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    局部結構改進120/120-1閥檢修工藝設計

    2020-02-22 00:47:16宮德海
    科學導報·學術 2020年55期
    關鍵詞:主閥滑閥研磨

    宮德海

    【摘?要】自《中國鐵路總公司運輸局優(yōu)化改進120(120-1)型閥圖樣的通知》(運輛貨車函[2016]443號)下發(fā)以來,2017年至今新造的120/120-1閥均為局部結構改進型。隨著運用,越來越多的局部結構改進型閥入廠檢修。本文針對局部結構改進型120/120-1閥檢修工藝進行了研究,確保工藝合理,滿足質量要求。

    【關鍵詞】120/120-1閥;局部結構;改進;工藝

    一、工藝分析

    根據(jù)《中國鐵路總公司機輛部關于印發(fā)<局部結構改進120/120-1閥段修技術條件(暫行)>的通知》(機輛貨車函[2018]119號)、《中國鐵路總公司運輸局優(yōu)化改進120(120-1)型閥圖樣的通知》(運輛貨車函[2016]443號)中關于局部結構改進120/120-1閥檢修的技術要求、主要改進內容等,對該閥的檢修關鍵工藝點進行分析,具體如下:

    1.主閥

    1.1集成轉換縮堵

    該型閥主閥有三個規(guī)格分別為Rc3/8、Rc1/4、Rc1/8的集成轉換縮堵。需制作專用的工具分解、組裝。

    1.2緩解閥彈簧試驗

    局部結構改進120/120-1閥緩解閥彈簧參數(shù)與普通閥緩解閥彈簧參數(shù)存在差異,具體見表1。現(xiàn)有彈簧試驗程序不能滿足改進閥緩解閥彈簧的試驗要求,需要對試驗程序升級。

    1.3橡膠件差異

    局部結構改進120/120-1閥主閥采用的夾心閥Ф16為加長導向型,橡膠件配臺時應進行區(qū)分。

    1.4螺旋濾芯檢修

    局部結構改進120/120-1閥主閥下蓋排風口處結構為螺旋濾芯加擋圈的形式,替換了原閥蓋外部組裝排風部的結構。分解時應用孔用彈性擋圈鉗分解擋圈后用夾鉗取出螺旋濾芯,清洗并檢查外觀后在主閥組裝時原位裝回。

    1.5研磨工藝

    與普通閥比較,滑閥座材質與節(jié)制閥材質對調,硬度增加,滑閥座研磨采用的油石、研磨次數(shù)是否滿足要求需進行實際的工藝論證。

    1.6配件防錯裝

    局部結構改進120/120-1閥主閥組裝時,下蓋、前蓋、滑閥、節(jié)制閥應組裝帶有“H”標記的配件,加速緩解閥套內的頂桿長度為24.20 -0.05mm,夾心閥Ф16、緩解閥彈簧應采用工藝措施進行區(qū)分。

    1.7新增適配制動缸型號標記

    局部結構改進120/120-1閥主閥側面須涂打適配制動缸型號標記“10”或“14”,應制作專用字漏輔助該標記涂打。

    2.緊急閥

    2.1橫置濾塵縮堵Ф1檢修

    橫置濾塵縮堵Ф1位于緊急閥與中間體安裝面的孔腔內,現(xiàn)有工具無法滿足其分解、組裝,須制作專用的工具。

    2.2導向O形圈組裝

    導向O形圈位于防風閥座內的環(huán)槽中,組裝時密封圈很難入槽,需制作專用的工具輔助組裝。

    2.3橡膠件差異

    局部結構改進120/120-1閥緊急閥采用的夾心閥Ф16為加長導向型,新增了導向O形圈,緊急排風口罩墊直徑為Ф47mm(舊型為Ф43mm),橡膠件配臺時應進行區(qū)分。

    二、工藝流程設計

    局部結構改進120/120-1閥工藝流程主要包括:外壁清洗、分解、超聲波清洗、彈簧檢修試驗、研磨、主閥體內腔清洗、橡膠件配臺、組裝、試驗、油漆、標記。工藝流程與普通120/120-1閥一致,只是在各工序須依據(jù)該類閥的特點對相應工藝進行調整。

