黃森,陸豪,王印
某礦用車傳動(dòng)軸抖動(dòng)和支架失效故障診斷
黃森,陸豪,王印
(陜汽集團(tuán)技術(shù)中心,陜西 西安 710200)
某型礦車在行駛過程中發(fā)現(xiàn)傳動(dòng)軸支架抖動(dòng)和斷裂。文章以該礦車傳動(dòng)軸為研究對(duì)象,采用仿真和測試相結(jié)合的方式準(zhǔn)確診斷出抖動(dòng)和斷裂的原因,并對(duì)傳動(dòng)軸支架進(jìn)行改進(jìn),改進(jìn)后運(yùn)行狀況良好。文章對(duì)礦車傳動(dòng)軸支架的設(shè)計(jì)提供理論和方法指導(dǎo)。
傳動(dòng)軸;支架斷裂;振動(dòng)
傳動(dòng)軸是動(dòng)力傳動(dòng)系的重要組成部分,傳動(dòng)軸在設(shè)計(jì)過程中需兼顧強(qiáng)度、剛度、耐磨性、NVH等性能。在以往的設(shè)計(jì)過程中大部分設(shè)計(jì)人員往往只考慮對(duì)傳動(dòng)軸及其支架進(jìn)行強(qiáng)度校核,忽略了NVH設(shè)計(jì),由于傳動(dòng)軸在工作中會(huì)受到自身以及其他外部的激勵(lì)而產(chǎn)生振動(dòng)和噪聲,設(shè)計(jì)過程中如果模態(tài)匹配不合理就會(huì)影響乘車舒適性,嚴(yán)重時(shí)會(huì)引起傳動(dòng)軸以及與傳動(dòng)軸連接部件的破壞,甚至影響安全駕駛[1-3]。本文以某礦用車傳動(dòng)軸為研究對(duì)象,對(duì)其發(fā)生抖動(dòng)和斷裂的原因進(jìn)行分析,對(duì)工程實(shí)踐具有指導(dǎo)意義。
某型礦用車傳動(dòng)系采用多段連接方式,車輛在發(fā)動(dòng)機(jī)常用轉(zhuǎn)速1300~1729rpm行駛時(shí)發(fā)現(xiàn)傳動(dòng)軸支架抖動(dòng),伴隨的現(xiàn)象為中間傳動(dòng)軸支架兩側(cè)固定螺栓多次松動(dòng),嚴(yán)重的車會(huì)出現(xiàn)支架斷裂的現(xiàn)象,如圖1所示。傳動(dòng)軸支架的橡膠墊單側(cè)個(gè)數(shù)4個(gè)(如圖2(b)),傳動(dòng)軸支架的安裝位置如圖2(a)所示。
圖1 傳動(dòng)軸支架斷裂
傳動(dòng)軸的中間支架材料為Q345B,傳動(dòng)軸軸管材料為40Cr,分別對(duì)傳動(dòng)軸的模態(tài)進(jìn)行分析,模型如圖3。橡膠減振墊的軸向和徑向靜剛度分別為350N/mm和218.75N/mm。
圖2 中間傳動(dòng)軸和支架安裝位置
圖3 剛體模態(tài)分析模型
剛體模態(tài)采用Adams軟件進(jìn)行分析,分析結(jié)果如圖。
圖4 mode1 21Hz
圖5 Mode2 26.8Hz
圖6 Mode3 29.1Hz
圖7 Mode4 43.2Hz
圖8 Mode5 52.2Hz
前五階剛體模態(tài)頻率分別是21Hz(Y向水平振動(dòng)),26.8Hz(Z向垂直振動(dòng)),29.1Hz(軸向振動(dòng)),43.2Hz(繞Z軸扭轉(zhuǎn)振動(dòng)),52.2Hz(繞X向軸振動(dòng))。從激勵(lì)源來看,該車型發(fā)動(dòng)機(jī)的激勵(lì)頻率以3階激勵(lì)為主,1階激勵(lì)其次,激勵(lì)頻率覆蓋30Hz到95Hz。發(fā)動(dòng)機(jī)的常用轉(zhuǎn)速范圍在1300~1729rpm,對(duì)應(yīng)的一階激勵(lì)區(qū)間為21.7~28.8Hz,傳動(dòng)軸的前三階模態(tài)剛好落在此區(qū)間上,容易激起共振。發(fā)動(dòng)機(jī)的三階激勵(lì)區(qū)間為65~86.5Hz,傳動(dòng)軸的剛體模態(tài)頻率沒有落在此區(qū)間,7~10階的柔性模態(tài)均不在發(fā)動(dòng)機(jī)的激勵(lì)頻率范圍內(nèi),柔性模態(tài)見表1。
表1 柔性模態(tài)結(jié)果
表2給出了高檔區(qū)傳動(dòng)軸自身2階激勵(lì)[3-5]能夠激發(fā)的剛體模態(tài)頻率點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速。
表2 高檔區(qū)模態(tài)點(diǎn)對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速
由表2可知在發(fā)動(dòng)機(jī)常用轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)1300~1729rpm范圍內(nèi)7檔(1549.8rpm時(shí)對(duì)應(yīng)21Hz)和8檔(1471和1597rpm時(shí)分別對(duì)應(yīng)26.8Hz和29.1Hz)時(shí)容易發(fā)生共振,現(xiàn)場反饋該車在高檔區(qū)運(yùn)行頻次較少,主要是在3檔和4檔行駛,傳動(dòng)軸支架斷裂多發(fā)生在低檔區(qū),因此傳動(dòng)軸自身激勵(lì)頻率可以不予考慮。
