楊 暾
(北京龍浩地下工程科技開發(fā)有限責(zé)任公司,北京 102200)
目前車站基坑涉及的承壓水主要有以下兩層:第Ⅰ1層孔隙承壓水(主要賦存于⑤層粉土、⑥2T層砂質(zhì)粉土層中),第Ⅰ2層孔隙承壓水(賦存于⑧層粉細(xì)砂土中)。目前承壓水處理的方案主要有以下兩種:對于第Ⅰ1層孔隙承壓水,由于其埋深不大,主要以隔斷為主。對于第Ⅰ2層孔隙承壓水,由于車站埋深不大,承壓水降深不大,采用降水對周邊環(huán)境影響不大,主要以降水為主。由于車站基坑降水降深不大,對于降水對周邊環(huán)境的影響研究相對不足,經(jīng)驗(yàn)較為缺乏。隨著后期部分車站的埋深越來越大,同時(shí)部分車站的第Ⅰ1層孔隙承壓水埋深相對較淺,承壓水的處理變得越來越為突出。如采用隔斷承壓水的措施,將大幅度提高工程投資,在周邊環(huán)境要求不高的情況下,工程缺乏經(jīng)濟(jì)性。如采用降水方案,對周邊環(huán)境的影響難以較為精確的分析和預(yù)測,具有一定的安全隱患,影響方案的正確決策。天津地區(qū)多個(gè)建筑基坑及地鐵基坑觀測發(fā)現(xiàn),長時(shí)間大深度降水時(shí),在較大的深度范圍的土層內(nèi)都存在越流現(xiàn)象,并且出現(xiàn)較大的地表沉降,基于沉降計(jì)算,提出針對不同環(huán)境安全等級條件下的地下連續(xù)墻深度優(yōu)化方案[1];寧波兒童公園地鐵車站為隔斷承壓水層,采用加深地墻深度方案,地墻深度76 m~77 m,采用銑接頭,大幅6.6 m寬,小幅2.2 m,先施作大幅,每側(cè)需銑掉0.3 m,銑后大幅寬6 m,小幅寬2.8 m,一幅兩撐困難,考慮設(shè)鋼圍檁,鋼圍檁施工工期較長,地墻變形大,造價(jià)高,并進(jìn)行3段110 m超深地下連續(xù)墻試驗(yàn),對地下連續(xù)墻成槽關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行分析和研究[2];目前隔水帷幕有高壓旋噴排樁,但普通三重管高壓旋噴法施工深度最深為30 m,樁徑為1.5 m,無法達(dá)到深層隔斷承壓水的效果[3]。
南高教園區(qū)站5-ⅠB區(qū)主要是Ⅰ1/Ⅰ2層孔隙承壓水,承壓水厚度約為25 m~33 m。第Ⅰ1層孔隙承壓水主要賦存于⑤3a及⑤4b層粘質(zhì)粉土中,其他零星賦存于⑥4a層粉砂、⑥4b層圓礫及⑦1T層粉土層中。⑤3a及⑤4b層承壓水分布于鄞縣大道及南側(cè),含水層頂板埋深約26 m~37 m,厚度較大,一般厚度為10 m~20 m,因其粘粒含量較高,且常夾有粉質(zhì)粘土薄層,富水性一般,單井涌水量一般小于50 m3/d;第Ⅰ2層孔隙承壓水賦存于⑧3a粉砂及⑧3b圓礫層土中,水量一般較豐富,單井開采量約1 500 m3/d~1 800 m3/d,但因⑧層中常夾有⑧3T層粉質(zhì)粘土,造成本層含水層富水的不均勻性。其中⑤3a/⑤4b層砂質(zhì)粉土滲透系數(shù)約2.5×10-4cm/s/4×10-5cm/s;⑥4a層粉砂與⑥4b層圓礫滲透系數(shù)約5.0×10-4cm/s/5.5×10-4cm/s;⑦1T層粉土層滲透系數(shù)為2.0×10-4cm/s,屬弱透水層;⑧3a粉砂及⑧3b圓礫層滲透系數(shù)為1.0×10-3cm/s/1.0×10-2cm/s?;?-4軸圍護(hù)墻趾插入⑧3b層,⑧3a粉砂及⑧3b圓礫層承壓水的抗?jié)B流系數(shù)0.919<1.1,不滿足要求?;?-20軸圍護(hù)墻趾插入⑧3b圓礫及⑧3T粉質(zhì)粘土,⑧3a粉砂及⑧3b圓礫層承壓水的抗?jié)B流系數(shù)0.947<1.1,不滿足要求。針對⑧層承壓水層抗?jié)B流不滿足情況,提出采用新型大直徑高壓旋噴樁N-JET隔斷深層承壓水的方案。
