肖利民,李義杰
某金屬礦山主通風機工況優(yōu)化調節(jié)研究
肖利民,李義杰
(長沙礦山研究院有限責任公司,湖南 長沙 410012)
針對某金屬礦山現(xiàn)有主通風機通風量不足的運行情況,為提高礦井通風量,挖掘主通風機潛力,通過采用改變風機風壓特性曲線調節(jié)法來優(yōu)化主通風機的工況。經對主通風機調整葉片安裝角至40°的工況進行分析,得出在更換主通風機原有電動機后,即可實現(xiàn)顯著增大主通風機風量的目的,為指導礦山優(yōu)化改造現(xiàn)有主通風機提供了可靠的依據。
主通風機;通風系統(tǒng);風量;金屬礦山
某金屬礦山采礦生產能力為115.5×104t/a。通過測定西風井主通風機風量實測值為163.4 m3/s,該礦井實際年產萬噸耗風量僅1.42 m3/s,說明現(xiàn)有主通風機供風量已偏小。且隨著礦山向深部延深,以及井下柴油鏟運機的使用,急需通過增大礦井通風量來改善井下生產作業(yè)環(huán)境。但更換新的主通風機不但工期長,影響井下生產,而且投資大。因此,為節(jié)約投資、縮短工期,盡量減少因改造或更換主扇對井下生產的影響,有必要對礦山現(xiàn)有主通風機性能進行研究和分析,充分挖掘其潛力,對主通風機進行局部優(yōu)化,以提高礦井總通風量,保證礦井通風安全。
該礦主通風機安裝在西風井井口,主通風機型號為DK-8-No28,配YF355 kW-8P型電機,電機功率2×355 kW。目前風機葉片安裝角為35°,主扇裝置性能檢測結果如表1所示,主扇靜壓特性曲線見圖1。
表1 DK-8-No28型風機性能檢測結果
根據檢測結果,計算得出主通風機效率為77.89%,大于70%,說明主通風機目前運行工況及性能為正常。但鑒于本礦井下生產任務重,同時作業(yè)的工作面?zhèn)€數多,井下實際總需風量已增加至168.85 m3/s,若繼續(xù)保持主通風機在目前工況下運行的話,將無法提供足夠的新鮮風流用于井下各工作面的通風。
圖1 DK-8-No28型通風機靜壓特性曲線
在礦井通風系統(tǒng)中,有效的風機工況點調節(jié)方法主要有:改變礦井風阻特性曲線調節(jié)法和改變扇風機風壓特性曲線調節(jié)法兩大類[1-2]。
2.1.1 改變礦井風阻特性曲線調節(jié)法
當風機風壓特性曲線不變時,改變礦井的總風阻,工況點沿風機特性曲線移動。該類調節(jié)法主要措施如下。
(1)減少或增大礦井總風阻,對應增加風量或減少風量。在礦井主要進、回風段采取刷幫、增加并聯(lián)通風井巷、縮短風路、更換支護方式、減少局部阻力等措施來減少總風阻。該種調節(jié)方法優(yōu)點主要是風機運轉費用較低;缺點是工程量和工程費用較大,工期長。
(2)增加或減少礦井外部漏風通道。該種調節(jié)方法主要是方便簡單、經濟,但可調節(jié)幅度較小。
2.1.2 改變風機風壓特性曲線調節(jié)法
當礦井總風阻不變,改變風機風壓特性曲線,工況點沿風阻特性曲線移動。該類調節(jié)法主要分為以下2點。
(1)改變葉片安裝角度或葉片數來增減風量。目前,礦用軸流式通風機一般都能夠通過調節(jié)葉片安裝角度來調節(jié)風量。對于有些軸流風機還可以改變葉片數改變風機的特性。但改變葉片數時,須按廠家說明書規(guī)定進行。
(2)改變風機轉速。目前一般通過改變電動機轉速來實現(xiàn)。為風機配備變頻電機,即可實現(xiàn)調速,改變風機特性。
該礦井已生產多年,要通過改變礦井風阻特性曲線來增大通風量,主要可采用刷大總的進、回風巷道斷面、新掘并聯(lián)通風井巷等措施。這些措施要新增較大的工程量和工程費用,且施工周期長。尤其是在關鍵的進、回風巷道施工時,對礦山正常生產存在影響。目前DK-8-No28型主通風機已配備有變頻電動機。本次測定時,已調至最大頻率50 Hz運行,轉速已調至上限。故現(xiàn)狀情況下,已不能再通過調大轉速來增加風量。經對比,本次將通過調節(jié)風機葉片安裝角來校核現(xiàn)有風機工況,并分析其能否實現(xiàn)增大風量的目的[3-4]。
根據表1和圖1可知,礦山現(xiàn)有的DK-8-No28型主通風機目前葉片安裝角度為35°,陰影區(qū)域為該風機的合理工作范圍,往上還有40°、45°兩個葉片安裝角度。從圖1來看,將該風機葉片安裝角度調整至40°,能夠顯著提高礦井回風量。為此,須對西風井實際回風量、通風阻力進行計算,然后在風機特性曲線圖上做礦井風阻R曲線,以確定風機工況點和電機功率[5-6]。
