左 歡,劉建龍
(天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院天鐵校區(qū),河北056404)
頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝相較于頂吹轉(zhuǎn)爐來說,具有成渣速度快、吹煉過程平穩(wěn)、鋼渣反應(yīng)趨于平衡、降低鋼中氣體和夾雜物等各方面技術(shù)和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),所以得以在全世界鋼鐵企業(yè)迅猛發(fā)展。 長(zhǎng)壽命轉(zhuǎn)爐復(fù)吹冶煉工藝是現(xiàn)代煉鋼必須采取的先進(jìn)技術(shù),在頂?shù)讖?fù)吹工藝實(shí)踐中,底吹供氣系統(tǒng)發(fā)揮著關(guān)鍵性的技術(shù)作用, 底吹供氣系統(tǒng)設(shè)備的合理選擇,底吹供氣元件的設(shè)計(jì)參數(shù),底吹供氣系統(tǒng)在生產(chǎn)中的使用維護(hù)是復(fù)吹工藝發(fā)揮其冶金效果的前提[1]。 天鐵熱軋復(fù)吹轉(zhuǎn)爐的底吹供氣系統(tǒng)由于供氣強(qiáng)度小、易堵塞、壽命短等原因,復(fù)吹的優(yōu)勢(shì)不能充分發(fā)揮。 為了改善底吹供氣系統(tǒng)的冶金效果和使用壽命,對(duì)底吹系統(tǒng)進(jìn)行了改造,經(jīng)過實(shí)踐,找到了維護(hù)底吹系統(tǒng)的措施,基本實(shí)現(xiàn)了底吹系統(tǒng)與爐襯壽命同步的目標(biāo),改善了冶金效果。
原底吹系統(tǒng)為達(dá)涅利設(shè)計(jì)的8×24 孔彌散式底吹磚供氣系統(tǒng),設(shè)計(jì)底吹強(qiáng)度0.06 Nm3(/t·min),由24 根毛細(xì)金屬管埋進(jìn)底吹磚內(nèi)部, 毛細(xì)管孔徑4 mm,毛細(xì)管長(zhǎng)800 mm,底吹磚上截面140 mm×100 mm,下截面160 mm×100 mm。
底吹供氣強(qiáng)度控制模式分四個(gè)階段, 兌鐵和濺渣0.043 Nm3/(t·min),冶煉過程采用小流量低強(qiáng)度模式0.017 Nm3/(t·min),終點(diǎn)提槍前有一小段時(shí)間的強(qiáng)攪拌,底吹強(qiáng)度設(shè)定為0.035 Nm3/(t·min)。 吹煉過程底吹強(qiáng)度太小,最高值低于國(guó)內(nèi)主流底吹供氣強(qiáng)度的下限值0.06 Nm3/(t·min)。
(1) 毛細(xì)管式透氣元件供氣流量偏小且范圍小,無法滿足轉(zhuǎn)爐吹煉過程強(qiáng)攪拌期對(duì)底吹流量的需求。 小流量底吹的引入曾經(jīng)在轉(zhuǎn)爐頂?shù)讖?fù)吹冶煉工藝上取得過明顯改善金屬熔池?cái)嚢鑴?dòng)力學(xué)的效果,但隨著濺渣護(hù)爐工藝的普遍推廣與管理技術(shù)人員對(duì)高爐齡的盲目追逐,使小流量底吹的底吹透氣效果大打折扣[2]。 國(guó)內(nèi)主流底吹供氣強(qiáng)度為0.06~0.10 Nm3/(t·min),近年來,隨著轉(zhuǎn)爐新工藝、新產(chǎn)品的研究與推廣,大量實(shí)踐證明,較高底吹供氣強(qiáng)度對(duì)提高冶金效果有很好的促進(jìn)作用。
