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    HR-626催化劑在北海煉化260萬t/a柴油加氫裝置上的工業(yè)應(yīng)用

    2019-12-12 10:00:13周文昌
    當代化工 2019年3期
    關(guān)鍵詞:十六烷值原料油平均溫度

    周文昌

    摘 ?????要: 介紹了HR-626催化劑在北海煉化260萬t/a柴油加氫裝置上的工業(yè)應(yīng)用,分析了催化劑硫化和裝置標定情況。催化劑在350 ℃恒溫12 h完成硫化過程,穩(wěn)定運行了4個月后進行標定實驗。標定結(jié)果表明,在焦化汽柴油、催化柴油分別占14%和14%,氫分壓6.7 MPa,氫油比300(v/v),R101催化劑的平均溫度為348 ℃,R102催化劑平均溫度363 ℃的工藝條件下,能夠生產(chǎn)完全滿足國Ⅴ質(zhì)量標準的柴油,其中密度約833.6 kg·m-3,總硫僅4.8 ppm,且十六烷值達到了51.7,純氫消耗率為0.85%(wt),遠低于設(shè)計值。HR-626催化劑在該級配體系中體現(xiàn)出較好的加氫脫硫活性和穩(wěn)定性。

    關(guān) ?鍵 ?詞:柴油;加氫精制;HR-626催化劑;國V柴油

    中圖分類號:TE 624 ??????文獻標識碼: A ??????文章編號: 1671-0460(2019)03-0586-04

    Abstract: The ultra-deep diesel hydrofining catalyst HR-626 was first applied in the 2.6 Mt/a diesel hydrotreating unit in Beihai Company, and the vulcanization and the operation data of device calibration were analyzed. The vulcanization was carried out at 350 ℃ for 12 h, and then the device calibration was operated after 4 months operation. The results showed that using the feedstock with 14 % coking gasoline and diesel and 14% FCC diesel fraction, under the process conditions of hydrogen partial pressure of 6.7 MPa, hydrogen to oil volume ratio of 300 v/v, average catalyst bed temperature of 348 ℃ for R101 and 363 ℃ for R102, the national V diesel with the density of 833.6 kg·m-3, the sulfur content of 4.8 ppm and the cetane number of 51.7 was produced by the hydrotreating unit. The consumption rate of pure hydrogen was 0.85%(wt), which was much lower than the design value. The results indicated that FHUDS/HR-626 catalyst stacking system had high HDS activity and high stability.

    Key words: Diesel; Hydrofining; HR-626 catalyst; National V diesel

    隨著環(huán)境要求越來越嚴格,要求車用柴油、船用柴油中的硫含量小于10 ppm,以減小對環(huán)境的破壞。我國從2017年全國開始實施國Ⅴ標準的車用柴油,要求硫含量小于10 ppm,從2019年開始實施國Ⅵ標準[1]。同時,我國普通柴油,實行柴油的全車柴化,加強劣質(zhì)柴油脫硫,實施內(nèi)河船用燃料,要求內(nèi)河船用燃料中的硫含量不大于10 ppm[2,3]。可見,我國在全面加速提升柴油質(zhì)量,減小柴油燃料對環(huán)境造成的影響。

    柴油脫硫最常用和最成熟的方式是加氫脫硫[4]。世界各國各大煉廠中都有大量的柴油加氫裝置,進行柴油加氫精制,提高柴油產(chǎn)品質(zhì)量。為了達到柴油中硫含量小于10 ppm,可以通過以下幾個方式來實現(xiàn):提高反應(yīng)器的操作溫度、降低原料油干點、加入煤油餾分、裝置改造增加催化劑體積和采用更高活性催化劑[5]。采用更高活性的催化劑是較經(jīng)濟有效的路徑,因此,各大公司投入大量的人力物力來研發(fā)高活性的催化劑[6-8],主要是通過對氧化鋁載體的制備和改性、活性金屬溶液的配制和改性,以及活性金屬的浸漬過程的改進等方面來提高催化劑的活性。

    中國石油化工股份有限公司撫順石油化工研究院(以下簡稱FRIPP)針對我國的柴油產(chǎn)品質(zhì)量升級的要求,先后開發(fā)了FHUDS-3/-5/-7(Mo-Co型)和FHUDS-2/-6/-8(Mo-Ni型)超深度加氫脫硫催化劑,其中FHUDS-5催化劑先后在捷克PARAMO煉廠、印度國家石油公司Panipat煉廠等國外煉廠成功應(yīng)用,成為中石化首次應(yīng)用于國外低硫柴油生產(chǎn)的柴油深度加氫脫硫催化劑[7,8]。Axens公司 [9,10]開發(fā)的HR-626類催化劑是采用ACE技術(shù)制備的高活性Mo-Co型催化劑。

