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      脫硝超低改造后存在的問題及防范

      2019-09-10 02:55:22田維寬
      關(guān)鍵詞:防范措施存在問題

      田維寬

      摘 要:根據(jù)國家節(jié)能減排的要求,貴州華電大龍發(fā)電有限公司#1、#2機組在18年前后完成脫硝增容改造。煙氣脫硝采用選擇性催化還原(SCR)工藝,單臺機組脫硝催化劑按“3+1”布置,初裝三層,超低改造時將原備用層安裝一層新催化劑,共計四層催化劑運行,此外還完成引增合一改造。對脫硝超低技改后可能發(fā)生的問題進行分析,并在運行調(diào)整過程中進行防范。

      關(guān)鍵詞:脫硝技改;存在問題;防范措施

      一、概況

      貴州華電大龍發(fā)電有限公司#1、#2爐為東方鍋爐廠生產(chǎn)的自然循環(huán)汽包鍋爐,鍋爐本體呈"∏"型布置,固態(tài)排渣爐、鋼架固定結(jié)構(gòu)、爐膛接近正方形,水平濃淡噴燃器四角布置,設(shè)計煤種為水城貧煤,但實際運行煤種比較雜。根據(jù)國家節(jié)能減排部署,公司對2×300MW機組在2018年實施超低排放改造,配套實施低氮改造和引增合一改造。脫硝工藝采用低氮燃燒(LNB)法 +選擇性催化還原法(SCR)法,鍋爐通過LNB改造以后,將NOx控制在650mg/Nm3以內(nèi);SCR脫硝裝置在BMCR工況、處理100%煙氣量條件下,按入口NOx濃度650mg/Nm3、出口NOx濃度小于50mg/Nm3設(shè)計,脫硝效率不小于92.3%,催化劑層數(shù)按4層設(shè)置。針對脫硝技改后可能發(fā)生的問題進行分析,提出相應(yīng)的防范措施,為確保機組的安全、穩(wěn)定、長周期運行提供一定的幫助。

      二、脫硝改造后存在的問題

      1.采用低氮燃燒器,由于燃燒器布置比較集中,爐膛內(nèi)又敷設(shè)衛(wèi)然帶,在燃用高揮發(fā)份、低熔點的煤種時,鍋爐很容易發(fā)生結(jié)焦現(xiàn)象。

      2.根據(jù)脫硝反應(yīng)器的安裝分析,煙氣通過省煤器后,經(jīng)過一段水平煙道在從反方向向上流進反應(yīng)器前的噴氨格柵,在進入反應(yīng)器。煙氣進入噴氨格柵前,由于煙氣轉(zhuǎn)彎比較大,大量的飛灰在重力、慣性力的作用下,將會沉積在省煤器出口處的灰斗和煙道內(nèi),如省煤器輸灰出力不足或省煤器輸灰系統(tǒng)頻繁發(fā)生故障,不能及時將積灰輸送走,將會發(fā)生煙道的堵塞,增加系統(tǒng)的阻力,機組運行出力可能受到影響。

      3.安裝脫硝裝置后,在運行調(diào)整過程中,如果未能較好的控制氨氣逃逸量以及SO2的轉(zhuǎn)化率,逃逸的氣態(tài)氨形成硫酸氫銨,在空預(yù)器冷段發(fā)生凝結(jié),造成空預(yù)器堵塞,運行差壓升高,煙氣側(cè)壓差遠超設(shè)計值,造成送風(fēng)機、一次風(fēng)機和引風(fēng)機電耗升高,空預(yù)器換熱效率下降,排煙溫度上升,影響機組運行安全性和經(jīng)濟性,因此回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器堵灰已成為各電廠普遍存在的問題。

      4.由于三次風(fēng)燃燒器距離主燃燒區(qū)域較遠,又布置在燃燒器的上部,目前制粉系統(tǒng)的帶粉情況比較嚴(yán)重,會造成大量三次風(fēng)燃燒器內(nèi)的煤粉不能充分燃燒、燃盡,造成飛灰可燃物的增加。

      三、防范措施

      1.防止結(jié)焦措施

      1.1加強燃料管理

      (1)因煤種的變化是導(dǎo)致結(jié)焦的最主要的原因,特別是燃用灰熔點低、揮發(fā)份相對較高的煤種,如運行調(diào)整未能及時跟上,使燃煤進入爐膛燃燒時著火提前,粘附在水冷壁上的灰渣較多,傳熱降低使水冷壁處的溫度升高,從而造成壁面結(jié)焦、積渣。因此必須加強燃運的配煤摻燒工作,使燃用煤種接近設(shè)計煤種是防止?fàn)t膛結(jié)焦最重要的措施。

