屈丹龍
(中國石油化工股份有限公司油田勘探開發(fā)事業(yè)部,北京 100728)
國內(nèi)某氣田天然氣硫化氫和二氧化碳含量高,具有較強的腐蝕性,運行風險高。凈化裝置有一級主吸收塔12臺,于2009年10月陸續(xù)投入使用。一級主吸收塔為高壓高含硫復合鋼厚壁塔器,屬關鍵核心設備,近年來檢驗發(fā)現(xiàn),10臺塔器筒體焊縫埋藏缺陷超標,存在裂紋擴展、開裂、導致硫化氫泄漏的重大風險,而國內(nèi)對此尚無相關成熟修復經(jīng)驗。通過技術(shù)研究攻關,首次完成了高含硫厚壁復合鋼塔器深度埋藏缺陷檢測和缺陷成因綜合分析;結(jié)合裝置檢修完成了1臺一級主吸收塔的現(xiàn)場修復及整體熱處理,為保障裝置連續(xù)運行、滿足下游天然氣供應,對剩余9臺一級主吸收塔進行了安全評定和監(jiān)控使用,保證關鍵塔器安全、合規(guī)運行。
一級主吸收塔C-101為Ⅱ類壓力容器,介質(zhì)為原料氣和胺液;塔內(nèi)徑φ3 700 mm,高度22.3 m,共12臺;設計壓力9.1 MPa,設計溫度160 ℃;筒體材質(zhì)為SA516-GR70+堆焊316L,厚度為(128+4.5)mm;封頭材質(zhì)與筒體相同,厚度為(74+4.5)mm。該設備每臺有10條縱焊縫(A1~A10)和6條環(huán)焊縫(B1~B6)。
超聲和TOFD綜合檢測技術(shù)具有檢測靈敏度高、定量精度高、檢測效率高等優(yōu)勢,并具有缺陷定位功能。該技術(shù)有效提高了缺陷檢出率和準確率,同時實現(xiàn)了不同檢測方法檢測結(jié)果的相互比對、印證,選用“兩種聲束角度+單面雙側(cè)掃查”、“非平行+平行掃查”方法,檢測覆蓋率達到100%。集成應用該技術(shù)對10臺一級主吸收塔進行檢測,共檢出404處超標缺陷(如圖1~圖3和表1所示),并首次發(fā)現(xiàn)了0.5 mm級微小埋藏裂紋【1】。
對缺陷深度、高度、位置、分布等進行綜合分析,發(fā)現(xiàn)缺陷三大分布規(guī)律:
1) 埋藏缺陷以橫向缺陷為主;
2) 橫向缺陷主要分布在縱焊縫上;
3) 單個橫向缺陷較均勻,自身高度基本上都小于10 mm。
為查明焊縫埋藏缺陷成因,制定了取樣方案,并確定取樣部位。選取具有代表性的2處塔器缺陷部位進行全厚度取樣(分別以平臺以上190 mm和1 220 mm為圓心,直徑約φ250 mm),制定取樣工裝,并進行工廠模擬取樣試驗;模擬取樣成功后,再進行現(xiàn)場取樣;取樣后修整切口并采用新增法蘭及法蘭蓋的方式進行封閉修復。取樣位置及現(xiàn)場取樣照片如圖4所示。
圖1 焊縫檢測示意
圖2 縱焊縫橫向缺陷位置示意
圖3 各系列缺陷數(shù)量統(tǒng)計
表1 A2縱焊縫橫向缺陷情況
試件1上含有2條缺陷(A5-1、A5-2),試件2上含有3條缺陷(A5-12、A5-13、A5-14),缺陷情況如表2所示。
采用直讀光譜儀、掃描電鏡、氧氮氫分析儀、擴散氫分析儀等設備,開展試樣解剖、化學成分分析、試樣溶解氫和擴散氫含量檢測、金相分析、斷口形貌分析等試驗,判斷濕硫化氫環(huán)境對缺陷形成和擴展是否有影響,并綜合分析缺陷形成原因,為設備修復及預防提供技術(shù)支撐。
