冷慧麟鐘海博
(中海石油寧波大榭石化有限公司,浙江寧波315000)
我公司220萬(wàn)噸/年催化裂解裝置采用中國(guó)石化股份有限公司石油化工科學(xué)研究院(RIPP)開發(fā)的以重質(zhì)油為原料,乙烯、丙烯等低碳烯烴為目的產(chǎn)品,副產(chǎn)輕芳烴的DCC-plus技術(shù),以常壓渣油和加氫尾油為原料,自5月份以來(lái),公司主要加工油品為PY 和JZ 等常壓渣油,油品較重,對(duì)DCC 裝置的操作產(chǎn)生了一定的影響。
受公司原料調(diào)控影響,5月份以來(lái)裝置加工的油品普遍偏重,一般來(lái)說(shuō),原料變重,其中烷烴含量減少、芳香烴增多,表現(xiàn)為密度增大,殘?zhí)恐翟黾?沸點(diǎn)也升高[1]。這給裝置各崗位的操作造成了一定影響,面對(duì)原料偏重的工況,為保證產(chǎn)品收率和產(chǎn)品質(zhì)量,裝置在操作參數(shù)和控制方法層面做出了相應(yīng)調(diào)整,表1為裝置混合原料偏重工況下的化驗(yàn)分析數(shù)據(jù)。
表1混合原料化驗(yàn)分析數(shù)據(jù)
(1)對(duì)反再崗位的影響。我裝置再生部分采用前置燒焦罐加再生器的完全再生設(shè)計(jì),其中設(shè)置有密相床下流式外取熱器,附屬設(shè)計(jì)有外取熱汽包發(fā)生3.5MPa 中壓飽和蒸汽,以取出由于燒焦產(chǎn)生的過(guò)剩熱量,由外取熱下滑閥和增壓流化風(fēng)控制取熱量,由于裝置大部分工況下油品較輕,因此外取熱下滑閥基本處于全關(guān)狀態(tài),同時(shí)外取熱汽包不產(chǎn)汽,因本次原料偏重,殘?zhí)恐递^大,在反應(yīng)器中易產(chǎn)生較多的焦炭,由催化劑流化攜帶至再生部分燒焦時(shí)產(chǎn)生大量過(guò)剩熱量,同時(shí)更加容易發(fā)生尾燃,為控制再生器尾燃,本月助燃劑消耗較之前成倍增加,同時(shí)為及時(shí)取出該部分剩余熱量,需開大外取熱下滑閥同時(shí)汽包產(chǎn)汽,圖1表示的是不同工況下外取熱下滑閥開度及外取熱汽包產(chǎn)汽情況。
圖1外取熱下滑閥開度及外取熱汽包產(chǎn)汽情況
由圖中可以看出,外取熱下滑閥開度由平均5%左右已開至18%,相應(yīng)外取熱汽包產(chǎn)汽量由5t/h 增加至32t/h,產(chǎn)汽的增加意味著對(duì)于外供蒸汽量需求減少,從節(jié)能降耗的角度來(lái)講,這種工況對(duì)裝置有利,有利于最大化利用裝置自產(chǎn)能量,但對(duì)于兩器內(nèi)結(jié)焦的風(fēng)險(xiǎn)加大,同時(shí)也加重了主風(fēng)機(jī)和余熱鍋爐過(guò)熱段的負(fù)荷。
(2)對(duì)分餾崗位的影響。由于油品變重,反應(yīng)深度偏低,造成回?zé)捰凸藓头逐s塔液位偏高,如圖2所示。
圖2回?zé)捰凸藓头逐s塔液位變化趨勢(shì)
日?;?zé)捰凸藓头逐s塔液位分別控制在60%和40%左右,由圖中可以看出,受進(jìn)料變重影響,回?zé)捰凸抟何灰呀咏?0%,分餾塔液位已接近60%,大大增加了油漿的停留時(shí)間,對(duì)防止分餾塔底結(jié)焦產(chǎn)生不利影響。
