夏學(xué)超 李新民
摘 要: 介紹了煉鋼轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐技術(shù)的主要工藝參數(shù),宣鋼二鋼軋廠在實(shí)際應(yīng)用中遇到的問題。為穩(wěn)定氮?dú)獯禐R的運(yùn)行現(xiàn)狀,提高使用精度,自主創(chuàng)新了濺渣氮?dú)庵悄芄芾硐到y(tǒng)技術(shù),實(shí)現(xiàn)了優(yōu)化濺渣工藝,縮短濺渣時長,降低濺渣氮?dú)庀?,達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。在一定程度上減輕了高溫渣對爐襯磚的侵蝕沖刷,降了低耐火材料損耗速度,同時減輕工人勞動強(qiáng)度,提高爐襯使用壽命,提高轉(zhuǎn)爐作業(yè)率,降低生產(chǎn)成本。
關(guān)鍵詞: 濺渣;爐襯;氮?dú)?掛渣
1 緒論
轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐技術(shù)是多年以來用于保護(hù)轉(zhuǎn)爐提高爐齡的一項(xiàng)技術(shù)。我國自90年代開始著手研發(fā)適應(yīng)國情的轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐工藝。濺渣護(hù)爐技術(shù)就是將高壓氮?dú)馔ㄟ^噴槍噴出,渣通過噴射撞擊區(qū)的孔穴外側(cè)噴濺,并吸附到轉(zhuǎn)爐爐襯上面從而形成一層渣層,這樣可以對下一爐冶煉起到保護(hù)爐襯的作用。轉(zhuǎn)爐終渣不僅可以滿足冶煉過程的要求,還應(yīng)該符合濺渣護(hù)爐的條件,也就是說爐渣應(yīng)易于噴濺到爐襯上,且濺到爐襯上的爐渣能很好地與之結(jié)合,所濺的爐渣應(yīng)具有一定的耐火與抗高溫侵蝕能力。這三個條件不僅與爐渣的主要成分有關(guān),更與濺渣動力學(xué)條件重要相關(guān)。濺渣所形成的濺渣層耐蝕性好,可有效抑制爐襯磚表面的氧化脫碳,在一定程度上減輕了高溫渣對爐襯磚的侵蝕沖刷,從而實(shí)現(xiàn)保護(hù)爐襯磚的功能,降低耐火材料損耗速度,減少噴補(bǔ)材料消耗,同時減輕工人勞動強(qiáng)度,提高爐襯使用壽命,提高轉(zhuǎn)爐作業(yè)率,降低生產(chǎn)成本。
2 濺渣的重要工藝參數(shù)
2.1 渣成分
轉(zhuǎn)爐一般都使用鎂碳磚作為它的爐襯,減少爐襯侵蝕的重點(diǎn)就在于提高渣中氧化鎂含量。當(dāng)渣中氧化鎂的含量接近飽和時,爐襯中氧化鎂的溶解量就很少,也就提高了爐襯的壽命。爐渣堿度也是影響渣中氧化鎂含量的重要因素,如果終渣堿度為三左右時,氧化鎂含量則在百分之八左右就能使氧化鎂達(dá)到炮和。所以國內(nèi)各種外轉(zhuǎn)爐濺渣的氧化鎂含量一般控制在百分之八到十四。
渣中氧化鐵含量的高低嚴(yán)重影響著爐襯侵蝕和濺渣效果。渣中氧化鐵的礦物多為低熔點(diǎn)鐵酸鹽,熔點(diǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于出鋼溫度,且氧化鐵含量越高,鐵酸鹽也隨之就越多,渣的流動性也就越好,造成對爐襯侵蝕作用加大且不容易附著在爐襯上。若渣中氧化鐵含量過低,又會造成轉(zhuǎn)爐造渣和去除磷、硫困難。故操作中嚴(yán)格控制渣中氧化鐵含量尤為重要。
2.2 爐渣粘度
如果爐渣粘度較大,會造成渣稠不易濺起,濺渣量會下降,為了保持足夠的濺渣量,必須消耗更多的沖擊能。另外稠渣在爐襯上的附著能力差,粘度小、渣稀,濺渣雖覆蓋較為容易,但覆蓋層比較薄。搖爐會出現(xiàn)掛渣流落的現(xiàn)象,應(yīng)采取加渣料調(diào)整的方式,來保證爐渣的粘度適中。
2.3 調(diào)渣劑
護(hù)爐效果的重要因素之一就是濺渣層抗侵蝕能力??骨治g能力差的話,需要每爐都進(jìn)行濺渣操作,這樣不僅會增加氮?dú)庥昧慷視娱L冶煉的周期。所以,很有必要提高渣的熔化溫度,以更好提高護(hù)護(hù)效果。為此,我們給爐渣加入調(diào)渣劑,來改變爐渣質(zhì)量,從而滿足提高渣的熔化溫度需要。調(diào)渣劑不僅可以提高濺渣熔點(diǎn),還能使?fàn)t渣更容易濺起,實(shí)現(xiàn)改善濺渣的動力學(xué)條件的功能。調(diào)渣劑還能在渣中產(chǎn)生彌散固相質(zhì)點(diǎn),提高渣與爐襯的結(jié)合能力。
