張治倉,桂福珍
(1.陜西新泰能源有限公司,陜西 彬州 713500;2.陜西陜煤澄合礦業(yè)有限公司職工培訓(xùn)中心,陜西 渭南 715200)
大佛寺煤礦瓦斯電廠現(xiàn)有低濃度瓦斯發(fā)電機(jī)組24臺(tái)500 kW發(fā)電機(jī)組,容量12 MW。原設(shè)計(jì)采用外循環(huán)開式冷卻系統(tǒng)并配套機(jī)組熱交換器。該冷卻系統(tǒng)使用4臺(tái)500 m3/h玻璃鋼逆流冷卻塔,配套6臺(tái)功率45 kW的冷卻循環(huán)泵以及循環(huán)冷卻水池,運(yùn)行方式為4用2備。
大佛寺低濃度瓦斯發(fā)電廠地處陜西省彬州市,屬暖溫帶半干旱大陸性季風(fēng)氣候,環(huán)境干燥且常年伴風(fēng)。瓦斯發(fā)電機(jī)組使用的開式冷卻塔長期暴露在外受周邊環(huán)境影響,水資源損失巨大,每天消耗水量可達(dá)300 m3左右。同時(shí)冷卻塔為開式結(jié)構(gòu),水池清理周期短,冷卻塔換熱效率偏低,漂水損失大。圖1為開式冷卻系統(tǒng)冷卻塔實(shí)物圖。
圖1 開式冷卻系統(tǒng)冷卻塔
此外,該地區(qū)水質(zhì)較硬,機(jī)組高、低溫?zé)峤粨Q器結(jié)垢頻繁,水垢處理是電廠生產(chǎn)過程中所面對的核心問題。清理水垢需將發(fā)電機(jī)組停機(jī),待機(jī)組溫度冷卻后方可進(jìn)行拆卸、清洗[1-3],每臺(tái)機(jī)組高、低溫交換器平均每2 d便需進(jìn)行一次清理,頻繁的啟停機(jī),嚴(yán)重影響機(jī)組發(fā)電效率的同時(shí)還造成了巨大的能源損耗。頻繁拆裝清洗熱交換器還導(dǎo)致熱交換器使用壽命縮短為一年,該問題的發(fā)生造成瓦斯發(fā)電廠年運(yùn)行成本增加了近50萬元。
電廠冷卻系統(tǒng)用水來自于大佛寺煤礦水源井,水資源分配困難。特別夏季來臨時(shí),煤礦自身用水需求增大,無法保證電廠正常生產(chǎn)用水供水,發(fā)電設(shè)備隨時(shí)面臨因水源不足導(dǎo)致停運(yùn)。
對發(fā)電機(jī)組冷卻系統(tǒng)的改造可以改善機(jī)組運(yùn)行條件、減少水資源浪費(fèi)、降低機(jī)組檢修頻次、降低機(jī)組停機(jī)率、減少機(jī)組維修費(fèi)用、避免大范圍停機(jī)、提高發(fā)電量,同時(shí)擺脫水資源不足的制約[4-6]。
為了解決開式冷卻系統(tǒng)存在的問題,經(jīng)過多方調(diào)研,認(rèn)為臥式多風(fēng)扇水箱閉式冷卻系統(tǒng)替代燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組外循環(huán)冷卻系統(tǒng)技術(shù)可行。采用垂直筒風(fēng)扇冷卻方式取代熱交換器配冷卻水塔的冷卻,能夠達(dá)到機(jī)組冷卻要求。臥式多風(fēng)扇水箱閉式冷卻系統(tǒng)如圖2所示。
圖2 臥式多風(fēng)扇水箱閉式冷卻系統(tǒng)
該冷卻系統(tǒng)優(yōu)勢主要體現(xiàn)在7大方面。具體為:單臺(tái)機(jī)組散熱面積增加至750 m2,散熱效率明顯提高;采取了封閉循環(huán)系統(tǒng),減少了水源、機(jī)組配件消耗,降低了運(yùn)行成本;運(yùn)行方式靈活,原冷卻系統(tǒng)停運(yùn)時(shí),對應(yīng)12臺(tái)機(jī)組需全部停機(jī),該冷卻方式故障僅影響相對應(yīng)的單臺(tái)機(jī)組,最大程度減少了冷卻系統(tǒng)運(yùn)行對發(fā)電機(jī)組的運(yùn)行制約;采用分割設(shè)計(jì)的原則,每組散熱器可以單獨(dú)控制,可以根據(jù)電廠所在的不同環(huán)境和氣候進(jìn)行選擇調(diào)節(jié)風(fēng)扇開啟數(shù)量,合理控制整機(jī)溫度,使整機(jī)散熱能力能夠達(dá)到最佳狀態(tài),減少不必要的電力損失;散熱芯子相對獨(dú)立,當(dāng)設(shè)備運(yùn)行過程中出現(xiàn)突發(fā)狀況時(shí)可以進(jìn)行單獨(dú)拆卸,不需要全部拆檢,減少發(fā)電機(jī)組停機(jī)頻率、設(shè)備維修時(shí)間[7-9];立式頂部風(fēng)機(jī)散熱,較傳統(tǒng)水箱安全性提高;整體結(jié)構(gòu)性強(qiáng),方便拆裝,移動(dòng)方便。
