劉 希,劉仁檢
(攀鋼釩煉鐵廠,四川 攀枝花 617021)
高風(fēng)溫操作是高爐降低焦比、提高產(chǎn)量的重要手段之一,同時風(fēng)溫也是高爐最廉價、利用率最高的能源介質(zhì)。風(fēng)溫降低會使?fàn)t頂溫度升高和理論燃燒溫度降低,在其他調(diào)劑不變的情況下,勢必會影響冶煉強(qiáng)度、降低產(chǎn)量。攀鋼釩3#高爐由于熱風(fēng)爐影響,風(fēng)溫水平不足,通過增加富氧量和大噴煤相結(jié)合的下部調(diào)劑手段,維持了合理的爐缸熱制度,提高了全風(fēng)率,保持高爐爐況穩(wěn)定順行,各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)得到全面優(yōu)化。
攀鋼釩煉鐵廠3#高爐有效容積1200 m3,采用傳統(tǒng)的雙鐘式爐頂、馬基式布料器、料車上料的布料方式,高爐設(shè)置18個風(fēng)口、2個渣口和1個鐵口。第四代爐齡于2006年4月10日大修投產(chǎn)至今連續(xù)生產(chǎn)13年,已處于爐齡末期,在此期間高爐以強(qiáng)化冶煉為中心,通過優(yōu)化和完善高爐操作調(diào)劑方式,建立了持續(xù)、高效、穩(wěn)定的高爐操作模式。高爐利用系數(shù)從投產(chǎn)時的2.426 t/(m3·d)提高到2.726 t/(m3·d) 。2006年至2018年3#高爐的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表1。
攀鋼高爐以冶煉高鈦型釩鈦磁鐵礦為主,其燒結(jié)礦特點是品位低、強(qiáng)度差,鐵含量低于50%,轉(zhuǎn)股指數(shù)81%~82%。同時,低溫還原粉化率較普通燒結(jié)礦高,約80%左右。攀鋼釩鈦磁鐵礦冶煉有以下特點:渣量大,渣中TiO2高,爐渣熔化溫度高,脫硫能力低,爐渣粘稠,流動性差,易形成泡沫渣。攀鋼1200 m3級高爐冶煉高鈦型釩鈦磁鐵礦已有40多年歷史,通過不斷地探索與完善,已經(jīng)形成一套完整高效的操作體系,高爐利用系數(shù)能達(dá)到2.7 t/(m3·d)。
表1 2006~2018年3#高爐的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
3#高爐大修后配置4座經(jīng)改造的內(nèi)燃式熱風(fēng)爐,采用兩燒兩送的送風(fēng)方式,正常燒爐時熱風(fēng)爐煤氣壓力在5.0-6.0 kPa,煤氣量100 000 m3/h,風(fēng)溫達(dá)到1200 ℃。
在一期三座高爐中,由于3#高爐熱風(fēng)爐處于煤氣管網(wǎng)末端,管道拐點多,阻損大,使得煤氣壓力低,風(fēng)溫一直處于最低水平。從2017年7月份開始由于熱風(fēng)爐火井垮塌嚴(yán)重(見圖1),加之其他高爐休風(fēng)的影響,煤氣壓力最低時只有1.8 kPa,煤氣量在70 000 m3/h左右,嚴(yán)重影響了燒爐,下半年平均風(fēng)溫只有1158 ℃。
圖1 火井耐火磚垮塌
在風(fēng)溫下滑初期表現(xiàn)為爐內(nèi)量壓關(guān)系寬松,冶煉強(qiáng)度低,邊緣氣流過分發(fā)展,爐頂爐喉溫度高,煤氣利用率降低,風(fēng)不好守,容易滑料。由于邊緣氣流強(qiáng),冶煉強(qiáng)度低,風(fēng)量波動大,爐前鐵口工況變差,導(dǎo)致出鐵時間不均勻,產(chǎn)量也隨之下降。表2為2017年7月風(fēng)溫降低前后3#高爐的主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)。
