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      潤滑油加氫裝置高壓空冷器腐蝕及防護(hù)措施

      2019-11-18 06:27:32
      石油化工腐蝕與防護(hù) 2019年5期
      關(guān)鍵詞:管程銨鹽冷器

      (1.中國石油克拉瑪依石化有限責(zé)任公司,新疆 克拉瑪依 834003;2.新疆同益投資有限公司,新疆 克拉瑪依 834003)

      1 潤滑油加氫裝置高壓空冷器腐蝕

      1.1 高壓空冷器管束腐蝕泄漏部位

      某石化公司85 kt/a潤滑油加氫處理(潤滑油加氫)裝置的主要原料為常減壓蒸餾裝置和減四線抽出油,2011年10月反應(yīng)空冷器L-201/1發(fā)生泄漏,裝置被迫停工。此次泄漏是繼2011年8月該空冷器泄漏后,第二次發(fā)生的泄漏事故。泄漏位置見圖1。初步檢查后確認(rèn)銨鹽堵塞管束造成垢下腐蝕局部穿孔和泄漏。此空冷器L-201/1,2是在2006年5月大檢修后新?lián)Q設(shè)備,此前沒有發(fā)生過腐蝕泄漏情況。該空冷器管束型號P10×2.8-5-167-8.0s-23.4/KL-Ⅱt,管束φ25 mm由10號鋼管制成,管內(nèi)輸送介質(zhì)為潤滑油原料和循環(huán)氫,管外介質(zhì)為空氣。

      圖1 空冷器L-201泄漏位置

      高壓空冷器出現(xiàn)泄漏后對裝置進(jìn)行停工在線堵管未能將漏點(diǎn)消除,將兩臺空冷器堵頭拆除后做抽樣渦流檢測,檢測結(jié)果表明:L-201/1上部進(jìn)口多根管束存在結(jié)鹽堵塞和腐蝕,L-201/2上部三排管束正常,下部兩排管束正常。

      經(jīng)拆檢發(fā)現(xiàn):L-201/1上部進(jìn)口三排多根管束存在結(jié)鹽堵塞和腐蝕,且前半程較嚴(yán)重,可以明顯看到結(jié)鹽;L-201/2上部出口三排也存在結(jié)鹽堵塞和腐蝕,比L-201/1稍好,下部兩排管束正常。裝置停工對空冷器腐蝕比較嚴(yán)重的管束進(jìn)行堵管處理,共堵管76根,堵管率為40%。

      1.2 工藝流程及操作參數(shù)

      潤滑油加氫裝置空冷器L-201/1,2簡易工藝流程見圖2。L-201/1,2采用雙管程上部三層管束和下部兩層管束結(jié)構(gòu)分布,兩臺空冷器流程串聯(lián),進(jìn)出方式為L-201/1上進(jìn)下出,L-201/2下進(jìn)上出。

      空冷器L201操作參數(shù)見表1。

      1.3 空冷器管束宏觀檢查與渦流檢測

      裝置停工置換合格后,對兩臺空冷器拆解檢查,發(fā)現(xiàn)L-201/1管束內(nèi)有銨鹽沉積,泄漏管束有明顯的結(jié)鹽、坑蝕和穿孔,見圖3。委托檢驗(yàn)公司對L-201/1,2兩臺空冷器管束做100%渦流檢測,檢測結(jié)果表明:L-201/1上部三排管束進(jìn)口500~1 200 mm部位存在結(jié)鹽堵塞和坑蝕現(xiàn)象,其中編號為9和13的管子存在較大坑蝕(見圖4)。L-201/2上部出口三排情況較好,下部兩排管束銨鹽沉積較少。根據(jù)管束內(nèi)結(jié)垢情況和渦流檢測結(jié)果判斷該空冷器腐蝕堵塞的原因是NH4HS和NH4Cl析出結(jié)晶,結(jié)晶沉積在空冷器管束內(nèi)壁導(dǎo)致其垢下腐蝕穿孔。

      圖2 空冷器L-201相關(guān)工藝流程

      表1 空冷器L-201/1,2操作參數(shù)

      圖3 空冷器管束內(nèi)部情況

      圖4 9號和13號管束渦流檢測結(jié)果

      2 腐蝕原因分析

      2.1 腐蝕機(jī)理

      加氫過程中都會經(jīng)過精制反應(yīng),加氫精制的目的是脫除油品中的硫氮氧及金屬雜質(zhì),使烯烴飽和,有時還對部分芳烴進(jìn)行加氫,改善油品的使用性能。在這個過程中脫硫反應(yīng)生成H2S,脫氮反應(yīng)生成NH3,一般來說有機(jī)氯含量很少,但是原料油尤其是重整氫中可能帶有氯離子。由于H2S,NH3和氯離子的存在會在反應(yīng)產(chǎn)物中析出NH4Cl和NH4HS兩種銨鹽,在低溫下結(jié)晶,產(chǎn)生垢下腐蝕[1-2]。NH4Cl的結(jié)晶溫度為180~200 ℃,NH4HS結(jié)晶溫度為150 ℃。垢下腐蝕的機(jī)理如下:

