī)經(jīng)常出現(xiàn)故障,其中輸送機(jī)跑偏故障是主要故障之一,根據(jù)晉北礦機(jī)電科統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),103 工作面在回采前期共計(jì)發(fā)生7 次跑偏故障,導(dǎo)致輸送機(jī)電機(jī)燒毀1 臺(tái),撕帶4 次,共計(jì)造成經(jīng)濟(jì)損失達(dá)76萬元,嚴(yán)重制約著工作面安全高效回采[1-2]。
帶式輸送機(jī)主要通過摩擦驅(qū)動(dòng)對(duì)皮帶上的不同物料進(jìn)行運(yùn)輸,驅(qū)動(dòng)滾筒主要通過皮帶的摩擦力帶動(dòng)皮帶運(yùn)動(dòng),因此皮帶是輸送機(jī)傳動(dòng)部分最重要的部件。輸送機(jī)上的膠帶一直以無限循環(huán)的方式運(yùn)行,皮帶的閉合運(yùn)動(dòng)過程形成閉合空間。閉合空間對(duì)輸送機(jī)的中心性具有較高的要求,皮帶的上下面運(yùn)行速度須保持一致切平行。皮帶在寬度方向的偏移量不得大于皮帶度的5%,皮帶在寬度方向的偏移量小于皮帶度的5%,這屬于皮帶正常偏移,皮帶在寬度方向的偏移量大于皮帶度的5%,這種情況判斷為偏移皮帶跑偏。
1)皮帶架安裝不當(dāng):帶式輸送機(jī)在安裝時(shí)若皮帶架不能按照標(biāo)準(zhǔn)工藝進(jìn)行安裝,皮帶架在長(zhǎng)時(shí)間、高負(fù)荷的狀態(tài)下內(nèi)部組織會(huì)出現(xiàn)變形及老化,風(fēng)吹日曬會(huì)降低皮帶架的鋼結(jié)構(gòu),導(dǎo)致皮帶運(yùn)行時(shí)發(fā)生跑偏。
2)托輥架以及托輥不正:由于廠家生產(chǎn)的托輥質(zhì)量不一,當(dāng)一組托輥質(zhì)量有問題或托輥安裝不正時(shí),通常不會(huì)發(fā)生跑偏,若多組托輥質(zhì)量有問題或托輥安裝不正時(shí),皮帶通常會(huì)發(fā)生跑偏。
3)包膠滾筒:第一,滾筒外表面在生產(chǎn)時(shí)由于存在誤差導(dǎo)致皮帶發(fā)生跑偏;第二,皮帶與滾筒在運(yùn)行時(shí),當(dāng)兩者間的接觸面積不同時(shí)產(chǎn)生的摩擦力也不同,皮帶由于受力不均勻也會(huì)在運(yùn)行時(shí)發(fā)生跑偏;第三,由于皮帶運(yùn)送的物料濕度較大,潮濕的物料會(huì)與滾筒發(fā)生粘連導(dǎo)致皮帶發(fā)生跑偏。
4)皮帶制造工藝差:皮帶在生產(chǎn)時(shí),由于材料存在一些質(zhì)量問題,導(dǎo)致皮帶在運(yùn)行時(shí)受力不均,而皮帶在不同張緊力的作用下兩側(cè)受力不對(duì)稱就會(huì)發(fā)生跑偏。
為了進(jìn)一步提高103 工作面帶式輸送機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定性,降低輸送機(jī)跑偏現(xiàn)象,晉北煤礦對(duì)帶式輸送機(jī)安裝了一套防跑偏裝置。
1)103 工作面帶式輸送機(jī)安裝的防跑偏裝置如圖1 所示,主要是采用跑偏量檢測(cè)裝置對(duì)運(yùn)行的輸送機(jī)皮帶的橫向位置進(jìn)行檢測(cè)與收集,并將這些數(shù)據(jù)送入控制器,控制器經(jīng)過對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算分析,計(jì)算出的控制量輸入到驅(qū)動(dòng)執(zhí)行電機(jī),驅(qū)動(dòng)執(zhí)行電機(jī)發(fā)生以一定的速度產(chǎn)生角位移,再通過蝸桿傳動(dòng)將旋轉(zhuǎn)運(yùn)送轉(zhuǎn)化為直線運(yùn)動(dòng),最終托輥架在蝸桿的作用下使調(diào)心托輥產(chǎn)生角位移,將皮帶恢復(fù)到正常位置。
圖1 103 工作面帶式輸送機(jī)防跑偏裝置結(jié)構(gòu)示意圖
2)該裝置能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)調(diào)心托輥的偏移角度來判斷皮帶是否處于跑偏狀態(tài),也能精準(zhǔn)地判斷皮帶的跑偏量。當(dāng)調(diào)心托輥的偏移角度較小時(shí),系統(tǒng)默認(rèn)皮帶屬于輕微跑偏狀態(tài),調(diào)心托輥能夠?qū)ζ芷F(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)整;當(dāng)調(diào)心托輥的偏移角度超過裝置的默認(rèn)值后且繼續(xù)增大時(shí),系統(tǒng)判斷出皮帶處于跑偏嚴(yán)重且不可調(diào)整狀,此時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)發(fā)出報(bào)警,提醒工作人員檢查,與此同時(shí)系統(tǒng)還會(huì)對(duì)前后調(diào)偏托棍的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行檢查,若出現(xiàn)相同的結(jié)果,則判定皮帶屬于嚴(yán)重跑偏狀態(tài),立即自動(dòng)停機(jī),防止皮帶跑偏事故擴(kuò)大。
1)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單:103 工作面帶式輸送機(jī)安裝方跑偏裝置結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單,整套裝置成本費(fèi)用為0.44萬元,成本費(fèi)用低且便于維護(hù)。
2)自動(dòng)化水平高:與傳統(tǒng)防跑偏托輥相比,該裝置主要通過對(duì)調(diào)調(diào)心托輥偏移量判斷輸送機(jī)是否發(fā)生偏移,并立即執(zhí)行保護(hù)動(dòng)作,該裝置動(dòng)作靈敏可靠,防跑偏精度高,自動(dòng)化水平高,解決了傳統(tǒng)防跑偏托輥應(yīng)用效果差、故障率等技術(shù)難題。
3)防跑偏效果好:該裝置對(duì)輸送帶小偏移進(jìn)行判斷是否為跑偏動(dòng)作,并及時(shí)進(jìn)行防跑偏保護(hù),通過在103 工作面帶式輸送機(jī)實(shí)際應(yīng)用發(fā)現(xiàn),該裝置保護(hù)動(dòng)作執(zhí)行時(shí)間小于3 s,輸送機(jī)跑偏量控制0.3 m范圍內(nèi),防跑偏效果好[3-5]。
截止2019 年2 月103 工作面已回采結(jié)束,對(duì)工作面帶式輸送機(jī)安裝防跑偏裝置后,通過4 個(gè)月實(shí)際應(yīng)用效果來看,該裝置防跑偏效果好,輸送機(jī)安裝該裝置后工作面在后期回采過程中共計(jì)阻止12 次輸送機(jī)跑偏現(xiàn)象,且未發(fā)生一起因輸送機(jī)跑偏導(dǎo)致輸送機(jī)電機(jī)燒毀、斷帶等事故,全年可節(jié)約維修成本達(dá)40 余萬元,有效保證了103 工作面帶式輸送機(jī)安全高效運(yùn)行,取得了顯著應(yīng)用成效。