【摘?要】芳烴抽提裝置的抽提蒸餾塔作為整個裝置的核心工藝,其運行狀態(tài)直接影響抽余油和苯產(chǎn)品質(zhì)量,其液-液抽提的特殊性和環(huán)丁砜溶劑的易劣化的特點給生產(chǎn)操作帶來較大的難度。通過采取提高原料中芳烴組分、降低烯烴組分含量,降低抽提蒸餾塔熱負荷及溶劑質(zhì)量比等措施后,裝置實現(xiàn)平穩(wěn)操作,產(chǎn)品可滿足石油苯545的質(zhì)量要求。
【關(guān)鍵詞】芳烴抽提;裝置問題
引言
近年來重芳烴裝置一直遭受原料產(chǎn)生結(jié)焦物在預(yù)熱器和填料塔內(nèi)聚集,影響脫輕塔分離效果的困擾。裝置產(chǎn)能,能耗成本,經(jīng)濟效益等均受到較大影響。因此盡快查清原料結(jié)焦的原因,找到解決問題的有效方法,對裝置的平穩(wěn)正常運行具有重要意義。
1芳烴抽提裝置問題的影響
1.1對精餾塔的影響
裝置運行3年左右脫輕塔的精餾分離效果就會急劇下降,塔的處理能力,產(chǎn)品收率,產(chǎn)品質(zhì)量均受到較大影響。造成這種現(xiàn)象的原因主要有兩個:一是在精餾塔進料口位置的分布器的一級槽內(nèi)基本被結(jié)焦物質(zhì)覆蓋,分布槽下方的布液孔無法正常漏液,液體充滿一級槽后從上沿溢出,無法進入二級槽進行有效分布,大大降低了分布效果。二是雜質(zhì)充滿了填料孔隙,覆蓋在填料層表面,使液體不能按照填料波紋方向進行膜狀流動,在填料層上表面就開始大量溝流、偏流等徑向流動,剛剛經(jīng)過分布器分布良好的狀況迅速惡化。初始分布就嚴(yán)重不均勻,會導(dǎo)致放大效應(yīng)迅速增加,進而導(dǎo)致整段填料層幾乎失效,分離能力下降。另外,局部填料層堵塞嚴(yán)重會導(dǎo)致精餾塔填料比表面積降低,壓降增大等,這些不利因素都會嚴(yán)重降低精餾塔的分離能力。
1.2對原料預(yù)熱器的影響
原料在預(yù)熱器內(nèi)發(fā)生結(jié)焦現(xiàn)象后,預(yù)熱器的換熱效果會大大下降。首先反映在進料溫度無法達到控制要求,長期低于指標(biāo)下限。影響精餾塔泡點進料,降低精餾分離效果。其次在結(jié)焦情況比較嚴(yán)重時,還會造成預(yù)熱器管程部分換熱管堵死,無法滿足流量要求。
1.3結(jié)焦物成分分析
我們分別在幾處代表性的提取結(jié)焦物質(zhì)送交科研單位進行分析化驗,得到的結(jié)論是主要成分為脂肪族烴類樹脂、聚酰亞胺樹脂的混合物。取樣進行灼燒后仍有殘留物,說明樣品中基本為有機物,含有少量無機物。而其中鐵元素含量又很低,可以判定灼燒后的殘留物質(zhì)不是設(shè)備腐蝕產(chǎn)生的鐵銹。
2芳烴抽提裝置問題的原因
2.1抽提塔進料管線振動原因分析
物料管線振動斱式是一種典型的機械振動,造成管線振動的原因有很多,一般分為以下6種類型:1)管線內(nèi)部液體流動狀態(tài)忽然發(fā)生變化,液體內(nèi)部壓力不均勻,局部出現(xiàn)液壓沖擊,導(dǎo)致管線發(fā)生振動;2)管線內(nèi)液體經(jīng)過節(jié)流閥,液流中某點壓力低于其飽和分壓導(dǎo)致原來溶于液體中的氣體分離出來,出現(xiàn)空穴現(xiàn)象,導(dǎo)致管線發(fā)生振動;3)管線內(nèi)液相壓力過高、流速超過管線設(shè)計值,支撐強度不夠,導(dǎo)致管線發(fā)生振動;4)由于增壓設(shè)備,如泵和壓縮機出現(xiàn)不平衡運動或喘振現(xiàn)象發(fā)生異常振動,導(dǎo)致附屬管線同步發(fā)生的振動現(xiàn)象;5)管道系統(tǒng)根據(jù)配置情冴,現(xiàn)場實際支撐的構(gòu)件也具有一定的振動頻率,當(dāng)管線的微小振動與支撐構(gòu)件的振動頻率相近時,便會發(fā)生管線振動增強的現(xiàn)象;6)當(dāng)管線內(nèi)部介質(zhì)出現(xiàn)氣液兩相流動時,管線內(nèi)液體的流動形式可能出現(xiàn)異常,導(dǎo)致管線發(fā)生振動。
2.2抽提塔壓差異常波動原因分析
經(jīng)過分析作者認(rèn)為造成抽提塔壓差異常波動的原因有以下4個主要因素:
2.2.1溶劑質(zhì)量的影響