圖4 取樣位置及現(xiàn)場取樣照片
表2 試件缺陷情況
3.2.1 焊縫性能常規(guī)分析
對試件進行試驗室分析得出:焊縫化學成分符合要求、拉伸性能滿足ASME SA516中對70鋼板的要求,取樣焊縫韌性儲備高(金屬沖擊功達200 J)、氫含量較低(擴散氫0.009 mg/L、溶解氫0.15 mg/L)。對取樣部位內(nèi)壁堆焊層進行了晶間腐蝕試驗,結(jié)果顯示,試樣彎曲無裂紋、無晶間腐蝕【2】。典型分析數(shù)據(jù)如表3~表7所示。
表3 化學成分分析結(jié)果 單位:w,%
表4 拉伸試驗結(jié)果
表5 沖擊試驗結(jié)果
表6 焊縫內(nèi)氫含量分析結(jié)果
表7 晶間腐蝕試驗結(jié)果
3.2.2 裂紋缺陷金相分析
宏觀形貌顯示,裂紋集中出現(xiàn)在焊縫X坡口交界區(qū)。裂紋高度基本都局限在一層焊道上,多數(shù)未進入焊道熱影響區(qū),裂紋面與筒體內(nèi)、外表面約呈45°夾角,并具有“八”字形形貌。根據(jù)各項試驗結(jié)果及裂紋特征,確定裂紋不是在使用中因濕硫化氫損傷引發(fā)的。
微觀形貌顯示,2個試件上裂紋均有共同特點,是由相互平行的小裂紋串連在一起形成的,斷口以穿晶斷裂為主,具有典型的焊接冷裂紋特征,且運行過程中缺陷未擴展。取樣部位裂紋金相分析及形貌特征如圖5~圖7所示。
圖5 取樣部位
圖6 裂紋宏觀形貌
根據(jù)試驗結(jié)果綜合分析認為:焊縫金屬及堆焊層化學成分、鐵素體含量、焊縫氫含量均在正常范圍,焊縫的抗拉伸性能、抗沖擊性能較好,不是形成埋藏裂紋缺陷的因素;一級主吸收塔焊縫中檢測出的埋藏裂紋從出現(xiàn)的部位、裂紋金相等方面均不具備濕硫化氫環(huán)境下氫致開裂的特征,屬于焊接冷裂紋性質(zhì),為制造過程中產(chǎn)生的缺陷;運行過程中缺陷未發(fā)生擴展。
圖7 裂紋微觀形貌
為保證關鍵塔器安全、合規(guī)運行,針對剩余9臺一級主吸收塔,在缺陷檢測及成因分析的基礎上,結(jié)合設計、制造、運行情況,分析塔器主導失效模式,開展合于使用評價,采用相應的評定方法進行評定。
在筒體基層留下的凹坑、壓痕、凹槽等缺陷,可能導致塔器由于強度不足而發(fā)生韌性斷裂失效。這類缺陷按照凹坑進行評定,以確定其是否在可接受的范圍。
2臺一級主吸收塔(121-C-101和152-C-101)共檢出2處筒體基層的凹坑。其中121-C-101凹坑長13 mm、深2 mm,152-C-101凹坑長60 mm、深3 mm。按GB/T 19624—2004《在用含缺陷壓力容器安全評定》對這2處缺陷進行表征和評定。凹坑缺陷無量綱參數(shù)如表8所示。
計算厚度B取9臺塔器實測基層最小壁厚128.3 mm,減去1 mm的腐蝕裕量,為127.3 mm;平均半徑R=(D+B)/2=1 918.2 mm。
表8 凹坑缺陷的無量綱參數(shù)
注:2X—凹坑長度;Z—凹坑深度;B—缺陷附近殼體的計算壁厚;R—平均半徑 ;G0—凹坑缺陷的無量綱參數(shù)。