(2)在爐役中期后,由于濺渣護(hù)爐操作不當(dāng),隨著爐底厚度的頻繁波動(dòng),透氣元件工作面被爐渣覆蓋,其形成體積較大的爐渣蘑菇頭,而爐渣蘑菇頭的氣體通道被厚爐底的爐襯所阻礙,使得供氣量減少小,難以滿足鋼種對(duì)底吹工藝的需求。
(3)底吹元件毛細(xì)管由于孔徑較小,一旦堵塞無法進(jìn)行復(fù)通,各個(gè)透氣元件逐漸喪失底吹功能,而且堵塞產(chǎn)生很早, 在轉(zhuǎn)爐爐役的中前期即約3 000 爐時(shí),底吹元件基本全部堵塞失效,根本無法保證底吹供氣系統(tǒng)與爐襯同壽命(爐襯壽命平均約10 000爐),使得爐役中后期70%的爐次變?yōu)榧冺敶倒に嚒?/p>
環(huán)縫式底吹槍工藝參數(shù)。 環(huán)縫式底吹槍供氣元件由內(nèi)層φ10×2 mm、中層φ16×2 mm 和外層φ22×2 mm 共三層金屬管同心套裝組成, 內(nèi)層金屬管用耐火材料填充封死, 外層金屬管埋入耐火材料中,氣流通過三層金屬管間的兩層環(huán)縫進(jìn)入爐內(nèi)。 該供氣元件是由北京鋼鐵研究總院所發(fā)明的,2016 年與天鐵熱軋合作在改造2 號(hào)轉(zhuǎn)爐底吹系統(tǒng)中使用。
提升底吹供氣強(qiáng)度最大至0.9 Nm3/(t·min),大量的實(shí)踐表明,不同的鋼種要求的底吹供氣強(qiáng)度也不同,這與鋼種的冶煉工藝技術(shù)規(guī)程相關(guān)[3]。 天鐵熱軋轉(zhuǎn)爐之前的底吹供氣強(qiáng)度達(dá)不到行業(yè)平均水平下限,由此導(dǎo)致了前期成渣速度慢、脫磷效果差、吹煉過程不平穩(wěn)、終渣氧化鐵含量高、鋼水潔凈度不能保證等不利后果,嚴(yán)重制約了鋼水的質(zhì)量提升和生產(chǎn)成本的控制。
改造后的環(huán)縫式底吹槍利用兩層金屬環(huán)縫向爐內(nèi)供氣,底吹氣流經(jīng)過光滑的金屬管內(nèi)壁,避免對(duì)耐火材料的沖刷。 兩層環(huán)縫的寬度均約1 mm,狹小的環(huán)縫縫隙使得鋼水難以灌入,從而保證了在低底吹氣壓工作條件下不易堵塞。 環(huán)縫式底吹槍相較于毛細(xì)管式供氣元件供氣面積增大,供氣阻力相對(duì)減小,所以可以采用較高供氣強(qiáng)度和較大供氣強(qiáng)度范圍。 在冶煉過程中,金屬液和爐渣在環(huán)縫式底吹槍端部容易形成爐渣—金屬蘑菇頭,這種爐渣—金屬蘑菇頭透氣性良好,滿足吹煉工藝過程對(duì)底吹供氣強(qiáng)度的靈活調(diào)整,并且具有較高的熔點(diǎn)和抗氧化侵蝕的能力,起到了保護(hù)供氣元件不被侵蝕和防止供氣元件堵塞的作用。
通過對(duì)底吹系統(tǒng)的改造, 底吹效果明顯好轉(zhuǎn),底吹供氣強(qiáng)度由0.01~0.05 Nm3/(t·min) 提高到了0.03~0.09 Nm3/(t·min)。
由圖1,2 可見, 改造后環(huán)縫式底吹供氣元件狀態(tài)良好,8 個(gè)底吹孔清晰可辨,而毛細(xì)管式供氣元件狀態(tài)很差,8 個(gè)底吹孔基本已經(jīng)堵塞,所以的改造后底吹透氣效果更佳。
圖1 3500 爐毛細(xì)管式供氣元件狀態(tài)
圖2 5600 爐環(huán)縫式底吹供氣元件狀態(tài)
4.3.1 金屬收得率提升
