蔡禮剛 孔林
(漢騰汽車(chē)有限公司)
在車(chē)輛開(kāi)發(fā)過(guò)程中,為保證設(shè)計(jì)車(chē)型的可靠性和耐久性能,車(chē)輛正式上市銷(xiāo)售之前都需進(jìn)行3萬(wàn)km綜合耐久路試。減振器異響、漏油、開(kāi)裂等問(wèn)題是路試過(guò)程中比較常見(jiàn)的重要問(wèn)題,文章針對(duì)減振器儲(chǔ)油桶開(kāi)裂問(wèn)題,從受力分析、CAE仿真模擬等手段找出發(fā)生問(wèn)題的初步原因,并制定有效對(duì)策。
某車(chē)型在3萬(wàn)km綜合耐久路試中,行駛至29 468 km,前減振器下端焊接支架處出現(xiàn)開(kāi)裂漏油。
減振器下端通過(guò)支架與轉(zhuǎn)向節(jié)固定連接,上端與車(chē)身輪罩連接,受力源主要來(lái)自于車(chē)身。車(chē)身傳遞給活塞桿的力通過(guò)減振器儲(chǔ)油桶傳遞至下端支架,下端支架與儲(chǔ)油桶焊接處成為應(yīng)力集中點(diǎn)。為驗(yàn)證理論分析的正確性,制定3個(gè)對(duì)比方案,并對(duì)焊縫處應(yīng)力進(jìn)行CAE仿真模擬分析,如圖1所示:1)下端支架與儲(chǔ)油桶連接處接觸部位全部焊接;2)下端支架與儲(chǔ)油桶連接處滿(mǎn)焊(含非接觸區(qū)缺口);3)下端支架與儲(chǔ)油桶連接處,支架翻邊區(qū)域不焊接。
圖1 減振器下端支架焊縫處應(yīng)力仿真
為進(jìn)一步考察3種方案的差異性,找出最優(yōu)方案,利用CAE仿真分析軟件搭建模型,對(duì)3種方案焊縫處的應(yīng)力進(jìn)行比較分析后得出:1)3種方案減振器儲(chǔ)油桶受到的最大應(yīng)力均在下端支架與儲(chǔ)油桶連接區(qū)域,與理論分析一致;2)方案1和方案2最大應(yīng)力相同,均為98 MPa,方案3最大應(yīng)力最小,為87 MPa。根據(jù)以上分析,初步判定減振器儲(chǔ)油桶開(kāi)裂漏油是由于下端支架與儲(chǔ)油桶連接處焊接過(guò)多,產(chǎn)生應(yīng)力集中導(dǎo)致的疲勞開(kāi)裂。
為進(jìn)一步驗(yàn)證理論分析的正確性,選定最優(yōu)方案,對(duì)3種方案的樣件分別進(jìn)行臺(tái)架試驗(yàn)驗(yàn)證,如圖2所示。將轉(zhuǎn)向節(jié)支架固定,按圖2中F方向,在滿(mǎn)載狀態(tài)活塞桿位置加載-2 500 N,+1 000 N的力(“+”表示與箭頭指示方向相同,“-”表示方向相反),頻率為5 Hz。運(yùn)行50萬(wàn)次結(jié)束或減振器發(fā)生開(kāi)裂、漏油即結(jié)束。根據(jù)臺(tái)架試驗(yàn)結(jié)果,3種方案減振器儲(chǔ)油桶發(fā)生開(kāi)裂或漏油時(shí)的耐久次數(shù)依次為104 302,31 142,333 218次。由于方案3耐久試驗(yàn)次數(shù)最多,可暫定為最優(yōu)方案。
圖2 減振器儲(chǔ)油桶臺(tái)架試驗(yàn)受力圖
按暫定的最優(yōu)方案制作樣件裝車(chē),進(jìn)行底盤(pán)強(qiáng)化路試,強(qiáng)化里程7 180 km后無(wú)開(kāi)裂和漏油現(xiàn)象,滿(mǎn)足強(qiáng)化里程6 000 km的目標(biāo)要求。
零部件設(shè)計(jì)初期,可以通過(guò)仿真模擬分析找出應(yīng)力集中區(qū)域,使焊縫設(shè)計(jì)合理,避免由于焊接過(guò)多、焊接后形成焊接硬化或其他缺陷,產(chǎn)生應(yīng)力集中而導(dǎo)致疲勞撕裂。麥弗遜懸架前減振器應(yīng)通過(guò)側(cè)向耐久試驗(yàn)、縱向耐久試驗(yàn)驗(yàn)證其結(jié)構(gòu)的可靠性。