開式冷卻系統(tǒng)改造,由于水質(zhì)硬產(chǎn)生的積垢影響,需要清理或更換全部冷卻水循環(huán)管線[10-12]。同時(shí),開式冷卻系統(tǒng)對蓄水方面要求較高。冷卻水循環(huán)水池的清洗需要大量人力投入,清洗過程中還需要對原有水池內(nèi)的蓄水進(jìn)行排空處理,水資源浪費(fèi)較大,結(jié)合設(shè)備、水管線的更換,可知該開式冷卻系統(tǒng)改造成本較大。
閉式冷卻系統(tǒng)改造,臥式多風(fēng)扇閉式冷卻系統(tǒng)的建設(shè)僅需對現(xiàn)場閑置空地進(jìn)行規(guī)劃,必要時(shí)可采用分散式布局,對土地使用要求相對較低,且設(shè)備占地面積小,施工靈活,對人力物力的投入較小。單機(jī)改造工期較短,僅需2 d便可完成1臺(tái)設(shè)備的改造。另外,臥式多風(fēng)扇水箱每臺(tái)機(jī)組配置一臺(tái)套風(fēng)冷裝置,形成獨(dú)立的循環(huán)冷卻系統(tǒng),發(fā)生突發(fā)事故僅需對相應(yīng)事故機(jī)組的冷卻循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行停機(jī)處理即可,不會(huì)對其他機(jī)組的正常運(yùn)行造成影響。
開式冷卻系統(tǒng)水耗和電耗:開式冷卻循環(huán)系統(tǒng)理想狀態(tài)下每天需補(bǔ)充冷卻水約為145 m3/d,但實(shí)際用水消耗還包括冷卻塔自然蒸發(fā)、漂水損失等,實(shí)際用水消耗約為300 m3/d,每方水按3元計(jì)算,每天損耗水成本為900元。
開式冷卻循環(huán)系統(tǒng)正常生產(chǎn)運(yùn)行需啟用4臺(tái)循環(huán)水泵以及冷卻塔風(fēng)機(jī),每小時(shí)電量消耗為(45+15)×4=240 kW,電廠日使用電量為240×24=5 760 kW·h,平均單臺(tái)機(jī)組日用電量240 kW·h。另外,由于水質(zhì)問題影響,水管線內(nèi)存在結(jié)垢問題,需及時(shí)停機(jī)清理熱交換器內(nèi)的水垢,累計(jì)單臺(tái)機(jī)組每月停機(jī)時(shí)長48 h左右,按照開式冷卻系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)下機(jī)組發(fā)電功率約為350 kW計(jì)算,清理熱交換器而造成停機(jī)期間損失的發(fā)電量為350×48=16 800 kW·h。由此推算,機(jī)組平均每日損失電量約為16 800/30=560 kW·h。
通過以上計(jì)算可知,使用開式冷卻循環(huán)系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)組,單機(jī)約損耗電力700 kW·h/d,根據(jù)陜西省咸陽市市場電價(jià)0.52元/度進(jìn)行計(jì)算,設(shè)備日消耗電量換算金額約為364元,共計(jì)消耗資源換算金額為1 151元/d。
