秦落銘
(沁和能源集團有限公司永安煤礦, 山西 晉城 048205)
永安煤礦針對原井田邊界以內(nèi)煤炭資源枯竭的實際情況,為維持礦井持續(xù)生產(chǎn),經(jīng)主管部門批準,擴大井田境界,增加礦井儲量。為盡快形成采煤工作面,扭轉(zhuǎn)礦井生產(chǎn)的被動局面,公司決定對在采空區(qū)留下的相鄰的兩條區(qū)段煤柱中間分別試掘運輸大巷和總回風巷。工程進行不久之后,運輸大巷、總回風巷均出現(xiàn)了強烈的變形,礦壓顯現(xiàn)劇烈。從而造成了巷道噴層破裂脫落,錨桿錨索被拉壞,兩幫破壞,頂板冒落,底鼓嚴重,支護困難,難以正常進行掘進作業(yè)。居于以上原因,煤礦方聯(lián)合太原理工大學開展了區(qū)段煤柱中巷支護技術(shù)的應用研究。由于區(qū)段煤柱處在高應力區(qū),巷道圍巖處于復雜的應力變化中,使得在區(qū)段煤柱中掘出的巷道礦壓顯現(xiàn)復雜、劇烈,所以區(qū)段煤柱巷道支護是一個技術(shù)難題,前期需要對區(qū)段煤柱中巷進行支護模擬實驗[1-3]。
沁和能源集團有限公司永安煤礦位于沁和縣嘉峰鎮(zhèn)永安村,井田面積3.86 km2,地質(zhì)儲量6 412.6萬t,可采儲量2 554.4萬t。共有井筒3個(主井、副井、回風立井)。采煤方法為走向長壁分層炮采,資源回收率90%,機械化程度為90%。當前主要開采2號煤層,煤種為1號無煙煤,具有灰分低、含硫低等特點。當前開采的2號煤層走向西北,傾向西南,煤層平均傾角4°,煤層平均厚度1.86 m。
2.1.1 實驗設(shè)計
實驗使用2 150 mm(長)×1 800 mm(高)×200 mm(寬)模型架進行加載實驗,幾何相似比為1∶5。模型的背面用木板固定,正面用有機玻璃固定且預留巷道開挖口,模型頂部安裝液壓千斤頂3臺,通過油泵加壓,千斤頂上部頂工字鋼。工字鋼左右用鋼絲繩和張緊掛鉤與模型架底部連接,便于千斤頂加載。千斤頂與模型頂部之間安裝有長度2 100 mm的槽鋼,以利于液壓缸所加壓力均勻分布在模型上表面。同時為了實驗過程安全與實驗的可靠性,模型的正面與背面再用槽鋼加固。
2.1.2 模型鋪裝及實驗儀器
參數(shù)模型的原始參數(shù)取自永安煤礦綜合柱狀圖及實驗區(qū)域的地質(zhì)資料。模型根據(jù)需要選取幾何相似常數(shù)為5,容重相似常數(shù)為1.6,應力及強度相似常數(shù)為8,時間相似常數(shù)為2.828,載荷相似常數(shù)為1.6×106。相似材料用河沙、粉煤灰、石膏、碳酸鈣按配比混合后加水攪拌均勻后而制成的,分層材料用8~20目的云母粉。該實驗主要的測試手段有:采用108路壓力計算機數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)及CLYB-114型壓力傳感器監(jiān)測煤柱應力分布、采用PENTAX R-322NX型光學全站儀監(jiān)測上覆巖層位移變化。
開挖實驗巷道,先開挖巷道尺寸為27cm×18cm,并進行四次擴巷,實驗巷道最終達到設(shè)計尺寸。實驗巷道開挖后進行支護。
本次實驗在模型頂部架設(shè)三個千斤頂用于加載,總共進行七輪加載。在加載的過程中有實驗巷道破壞的,所以巷道進行擴巷,在擴巷后進行新一輪的加載。第一輪加載中左、中、右三部油缸同時加載至10 MPa,頂、幫部位百分表讀數(shù)增加,底板壓力傳感器15—21號數(shù)值增加49 kg,加載頂梁整體抬升3 cm。
第一輪加載畢,對實驗巷道第一次擴巷,自底板往下開挖9 cm,實驗巷道尺寸變?yōu)?7 cm×27 cm。緊接著進行第二次擴巷,使實驗巷道尺寸變?yōu)?7 cm×36 cm進行第二輪加載之后,將巷道尺寸擴為52 cm×36 cm。
當加載至30 MPa,模型破壞,左幫自底板處折斷,右?guī)兔褐皂敯逄幷蹟?,兩幫片幫嚴重。擴巷至設(shè)計寬度,頂板離層,高度7 cm,長度37 cm,頂板錨桿支護過程中,頂板大面積冒落,高度約10 cm。
在第五輪加載結(jié)束后,拆除木支架,更換柔性支架。進行第七輪加載,柔性支架彎曲線、折斷。加載過程中,巷道正下方壓力傳感器15—19號數(shù)值基本沒有變化,兩邊煤柱下方傳感器增加較多;加載至15 MPa時,巷道下方16—19號傳感器數(shù)值開始減??;加載至24 MPa,15—19號傳感器數(shù)值減小,20—22號傳感器數(shù)值穩(wěn)定,不增加;加載至26 MPa,巷道支架破壞,模型異響,漏沙,加載至30 MPa,15—22號傳感器數(shù)值均開始減小。
根據(jù)實驗巷道內(nèi)百分表變化情況得知,在每輪加壓后,巷道的頂板變化量最大,其次是巷道右?guī)?。根?jù)模型底部壓力傳感器數(shù)據(jù)得知,在模型頂部加壓時巷道下方的傳感器增加量是最低的,巷道兩幫煤柱下的傳感器增加量和模型邊界傳感器的增加量較大[4-5]。
實驗巷道內(nèi)架設(shè)五組支架,根據(jù)所測數(shù)據(jù)得知,第一、第二和第五支架在加載的過程中所受力增大,而第三和第四支架是減少的。
在巷道頂部打三個測力錨桿,巷道兩幫各打個測力錯桿。
1號錨桿在加載過程中,數(shù)據(jù)從8 079 g穩(wěn)步增加至8 094 g,呈現(xiàn)較好的線性關(guān)系,定義錨桿軸向力為y,加載值為x,則有y=0.6457x+8077.1,R2=0.908 3,如圖1所示。
巷道支架傳感器布置在巷道左右?guī)偷撞浚虞d過程中監(jiān)測巷道支架的受力情況,頂板壓力通過在巷道中部布置傳力立柱監(jiān)測頂板來壓強度第四輪加載過程中,巷道左幫處壓力值由開始的27 kg增加至171 kg,巷道右?guī)蛪毫χ涤?5 kg增加至159 kg;加載至2 MPa時,巷道中間的頂板壓力檢測傳感器數(shù)值增加到最大值21.9 kg,隨后開始減小,說明頂板已經(jīng)完全破壞,傳感器檢測處頂板酥松并開始吸收外加載荷的能量。
圖1 加載過程中1號測力錨桿軸向力變化曲線
1)巷道幫部煤柱為護巷煤柱的主體,必須要對其進行相應的合理支護??梢圆捎谜w澆注護巷帶的技術(shù)措施,從而有效避免煤柱剪切破壞。同時通過模擬實驗表明煤柱頂?shù)装宀课粸橹ёo的重點區(qū)域。
2)模擬實驗結(jié)果表明區(qū)段煤柱側(cè)高應力是影響該巷道穩(wěn)定性的關(guān)鍵因素,在支護設(shè)計中必須予以考慮。