和發(fā)新 趙輝
摘 要: 基于門克慶煤礦3102綜采工作面涌水量大、礦壓顯現(xiàn)明顯的開采技術(shù)條件,分析了頂板砂巖水帶來的后果及其治理難點(diǎn),介紹了回采期間采取的多項(xiàng)水害治理措施,同時(shí)針對礦壓大致使排水路徑單一、排水效率不夠高的現(xiàn)狀,提出了下一步向相鄰采空區(qū)疏水、增加排水路徑的治理建議,為深埋近水平煤層強(qiáng)礦壓開采條件下綜采工作面防治水工作積累了寶貴的現(xiàn)場實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)健詞: 綜采工作面;水害治理;強(qiáng)礦壓;安全開采
中天合創(chuàng)門克慶煤礦是一座位于呼吉爾特礦區(qū)中部的千萬噸級大型現(xiàn)代化礦井,礦井主要開采侏羅系延安組煤層,其埋深普遍大于600m,上覆地層為侏羅系直羅組、安定組及白堊系地層。礦井地質(zhì)構(gòu)造簡單,斷裂構(gòu)造較少,垂向?qū)畼?gòu)造不甚發(fā)育,含水層間水力聯(lián)系較弱,但是由于其特殊的陸相沉積背景、多相變層疊的覆巖結(jié)構(gòu)和錯(cuò)綜復(fù)雜的地下水徑流系統(tǒng),導(dǎo)致礦井水文地質(zhì)類型為復(fù)雜。礦井水害類型為頂板水源型,即煤層頂板上存在強(qiáng)富水砂巖層。長壁開采工藝下,頂板垮落后形成的導(dǎo)水裂隙帶發(fā)育高度波及至砂巖含水層時(shí),裂隙水導(dǎo)入工作面,將給工作面安全生產(chǎn)帶來極大的安全隱患。
1 工作面概況
1.1 開采技術(shù)條件
11-3102綜采工作面布置在11采區(qū)3-1煤層南翼,東側(cè)為3103工作面(未采),西側(cè)為3101首采面(已采完),煤柱寬度35m,南側(cè)臨近井田邊界,北側(cè)為3-1煤開拓大巷。3102工作面面長300m,采高4.75m,工作面埋深平均692m,沿煤層底板回采,采用長壁后退式一次采全高綜合機(jī)械化采煤法,全部垮落法管理頂板。直接頂為平均厚度4.7m的粉砂巖,老頂為平均厚度18.5m的細(xì)砂巖。工作面投產(chǎn)至今為-2°俯采,架前最大涌水量約300m3/h,正常涌水量約240m3/h,機(jī)頭底板標(biāo)高大于機(jī)尾4~12m,架前水自流向機(jī)尾。
1.2 水文地質(zhì)概況
據(jù)地勘資料及水文補(bǔ)勘資料,3-1煤頂板直接充水水源為2-2中煤底至3-1煤頂之間中粒、細(xì)粒砂巖含水層(頂板上30~50m范圍),屬于弱富水性。3#煤頂板間接充水水源同為2#煤頂板直接充水水源,即侏羅系直羅組底部中、粗粒砂巖含水層,大部分區(qū)域?yàn)橹械雀凰?,局部區(qū)域?yàn)槿醺凰浴?/p>
2 水害后果
頂板砂巖水往往以靜儲(chǔ)量的形式賦存于不同級別、不同規(guī)模的裂隙內(nèi),是影響生產(chǎn)效率與成本的重要因素?;夭善陂g,大量涌水進(jìn)入刮板輸送機(jī),形成水煤,水煤引起原煤含水量上升、降低煤質(zhì),增加原煤運(yùn)輸系統(tǒng)的負(fù)荷,容易造成皮帶打滑跑偏,進(jìn)入煤倉后甚至引起竄倉,還會(huì)造成落煤轉(zhuǎn)載點(diǎn)文明衛(wèi)生差,進(jìn)而影響整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。因此,一旦排水管理不當(dāng),極易造成工作面停產(chǎn),甚至造成淹面事故。
