張烜銘
【摘 ?要】現(xiàn)階段,隨著社會的發(fā)展,我國的科學(xué)技術(shù)的發(fā)展也日新月異。目前在役的中油型加氫裂化裝置正在進(jìn)行大規(guī)模輕油型改造,主要目的就是降低輕油比,提高重石腦油和航煤的收率。改造后的加氫裂化裝置應(yīng)用的催化劑多種多樣,目前應(yīng)用的催化劑主要有四家公司生產(chǎn),分別是撫研院、標(biāo)準(zhǔn)公司、UOP公司和石科院。本文詳細(xì)總結(jié)了標(biāo)準(zhǔn)催化劑在一段一次通過和一段全循環(huán)的加氫裂化裝置的使用情況,同時對標(biāo)準(zhǔn)催化劑的性能做出了客觀對比和總結(jié)。
【關(guān)鍵詞】標(biāo)準(zhǔn)催化劑;加氫裂化裝置;應(yīng)用
引言
介紹了FC52/FC32/FC80催化劑級配體系在中國石油化工股份有限公司天津分公司1.8Mt/a加氫裂化裝置上的應(yīng)用情況,并對標(biāo)定數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析。結(jié)果表明:不同性能的加氫裂化催化劑經(jīng)合理級配后性能良好,對原料適應(yīng)性強,加工方案靈活,產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良且分布合理;通過對操作條件的調(diào)整,噴氣燃料收率由20.31%提高至22.33%,柴油收率減少,達(dá)到壓減柴油的目的;液體收率、加工損失率均在指標(biāo)要求范圍內(nèi),中間餾分油選擇性好且收率高,尾油產(chǎn)品性質(zhì)好,BMCI值降低至12.8,可以作為生產(chǎn)乙烯的優(yōu)質(zhì)裂解原料;裝置設(shè)計能耗為1488MJ/t,2019年1月實際綜合能耗為732MJ/t,較設(shè)計能耗降低較多。該催化劑級配技術(shù)的應(yīng)用達(dá)到了預(yù)期的使用效果,滿足了實際生產(chǎn)需求。
1加氫裂化催化劑級配技術(shù)簡介
(1)由于加氫裂化裝置運行到反應(yīng)末期后,精制催化劑達(dá)到設(shè)計脫氮率所需溫度明顯要高于裂化催化劑達(dá)到設(shè)計轉(zhuǎn)化率所需的反應(yīng)溫度,導(dǎo)致精制反應(yīng)器和裂化反應(yīng)器操作溫度無法匹配,需向裂化反應(yīng)器入口注入大量冷氫來降低裂化反應(yīng)器溫度。加氫裂化催化劑級配技術(shù)通過合理級配不同性能加氫裂化催化劑,可以充分發(fā)揮催化劑的耦合優(yōu)勢,提高產(chǎn)品質(zhì)量,并可提高反應(yīng)熱利用效率,降低裝置能耗。(2)FC52催化劑以富含介孔結(jié)構(gòu)的改性Y分子篩為裂化組分,以金屬Mo和Ni為加氫組分,采用混捏法與金屬再分散制備技術(shù)制備,催化劑孔結(jié)構(gòu)暢通開放,金屬與載體間的相互作用適中,加氫活性中心和裂化活性中心合理匹配,適用于多產(chǎn)高芳烴潛含量重石腦油和低BMCI值加氫尾油等優(yōu)質(zhì)化工原料。(3)FC80催化劑以富含介孔結(jié)構(gòu)的BSSY分子篩為裂化組分,以金屬W和Ni為加氫組分,采用載體成型后再浸漬金屬的制備技術(shù)制備,具有良好的加氫和加氫開環(huán)性能,有利于改善加氫裂化產(chǎn)品質(zhì)量,提高裂化反應(yīng)選擇性和催化劑運轉(zhuǎn)穩(wěn)定性,改善尾油BMCI值并兼產(chǎn)優(yōu)質(zhì)3號噴氣燃料。(4)幾種不同活性的加氫裂化催化劑形成很好的活性級配梯度,可以降低不同催化劑床層入口冷氫用量,提高裂化反應(yīng)器出口換熱器熱源溫度,從而降低反應(yīng)加熱爐燃料氣消耗。
2裝置標(biāo)定
為考核裝置性能、加工能力、產(chǎn)品質(zhì)量、催化劑性能,2016年11月進(jìn)行標(biāo)定并與上周期標(biāo)定結(jié)果進(jìn)行對比。輕3+福蒂斯1+卡斯蒂利亞)為120t/h。設(shè)計油種為沙輕+沙重(1∶1)。原料來自3號常減壓直供料及罐區(qū)蠟油,標(biāo)定期間,原料油各項指標(biāo)均低于裝置設(shè)計值,適合裝置加工;裝置運轉(zhuǎn)平穩(wěn),各項工藝參數(shù)均在設(shè)計范圍內(nèi)。對操作參數(shù)進(jìn)行分析如下:總進(jìn)料量與設(shè)計值一致。為保證反應(yīng)轉(zhuǎn)化率及保護(hù)催化劑,氫油體積比高于設(shè)計值。精制催化劑空速略高于設(shè)計值,R102內(nèi)各床層裂化催化劑及后精制劑空速略高于設(shè)計值,空速的差異主要由催化劑實際裝填量與設(shè)計裝填量差異造成;根據(jù)標(biāo)定期間裝置實際運行情況,確定標(biāo)定期間的精制、裂化反應(yīng)溫度,實際精制反應(yīng)平均溫度與設(shè)計值基本一致(設(shè)計值361℃)、裂化反應(yīng)平均溫度較設(shè)計值高3℃左右(設(shè)計值378℃)。裂化平均溫度略高主要原因為原料性質(zhì)與設(shè)計相差較大。一反入口溫度較設(shè)計值高4~6℃,一床層溫升較設(shè)計值低8~16℃、二床溫升較設(shè)計值高10~18℃,總溫升高3~6℃,一反出口溫度較設(shè)計值高20℃左右;二反入口溫度較設(shè)計值高5℃左右,二反一、二床層溫度較設(shè)計值低1~2℃,三、四床層溫度較設(shè)計值高1~2℃,二反出口溫度均較設(shè)計值高2~4℃,總溫升與設(shè)計值持平。
