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      艾薩爐噴煤煉鉛工藝及生產(chǎn)實(shí)踐

      2019-08-30 02:47:20馬紹斌王小強(qiáng)
      中國(guó)有色冶金 2019年4期
      關(guān)鍵詞:會(huì)澤塊煤粉煤

      俞 兵, 馬紹斌, 王小強(qiáng)

      (云南馳宏鋅鍺股份有限公司, 云南 曲靖 655011)

      艾薩爐熔煉能處理銅、鉛、鋅、錫等多種物料,但艾薩爐噴槍采用的燃料為柴油,存在成本高、燃燒區(qū)域不均勻等問(wèn)題。為了解決柴油成本高的問(wèn)題,提出會(huì)澤鉛鋅冶煉項(xiàng)目艾薩爐噴槍采用粉煤作為燃料的構(gòu)想,并進(jìn)行了生產(chǎn)實(shí)踐。自從2014年初投產(chǎn)以來(lái),實(shí)踐表明艾薩爐噴煤煉鉛工藝是成功的,特別是在成本控制和燃燒均勻上較柴油而言具有突出優(yōu)點(diǎn)[1-2]。

      我國(guó)是煤礦資源非常豐富的國(guó)家,采用廉價(jià)的煤代替柴油作為燃料,既可降低生產(chǎn)成本,克服生產(chǎn)所受能源的限制,還可以提高頂吹熔煉生產(chǎn)工藝的可控性和靈活性。

      1 艾薩爐噴煤工藝介紹

      1.1 爐型結(jié)構(gòu)介紹

      會(huì)澤艾薩爐是迄今為止全球第一座歪脖子噴吹粉煤煉鉛的艾薩爐。艾薩爐為立式筒狀結(jié)構(gòu),外部為鋼殼,內(nèi)襯耐火磚,爐殼總高11 522 mm,其中阻濺板以下7 333 mm為圓筒形(Φ4 650 mm,凈空Φ3 598 mm),阻濺板以上4 189 mm逐漸放大為撮箕形,爐底距鉛口中心1 342 mm,爐底距渣口中心2 345 mm,渣口與鉛口呈90°夾角。整個(gè)殼體焊接在裙座上,在裙座和下部基礎(chǔ)之間通過(guò)預(yù)埋螺栓緊固,裙座上開(kāi)有六個(gè)對(duì)稱(chēng)的通風(fēng)孔有利于爐底散熱,在裙座下方還設(shè)有一個(gè)事故溜槽,以防爐底燒通時(shí)熔渣能沿溜槽流走,減少事故的蔓延(基本不可能發(fā)生),頂蓋上設(shè)有噴槍口、加料口、保溫?zé)炜诩盁煔獬隹?。艾薩爐結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。

      1.2 粉煤噴槍系統(tǒng)

      粉煤噴槍內(nèi)部有1根端壓管和1根煤管,在端壓帽后端裝有旋流器,主要作用是改變富氧空氣的流向,在噴槍出口形成高速旋轉(zhuǎn)的空氣流,使熔池得到充分的攪拌,確保反應(yīng)充分進(jìn)行、熔池溫度均衡。噴槍實(shí)物如圖2所示。

      1.3 工藝流程

      艾薩爐煉鉛工序流程如圖3所示。

      1.4 艾薩爐噴煤煉鉛工藝原理

      艾薩爐煉鉛實(shí)質(zhì)是控制爐內(nèi)的氣氛,在噴槍工藝風(fēng)的強(qiáng)烈攪拌下,使入爐的燃料(碎煤、粉煤)發(fā)生激烈的氧化反應(yīng),釋放出大量的熱,熱能使入爐生料在融化同時(shí),發(fā)生氧化、還原反應(yīng),產(chǎn)出部分粗鉛和大量的富鉛渣,產(chǎn)生的煙氣通過(guò)收塵凈化后送制酸。主要化學(xué)反應(yīng)見(jiàn)式(1)~(6)[3]。

      (1)

      (2)

      (3)

      (4)

      (5)

      (6)