N-JET又稱新型超級大直徑高壓旋噴樁施工工法是最新研發(fā)的工法,本施工工法是通過鉆桿全方位旋轉(zhuǎn)或角度旋轉(zhuǎn)、向上提升、變換提升等方法結(jié)合多噴嘴角度噴射操作,可形成圓形、扇形、網(wǎng)格狀圓形、網(wǎng)格狀扇形的樁體形狀。
N-JET工藝特點(diǎn):1)成樁速度快、質(zhì)量好和材料使用少;噴氣、噴漿的結(jié)合及交叉噴射攪拌提高效率,從而縮短施工時(shí)間,使施工所需水泥的使用量和排漿量減少。2)成樁的多樣性,加固的樁體形狀有4種類型:圓形、扇形、網(wǎng)格狀、自由組合。3)經(jīng)濟(jì)性和適應(yīng)各種復(fù)雜地質(zhì);施工時(shí)間、水泥使用量、排泥量的減少,使施工成本下降。4)可實(shí)現(xiàn)大深度地基的改良,最大深度達(dá)100 m以上,樁徑質(zhì)量好。
本文以南高教園區(qū)站5號線車站西端5-ⅠB區(qū)基坑,南高教園區(qū)站5號線結(jié)構(gòu)圍護(hù)基坑存在⑤層、⑧層承壓水隔斷問題,⑤層承壓水已被地墻隔斷,⑧層承壓水未被地墻隔斷,且基坑坑底抗?jié)B流穩(wěn)定系數(shù)0.919<1.1,不滿足要求。由于5-ⅠB(含盾構(gòu)井)距離周邊理工學(xué)院宿舍樓和東裕小區(qū)較近,采用降承壓水措施存在風(fēng)險(xiǎn)較大,因此考慮該區(qū)域地墻墻趾以下采用新型的超級旋噴樁(N-jet工藝)止水切斷8-3層水力通道,從源頭避免降水對周邊建(構(gòu))筑物和道路、管線影響,見圖1~圖3。
基坑開挖前,為驗(yàn)證N-jet高壓旋噴樁對5-ⅠB區(qū)⑧層承壓水的隔斷效果,需要進(jìn)行抽水驗(yàn)證試驗(yàn)。通過抽水試驗(yàn)觀測成果評估N-jet高壓旋噴樁對承壓水的隔斷是否滿足預(yù)期的效果。抽水試驗(yàn)井的平面布置圖如圖4所示。
開啟試驗(yàn)井Y83-1~Y83-3,持續(xù)抽水720 min,觀測坑內(nèi)井Y83-4,Y83-5,Y53-1,坑外井WY83-1,WY83-2,WY53-1試驗(yàn)井水位隨時(shí)間變化,變化曲線如圖5所示。
從圖5中可得出,開啟Y83-1~Y83-3持續(xù)抽水720 min期間,坑內(nèi)觀測井Y83-4,Y83-5水位分別降至13.26 m(水位降深7.84 m),12.92 m(水位降深7.58 m),坑外觀測井WY83-1,WY83-2水位分別隨時(shí)間變化降到6.22 m(水位降深0.69 m),6.23 m(水位降深0.82 m)。距離抽水井相同位置處的坑內(nèi)外觀測井水位降沉之差較大,明顯得出N-jet高壓旋噴樁止水帷幕具有較好的止水效果。
開啟試驗(yàn)井Y53-2~Y53-5,持續(xù)抽水1 440 min,觀測坑內(nèi)井Y53-1,Y83-2,坑外井WY53-1~WY53-4試驗(yàn)井水位隨時(shí)間變化,變化曲線如圖6所示。
從圖6中可得出,開啟Y53-2~Y53-5持續(xù)抽水1 440 min期間,坑內(nèi)觀測井Y53-1水位分別降至27.33 m(水位降深21.81),Y83-2水位分別降至5.81 m(水位降深0.3 m),坑外觀測井WY53-1~WY53-4水位分別隨時(shí)間變化降到4.03 m(水位降深0.13 m)?;油?層觀測井水位變化較小,只有基坑內(nèi)觀測井Y53-1水位變化較大,明顯得出⑤3a及⑤4b層承壓水已被地墻隔斷。
1)南高教園區(qū)站5-ⅠB區(qū)基坑已開挖至坑底,驗(yàn)證采用N-JET工法隔斷深層承壓水有較好的止水效果。2)N-JET止水帷幕在地面以下49 m~63 m范圍深度內(nèi)實(shí)施加固,實(shí)現(xiàn)大深度地基止水加固工法。3)南高教園區(qū)站5-ⅠB區(qū)基坑開挖過程中坑內(nèi)也布置承壓水降水井,但未啟用承壓水降水井。為了防止基坑開挖時(shí)遇到承壓水突涌險(xiǎn)情時(shí),承壓水降水井作為備用井使用,也是基坑承壓水降水的第二道防線。