    本文主要介紹HR-626催化劑在北海煉化公司260萬t/a柴油加氫裝置R102反應(yīng)器上的工業(yè)應(yīng)用情況。

    1 ?裝置情況

    中石化北海煉化柴油加氫裝置設(shè)計規(guī)模260萬t/a。為滿足國Ⅴ柴油升級要求,北海煉化采用FRIPP的汽柴油加氫技術(shù)對加氫裝置進行了升級改造,增加了1臺反應(yīng)器,改造其它配套設(shè)施。裝置流程圖見圖1。

    從圖1可見,北海煉廠的此套柴油加氫裝置是由2個反應(yīng)器串聯(lián)在一起,分別是R101和R102。

    2 ?催化劑裝填

    中石化北海煉化采用FRIPP研發(fā)的再生FHUDS-5催化劑及FHUDS-8催化劑和Axens公司的HR-626催化劑作為主催化劑,ACT系列催化劑作為保護劑,生產(chǎn)滿足國Ⅴ要求的柴油。FRIPP采用RASS技術(shù)研發(fā)的FHUDS-5催化劑,具有很高的超深度脫硫活性、高的烷基轉(zhuǎn)移活性、氫耗低、提溫效果好和運行周期穩(wěn)定性好的特點,已經(jīng)在國內(nèi)外數(shù)十套裝置上工業(yè)應(yīng)用。FHUDS-8催化劑是采用新型助劑調(diào)變金屬浸漬液及改進活化方式,提高了活性中心數(shù)及其本征活性,簡化了催化劑制備流程,具有很高的超深度加氫脫硫活性、芳烴飽和裝填密度低的特點,已經(jīng)在國內(nèi)外數(shù)十套裝置上工業(yè)應(yīng)用。HR-626催化劑是以氧化鋁為載體的MoCo型催化劑,主要用于煤油和柴油餾分的加氫脫氮(HDN)和加氫脫硫反應(yīng)(HDS)。

    該催化劑具有較好的壓碎強度,催化劑的運轉(zhuǎn)周期良好。ACT 609是一種五孔環(huán)形陶瓷材料,用于捕集顆粒物和減緩壓降積累;ACT 077 是一種打孔氧化鋁材料,用于捕集頂床層的鐵屑;ACT 935 和ACT 955是一種MoNi型催化劑,用于阻止聚合物和膠質(zhì)的形成;ACT 971是一種捕硅劑,用來脫除硅。

    催化劑的裝填數(shù)據(jù)見表1。

    3 ?催化劑硫化

    裝置在經(jīng)過氣密性檢查后,進行氫氣置換,然后進行催化劑硫化。HR-626催化劑需要在350 ℃下進行高溫硫化,因此終止硫化溫度控制為350 ℃,硫化過程的升溫和硫化氫濃度曲線見圖2。從圖2可以看出,隨著反應(yīng)器溫度的提高和硫化時間的增大,循環(huán)氫中的H2S濃度是先增大后降低,然后再增大,說明在反應(yīng)溫度較低時,催化劑沒有發(fā)生硫化,當反應(yīng)溫度升高時,催化劑開始硫化,最后完成硫化。H2S濃度在反應(yīng)溫度為260 ℃最大,說明催化劑在260 ℃開始硫化,H2S的濃度隨著溫度的升高而降低,到350 ℃時,H2S的濃度最小,在350 ℃恒溫一段時間后,H2S的濃度逐漸升高,說明在350 ℃恒溫12 h后,催化劑完成了硫化過程。

    4 ?裝置標定

    裝置經(jīng)過4個月的穩(wěn)定運行后,為了考核催化劑性能、物料平衡和能耗水平以及裝置在高負荷下工藝、設(shè)備、環(huán)保各系統(tǒng)的運行狀況,對裝置進行了標定。標定原料油和設(shè)計原料油的性質(zhì)見表2和表3。標定期間各種原料油所占比例為直餾柴油63%,催化柴油14%,焦化汽柴油14%,混合原料油9%。原料油的硫含量工藝指標規(guī)定≤1.8%,標定期間原料油的硫含量低于指標,硫含量為0.860%;氮含量符合工藝指標,氮含量為451 ppm;原料油的密度略小于設(shè)計值,原料油密度為845.1 kg·m-3。