      圖1 會(huì)澤艾薩爐結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)示意圖

      圖2 噴槍實(shí)物圖

      1.5 艾薩爐噴煤熔煉特點(diǎn)

      根據(jù)熔池熔煉相關(guān)理論,熔池熔煉是在氣-液-固三相形成的卷流運(yùn)動(dòng)中進(jìn)行物理化學(xué)反應(yīng)的過(guò)程[4]。進(jìn)入熔池的生料,在高溫熔池內(nèi)發(fā)生氧化脫硫與造渣反應(yīng)。噴槍噴入的富氧空氣和化學(xué)反應(yīng)生成的氣體對(duì)熔池起到強(qiáng)力攪拌的作用,強(qiáng)化了熔池熔煉的冶金過(guò)程。

      根據(jù)艾薩爐水模擬研究,爐內(nèi)熔體的熔池反應(yīng)區(qū)域劃分為四個(gè)區(qū),結(jié)構(gòu)示意如圖4所示。

      1)1區(qū)。1區(qū)位于噴槍出口處,屬于燃燒氧化區(qū),通過(guò)噴槍噴入的粉煤在此區(qū)域迅速燃燒,硫化鉛精礦發(fā)生劇烈氧化反應(yīng),并放出大量的熱,為主要反應(yīng)區(qū)。

      2)2區(qū)。2區(qū)屬于次要反應(yīng)區(qū),加入爐內(nèi)的爐料在高速旋轉(zhuǎn)氣流的攪拌下與熔體混合并向爐壁方向流動(dòng),爐料預(yù)熱融化,并同一起擴(kuò)散的氧發(fā)生少量氧化反應(yīng)。

      3)3區(qū)。3區(qū)屬于循環(huán)流區(qū),爐料以及噴入氣體中的少量氣泡從2區(qū)向下流動(dòng),形成回流循環(huán),氣泡中殘留的氧與精礦和煤充分發(fā)生反應(yīng)。在經(jīng)過(guò)1區(qū)時(shí),與大量氣泡相遇,再次發(fā)生強(qiáng)烈的氧化造渣反應(yīng)。

      4)4區(qū)。4區(qū)屬于相對(duì)靜止區(qū),富集粗鉛,有利于渣鉛分離。

      圖3 艾薩爐煉鉛工序流程圖

      艾薩爐噴槍噴入熔體的粉煤主要集中在1區(qū),粉煤在1區(qū)高溫、高氧勢(shì)條件下發(fā)生劇烈的氧化反應(yīng),并放出熱量;少量粉煤被噴入熔體帶至2區(qū)和3區(qū)參與熔池反應(yīng)。

      由此可見(jiàn),艾薩爐噴煤熔煉具有以下特點(diǎn):噴槍噴入熔體的粉煤主要提供熱量,并促進(jìn)熔池的攪動(dòng)進(jìn)行傳熱傳質(zhì);粉煤中的灰分幾乎全部進(jìn)入熔池并參與造渣;可通過(guò)靈活控制艾薩爐噴煤量來(lái)調(diào)控爐溫;與燃油噴槍相比,噴煤熔煉更經(jīng)濟(jì)。

      圖4 艾薩爐水模擬熔池反應(yīng)區(qū)域示意圖

      2 艾薩爐噴煤煉鉛工藝優(yōu)點(diǎn)

      1)節(jié)能降耗,提高鉛的直收率。使用廉價(jià)的粉煤替代柴油,不僅大幅降低生產(chǎn)成本,而且起到發(fā)熱劑的作用,同時(shí)粉煤的噴入還增強(qiáng)了頂吹爐熔煉過(guò)程中的還原氣氛,使大量的鉛被還原產(chǎn)出粗鉛,提高了頂吹爐熔煉鉛的直收率。頂吹爐內(nèi)的還原氣氛可以通過(guò)噴煤大小來(lái)調(diào)節(jié),可以實(shí)現(xiàn)在一臺(tái)頂吹爐內(nèi)完成氧化、還原及造渣幾個(gè)過(guò)程,真正實(shí)現(xiàn)了硫化鉛精礦直接煉鉛的過(guò)程。