3 工作面水害治理技術(shù)及應(yīng)用
3.1 優(yōu)化面內(nèi)排水系統(tǒng)
(1)排水管路及設(shè)備。架前鋪設(shè)四趟Φ159mm排水軟管,全部向機(jī)頭方向排水,排水能力約480m3/h,為最大涌水量的1.6倍。同時(shí),布置BQS100-70-37/N型排沙潛水泵16臺(tái)(8用、8備),每臺(tái)水泵排水能力約100m3/h,每趟管路配合4臺(tái)水泵(2用、2備),通常每趟管路開2臺(tái)水泵,不得多開,防止“頂?!?。
(2)供電系統(tǒng)。采用雙回路供電,交叉均勻全覆蓋布置;一路電源來自設(shè)備列車500kVA移變、另一路來自主輔聯(lián)巷630kVA移變,確保供電系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。
(3)排水點(diǎn)設(shè)計(jì)。工作面機(jī)頭高于機(jī)尾,架前水自流向機(jī)尾,但機(jī)尾受礦壓影響排水不暢,積水蓄存在機(jī)尾,容易淹沒機(jī)尾電機(jī)和減速器,引發(fā)機(jī)電事故。解決辦法:機(jī)尾160~175#段抬底防淹設(shè)備,中下部110~160#架破底300~500mm形成人為低洼點(diǎn),布置6臺(tái)水泵,起到機(jī)尾截流的作用,減少向機(jī)尾流入量,減輕機(jī)尾排水壓力。
(4)排水路徑。3102工作面架前排水軟管→主輔聯(lián)巷臨時(shí)水倉→輔運(yùn)巷排水管→井底主水倉。
3.2 完善順槽排水系統(tǒng)
(1)排水能力估算。輔運(yùn)巷:敷設(shè)一趟Φ325mm排水管路,排水能力約470m3/h;另一趟Φ159mm排水管路,排水能力約120m3/h;合計(jì)排水能力約590m3/h。主運(yùn)巷:敷設(shè)一趟Φ159mm排水管路,排水能力為120m3/h。主運(yùn)巷排水最終匯入輔運(yùn)巷,因此,主輔運(yùn)巷排水能力就是輔運(yùn)巷兩趟排水管路的排水能力,總排水能力約590m3/h。
(2)臨時(shí)水倉中轉(zhuǎn)排水。每個(gè)主輔聯(lián)巷設(shè)置一個(gè)30m×4m×1.5m(長×寬×高)臨時(shí)水倉,預(yù)留1.5m寬的行人道,面內(nèi)四趟排水軟管各兩趟依次排至相鄰的臨時(shí)水倉,每個(gè)水倉內(nèi)安設(shè)4臺(tái)BQS200-70-90/N型排沙潛水泵4臺(tái)(2用、2備),通過水倉沉淀后,排至3102輔運(yùn)巷排水管,最終至井底主水倉。
(3)主運(yùn)巷排水:主運(yùn)巷內(nèi)散水通過泵窩收集,每個(gè)泵窩布置2臺(tái)BQS100-70-37/N型排沙潛水泵(1用、1備),將積水排至最近的主輔聯(lián)巷臨時(shí)水倉,然后進(jìn)入輔運(yùn)巷排水系統(tǒng)。
3.3 強(qiáng)化生產(chǎn)期間排水管理
①割煤前,刮板輸送機(jī)設(shè)置低速空轉(zhuǎn),將溜槽內(nèi)的部分積水拉出,落至轉(zhuǎn)載機(jī)頭排水點(diǎn),轉(zhuǎn)載機(jī)頭設(shè)置專人排水、維護(hù)水泵。
②由機(jī)尾向機(jī)頭割煤時(shí),刮板輸送機(jī)設(shè)置低速,盡量降低水煤通過溜槽觀察孔進(jìn)入架前的沖刷量,減少煤泥淤積至架前對拉架的影響。