除反應(yīng)深度偏低外,受管網(wǎng)和公司調(diào)控限制油漿外甩量不可大幅度增加以及為減少反應(yīng)生焦量而降低油漿回?zé)捔恳彩窃斐伤抟何黄叩闹匾?,為降低液位,只能采取控制分餾塔熱量上移的方法,但這樣又會(huì)造成分餾塔中部和塔頂溫度偏高,容易造成粗汽油干點(diǎn)偏高,為保證粗汽油干點(diǎn)合格,需嚴(yán)格控制分餾塔中段循環(huán)量和各部分溫度,圖3、圖4 為分餾塔各中段循環(huán)量和各部分溫度的變化情況。
催化裂化裝置油漿系統(tǒng)結(jié)垢,與分餾塔底溫度高;塔底液位高,停留時(shí)間長(zhǎng);在換熱器的線速度低,油漿中的固含量、芳烴含量高,有密切關(guān)系[2]。原料變重后,隨著分餾塔底液位和溫度的升高,需密切關(guān)注油漿系統(tǒng)的結(jié)垢問(wèn)題。
圖3 分餾塔各中段循環(huán)量變化情況
圖4分餾塔各部分溫度變化情況
(3)對(duì)吸收穩(wěn)定崗位的影響。隨著進(jìn)料變重,干氣產(chǎn)量由日常36600Nm3/h 增加至38600Nm3/h,液化氣產(chǎn)量由112t/h 下降至107t/h,由于DCC裝置以最大量生產(chǎn)低碳烯烴為目的,液化氣產(chǎn)量的減少意味著目標(biāo)產(chǎn)品丙烯的收率降低,減少了裝置的經(jīng)濟(jì)效益,不利于裝置健康平穩(wěn)的運(yùn)行和發(fā)展。
穩(wěn)定塔底設(shè)計(jì)有兩臺(tái)重沸器,分別以分餾二中和3.5MPa中壓過(guò)熱蒸汽為熱源,由于分餾二中流量減少,導(dǎo)致重沸器熱負(fù)荷減少,為保證穩(wěn)定塔底溫度達(dá)標(biāo),3.5MPa 中壓過(guò)熱蒸汽用量從28t/h 提高到31t/h,不利于裝置節(jié)能降耗總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
(1)進(jìn)料變重會(huì)造成反應(yīng)生焦量增加,使再生部分剩余熱量增加,可用于產(chǎn)3.5MPa 中壓過(guò)熱蒸汽,降低了裝置對(duì)于外網(wǎng)蒸汽的需求,有利于裝置節(jié)能降耗。
(2)待生催化劑含碳過(guò)高增加了主風(fēng)機(jī)和余熱鍋爐過(guò)熱段的負(fù)荷,同時(shí)易造成再生器尾燃,對(duì)兩器結(jié)焦也有不利影響。
(3)可適當(dāng)提高汽提蒸汽和進(jìn)料霧化蒸汽等反應(yīng)注汽量,達(dá)到保護(hù)噴嘴,降低油氣分壓,多產(chǎn)低碳烯烴的目的。
(4)反應(yīng)油氣攜帶至分餾部分的熱量增加,需適當(dāng)調(diào)整分餾塔各中段取熱負(fù)荷,保證產(chǎn)品合格,同時(shí)需注意分餾塔和回?zé)捰凸抟何辉龈邘?lái)的設(shè)備結(jié)焦的問(wèn)題。
(5)裝置目前采取反應(yīng)溫度定量控制,由于進(jìn)料變重,使反應(yīng)轉(zhuǎn)化率降低,干氣產(chǎn)率增加,液化氣產(chǎn)率降低,目標(biāo)產(chǎn)品丙烯產(chǎn)率降低,對(duì)裝置的經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生不利影響。
(6)增加了吸收穩(wěn)定部分3.5MPa 中壓過(guò)熱蒸汽用量,對(duì)裝置節(jié)能降耗不利,需結(jié)合裝置總產(chǎn)汽量增加綜合考慮。