      2)原料適應(yīng)性強(qiáng)。用粉煤作為主要的燃料,使得艾薩爐煉鉛工藝對(duì)原料的適應(yīng)性更強(qiáng),操作更為靈活,調(diào)整余地更大。自2014年1月份投產(chǎn)以來(lái),從進(jìn)行的各項(xiàng)試驗(yàn)可以看出艾薩爐不僅能處理鉛精礦,而且還能處理各種含鉛的低品位物料,對(duì)物料成分的波動(dòng)影響不大。正在處理的低品位物料包括:含Pb30%~33%左右的烤鉛渣,鉛加鋅品位15%~20%左右的鉛鋅共生氧化礦。通過(guò)不斷的摸索調(diào)整各參數(shù),艾薩爐烤鉛渣處理量與鋅系統(tǒng)烤鉛渣的產(chǎn)量(年產(chǎn)55 000 t)基本達(dá)到平衡;通過(guò)10 d試驗(yàn),低品位鉛鋅共生氧化礦(公司礦山開(kāi)采,含鈣20%~25%,物料成分復(fù)雜,一直無(wú)法處理)配入量為3t,不但節(jié)約了石灰石的成本,還回收了其中的有價(jià)金屬。

      3)工藝過(guò)程簡(jiǎn)單,流程短,熔煉速度快,生產(chǎn)率高。艾薩爐噴煤煉鉛工藝備料過(guò)程簡(jiǎn)單,混合后的爐料從爐頂進(jìn)入熔煉爐后,在熔池中完成全部爐料的脫水、熔化、氧化、還原和造渣反應(yīng),直接產(chǎn)出部分粗鉛和富鉛渣。與傳統(tǒng)煉鉛工藝相比,流程大大縮短。由于熔煉過(guò)程熔池劇烈攪動(dòng),熔體傳熱傳質(zhì)條件非常好,化學(xué)反應(yīng)快,熔煉強(qiáng)度大,生產(chǎn)效率高。若再提高富氧濃度,生產(chǎn)能力還可增加。

      4)硫利用率高,作業(yè)環(huán)境清潔,環(huán)境保護(hù)效果好。艾薩爐煉鉛法為全密閉式生產(chǎn),熔煉裝置密閉性能好,煙氣逸散少,作業(yè)環(huán)境清潔,而且,采用富氧

      空氣熔煉,硫化鉛氧化脫硫徹底,煙氣量小,煙氣含SO2濃度高,可直接制酸,解決了傳統(tǒng)燒結(jié)-鼓風(fēng)爐煉鉛工藝存在的環(huán)境污染問(wèn)題,硫的總利用率高達(dá)98%以上。

      5)操作簡(jiǎn)便,自動(dòng)化程度高。富氧頂吹強(qiáng)化熔煉工藝進(jìn)料系統(tǒng)、熔煉系統(tǒng)和公輔設(shè)施都采用DCS控制,設(shè)備先進(jìn),自動(dòng)化程度高,操作簡(jiǎn)單。能通過(guò)DCS很方便地調(diào)整燃煤、空氣、富氧濃度和燃油的比例,及時(shí)控制爐子內(nèi)的反應(yīng),使冶煉過(guò)程在溫度波動(dòng)很小的狀態(tài)下進(jìn)行。

      3 艾薩爐噴煤煉鉛工藝生產(chǎn)實(shí)踐情況

      會(huì)澤艾薩爐從2014年1月份投產(chǎn),通過(guò)三個(gè)月的工藝調(diào)整,至2014年3月份艾薩爐順利通過(guò)公司達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)驗(yàn)收,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到同行領(lǐng)先水平[5]。

      3.1 入爐物料成分

      艾薩爐入爐主料的成分組成如表1所示。

      表1 入爐主料成分 %

      注:表中數(shù)據(jù)均為質(zhì)量百分?jǐn)?shù)。

      主要輔料的成分及要求:碎煤,C 50%~70%,A 20%~25%,V≥15%,粒度小于10 mm;粉煤,粒度-200目比例>75%;石英石,SiO2含量>80%;石灰石,CaO含量>45%。