通過爐渣成分?jǐn)?shù)據(jù)對(duì)比(見表1),可以看出改造后爐渣(TFe)含量下降,說明改造后的底吹供氣系統(tǒng)能夠較好的實(shí)現(xiàn)降低終渣中氧化鐵的作用。 同時(shí)由于底吹系統(tǒng)提供的良好的化渣效果,石灰和白云石等輔料的消耗量也有所下降,經(jīng)過統(tǒng)計(jì),石灰消耗平均降低5 kg/t,降低14.6%;白云石消耗平均降低4 kg/t,降低幅度13.5%,證明了良好的底吹效果能夠大幅度降低冶煉渣料消耗,這為少渣煉鋼工藝提供了技術(shù)支持。 爐渣中全鐵含量下降和渣量的減少促使金屬收得率顯著提升。
4.3.2 碳氧積對(duì)比
碳氧積的變化最能反映冶金效果, 通過下表2可以看出改造后碳氧濃度積顯著降低。
表2 分別取20 爐相同鋼種一次倒?fàn)t命中碳氧積
4.3.3 脫磷效果對(duì)比
采集50 爐相同鋼種爐次數(shù)據(jù), 鐵水磷平均值0.120%, 過程磷平均值0.029%, 終點(diǎn)磷平均值0.015%,全程平均脫磷率90%,說明改造后的底吹供氣系統(tǒng)化渣、脫磷效果明顯。
4.3.4 合金成本降低
改造后冶煉低碳鋼終點(diǎn)鋼水氧化性降低,鋁鐵平均消耗由2.1 kg/t 降低到1.74 kg/t。轉(zhuǎn)爐鋼水殘錳量也普遍有所提高,在鐵水錳含量和終點(diǎn)碳含量相近的情況下,鋼水殘錳量平均提高了0.02%,節(jié)省錳鐵合金0.4 kg/t。
采用了環(huán)縫式底吹供氣元件, 容易生成渣-金屬蘑菇頭,有效的保護(hù)底吹供氣元件。 而且當(dāng)?shù)状倒庠氯麜r(shí),可以通過加大底吹流量進(jìn)行吹堵處理。 天鐵熱軋長(zhǎng)壽命復(fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉工藝自2016年8 月開始實(shí)施,至2017 年10 月完成,本爐役爐齡為8212 爐, 環(huán)縫式底吹供氣元件壽命實(shí)現(xiàn)了與爐齡同步的技術(shù)要求。
經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)分層分析, 找出了影響底吹元件使用效果的因素:爐底操作,濺渣操作,底吹強(qiáng)度控制,補(bǔ)爐操作,吹煉強(qiáng)度控制以及其他操作。 統(tǒng)計(jì)情況見下表3。
表3 影響底吹效果調(diào)查表
由表3 可以看出,爐底控制、濺渣操作和底吹強(qiáng)度控制,是影響轉(zhuǎn)爐底吹的主要因素,因此針對(duì)爐底控制和濺渣操作和底吹強(qiáng)度控制制定相應(yīng)措施。
(1)穩(wěn)定裝入量,每班堅(jiān)持爐襯測(cè)厚,結(jié)合副槍測(cè)試出的液面高度, 判斷爐底厚度及漲幅程度,保證爐底濺渣保護(hù)層厚度在0~200 mm 范圍。
(2)根據(jù)不同的鋼種選擇合適的底吹模型,保證其暢通度。 結(jié)合爐底的厚度,適時(shí)調(diào)整渣中合適的R 及MgO 含量。 也可以通過冶煉鋼種的選擇,來控制爐底高度。 若爐底上漲,可以適當(dāng)降低終渣中R、MgO 含量,根據(jù)終渣粘稠程度,適當(dāng)縮短濺渣時(shí)間和調(diào)整濺渣槍位, 也可以多冶煉低碳鋼來降爐底。 反之若爐底下降,則提高渣中R、MgO 含量,根據(jù)終渣情況,將爐渣粘度提高,延長(zhǎng)濺渣時(shí)間,適當(dāng)冶煉普碳或高碳鋼來漲爐底。