塔器表面凹坑缺陷的無量綱參數(shù)G0可按式(1)計算:
(1)
若G0≤0.1,則該凹坑缺陷可免于評定,認為是安全的或可以接受的;否則應計算塔器的塑性極限載荷和最高允許工作壓力,并與塔器的實際工作壓力進行比較,以確定該凹坑缺陷是否安全或可以接受。
將凹坑參數(shù)代入式(1)計算可得,需評定凹坑的G0值均小于0.1,因此,2臺塔器的凹坑類缺陷均符合免于評定條件,是安全的,允許存在。
檢測發(fā)現(xiàn)9臺塔器對接縱、環(huán)焊縫中存在大量埋藏超標缺陷,可能導致塔器發(fā)生脆性斷裂失效。這類缺陷參照《在用含缺陷壓力容器安全評定》進行評定,結(jié)果顯示,9臺塔器缺陷的常規(guī)評定點均落在安全區(qū)以內(nèi)(如圖8所示),說明這些超標缺陷通過常規(guī)評定,確認是安全的。
圖8 安全評定
9臺塔器使用過程中壓力比較穩(wěn)定,波動范圍為7.6~8.1 MPa,波動范圍較小,對容器焊縫影響不大。
通過對塔器進行合于使用評價,結(jié)果顯示,上述9臺塔器可在設計條件下繼續(xù)使用,但應按照推薦的監(jiān)測周期進行定期檢測。
本次缺陷修復創(chuàng)新出集成“深度缺陷修復+焊縫全體積置換+內(nèi)燃法整體熱處理”的維修模式,研發(fā)出內(nèi)壁堆焊層焊接、基層焊接及整體消氫消應熱處理工藝,成功實現(xiàn)了復合鋼多材質(zhì)厚壁塔器缺陷修復技術(shù)。
針對埋藏缺陷深度(以外表面計)超過壁厚一半的情況,采用內(nèi)側(cè)修復方式進行修復;靠近外壁的埋藏缺陷從外側(cè)進行修復;埋藏缺陷較多,整條焊縫均有分布的情況則進行焊縫全體積置換。
首先確定一級主吸收塔修復工藝:整體消氫熱處理→MT、UT、TOFD 檢測→筒體內(nèi)側(cè)進行缺陷清除(碳弧氣刨、砂輪機)→PT檢測(直至缺陷消除)→E309L 補堆→PT 檢測→E316L 補堆→PT、UT、TOFD檢測→筒體外側(cè)進行缺陷清除(碳弧氣刨、砂輪機)→MT檢測(直至缺陷消除)→缺陷修補(層間溫度≤150 ℃)→MT、UT、TOFD 檢測→整體消應熱處理→MT/PT、UT、TOFD 檢測→焊接接頭硬度檢測→水壓試驗→水壓試驗后MT/PT、UT、TOFD檢測。
然后開展焊接工藝評定,完成屈服強度、抗拉強度、硬度、金相檢測、HIC、SSC、SCC等試驗,確定坡口型式、焊接材料、焊接參數(shù)等關鍵技術(shù)數(shù)據(jù),形成了適用于復合鋼大壁厚塔器的焊接工藝并完成現(xiàn)場修復【3-4】。
確定的焊接工藝參數(shù)如表9所示,坡口型式如圖9所示。
圖9 坡口型式
一級主吸收塔為(128+4.5)mm的厚壁容器,修復后采用局部遠紅外電加熱方式無法有效去除應力。為消除修復焊接后產(chǎn)生的殘余應力、改善焊接接頭和熱影響區(qū)組織性能、防止產(chǎn)生氫脆和裂紋、穩(wěn)定容器幾何尺寸以及提高使用壽命,通過研究論證,現(xiàn)場首次采用內(nèi)燃法進行350 ℃整體消氫熱處理和620 ℃整體消應熱處理。
表9 確定的焊接工藝參數(shù)
5.2.1 熱處理工藝參數(shù)確定