    裝置標定期間加氫工藝條件:按照設(shè)計負荷進料,進料量330 t/h,氫分壓6.7 MPa,氫油比300(v/v),標定第1日R101催化劑的平均溫度為342 ℃,反應(yīng)溫升36 ℃,R102催化劑平均溫度358 ℃,反應(yīng)溫升6 ℃,精制柴油硫含量為27.9 ppm,脫硫率為99.67%;標定第二日R101催化劑的平均溫度為348 ℃,反應(yīng)溫升41 ℃,R102催化劑平均溫度363 ℃,反應(yīng)溫升8 ℃,精制柴油硫含量為4.8 ppm,脫硫率為99.94%,催化劑表現(xiàn)出較高的活性。

    石腦油產(chǎn)品和精制柴油產(chǎn)品的性質(zhì)見表4和表5。第2日石腦油的密度727.9 kg·m-3,干點為165 ℃,辛烷值為54.5,芳烴含量13.41 %,烯烴含量小于0.01%,硫含量2.4 mg·kg-1,可作汽油調(diào)和組分;因乙烯裂解原料要求密度650~750,烯烴不大于1%,需要將降低產(chǎn)品塔塔頂溫度,降低石腦油的干點,才能作乙烯裂解原料;第1日柴油十六烷值為49.5(加入了800 ppm十六烷值改進劑),硫含量為27.9 ppm,低于50 ppm,符合按國四車用柴油標準;第二日柴油十六烷值為51.7(加入了800 ppm十六烷值改進劑),硫含量4.8 ppm,符合國五車用柴油標準。標定第一日純氫消耗率為0.83%(wt),標定第二日純氫消耗率為0.85%,與設(shè)計值0.86%相當。

    通過標定,裝置達到了設(shè)計滿負荷的處理能力,在滿負荷的生產(chǎn)工況下,裝置設(shè)備都能滿足生產(chǎn)要求。因原料油含有較低的汽油組分,降低了汽油以上組分的收率:干氣的收率為1.59%,較設(shè)計值2.31%低,石腦油收率4.60%,較設(shè)計值8.11%高,柴油收率為92.45%,較設(shè)計收率90.78%高1.67個單位。滿負荷情況下,R101反應(yīng)平均溫度為348 ℃,R102反應(yīng)平均溫度為363 ℃,產(chǎn)品硫含量小于5.0 ppm。標定期間純氫耗0.85%,與設(shè)計值0.86%相當。催化劑平均每個月溫度損失1 ℃,F(xiàn)HUDS系列催化劑和HR-626催化劑表現(xiàn)出較高的活性和穩(wěn)定性。

    通過標定,裝置噪音以及環(huán)境大氣中的有毒有害氣體分析結(jié)果在職業(yè)接觸限值以內(nèi)。所標定的機泵的實際流量均在泵的正常操作范圍內(nèi),能滿足裝置滿負荷運行所需要的流量。所有機泵軸承溫度均小于70 ℃,符合要求。機泵振動均小于標準值,振動在要求范圍內(nèi)。所有換熱器進、出口溫度均在設(shè)計范圍內(nèi)。裝置控制系統(tǒng)運行正常,達到設(shè)計要求。

    5 ?結(jié)束語

    中石化北海煉化260萬t/a柴油加氫裝置采用FRIPP研發(fā)FHUDS系列催化劑和Axens公司的Mo-Co型的HR-626催化劑為主催化劑以及ACT系列催化劑為保護劑,能夠成功生產(chǎn)滿足國Ⅴ標準要求的柴油產(chǎn)品。催化劑在350 ℃恒溫12 h完成硫化過程,穩(wěn)定運行了4個月后進行標定實驗。標定結(jié)果表明,在催化和焦化汽柴油占28 %,氫氣分壓6.7 MPa,氫油比330(v/v),R101催化劑的平均溫度為348 ℃,R102催化劑平均溫度363 ℃的工藝條件下,能夠生產(chǎn)完全滿足國Ⅴ質(zhì)量標準的柴油,其中密度約833.6 kg·m-3,總硫僅4.8 ppm,且十六烷值達到了51.7,純氫消耗率為0.85%(wt)。HR-626催化劑在該裝置催化劑級配體系中體現(xiàn)出相應(yīng)的加氫脫硫活性和穩(wěn)定性。

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