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    某車型后扭梁安裝支架動剛度優(yōu)化

    2020-03-17 12:54:06孫壽峰
    汽車工程師 2020年2期
    關(guān)鍵詞:連接點懸架車身

    孫壽峰

    (中國第一汽車股份有限公司天津技術(shù)開發(fā)分公司)

    隨著汽車設(shè)計水平的提升,舒適性成為區(qū)分汽車品質(zhì)好壞的重要因素之一[1]。車內(nèi)噪聲是衡量乘坐舒適性的重要指標(biāo),而路噪是車內(nèi)噪聲的重要組成部分。文章針對某車型的路噪問題,采用CAE 方法找到了車身與底盤連接點動剛度較弱的部位,并與試驗相結(jié)合,通過優(yōu)化后扭梁連接點車身側(cè)支架結(jié)構(gòu),來提高連接點處動剛度,從而降低路面激勵向車身的傳遞,為路噪問題提供了優(yōu)化思路及改善方案,是整個路噪性能改善課題的重要組成部分。

    1 某車型路噪問題介紹

    在某車型整車NVH 試驗測試評價中,5 擋勻速和3 擋急加速工況下車內(nèi)噪聲較大,明顯高于標(biāo)桿車型。分析車內(nèi)振動噪聲的頻譜特性并對比該車在粗糙路面的噪聲,試驗部門得出結(jié)論:車內(nèi)中低頻振動噪聲主要由路噪組成。

    路面激勵經(jīng)過輪胎帶動懸架,通過不同路徑傳遞給車身[2],其主要的路徑及影響因素,如圖1 所示。其中,車身與底盤連接點是路噪的重要傳遞路徑之一,文章將針對此路徑進行問題排查及優(yōu)化。

    圖1 汽車路噪傳遞路徑及影響因素示意圖

    2 分析模型

    仿真分析需要用到帶內(nèi)飾車身(TB)有限元模型和聲腔有限元模型2 個部分。

    1)TB 有限元模型。該模型包括白車身、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、閉合件、座椅及與車身相連的附件等,其中焊縫采用CWELD 單元模擬,點焊采用ACM單元模擬;襯套采用BUSH 單元模擬,參數(shù)為試驗測得;螺栓采用RBE2 單元模擬;車身內(nèi)飾件采用RBE3+CONM2 模擬。

    2)聲腔有限元模型。聲腔是車身內(nèi)部板件圍成的密閉空間,包括車內(nèi)空氣腔和座椅腔兩部分。聲腔采用四面體單元進行離散,材料屬性為流體,采用MAT10定義。帶內(nèi)飾車身和聲腔的有限元模型,如圖2 所示。

    圖2 帶內(nèi)飾車身和聲腔的有限元模型

    3 路噪問題排查

    3.1 模型驗證

    試驗部門采集了某車型車身側(cè)懸架安裝點的加速度信號以及車內(nèi)噪聲響應(yīng),該車前懸架為麥弗遜懸架,后懸架為扭力梁懸架,懸架安裝點位置,如圖3 所示。

    圖3 某車型懸架安裝點示意圖

    使用帶內(nèi)飾的車身模型進行噪聲響應(yīng)仿真分析,將試驗采集到的加速度信號作為激勵,加載到懸架安裝點上,計算車內(nèi)后排實測點的噪聲響應(yīng),分析頻率段為20~200 Hz。

    經(jīng)仿真計算得到后排左側(cè)乘客左耳處、后排中間乘客左耳處、后排右側(cè)乘客右耳處的聲壓級結(jié)果,并與試驗得到的聲壓級進行對比,對比曲線,如圖4 所示。

    圖4 帶內(nèi)飾車身模型噪聲響應(yīng)點聲壓級仿真與試驗結(jié)果對比

    從圖4 可以看出,仿真與試驗的響應(yīng)點聲壓級吻合度較好,說明CAE 模型相對準(zhǔn)確,可用于下一步的驗證及優(yōu)化分析。

    3.2 傳遞路徑排查

    將不同安裝點的激勵分別單獨加載,將分析結(jié)果與所有點同時加載的結(jié)果進行對比,確定貢獻量最大的懸架安裝點。對比曲線,如圖5 所示。

    圖5 車身與底盤安裝點分別加載與全部加載對比曲線圖

    從圖5d 可以看出,后扭梁安裝點在單獨激勵下,車內(nèi)噪聲水平與所有點共同加載的分析結(jié)果吻合度非常高,說明后扭梁安裝點是路噪的最主要傳遞途徑。

    3.3 后扭梁問題排查

    在車身連接點NVH 試驗中,連接點的動剛度測試(如圖6 所示)發(fā)現(xiàn),本車型后扭梁安裝支架Y 向平均動剛度水平實測值約在10 000 N/mm,而標(biāo)桿車實測值約在20 000 N/mm,如表1 所示,后扭梁安裝點動剛度水平較標(biāo)桿車低。CAE 計算也發(fā)現(xiàn)后扭梁動剛度較低的問題,與測試結(jié)果相符。

    圖6 車身連接點動剛度試驗

    表1 汽車后扭梁安裝支架動剛度測試結(jié)果對比N/mm

    后扭梁安裝點處的動剛度是非常關(guān)鍵的一個參數(shù)[3],直接影響著車身的NVH 性能,支架的動剛度值過低說明此安裝點傳遞激勵的能力過高[4],可以從這一方向著手,通過優(yōu)化支架動剛度來優(yōu)化車內(nèi)噪聲水平。

    4 后扭梁安裝點動剛度優(yōu)化

    4.1 仿真計算

    某車型后扭梁支架Z 向較長,且在Y 向支撐較少,可布置支架來提高Y 向支撐,目標(biāo)是將Y 向動剛度值提高至20 000 N/mm 以上。優(yōu)化方案包括3 點改動,如圖7 所示:1)底部加強件的安裝點數(shù)量由2 個改為3 個;2)布置藍色三角支架,焊接于車身內(nèi)側(cè),厚度為2 mm;3)支架內(nèi)部新增黃色加強板。

    圖7 某車型后扭梁安裝支架優(yōu)化方案

    使用TB 模型進行后扭梁連接點動剛度仿真計算,車身模型為自由狀態(tài),在后扭梁安裝點Y 向定義1 N的單位載荷作為激勵,并將該點作為響應(yīng)點,自由度與激勵自由度相同,對該點進行20~200 Hz 頻率段的傳遞函數(shù)計算,輸出該點加速度響應(yīng)。通過軟件后處理,可以得到后扭梁安裝點左、右側(cè)Y 向動剛度分別達到21 321,20 998 N/mm。

    4.2 試驗驗證

    后扭梁支架加強方案經(jīng)車身設(shè)計工程師確認,滿足工藝要求;由試制車間工程師制作試件,并裝車。經(jīng)過裝車驗證(如圖8 所示),優(yōu)化后的后扭梁安裝支架左、右側(cè)Y 向動剛度分別為20 953,22 094 N/mm,均已達到目標(biāo)。

    圖8 某車型后扭梁支架試件裝車

    5 結(jié)論

    對某車型的TB 模型進行了路噪結(jié)果對比,快速定位了產(chǎn)生問題的關(guān)鍵點,并且提出了優(yōu)化方案,通過CAE 仿真與試驗測試驗證了動剛度的優(yōu)化效果。文章用到的噪聲響應(yīng)分析、動剛度分析方法是NVH 的仿真分析項,仿真分析可以提高問題整改的效率,并且能夠降低試件制作成本。動剛度優(yōu)化工作是整個路噪性能改善課題的重要組成部分,文章的成果可直接應(yīng)用于下一步整車路噪問題的解決。

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