通過鋼材比熱及導熱系數(shù)、保溫比熱及導熱系數(shù)等數(shù)據(jù),計算得出整體熱處理總耗熱量,創(chuàng)新應用比例控制燃油燃燒器,采用集散控制系統(tǒng),對溫度進行智能化測量和控制。熱處理工藝參數(shù)如表10所示。
表10 熱處理工藝參數(shù)
注:Q1—塔體壁板升溫所需熱量;Q2—塔體壁板與保溫的熱損失;Q3—保溫層的蓄熱損失;Q4—爐廢氣帶走的熱量;Q5—燃料化學不完全燃燒損失的熱量;Q6—燃料機械不完全燃燒損失的熱量。
5.2.2 熱處理方法研究
采用內(nèi)燃法對主吸收塔進行整體熱處理。以主吸收塔內(nèi)部為爐膛,選用輕柴油為燃料,主吸收塔外部用保溫材料進行絕熱保溫,通過鼓風機送風和噴嘴噴射的方式將燃料油噴入并霧化,由電子點火器點燃;隨著燃油不斷燃燒產(chǎn)生的高溫氣流在塔體內(nèi)壁對流傳導和火焰熱輻射作用,使塔體升溫到熱處理所需的溫度。整體熱處理示意如圖10所示。
圖10 整體熱處理示意
消氫熱處理曲線如圖11所示,消應熱處理曲線如圖12所示。
圖11 消氫熱處理曲線
圖12 消應熱處理曲線
5.2.3 熱處理過程應力強度校核
由于塔體的重量由裙座支撐,而熱處理時隨溫度的升高裙座的強度自然降低,因此須進行應力強度校核。通過建立有限元網(wǎng)格模型、計算熱工溫度場等對裙座與下封頭連接處進行應力強度校核,保證熱處理過程安全。有限元網(wǎng)格模型如圖13~圖15所示。
圖13 有限元網(wǎng)格模型
圖14 溫度場分布
采用分析設計方法對應力進行分類并對應力強度評定進行校核,如表11所示。
由表11可知:塔器現(xiàn)場整體熱處理時,溫差和熱應力、應力強度均滿足要求,現(xiàn)場熱處理過程是安全的。
圖15 應力分布
針對在關鍵塔器中發(fā)現(xiàn)的焊縫埋藏超標缺陷,通過開展相關技術(shù)研究與探索,形成了一套有效的塔器焊縫缺陷現(xiàn)場檢測、修復、評定技術(shù)。首次完成了高含硫復合鋼厚壁塔器精準檢測、缺陷成因分析、現(xiàn)場修復及整體熱處理以及安全狀況評定。對通過安全評定的塔器每半年進行一次在線監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果顯示,缺陷未擴展。修復后的塔器已連續(xù)安全運行1 120天。本次修復的成果主要有以下幾點:
表11 應力分類及應力強度評定校核
1) 創(chuàng)新應用的TOFD檢測技術(shù)在無損檢測靈敏度、缺陷定位和定量等方面的優(yōu)勢,被大壁厚塔器焊縫埋藏缺陷的檢驗所證明,具有進一步推廣價值。
2) 首次完成了高含硫厚壁塔器焊縫現(xiàn)場修復和整體熱處理, 經(jīng)100%UT、TOFD、MT檢測合格,水壓試驗也合格。本次實踐的成功為高含硫厚壁塔器的修復找到了有效方法。
3) 完成了高含硫厚壁塔器缺陷的成因分析,可對塔器焊接工藝及檢測技術(shù)的優(yōu)化和改進起到指導作用。
4) 完成了高含硫厚壁塔器焊縫缺陷的合于使用評價,形成了一套評價方法,通過現(xiàn)場科學監(jiān)控使用,保障了裝置的安全、合規(guī)使用。