考慮到礦山實際情況,經按排塵風速計算礦井需風量,箕斗主井裝礦系統(tǒng)需風量為14.57 m3/s,該風量由空氣幕壓入箕斗井,然后排至地表;剩余須經西風井排至地表的風量為154.28 m3/s。通過對礦井通風阻力進行計算,得出礦井在容易時期、困難時期的通風總阻力分別為1775.89,2289.27 Pa。依據計算出的西風井回風量和礦井通風阻力,對現(xiàn)有DK-8-No28型主通風機進行工況校核,詳見表2和圖2。
表2 主通風機工況參數校核計算結果
圖2 DK-8-No28型通風機工況調節(jié)特性曲線
根據表2,計算出容易時期風阻1=0.062769、困難時期2=0.079078。然后在DK-8-No28型主通風機的靜壓特性曲線圖上繪制出各時期的風阻特性曲線,詳見圖2。風阻特性曲線與40°葉片角的交點即為工況點。M1點為容易時期工況點、M2點為夏季工況點。兩工況點的風量、風壓、電機功率詳見表3。
表3 M1、M2工況點參數
根據表3,M1需要的電機功率為810.03 kW,M2需要的電機功率為785.55 kW??梢?,將主通風機葉片角調至40°后,該風機現(xiàn)配備的YF355 kW-8P型電動機(額定功率為2×355 kW)已不能滿足需要。為增大主通風機風量,須更換現(xiàn)有的電動機;經匹配選型,可選用YSP500-8型變頻電機,功率2×450 kW。
根據礦山實際情況,本次采取更換電動機和改變風機葉片角度的調節(jié)方法,能夠盡快實現(xiàn)增大礦井通風量的目的,最低可增加風量至194.0 m3/s,較目前實測風量增大30.6 m3/s。扣除風機裝置漏風量(漏風系數1.1~1.15),在通風困難時期還可為礦井提供168.7~176.4 m3/s的通風量,大于需要從西風井排出的實際需風量154.28 m3/s。說明,針對主通風機采取更換電機和調整葉片安裝角度的辦法,能夠較大幅度提高礦井通風量,使主通風機具有了較好的富余能力;并提高了礦井的應急通風能力,能夠滿足礦井因生產任務加重,井下作業(yè)面增多時的通風需要[7-8]。即使在現(xiàn)階段正常生產情況下,不需要增加礦井通風量時,還可以通過變頻,來改變風機轉速,控制主通風機通風量在合適范圍內,從而保證風機在高效、節(jié)能狀態(tài)下運行。
針對某金屬礦山現(xiàn)有的DK-8-No28型主通風機采取更換電動機和改變風機葉片角度的調節(jié)方法,實現(xiàn)了增大礦井通風量的目的,提高了礦井應急通風能力,為指導礦山優(yōu)化改造現(xiàn)有主通風機提供了可靠的依據。相比更換一臺新的風機或其他調節(jié)方法,本次采用的調節(jié)方法更加經濟和方便,更換電機和調整風機葉片角均能夠在較短的時間內完成,可安排在礦井檢修期間進行,將風機改造工作對礦井生產的影響降至最低。
[1] 吳 超.礦井通風與空氣調節(jié)[M].長沙:中南大學出版社,2008:102- 104.
[2] 胡漢華,吳 超,李茂楠.地下工程通風與空調[M].長沙:中南大學出版社,2005:75-77.
[3] 陶樹銀,熊正明,程 哲,劉菊紅.金屬礦山礦井通風系統(tǒng)優(yōu)化研究[J].礦業(yè)研究與開發(fā),2012,32(2):58-60.
[4] 周志楊,王海寧,苑 棟,晏江波,梁啟超.礦井通風動力系統(tǒng)的共性問題分析與優(yōu)化實踐[J].礦業(yè)研究與開發(fā),2016,36(6):13-17.
[5] 于勵民,馬小平,任中華,嚴栓柱.礦井主通風機不停風倒機控制的研究與實現(xiàn)[J].工礦自動化,2010(9):133-137.
[6] 鄒德蘊,謝興華,薛慶軍.礦井主通風機性能曲線建?;貧w分析方法[J].礦業(yè)研究與開發(fā),1999,19(3):16-18.
[7] 王建亮.主通風機高壓變頻調速改造[J].煤礦機械,2009,30(6):144- 145.
[8] 嚴乃緒,張應平,陳有燎.大紅山銅礦風機集控總體實施技術研究[J].采礦技術,2008,8(5):75-76.
(2019-06-19)
肖利民(1982—),男,湖南衡陽人,高級工程師,主要從事礦井通風與安全設計研究工作,Email:xiao-cimr@ foxmail.com。