      (2)加強燃料配煤摻燒工作,制定《關(guān)于燃煤摻燒的有關(guān)規(guī)定》,要求對入爐煤進行搭配摻燒。尤其是揮發(fā)份高的煤,要與揮發(fā)份低的煤摻燒,使煤種進一步接近設(shè)計煤種。運行值長應(yīng)督促燃運加強燃煤混配,保證燃煤揮發(fā)分的相對穩(wěn)定,燃運應(yīng)盡可能將燃煤揮發(fā)份Vad控制在10%~12.5%之間,以保證鍋爐燃燒穩(wěn)定。

      1.2 加強運行管理

      (1)嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于吹灰的管理規(guī)定》,正常運行時每周五對鍋爐進行一次全程吹灰,如檢查發(fā)現(xiàn)低溫再熱器入口煙氣溫度在700℃(設(shè)計735℃)以上應(yīng)加強吹灰次數(shù)。

      (2)加強清焦工作,對看火孔、檢查孔的焦,要求隨時清除。

      1.3 加強運行調(diào)整

      (1)降低爐膛中心煙氣溫度,為使?fàn)t膛中心溫度不能過高,應(yīng)采取以下方式進行調(diào)節(jié);

      a合理的使用一、二次風(fēng),對燃用揮發(fā)份較高的煤種時,提高一次風(fēng)速(一次風(fēng)壓控制在6.0Pa以上)和二次風(fēng)壓,延遲煤粉的著火時間;

      b合理分配給粉機負荷及盡量采用均等配風(fēng)方式,分散爐膛中心熱負荷負荷,降低爐膛中心溫度;

      c各值在當(dāng)班期間必須要求化學(xué)專業(yè)在接班后2h內(nèi)將本班的煤質(zhì)揮發(fā)份通知鍋爐主值班員,及時了解本班入爐煤樣分析情況,根據(jù)煤質(zhì)信息指導(dǎo)鍋爐燃燒調(diào)整,做到超前調(diào)節(jié)。

      d值班員必須注意觀察燃燒器的結(jié)焦情況以及冷灰斗的掉焦情況,如發(fā)現(xiàn)燃燒器結(jié)焦多和冷灰斗掉軟焦,應(yīng)及時調(diào)整燃燒控制結(jié)焦。

      (2)保持適當(dāng)?shù)倪^??諝饬?/p>

      當(dāng)煤粉燃燒時,因為空氣和煤粉不可能非常均勻的接

      觸。因此,除了必要的空氣量以外,還需要一部分過量空氣來彌補。保持一定的過??諝庀禂?shù)(空預(yù)器入口氧量控制在4.5~5.0%)。

      (3)保持合適的煤粉細度(R90)和均勻度

      根據(jù)煤質(zhì)情況及時調(diào)整煤粉細度,燃煤Vad在8.5%以下控制煤粉細度在4%~5%之間,燃煤Vad在12.5%以下控制煤粉細度在6%~8%之間, 燃煤Vad在12.5%以上,控制煤粉細度在8%~12%之間。

      2.防止積灰、堵塞

      2.1根據(jù)負荷分配情況,合理調(diào)整入爐煤熱值,負荷(>250Mw)在高峰期,燃用熱值高(Qnet>18MJ)的煤種,降低燃燒所產(chǎn)生的灰量,緩解省煤器輸灰系統(tǒng)的輸灰壓力。負荷(<250Mw)在低谷期,燃用熱值偏低(15MJ<Qnet<18MJ)的煤種。

      2.2加強省煤器輸灰系統(tǒng)的巡檢和設(shè)備的檢修質(zhì)量,降低輸灰系統(tǒng)的故障停運率,使在運行過程中確保省煤器輸灰系統(tǒng)能正常輸灰,

      2.3如省煤器輸灰出力不夠,在條件具備情況下,對省煤器輸灰系統(tǒng)進行改造,提高輸灰出力。

      2.4通過提高SCR反應(yīng)器的脫硝效率,并加強對脫硝運行參數(shù)系統(tǒng)的監(jiān)視、定期測量NOx流場、嚴(yán)格控制氨氣的噴入量的均勻性,將氨氣的逃逸量控制在3.0ppm以內(nèi),減少氨氣與SO3的反應(yīng),控制硫酸銨鹽的生成。提高脫硝效率運行調(diào)整措施如下:

      (1)嚴(yán)格控制反應(yīng)器入口的煙氣溫度,將煙氣溫度控制在330℃~420℃之間,最好讓煙氣溫度接近設(shè)計值380℃ 。

      (2)適當(dāng)降低過??諝庀禂?shù),嚴(yán)格控制入爐煤的水份,適當(dāng)減少煙氣量,起到降低煙氣流速,使氨氣、NOx在反應(yīng)器的停留時間延長,并充分反應(yīng)。