2.4 氮?dú)鈮毫土髁?/p>
高壓氮?dú)馐菫R渣的動力,其壓力、流量直接影響濺渣效果。氮?dú)鈮毫σ话闩c氧氣壓力接近時,可取得較好效果,由于轉(zhuǎn)爐公稱容量不同,所以濺渣的氮?dú)鈮毫?、流量存在差異?/p>
2.5 濺渣時間
濺渣時間一般是按爐子爐渣狀況、爐內(nèi)渣量、噸位、供氣量及生產(chǎn)節(jié)奏等綜合考量,國內(nèi)各鋼廠吹氮時間一般為三到五分鐘。吹氮?dú)獾闹饕康氖菫闉R渣提供動力,另外還有冷卻爐渣起到保護(hù)的作用。在吹氮?dú)獾那皟煞昼娭饕窃诶鋮s爐渣,因?yàn)樵谶@段時間的爐渣相對來說還比較稀,即使濾渣濺到爐壁上也粘附效果不好。吹氮?dú)鈨煞昼娨院?,爐渣開始大量的濺起,其噴濺程度可達(dá)到到爐帽處,爐襯掛渣情況良好。在實(shí)踐中我們發(fā)現(xiàn),濺渣時間越長,爐襯掛渣也就越多,如若時間過長則會造成爐底、熔池爐壁均沾掛渣過多,從而造成爐底上漲。濺渣時間過長也會影響生產(chǎn)節(jié)奏,升高生產(chǎn)成本,濺渣時間需根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)條件來最終確定。
3 生產(chǎn)現(xiàn)狀概述
宣鋼二鋼軋廠150t爐區(qū)有150t轉(zhuǎn)爐兩座,每座轉(zhuǎn)爐均采用了氧槍吹氮?dú)鉃R渣護(hù)爐技術(shù)。濺渣護(hù)爐技術(shù)即在出鋼后爐內(nèi)保留部分終渣,通過氧槍高速吹入氮?dú)鈱t渣吹濺至爐襯上,爐渣覆蓋爐襯,冷卻凝固后形成有效的保護(hù)層,從而大大減少噴補(bǔ)料的使用并提高轉(zhuǎn)爐爐齡。氮?dú)庠跓掍撋a(chǎn)中的主要作用包括濺渣護(hù)爐、用作保護(hù)氣以及氣動調(diào)節(jié)閥的氣源等,其中濺渣護(hù)爐的消耗量最大。每一爐的濺渣氮?dú)庀牧渴峭ㄟ^崗位觀察現(xiàn)場顯示儀表記錄濺渣前后氧槍氮?dú)饫塾?jì)流量差得到的,依靠崗位人工記錄和統(tǒng)計(jì),精確度不高。該廠應(yīng)用數(shù)據(jù)庫記錄每爐濺渣氮?dú)庀牧?,并通過程序在每爐出鋼結(jié)束后立即自動生成包括濺渣開始時刻、濺渣持續(xù)時長和濺渣消耗量的生產(chǎn)報(bào)表,保證數(shù)據(jù)的實(shí)時性,有助于加強(qiáng)氮?dú)饽芎墓芾恚瑢⒌獨(dú)馇袛嚅y的開關(guān)狀態(tài)采集到轉(zhuǎn)爐二級系統(tǒng)中,通過轉(zhuǎn)爐二級數(shù)據(jù)采集程序判斷切斷閥狀態(tài)改變的時刻,并將此時刻作為濺渣開始/結(jié)束時刻寫入數(shù)據(jù)庫。當(dāng)切斷閥打開時,切斷閥狀態(tài)標(biāo)簽由0變?yōu)?,系統(tǒng)程序記錄此時刻為濺渣開始時刻;切斷閥關(guān)閉時,切斷閥狀態(tài)標(biāo)簽由1變?yōu)?,系統(tǒng)記錄此時刻為濺渣結(jié)束時刻。依靠轉(zhuǎn)爐二級系統(tǒng)根據(jù)濺渣時刻以及此時刻轉(zhuǎn)爐狀態(tài)將濺渣事件與爐次熔煉號對應(yīng)起來。通過轉(zhuǎn)爐二級系統(tǒng)與綜合二級系統(tǒng)之間的通訊,最終將每爐次的濺渣吹氮時長、濺渣吹氮量體現(xiàn)在爐次報(bào)告中,實(shí)現(xiàn)對轉(zhuǎn)爐濺渣的實(shí)時監(jiān)控、精確控制。
4 結(jié)語
宣鋼二鋼軋廠使用濺渣氮?dú)庵悄芄芾硐到y(tǒng),崗位人員在濺渣完畢后可從查詢到本爐的濺渣時長和耗氮量,能夠根據(jù)數(shù)據(jù)及時總結(jié)濺渣過程,便于崗位操作人員提升濺渣工藝操作水平,實(shí)現(xiàn)了優(yōu)化濺渣工藝,縮短濺渣時長,降低濺渣氮?dú)庀?,達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。
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