綜上分析,初步判斷抖動(dòng)主要是由于發(fā)動(dòng)機(jī)的1階激勵(lì)與傳動(dòng)軸系統(tǒng)的前3階剛體模態(tài)重疊引起。為了進(jìn)一步證實(shí)以上結(jié)論進(jìn)行實(shí)車測試,圖10為實(shí)車測試發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行1700rpm左右時(shí)傳動(dòng)軸支架振動(dòng)頻譜圖。
圖10 3檔1700運(yùn)行時(shí)傳動(dòng)軸左支架頻譜圖
從圖10可知支架的振動(dòng)頻率主要集中在30Hz左右,與第三階剛體模態(tài)重疊,處于軸向共振狀態(tài)。對(duì)于左支架振動(dòng)頻率成分更為豐富,振動(dòng)狀態(tài)較右支架更為惡劣。
圖11 靜強(qiáng)度分析模型
圖12 疲勞分析模型
圖13 靜強(qiáng)度分析結(jié)果
為了進(jìn)一步了解支架斷裂的原因,建立有限元分析模型,如圖11和12所示。首先對(duì)該模型進(jìn)行強(qiáng)度校核,考察在最大輸入扭矩22000Nm時(shí)強(qiáng)度是否滿足設(shè)計(jì)要求,結(jié)果如圖13所示。在左右上支架施加6.6mm的強(qiáng)制位移,X向來回拉壓頻率為29.1Hz,模擬共振狀態(tài)支架的受力狀態(tài),從而考核在共振點(diǎn)時(shí)的疲勞壽命。
圖14 疲勞損傷
圖15 應(yīng)力指示與斷裂部位對(duì)比
由圖13可知該支架在最大輸入扭矩下最大應(yīng)力400 Mpa,小于Q345B的抗拉極限470Mpa,靜強(qiáng)度是滿足使用要求的。
疲勞分析損傷小于1的區(qū)域都在螺栓孔附近,如圖14所示。圖15(a)為疲勞分析應(yīng)力雙軸指示結(jié)果,藍(lán)色區(qū)域?yàn)榧兪芗魠^(qū)域,與實(shí)際裂紋走勢(shì)(圖15(b))基本吻合。
通過以上分析基本確認(rèn)支架抖動(dòng)和失效原因?yàn)槟B(tài)匹配不合理造成運(yùn)行過程中振動(dòng)疲勞失效。由于該車超載概率較大,在低速大扭矩狀態(tài)若存在共振點(diǎn),振動(dòng)能量較大,容易對(duì)支架造成破壞,為了改善抖動(dòng)并防止支架在發(fā)生斷裂,要求提高傳動(dòng)軸上下連接支架的橡膠軟墊剛度,確保傳動(dòng)軸及其支架的第一階剛體模態(tài)控制在30Hz以上。通過計(jì)算將單個(gè)橡膠軟墊的軸向和徑向剛度由原來的350N/mm和218.75N/mm提升至550N/mm和368N/mm。試裝兩臺(tái)車在車輛重載上坡時(shí)不再抖動(dòng),各方面正常。
本文以某礦用車傳動(dòng)軸及其支架為研究對(duì)象,利用仿真對(duì)傳動(dòng)軸支架的抖動(dòng)和斷裂機(jī)理進(jìn)行分析,通過分析得出以下結(jié)論:
(1)傳動(dòng)軸由于橡膠減振墊的剛度選型不合理造成結(jié)構(gòu)共振,引起抖動(dòng)和支架斷裂;
(2)傳動(dòng)軸設(shè)計(jì)時(shí)不僅要考慮強(qiáng)度是否滿足要求,對(duì)傳動(dòng)軸系統(tǒng)的模態(tài)匹配也必須予以重視,合理分布傳動(dòng)軸系統(tǒng)的模態(tài),避免在常用轉(zhuǎn)速區(qū)發(fā)生共振。
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Mining Truck Drive Shaft Support Shake and Failure Diagnosis
Huang Sen, Lu Hao, Wang Yin
( Shaanxi Automobile Group Co., Ltd. Technical Center, Shaanxi Xi’an 710200 )
Drive shaft support shake and fractured during one mining truck normal running. The drive shaft system was accurately diagnosed by means of simulation and testing, after taking improvement measures, shut down this problem, this paper provide a theoretical and technical guide for drive shaft NVH design.
Shaft;Support fractured;Vibration
U472.9
A
1671-7988(2019)18-142-03
U472.9
A
1671-7988(2019)18-142-03
黃森,陜西漢中人,工程師,就職于陜汽集團(tuán)技術(shù)中心,研究方向:車輛振動(dòng)噪聲控制。
10.16638/j.cnki.1671-7988.2019.18.047