      (1)NH4Cl的垢下腐蝕

      (2)NH4HS的垢下腐蝕

      當(dāng)NH4HS的摩爾分?jǐn)?shù)低于2%時不會發(fā)生明顯腐蝕。隨著NH4HS摩爾分?jǐn)?shù)的上升,腐蝕加劇。當(dāng)NH4HS的摩爾分?jǐn)?shù)增大到一定值時會形成絡(luò)合物,剝離金屬表面的FeS保護(hù)層,垢下腐蝕加劇,反應(yīng)方程式如下:

      垢下腐蝕發(fā)生導(dǎo)致金屬溶解,產(chǎn)生大量的Fe2+,使溶液中的正電荷過剩,吸引外部的HS-和Cl-借電泳作用移動到發(fā)生腐蝕的部位,造成HS-和Cl-富集,使該部分的pH值下降;金屬表面的FeS保護(hù)膜由于NH4Cl和NH4HS的存在而被破壞。腐蝕加劇,形成惡性循環(huán),產(chǎn)生坑蝕,最終導(dǎo)致穿孔。

      2.2 空冷器管束腐蝕泄漏原因分析

      2.2.1 腐蝕系數(shù)Kp值和介質(zhì)流速分析

      原料中氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)按800 μg/g計(jì)算,硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)按950 μg/g計(jì)算,并且假設(shè)原料油中的硫氮完全脫除,全部轉(zhuǎn)變?yōu)榱蚧瘹浜桶?;循環(huán)氫流量為12 000 m3/h。計(jì)算腐蝕系數(shù)Kp值為0.17。

      空冷器上部三層管束128根,下部兩層85根,內(nèi)徑19 mm,計(jì)算出空冷器上部單管物料流速1.7 m/s,下部單管物料流速2.6 m/s。

      根據(jù)文獻(xiàn)[3]結(jié)論,反應(yīng)流出物碳鋼空冷器有以下幾種:

      (1)Kp值大于0.5時,腐蝕可能發(fā)生,在介質(zhì)氣速5.4~7.5 m/s的范圍內(nèi)仍有高壓空冷器的損傷事例。

      (2)Kp值為0.1~0.5時,介質(zhì)氣速在4.5~6.0 m/s范圍內(nèi)沒有腐蝕;控制上限流速是為了避免沖刷腐蝕,控制下限流速是為了避免結(jié)垢產(chǎn)生的垢下腐蝕。

      (3)Kp值小于0.07時,沒有腐蝕,且腐蝕同介質(zhì)流速無關(guān)。

      可知腐蝕系數(shù)Kp值為0.17時,空冷器上部管束內(nèi)介質(zhì)流速僅為2.0~2.5 m/s,流速過低是造成空冷器管束內(nèi)銨鹽沉積的主要原因。該空冷器為雙管程設(shè)計(jì),共五排管束。第一程由三排管束組成,第二程由兩排管束組成。兩管程管束數(shù)量不均、介質(zhì)流速不等且流速偏低,容易造成介質(zhì)中銨鹽在管束內(nèi)沉積、局部管束酸性水濃度增高和腐蝕加劇。從實(shí)際檢測結(jié)果看出,腐蝕和結(jié)鹽、結(jié)垢較嚴(yán)重的部位均發(fā)生在管束較多一程。

      2.2.2 原料油硫氮含量分析

      加氫處理裝置原料主要有常減壓蒸餾裝置常三線抽出油、減二線抽出油和減四線抽出油,其中常三線原料氮和硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為400~500 μg/g和200~300 μg/g,減二線原料氮和硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為700~900 μg/g和950~1 000 μg/g,減四線原料氮和硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為1 300~1 400 μg/g和900~1 000 μg/g,2006—2011年加氫處理裝置加工原料情況見表2。

      由表2可知,2009年之后硫氮含量比較低的蒸餾常三線原料加工明顯減少,取而代之的是硫氮含量比較高的蒸餾減二線和減四線原料。另外加氫處理裝置全年設(shè)計(jì)負(fù)荷為85 kt,2008—2011年全年加工負(fù)荷均超過設(shè)計(jì)值(2009年裝置大檢修停工1.5個月)。裝置加工負(fù)荷超高和裝置原料內(nèi)硫、氮含量的升高造成空冷器管束內(nèi)銨鹽沉積。

      2.2.3 注水分析

      從管束檢測情況來看,兩臺空冷器管束內(nèi)均存在結(jié)垢現(xiàn)象,部分管束已堵死,說明空冷器可能存在注水量不足或分配不均的問題。

      空冷器入口溫度175~185 ℃,注水點(diǎn)距離空冷器不足0.6 m,存在注水汽化、分布不均問題,影響了銨鹽的正常溶解和沖洗,管束內(nèi)銨鹽沉積,形成局部垢下腐蝕??绽淦魅肟诮橘|(zhì)溫度高,注水口距離空冷器入口過近造成注水效果差,也是管束局部腐蝕泄漏的原因之一。