表2 2017年7月風(fēng)溫降低前后3#高爐主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)
為了穩(wěn)定爐況,增加產(chǎn)量,在操作上采用了以提高富氧率為主的一系列措施。
高風(fēng)溫、富氧噴煤操作歷來是高爐提高產(chǎn)量、降低焦比的重要措施,但在低風(fēng)溫條件下,噴吹煤粉會使理論燃燒溫度更低,爐缸熱狀態(tài)得不到保障,這不但使置換比下降,燃料消耗升高,甚至還會惡化爐況。因此增大富氧量既可以彌補因低風(fēng)溫和噴煤造成的理論燃燒溫度下降,又可以提高煤粉的燃燒率,提高置換比,改善爐況順行。從理論上講,風(fēng)溫提高100 ℃,理論燃燒溫度上升80 ℃;富氧率每提高1%,理論燃燒溫度提高約45 ℃;煤比每升高100 kg/t,理論燃燒溫度降低200~250 ℃。自2017年7月風(fēng)溫下降以來,理論燃燒溫度降低約40 ℃,通過把富氧率由1.68%逐步提升到3.16%,理論燃燒溫度在2018年下半年基本穩(wěn)定在2270 ℃左右(見表2)。在噴煤方面,3#高爐除鐵口上方兩個風(fēng)口外,其余16個風(fēng)口共20支噴槍全部噴煤,在操作中做到早動少動,盡量減少煤量的波動。表3為3#高爐提高富氧率后的主要參數(shù)。
表3 3#高爐提高富氧率后的主要參數(shù)
大富氧噴煤后,邊緣氣流較為發(fā)展,風(fēng)口焦炭回旋區(qū)變短,中心氣流變差,加上釩鈦磁鐵礦軟熔帶位置低,渣鐵分離差等特點,必須增大鼓風(fēng)動能才能吹透中心,活躍爐缸。高爐增大富氧量能提高理論燃燒溫度,降低爐頂溫度。隨著高爐富氧鼓風(fēng)后由于氧濃度提高,N2量降低,單位生鐵的煤氣量減少,對爐料下降的阻力也減小,也給進(jìn)一步增大風(fēng)量提高冶煉強(qiáng)度創(chuàng)造了條件。
3#高爐風(fēng)口面積除休風(fēng)恢復(fù)外,基本穩(wěn)定在0.2627 m2,高爐風(fēng)量從2017年1~6月平均2957 m3/min-1提升到2018 年6~12月的3034 m3/min,鼓風(fēng)動能達(dá)到140 kJ/s,在此期間,風(fēng)壓變化不大,料柱透氣性好,這也有利于爐前渣鐵排放。
隨著冶煉強(qiáng)度的提高,下降爐料和上升煤氣流對爐身磚襯的摩擦和沖刷以及堿金屬等元素的侵蝕更為明顯,加強(qiáng)各段冷卻壁爐襯的監(jiān)控,防止?fàn)t皮燒穿,維持一個合理的操作爐型是現(xiàn)在爐齡后期的重點工作。攀鋼3#高爐1~3段采用光面冷卻壁,4~8段為鑲磚冷卻壁,各段壓力見表4,大面累計壞35塊。2015年安裝加壓泵后,把風(fēng)口、渣口、鐵口周圍四塊冷卻壁水壓由原來的0.4 MPa提高到了0.6 MPa,壞風(fēng)口、渣口個數(shù)大幅減少,鐵口周圍熱流強(qiáng)度也從9000 kcal/(m2·h)降低到6000 kcal/(m2·h)。配管工在日常工作中嚴(yán)格執(zhí)行爐缸區(qū)域的安全監(jiān)測制度,冷卻壁水溫差超1.0 ℃及時匯報,對爐身斷水卡死的壞冷卻壁加強(qiáng)日常管控。爐內(nèi)操作應(yīng)避免兩頭爐溫,控制好爐溫區(qū)間,水溫差超標(biāo)時增大冷卻強(qiáng)度,爐內(nèi)采取降低冶煉強(qiáng)度,退負(fù)荷加焦炭,采用加重邊緣等措施。
表4 3#高爐各段水壓 MPa