3標(biāo)準(zhǔn)催化劑的使用情況
3.1某公司130萬t/a加氫裂化裝置
某公司加氫裂化裝置采用標(biāo)準(zhǔn)公司的靈活性加氫裂化催化劑Z3733/Z673和精制劑DN3621/DN3551。因此該公司2019年大修,該加氫裂化裝置的精制反應(yīng)器的精制劑準(zhǔn)備再生和補劑,裂化反應(yīng)器的裂化劑不準(zhǔn)備再生,還要再用一個周期(3~4年),這預(yù)示標(biāo)準(zhǔn)裂化催化劑至少6年不用再生,這既節(jié)約檢修時間,又能節(jié)約再生和補劑費用。2016年7月27日9時至2016年7月29日9時,合計48小時,裝置新鮮進(jìn)料量為129.92t/h,裝置生產(chǎn)負(fù)荷為83.95%,其中減壓蠟油摻煉比例為30.81%,焦化蠟油摻練比例為15.13%,直餾柴油摻煉比例約為54.06%,標(biāo)定負(fù)荷為83.92%。該裝置反應(yīng)部分的操作條件如表1所示,反應(yīng)器入口溫度為361℃,反應(yīng)器出口溫度為407~408℃,精制平均溫度373.7℃,裂化平均溫395.6℃。產(chǎn)品分布中航煤和重石腦收率達(dá)到60.68%。
3.2某公司180萬t/a加氫裂化裝置
某公司180萬t/a加氫裂化裝置一直使用標(biāo)準(zhǔn)劑(目前為靈活性催化劑,主要生產(chǎn)重石、航煤和尾油),分別為精制劑DN3551/DN3651和裂化劑Z503/Z3733。該裝置反應(yīng)部分的操作條件如表3所示,華錦加氫裂化為標(biāo)準(zhǔn)催化劑,反應(yīng)器入口溫度為344.3℃,反應(yīng)器出口溫度為384.4℃,精制平均溫度344.3℃,裂化平均溫387.6℃。
3.3某公司120萬t/a加氫裂化裝置
某公司120萬t/a加氫裂化裝置為一段串聯(lián)全循環(huán)流程,2016年5月第四次停工大檢修,采用標(biāo)準(zhǔn)的加氫精制催化劑DN-3552/DN-3551/Z-503,加氫裂化催化劑Z-673/Z-MD20/DN-3552(86.15t)以及保護(hù)劑SentryOptiTrap和OptiTrap(6.78t)。截止2019年3月12日,經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)研,目前催化劑處于使用末期,催化劑活性良好,精制反應(yīng)器的入口溫度為386.6℃。裂化反應(yīng)器入口溫度396.7℃,出口溫度405℃,反應(yīng)器床層最高溫度406.1℃。該裝置反應(yīng)部分的操作條件如表5所示,該公司加氫裂化裝置精制反應(yīng)器的入口溫度為377.4℃,裂化反應(yīng)器入口為388.3℃,裂化反應(yīng)器的出口溫度為392.7℃產(chǎn)品分布中航煤和重石腦收率達(dá)到52%。
3.4能耗情況
裝置設(shè)計能耗為1488MJ/t,2019年1月實際綜合能耗為732MJ/t,較設(shè)計能耗降低較多,主要表現(xiàn):①加氫裂化催化劑采用級配體系,可以降低不同催化劑床層入口冷氫用量,提高裂化反應(yīng)器出口換熱器熱源溫度,從而大幅降低了反應(yīng)加熱爐燃料氣消耗;②對部分機泵葉輪進(jìn)行切割,在實際生產(chǎn)中,發(fā)現(xiàn)部分機泵余量較大,因而對有余量的泵進(jìn)行了葉輪切割,機泵運轉(zhuǎn)正常,使得泵的電流下降,進(jìn)而達(dá)到節(jié)電的目的;③保證反應(yīng)器入口氫油比控制在下限操作,調(diào)節(jié)循氫機轉(zhuǎn)速,從而使中壓蒸汽耗量降低。
結(jié)語
標(biāo)準(zhǔn)催化劑可以不用液氨鈍化,節(jié)約開工時間和降低操作液氨的泄露和傷人風(fēng)險。根據(jù)錦州和某公司加氫裂化裝置經(jīng)驗,標(biāo)準(zhǔn)的裂化劑至少6年再生一次,這有利于節(jié)約資金和減少檢修時間,標(biāo)準(zhǔn)公司的精制催化劑活性高,脫硫脫氮效果好,而且精制催化劑和裂化催化劑溫度匹配好,不會發(fā)生飛溫情況。
參考文獻(xiàn):
[1]曹喜升.加氫裂化裝置提高重石腦油收率的探討[J].煉油技術(shù)與工程,2008,38(6):23-26.
[2]徐光明,于長青.加氫裂化裝置摻煉劣質(zhì)催化裂化柴油技術(shù)的應(yīng)用[J].煉油技術(shù)與工程,2011,41(4):1-5.
[3]朱赫禮,王堯,鄭衛(wèi)清,蘇適.加氫裂化裝置提高輕油收率方案的探討[J].齊魯石油化工,2016,44(4):326-330.
(作者單位:中國石油天然氣股份有限公司烏魯木齊石化分公司)