在抽提蒸餾工藝中,對溶劑的性能要求較為嚴(yán)栺,其良好的熱穩(wěn)定性、高選擇性、強抗發(fā)泡性能均是T-100溶劑的特性。但該溶劑在220℃會緩慢地?zé)岱纸獬啥趸蚝投《?,其中丁二烯在高溫下能夠聚合生成不飽和聚合物,二氧化硫會造成設(shè)備腐蝕;而溶劑中的雜質(zhì)環(huán)丁烯砜在100~130℃即可分解生成二氧化硫和丁二烯,在微量氧的存在下,環(huán)丁砜也存在分解的情冴,同時由于脫重系統(tǒng)易將T-100溶劑中的抗氧劑和抗阻聚劑脫除,所以在長周期運行時間下,溶劑質(zhì)量逐漸劣化,導(dǎo)致抽提效果變差,同時塔板聚合加重。
2.2.2C5體積分?jǐn)?shù)的影響
液體的表面張力越小越容易產(chǎn)生氣泡,在有環(huán)丁砜溶劑的萃取作用下,芳烴和非芳組分在液體的內(nèi)部和表面分層,液體表層為具有較高活度系數(shù)和較低表面張力的輕烴。當(dāng)C5、C6等輕烴被蒸出時,這就使液體具有了較低的表面張力,使產(chǎn)生的泡沫體積變大、留存時間增加,當(dāng)情冴持續(xù)惡化到嚴(yán)重程度時,就會導(dǎo)致整個塔盤發(fā)生劇烈的發(fā)泡現(xiàn)象,尤其體現(xiàn)在抽提塔的中上部最為嚴(yán)重。
2.2.3塔盤堵塞
由于環(huán)丁砜分解生成的丁二烯在高溫下聚合,幵在塔盤上積累,有可能導(dǎo)致塔盤浮閥空隙變小,流通量下降,抗擾動能力變?nèi)?,同時由于裂解汽油中含有一定量的膠質(zhì),膠質(zhì)可溶解于芳烴和環(huán)丁砜之中,卻不溶于鏈烴,但膠質(zhì)沸點高不易蒸發(fā),所以膠質(zhì)會隨著環(huán)丁砜溶劑在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)幵積累,當(dāng)?shù)竭_一定濃度后,膠質(zhì)便會析出幵附著在浮閥上,使浮閥粘住,無法彈起,導(dǎo)致塔盤上氣液兩相無法迚行傳質(zhì)傳熱,造成塔壓差波動。當(dāng)塔釜壓力繼續(xù)升高,壓力大于膠質(zhì)對浮閥的黏合力時,浮閥再次彈起,如此周而復(fù)始,造成塔內(nèi)壓差劇烈波動、抽提塔操作紊亂。
2.2.4塔盤元件損壞
浮閥損壞:浮閥塔在實際運行時,由于浮閥安裝質(zhì)量未達到相兲要求或經(jīng)沖擊磨損,經(jīng)常出現(xiàn)浮閥脫落現(xiàn)象,如果浮閥脫落量較大,使塔板上氣液相不能充分接觸,導(dǎo)致氣體通過篩孔的氣速過高,使氣液接觸局部呈噴射狀冴,霧沫夾帶量增大,同時氣體通過浮閥孔的氣速相對較低會使泄漏量增加。
3采取的優(yōu)化措施
3.1抽提塔進料管線振動
降低原料換熱溫度至102℃后,無論是水平管線還是豎直管線,罐內(nèi)流體的流動狀態(tài)均為穩(wěn)定的分層流,不會出現(xiàn)由于物流沖擊而導(dǎo)致的管線振動,按照此斱案迚行調(diào)整后,目前已成功消除管線振動,保證了裝置的安全運行。
3.2抽提塔壓差波動
由于抽提塔壓差波動是由溶劑質(zhì)量下降、原料中C5含量過高、塔盤堵塞和塔盤元件損壞多個因素共同造成的。由于目前該裝置不具備檢修條件,所以目前塔內(nèi)件的問題,無法徹底解決,只能在2021年大檢修時迚行處理。但是針對目前工冴,制定了相應(yīng)的處理辦法:1)上游汽油加氫裝置減小C5體積分?jǐn)?shù)至0.5%,減小輕組分造成的發(fā)泡現(xiàn)象。2)將抽提塔頂抽余油產(chǎn)品質(zhì)量最敏感的15層塔板溫度由116℃降低到112℃,降低抽提塔整體溫度,降低環(huán)丁砜溶劑的活性,提高選擇性,確保即使有多層塔盤失效的前提下,也能將抽余油中的苯完全萃取出來。3)補充一定量的新鮮溶劑,同時控制溶劑比在5:1,確保萃取效果。4)穩(wěn)定抽提塔釜溫度在154~155℃之間,控制溫度波動在1℃之內(nèi),杜絕對加熱閥門調(diào)整過大過快,保持塔釜蒸汽量穩(wěn)定,減少對塔盤的沖擊,確保塔內(nèi)件處于一個穩(wěn)定的運行狀態(tài)。
結(jié)束語
抽提蒸餾塔作為芳烴裝置的關(guān)鍵核心流程,其運轉(zhuǎn)情冴直接影響芳烴裝置的整體運行情冴。通過采取提高原料中芳烴組分、降低烯烴組分含量,降低抽提蒸餾塔熱負荷及溶劑質(zhì)量比,等措施后,裝置實現(xiàn)穩(wěn)定操作,產(chǎn)品可滿足石油苯545的質(zhì)量要求。
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作者簡介:
張興茂,專業(yè):石油加工與工藝,大專,技師。
(作者單位:蘭州石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院)