③低洼點(diǎn)安排專人排水,水泵放置在溜槽內(nèi);煤機(jī)距集中低洼排水點(diǎn)50m前,提前將水泵從溜槽內(nèi)挪移至支架大腳前;煤機(jī)通過低洼點(diǎn)時(shí),盡量快速通過,防止積水過深淹沒煤機(jī)引起機(jī)電故障;通過低洼點(diǎn)后,及時(shí)將水泵吊移至溜槽內(nèi)。
④由于架前水大、煤泥淤積較多,低洼點(diǎn)處支架生拉硬推容易造成推移桿銷軸斷裂,處理故障影響生產(chǎn)時(shí)間長。因此,拉架時(shí)用好抬底油缸和側(cè)護(hù)板先活動(dòng)支架,降低淤泥沉積對支架的吸附力,堅(jiān)持分次慢拉、帶壓擦頂、單架順序拉架的原則,降低機(jī)械故障對生產(chǎn)的影響。
⑤低洼點(diǎn)煤泥淤積量大,推移刮板輸送機(jī)時(shí)采用分段推溜,每推一段,開動(dòng)一下刮板輸送機(jī),再進(jìn)行下一段推移,解決刮板輸送機(jī)由于水煤粘著力影響,壓死、吸住等推動(dòng)受阻的問題。
⑥引流集中排水、降淤減阻,在起坡段90-100#架設(shè)置擋水煤鋼板,在溜槽上氣割引水孔,配合編織袋內(nèi)裝好的煤泥攔壩,將生產(chǎn)期間架前水煤引流至溜槽內(nèi),降低支架大腳前淤積量,便于正常的拉架,減緩對正常生產(chǎn)的影響。
3.4 做好日常排水管理
①加強(qiáng)對排水設(shè)施的檢修和維護(hù),確保每臺(tái)水泵能夠正常使用,雙回路電源供電系統(tǒng)穩(wěn)定,排水管路出現(xiàn)破損時(shí)及時(shí)更換,水泵底座濾網(wǎng)經(jīng)常清理防止堵塞。
②轉(zhuǎn)載機(jī)機(jī)頭用編織袋裝煤泥打兩道水壩,內(nèi)側(cè)水壩用于沉淀煤泥,內(nèi)外側(cè)水壩中間放置水泵抽排轉(zhuǎn)載點(diǎn)處的積水。
③主運(yùn)皮帶巷低洼點(diǎn)設(shè)置水泵窩,及時(shí)清理水泵窩內(nèi)的煤泥,加強(qiáng)檢修,保證低洼處排水點(diǎn)的排水能力,防止淹沒設(shè)備列車造成機(jī)電事故。
④做好涌水量預(yù)測預(yù)報(bào),分析周期來壓與涌水量的關(guān)系,重視周期來壓期間排水管理,配齊充足的排水設(shè)備、管路,預(yù)防水害事故的發(fā)生。
3.5 應(yīng)用效果分析
采取治理措施后,架前煤泥淤積量大幅減少,因煤泥淤積導(dǎo)致的機(jī)械故障率得到有效降低,架前積水排出效率得到有效提高。和之前相比,支架推移頭銷子破斷率得到有效降低,由之前每天更換1~2根,降低為3天更換1根;影響時(shí)間由每天2~8h,降低為每3天影響2~4h,為工作面正常出煤創(chuàng)造了良好的條件。
4 結(jié)論
(1)3102綜采工作面涌水量的內(nèi)因是煤層頂板上方存在富水性好的頂板砂巖水;影響排水效率的主要因素是頂板砂巖水的疏放不夠充分和強(qiáng)礦壓導(dǎo)致的排水路徑單一。
(2)防治水工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,應(yīng)科學(xué)設(shè)計(jì)排水系統(tǒng)、合理布置排水點(diǎn)、確保排水能力滿足要求;要利用好、維護(hù)好現(xiàn)有的排水設(shè)施,加強(qiáng)生產(chǎn)過程排水管理,合理組織生產(chǎn),重視周期來壓期間排水,多措并舉才是提高排水效率的關(guān)鍵。