    三、工藝實施及驗證

    根據(jù)局部結構改進120/120-1閥檢修工藝流程,針對檢修中的各工序進行具體工藝實施,并驗證實施效果。

    1.外壁清洗

    采用高壓水對主閥、緊急閥外壁進行了清洗,清洗后外壁無積灰、塵沙、油污等雜質,無附著不良的油漆。

    2.分解

    在分解工位對主閥、緊急閥進行分解,主閥體前蓋安裝面、副風缸充氣孔、緊急二段閥集成轉換縮堵及緊急閥橫置濾塵縮堵Ф1采用專用工具進行分解。

    主閥、緊急閥各配件分解后,按原閥原走的方式擺放在清洗框中;彈簧采用專用桶收集,避免與普通閥混淆。

    3.超聲波清洗

    在現(xiàn)有超聲波清洗機中對主閥、緊急閥各配件進行了清洗,清洗后對清潔度進行了檢查,滿足要求。

    4.彈簧檢修試驗

    在彈簧檢修試驗工位對彈簧進行了外觀檢查;采用升級后的程序對主閥、緊急閥彈簧進行了試驗;彈簧試驗后采用帶有“120H”標記的彈簧配臺盒對主閥、緊急閥彈簧進行了配臺,以便與普通閥彈簧進行區(qū)分。

    5.研磨

    采用滑閥座研磨機對滑閥座進行了研磨,通過工藝論證,研磨次數(shù)為16-18次;采用圓盤研磨機對滑閥、節(jié)制閥進行了研磨,研磨時間設置為15min;研磨后滑閥、節(jié)制閥配對存放,避免混淆。

    6.主閥體內腔清洗

    采用自主研發(fā)的120/120-1閥主閥體氣爆式內腔清洗機對主閥體內腔進行了清洗,清洗效果良好。

    7.橡膠件配臺

    按照要求對局部結構改進120/120-1閥橡膠件差異進行了識別,配臺時主閥的3個夾心閥Ф16采用加長導向型;緊急閥的1個夾心閥Ф16采用加長導向型,采用直徑為Ф47的緊急排風口罩墊,增加導向O形圈;配臺后在配臺用塑封袋上注明了“120H主閥”、“120H緊急閥”字樣。

    8.組裝

    主閥組裝時,下蓋、前蓋、滑閥、節(jié)制閥均采用了帶有“H”標記的配件;對集成轉換縮堵采用了專用工具進行組裝,組裝按照適配254或305制動缸的主閥進行組裝;彈簧、橡膠件均采用配臺工具上帶有“120H”標記的配件。

    緊急閥組裝時,上蓋、緊急閥導向桿均采用帶有“H”標記的配件;橫置濾塵縮堵Ф1采用專用工具組裝;彈簧、橡膠件均采用配臺工具上帶有“120H”標記的配件;導向O形圈采用專用工具配合組裝。

    9.試驗

    主閥試驗按現(xiàn)有工藝流程進行了試驗,試驗結果合格。

    10.對裝

    對裝時采用鐵錘、扁鏟對中間體上防誤裝銷釘進行了拆除。

    11.油漆

    原采用油漆噴涂的閥仍采用油漆噴涂進行表面防腐,油漆效果良好。

    12.標記

    制作了專用字漏按要求在主閥上涂打了適配制動缸型號標記。

    四、結論

    通過對局部結構改進120/120-1閥檢修的工藝實施及效果驗證,確定了其工藝設計合理,能夠滿足局部結構改進120/120-1閥檢修質量要求。

    參考文獻:

    [1]中華人民共和國鐵道部,《鐵路貨車制動裝置檢修規(guī)則》,中國鐵道出版社,2008年2月第1版

    [2]中國鐵路總公司,《鐵路貨車廠修規(guī)程》,中國鐵道出版社,2019年4月第1版

    (作者單位:中車貴陽車輛有限公司)

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