(3)針對(duì)爐底薄弱部位降低支路供氣流量,必要時(shí)應(yīng)采取加廢鋼前墊料措施。
(1)在爐底上漲的情況下,要嚴(yán)防底吹透氣磚堵塞。 底吹供氣流量適當(dāng)增加,濺渣槍位相對(duì)液面高度按“0”位控制,根據(jù)實(shí)際情況酌情降低濺渣率。
(2)在爐底持續(xù)下降的情況下,把終點(diǎn)渣做粘,若鐵水熱量不足,應(yīng)提高鐵水單耗,濺渣槍位開吹按500 mm 控制,在爐口有渣粒出現(xiàn)時(shí),槍位提高到1 000~1 500 mm,濺渣后,空爐零位等待3~5 min 用渣墊爐底。 在終點(diǎn)渣較粘的情況下,出鋼和濺渣時(shí)適當(dāng)增加供氣流量。
(3)當(dāng)爐況較差時(shí),一方面要提高終渣的粘度,另一方面提高濺渣效果,濺渣完畢后,爐子應(yīng)向后搖動(dòng),在節(jié)奏允許的情況下,可停留2~3 min,以便讓出鋼面掛上渣,氧化性強(qiáng)的爐渣需經(jīng)過改質(zhì)后方可使用。 熔池與爐身下部交接處出現(xiàn)大面積薄弱時(shí),應(yīng)采取留渣、墊料作業(yè),防止廢鋼機(jī)械沖刷對(duì)爐襯及爐底造成傷害。
(1)嚴(yán)格執(zhí)行底吹模式要求,根據(jù)不同的鋼種、階段選擇不同的模式。
(2)崗位人員不得隨意更改底吹模型參數(shù),如遇到特殊問題(如壓力、流量不正常或報(bào)警)及時(shí)聯(lián)系處理。 車間技術(shù)人員要經(jīng)常關(guān)注爐底厚度、底吹支路壓力、流量、通暢度等參數(shù)。
(3)每月利用計(jì)劃?rùn)z修時(shí)間,車間技術(shù)人員要與檢修人員共同檢查底吹管路是否有漏氣點(diǎn),開關(guān)是否靈敏,調(diào)節(jié)是否到位,對(duì)底吹閥門站里的氣動(dòng)閥進(jìn)行逐一檢查,避免發(fā)現(xiàn)不及時(shí),造成底吹支路堵塞現(xiàn)象。
(4)車間技術(shù)人員要了解崗位操作情況、現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)情況及外界影響因素,根據(jù)底吹畫面上的參數(shù)變化情況,及時(shí)調(diào)整。
天鐵熱軋轉(zhuǎn)爐毛細(xì)管式供氣系統(tǒng)存在底吹強(qiáng)度低、易堵塞、壽命短等問題,改造后的環(huán)縫式底吹槍能夠適應(yīng)冶煉工藝需求,實(shí)施效果良好:
(1)增大底吹供氣強(qiáng)度,可以有效提高底吹元件的透氣能力,滿足轉(zhuǎn)爐冶煉不同鋼種、吹煉不同時(shí)期對(duì)底吹強(qiáng)度的工藝需要。
(2)環(huán)縫式底吹槍在使用過程中不易堵塞。
(3)冶金效果得到了提升,主要表現(xiàn)在終渣全鐵降低、輔料消耗減少、碳氧積降低、脫磷效果提升、合金成本降低及提高鋼水的潔凈度。
(4)實(shí)現(xiàn)透氣元件堵塞后的復(fù)通能力,確保底吹元件的有效性。 提高了底吹元件的壽命,基本實(shí)現(xiàn)與轉(zhuǎn)爐襯體的同壽命,從而實(shí)現(xiàn)爐役全程的頂?shù)讖?fù)吹工藝。
爐底控制、濺渣操作和底吹強(qiáng)度控制,是影響轉(zhuǎn)爐底吹的主要因素, 通過長(zhǎng)時(shí)間的維護(hù)實(shí)踐,能夠?qū)崿F(xiàn)底吹供氣元件的壽命與爐齡同步。