      (3)加強對反應(yīng)器的吹灰,減少反應(yīng)器積灰,影響提高催化劑的活性。

      (4)每次停機必須檢查噴氨格柵噴嘴的堵塞情況,發(fā)現(xiàn)有堵塞及時進行處理,確保噴嘴無堵塞,使氨氣能與煙氣充分的混合。

      (5)嚴(yán)格控制入爐煤的硫份,降低SO3的生成量,減少硫酸銨鹽的產(chǎn)生對反應(yīng)器和空預(yù)器造成堵塞。

      (6)額定負荷下,通過燃燒調(diào)整將反應(yīng)器入口NOx濃度控制在650mg/Nm3以內(nèi),減少噴氨量。

      2.5為進一步控制空預(yù)器的堵塞,除了通過以上調(diào)整方法外,還可以通過增加暖風(fēng)器技術(shù)、熱風(fēng)再循環(huán)技術(shù)、空預(yù)器升溫技術(shù)和風(fēng)量分切防堵灰技術(shù)進行控制。

      (1)暖風(fēng)器技術(shù):鍋爐暖風(fēng)器是利用汽輪機低壓抽汽加熱空氣預(yù)熱器進口空氣的熱交換器。加裝暖風(fēng)器,使進入空氣預(yù)熱器的空氣溫度升高,空氣預(yù)熱器壁溫升高,從而可防止低溫腐蝕。

      (2)熱風(fēng)再循環(huán)技術(shù):熱風(fēng)再循環(huán)改造方式是,在空氣預(yù)熱器二次風(fēng)出口處增設(shè)一段風(fēng)道,另一端連接到送風(fēng)機之前的冷風(fēng)入口處,從預(yù)熱器出口中抽出一部分熱風(fēng),與入口的冷風(fēng)混合,以提高入口風(fēng)溫,從而提高冷端溫度。

      (3)空預(yù)器升溫技術(shù):空預(yù)器升溫技術(shù)是指在機組低負荷運行時,關(guān)閉單側(cè)空預(yù)器熱二次風(fēng)擋板或單側(cè)送風(fēng)機停運,使單側(cè)空預(yù)器只通煙氣,提升空預(yù)器整體溫度,短時間提升到硫酸氫銨沸點以上,達到蒸發(fā)硫酸氫銨的目的。

      (4)風(fēng)量分切防堵灰技術(shù):風(fēng)量分切防堵灰技術(shù)是從空預(yù)器轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)到煙氣側(cè)之前分出一個風(fēng)倉作為循環(huán)風(fēng)倉,使原有的三風(fēng)倉空預(yù)器變?yōu)樗娘L(fēng)倉空預(yù)器,分出的循環(huán)風(fēng)倉用風(fēng)道連接,利用循環(huán)風(fēng)機或高壓熱風(fēng)使空氣在風(fēng)倉和風(fēng)道中不斷循環(huán),循環(huán)風(fēng)在空預(yù)器熱端吸熱,生成300℃左右的熱風(fēng),熱風(fēng)從下端進入空預(yù)器冷端,對冷端進行加熱,釋放熱量,每次循環(huán)完成一次吸放熱的過程。

      3.降低飛灰可燃物

      3.1加強對制粉系統(tǒng)的調(diào)整

      (1)嚴(yán)格控制排粉機的出力,將排粉機電流控制在45A以內(nèi),降低制粉系統(tǒng)的通風(fēng)出力,可減少三次風(fēng)的帶粉量。

      (2)保持制粉系統(tǒng)的給煤均勻,不能出現(xiàn)頻繁抽分,有利于爐膛燃燒的穩(wěn)定。

      (3)加強設(shè)備的巡檢,確保制粉系統(tǒng)鎖氣器動作正常,細粉分離器下粉暢通。

      3.2在反應(yīng)器入口NOx<650mg/Nm3的情況下,通過燃燒調(diào)整進一步提高爐膛溫度,使煤粉燃盡。

      3.3在停運燃燒器時,盡量不停運上層燃燒器,可增強主燃燒區(qū)與三次風(fēng)煤粉的燃燒。

      3.4通過開大上層風(fēng)門的開度,使三次風(fēng)煤粉有向下壓的趨勢,讓主燃燒區(qū)將三次風(fēng)煤粉盡快引燃。

      3.5根據(jù)入爐煤煤質(zhì)情況嚴(yán)格控制煤粉細度如下表:

      四、總結(jié)

      針對脫硝技改后存在的問題,各電廠必須根據(jù)自身設(shè)備的實際情況和環(huán)境因素,選擇符合本廠的調(diào)整方法的防堵技術(shù)的使用。根據(jù)運行實際情況和所存在的問題,要從設(shè)備的設(shè)計、安裝、運行調(diào)整、燃煤摻配等方面分析問題,并針對性的制定相關(guān)的防范措施,確保進行脫硝技改后設(shè)備能安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟的運行。

      參考文獻

      [1]《大型電站安全及優(yōu)化運行技術(shù)》 中國電力出版社

      [2]《鍋爐設(shè)備運行技術(shù)問答》中國電力出版社

      [3]《電站鍋爐運行與燃燒調(diào)整》中國電力出版社

      [4]《燃煤電廠煙氣脫硝設(shè)備及運行》機械工業(yè)出版社

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