      加氫高壓空冷器注水量應(yīng)遵循以下原則:

      (1)最小注水量是新鮮進(jìn)料量質(zhì)量分?jǐn)?shù)的5%~10%,或原料中氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)為200 μg/g時加注原料油質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1%的水。

      (2)注水量應(yīng)保證注水后仍有至少25%的水是液態(tài)。避免所有水都被汽化,形成局部高濃度的酸環(huán)境或鹽環(huán)境。

      (3)注水量應(yīng)保證酸性水中的硫氫化銨質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于8%,使得空冷器管束和出口管中的酸性水的腐蝕性降到最小。

      根據(jù)以上原則,按硫氮含量最高的減四油加工量15 t/h計(jì)算,理論注水量為1.3 t/h。近年來隨著加工負(fù)荷的提高和原料硫氮含量的升高,注水量未作調(diào)整。裝置注水泵額定流量1 t/h,由于注水泵設(shè)備老化,實(shí)際注水量約為0.7 t/h,即裝置注水量明顯不足。

      3 空冷器管束防腐蝕措施

      3.1 工藝流程調(diào)整

      根據(jù)文獻(xiàn)[4]的結(jié)論,管束流量分布的均勻性隨管徑的減小而增加,隨管道加長而增加,即隨著管束壓力降的增大而增加。為提高管束流量分布的均勻性,改造時將管排數(shù)由5排增加至6排,減小了管束管徑;由2管程改為3管程設(shè)計(jì),延長管束管道。管排數(shù)及管程數(shù)的變化,使介質(zhì)流速達(dá)到5.0 m/s,可以抑制管束結(jié)垢和腐蝕[5]。

      同時為避免局部積液,新設(shè)計(jì)空冷器管束增加了自然坡度。

      3.2 注水量調(diào)整

      檢修期間更換裝置注水泵,注水泵額定流量增加至3 m3/h,注水泵電動機(jī)增加變頻器,控制空冷器前注水量不低于1.5 m3/h。同時將注水點(diǎn)前移10 m以上距離,確保注入的水進(jìn)入空冷器管束時均勻分布。

      3.3 降低空冷器入口溫度

      加氫處理裝置空冷器L-201/1,2前的兩臺原料與反應(yīng)器流出物換熱器1和換熱器2換熱面積較小,換熱器換熱效率較低,造成空冷器L-201/1,2入口溫度較高。檢修期間更換了流出物換熱器,空冷器入口溫度降低了約60 ℃,從而降低注水汽化率。

      4 措施實(shí)施效果

      更換空冷器前換熱器并對空冷器管束進(jìn)行改造后,空冷器L-201/1,2冷卻效果大幅提高(見表3),空冷器風(fēng)機(jī)負(fù)荷也大幅度降低。

      表3 改造前后L-201/1,2參數(shù)

      應(yīng)保證任何工況下,高壓空冷器前注水點(diǎn)有25%以上的未汽化水,且冷高分水中質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于12%。當(dāng)工藝參數(shù)有變化時,應(yīng)該通過核算及時調(diào)整注水量,采用多點(diǎn)注水且每注水點(diǎn)的注水量相同。

      裝置平穩(wěn)運(yùn)行至2018年大檢修時,空冷器 L-201/1,2 管束檢查發(fā)現(xiàn),其管束內(nèi)壁干凈,僅存在少量微小坑蝕(見圖5)。

      圖5 2018年檢修期間管束渦流檢測結(jié)果

      5 結(jié) 論

      (1)空冷器管束設(shè)計(jì)不合理,造成介質(zhì)流速偏低及偏流后使得空冷器管束內(nèi)銨鹽沉積,垢下腐蝕導(dǎo)致空冷器管束局部穿孔。另外,空冷器注水后洗下的銨鹽等酸性水組分在第二片空冷器下進(jìn)上出的流程中不易排出,局部酸性水濃度高也是空冷器易腐蝕的原因之一。

      (2)空冷器入口介質(zhì)溫度高,注水點(diǎn)距離空冷器較近,造成注水效果差,也是管束局部腐蝕泄漏的原因之一。注水汽化、分布不均問題,影響了銨鹽的正常溶解和沖洗,部分管束逐步結(jié)鹽,導(dǎo)致偏流,并可能形成局部較高的酸性腐蝕。

      (3)裝置大檢修期間將空冷器管排數(shù)由5排增加至6排,管束數(shù)由2管程改為3管程設(shè)計(jì),增加了介質(zhì)流速,設(shè)計(jì)自然坡度,避免了局部積液,同時前移注水點(diǎn)流程及增加注水量等措施后,防腐蝕效果明顯??绽淦鞴苁踩椒€(wěn)運(yùn)行6 a,仍能滿足下一檢修周期安全運(yùn)行。

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