閉式冷卻系統(tǒng)水耗和電耗:①閉式循環(huán)冷卻系統(tǒng)以散熱風(fēng)扇替代原外循環(huán)水冷系統(tǒng),無水源消耗,發(fā)電機(jī)組補(bǔ)水周期與原冷卻系統(tǒng)基本持平,約3 d進(jìn)行一次補(bǔ)水,24臺(tái)風(fēng)冷設(shè)備補(bǔ)水量不足5 m3/月,按5 m3用水消耗約為15元;②閉式循環(huán)冷卻系統(tǒng)運(yùn)行用電消耗按滿負(fù)荷進(jìn)行計(jì)算,單臺(tái)設(shè)備日消耗電量約2×8×24=384 kW·h(單臺(tái)風(fēng)機(jī)功率2 kW,共8臺(tái)風(fēng)機(jī)),根據(jù)風(fēng)冷設(shè)備運(yùn)行結(jié)果可知,內(nèi)循環(huán)冷卻設(shè)備同比外循環(huán)冷卻設(shè)備無特殊設(shè)備檢修工作。根據(jù)市場電價(jià)進(jìn)行計(jì)算,設(shè)備日消耗電量換算金額約為200元,共計(jì)消耗資源換算金額為215元/d。
對比結(jié)果:根據(jù)對開式冷卻系統(tǒng)與閉式冷卻系統(tǒng)日常運(yùn)行過程中能源與經(jīng)濟(jì)使用情況進(jìn)行分析對比,得出采用閉式冷卻系統(tǒng)同比開式冷卻系統(tǒng)日節(jié)約用水295 m3;風(fēng)冷設(shè)備運(yùn)行成本每天可節(jié)約用電316 kW·h;風(fēng)冷設(shè)備運(yùn)行過程中單臺(tái)設(shè)備出現(xiàn)突發(fā)狀況時(shí)發(fā)電機(jī)組不會(huì)出現(xiàn)大面積停機(jī);由于無特殊設(shè)備檢修工作要求,內(nèi)循環(huán)冷卻系統(tǒng)同比外循環(huán)冷卻系統(tǒng)降低了人力資源成本。
大佛寺瓦斯發(fā)電廠臥式多風(fēng)扇內(nèi)循環(huán)冷卻系統(tǒng)改造工程自2018年5月中旬開始施工,于6月下旬完成工程改造。冷卻系統(tǒng)改造前發(fā)電機(jī)組的運(yùn)行水溫、油溫平均高達(dá)85℃左右,接近報(bào)警臨界值,平均單臺(tái)發(fā)電機(jī)組分網(wǎng)頻率可達(dá)3次/d。同時(shí),由于水溫、油溫的限制,發(fā)電機(jī)組運(yùn)行功率最高僅能到達(dá)350 kW。
冷卻系統(tǒng)改造完成后,發(fā)電機(jī)組運(yùn)行水溫、油溫降低至75~80℃左右,溫度處于設(shè)備運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)范圍。在沒有了水溫、油溫限制后,發(fā)電機(jī)組單機(jī)運(yùn)行功率可提升至450 kW左右,每天增加發(fā)電量57 600 kW·h左右,折純后的實(shí)際單位瓦斯(純甲烷)發(fā)電量提高至2.6 kW·h/m3,達(dá)到提升發(fā)電機(jī)組發(fā)電量的目的,發(fā)電效率高于國內(nèi)平均水平。
另外,冷卻系統(tǒng)改造后,原系統(tǒng)循環(huán)水泵、冷卻塔、循環(huán)水池轉(zhuǎn)為備用狀態(tài),減少了系統(tǒng)檢修及循環(huán)水池清淤換水等工作頻次,減輕作業(yè)人員勞動(dòng)強(qiáng)度,緩解了生產(chǎn)現(xiàn)場人員緊張現(xiàn)狀。
(1)實(shí)踐結(jié)果表明,對于水源短缺、水質(zhì)硬度高地區(qū)的瓦斯發(fā)電廠,建議根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況進(jìn)行冷卻系統(tǒng)改造,改善瓦斯發(fā)電企業(yè)整體安全運(yùn)行環(huán)境,穩(wěn)定發(fā)電機(jī)組運(yùn)行,提高發(fā)電產(chǎn)量。
(2)對于缺水少水或水質(zhì)要求不達(dá)標(biāo)地區(qū),使用臥式多風(fēng)扇水箱閉式冷卻循環(huán)系統(tǒng)同比開式冷卻系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性高,減少能源浪費(fèi),還可降低人力資源緊張狀況,提高電廠生產(chǎn)效率。
(3)閉式冷卻系統(tǒng)安裝運(yùn)行操作靈活、施工要求低、建造成本少、運(yùn)行穩(wěn)定,可以為其它同類瓦斯發(fā)電項(xiàng)目提供改造思路。