隨著增大富氧用量和平均風(fēng)量增加至3035 m3/min,冶煉強(qiáng)度提高,為防止中心過吹,上部調(diào)劑中采用20.8~21 t的較大批重,料制以1COCO+1OO↓OCCC↓為主,1OCOC+1COCO+2OO↓OCCC↓為輔交叉使用,原則是保證“中心有火”不吹焦,爐頂爐喉溫度受控,料線由2.6 m提高到2.5 m。從2017年到2018年生產(chǎn)實際來看,邊緣中心兩道氣流發(fā)展合理,爐頂溫度由275 ℃降低到220 ℃,下降了20%,爐喉溫度由601 ℃將低到了463 ℃,下降23%,煤氣利用率從41%上升到43.8%的較好水平(見表2)。隨著富氧率的升高,煤氣熱值也隨之提高,從而改善了熱風(fēng)爐的燒爐效果,從2018年起風(fēng)溫逐漸回升至1190 ℃。
原燃料質(zhì)量的好壞極大的影響著高爐生產(chǎn)水平,只有加強(qiáng)原燃料管理,才能在不斷變化的外圍條件中讓高爐運行平穩(wěn)。3#高爐正常生產(chǎn)時溝下燒結(jié)礦的過篩時間控制在75 s左右,入爐粉末在2.0%以下,由于全廠在高負(fù)荷生產(chǎn)時干熄焦缺口大,往往會用到水熄焦、落地焦等代替,多時比例甚至超過1/3,溝下必須對入槽焦炭的品種嚴(yán)格把關(guān),及時通知爐內(nèi)調(diào)整焦炭負(fù)荷,同時做好記錄。
鑒于冶煉釩鈦磁鐵礦的特性,隨著冶煉強(qiáng)度的提高,能及時按料批出凈渣鐵,不憋爐,是優(yōu)化爐前爐內(nèi)工作的首要任務(wù),因此鐵口和渣口的工作狀態(tài)顯得尤為重要。在日常生產(chǎn)中,3#高爐鐵口做到見吹堵口房頂不冒煙,深度維持在1.7~1.9 m,出鐵時間70~90 min,鐵次按12~13次/天安排,同時杜絕冒泥,嚴(yán)防爐前事故。渣口做到勤堵勤放,把握好放渣時機(jī),力爭上下渣比大于0.7。其次,3#高爐是單鐵口高爐,也受場地因素限制,與1#、2#高爐共用一條鐵罐線和渣罐線,有時運輸系統(tǒng)的受阻會使生產(chǎn)變得相當(dāng)被動,因此還要加強(qiáng)調(diào)度聯(lián)系,做好渣鐵罐的運輸工作。
通過富氧率的提高,高爐守風(fēng)狀況得以改善,穩(wěn)定了爐況,各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)明顯好轉(zhuǎn),在生產(chǎn)被動時迅速扭轉(zhuǎn)了局面,穩(wěn)定了爐況,在釩鈦磁鐵礦低風(fēng)溫強(qiáng)化冶煉的道路上開辟了新的方向。表5為3#高爐提高富氧率后主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
表5 3#高爐提高富氧率后主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
3#高爐在低風(fēng)溫階段通過提高富氧率實現(xiàn)了較高的冶煉水平,使各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)得到優(yōu)化。
1)理論燃燒溫度的提高保證了合理的爐缸熱制度,提高了煤焦置換比,從而降低了焦比。
2)鼓風(fēng)動能增大后,配合上下部調(diào)劑的合理應(yīng)用和加強(qiáng)中部調(diào)劑的措施,邊緣中心兩道氣流發(fā)展穩(wěn)定,爐頂爐喉溫度受控,爐腹煤氣指數(shù)適宜,煤氣利用率好,高爐利用系數(shù)連續(xù)突破最好水平。
3)通過溝下原燃料的精心管控,確保高爐入爐料的穩(wěn)定,給高爐綠色環(huán)保優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)把好了第一道關(guān)口。
4)爐前組織立足按時按料批出凈渣鐵,以嚴(yán)防爐前事故為原則,在加強(qiáng)運輸調(diào)度的同時,緊抓鐵口和渣口工作。