      3.2 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)及節(jié)約成本

      3.2.1 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

      根據(jù)艾薩爐生產(chǎn)統(tǒng)計(jì),主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo):一次產(chǎn)鉛率,28.8%;煙塵率,11.2%;耗煤率,8.2%;爐床能力,60~65 t/m2·d;富鉛渣含Pb,45%~55%;煙氣SO2濃度,5%~8%;粗鉛品位,Pb 96.5%~97.8%,Ag 1 500~3 000 g/t。

      3.2.2 節(jié)約成本計(jì)算

      3.2.2.1 燃料消耗成本

      1)同行艾薩爐噴槍(噴油)燃料成本。同行艾薩爐噴槍(噴油)燃料使用技術(shù)參數(shù):每天熔煉7爐,每爐用油1 h,每小時(shí)噴油900 L,柴油價(jià)格8 500元/t;平均塊煤消耗2.5 t/h,每爐加塊煤2 h,塊煤價(jià)格735元/t。柴油成本計(jì)算:每天的柴油消耗,7×1×900×0.85=5.36 t,約為4.56萬(wàn)元;每年的柴油成本(按330天算),4.56×330=1 504.8萬(wàn)元。塊煤成本計(jì)算:每天塊煤消耗,2.5×2×7=35 t,約為2.6萬(wàn)元;每年塊煤成本(按330天算),2.6×330=858萬(wàn)元。每年燃料成本合計(jì): 1 504.8+858=2 362.8萬(wàn)元。

      2)會(huì)澤艾薩爐(噴煤)燃料成本。會(huì)澤艾薩爐(噴煤)燃料使用技術(shù)參數(shù):每天熔煉7爐,平均噴煤速率1.7 t/h,粉煤價(jià)格800元/t;平均塊煤消耗1.2 t/h,每爐加塊煤2 h,塊煤價(jià)格735元/t。粉煤成本計(jì)算:每天的粉煤消耗,1.7×24=40.8 t,約為3.3萬(wàn)元;每年粉煤成本(按330天算),3.3×330=1 089萬(wàn)元。塊煤成本計(jì)算:每天塊煤消耗,1.2×2×7=16.8 t,約為1.2萬(wàn)元;每年塊煤成本(按330天算),1.2×330=396萬(wàn)元。每年燃料成本合計(jì):1 089+396=1 485萬(wàn)元。

      會(huì)澤艾薩爐(噴煤)一年的燃料成本比同行艾薩爐(噴油)的燃料成本節(jié)約:2 362.8-1 485=877.8萬(wàn)元。

      3.2.2.2 噴槍維修成本

      噴油的噴槍由于霧化效果較好,柴油基本在噴槍端部已全部燃燒,造成該區(qū)域溫度相對(duì)偏高,噴槍的腐蝕較為嚴(yán)重,根據(jù)同行業(yè)的使用情況來(lái)看,噴油噴槍的平均使用壽命為2天左右,噴槍燒損1.5 m左右。噴煤噴槍雖然絕大部分的粉煤也是在噴槍端部燃燒,但仍有一部分未燃燒的粉煤進(jìn)入熔池起還原劑作用,所以噴槍的腐蝕相對(duì)較輕,根據(jù)近5個(gè)月的運(yùn)行情況來(lái)看,噴煤噴槍的平均使用壽命為4天左右,噴槍燒損1.5 m左右。噴槍的維修成本參數(shù):噴槍管為310S不銹鋼管,規(guī)格Φ 273 mm×11 mm,71.07 kg/m,72 000元/t,旋流器3 100元/個(gè)。

      1)同行艾薩爐(噴油)噴槍的維修成本。管材消耗:1.5×30÷2×71.07×72 000÷1 000=11.5萬(wàn)元;旋流器消耗:3 100×30÷2=4.65萬(wàn)元;每年噴槍維修陳本為(按11個(gè)月算):(11.5+4.65)×11=177.65萬(wàn)元。

      2)會(huì)澤艾薩爐(噴煤)噴槍的維修成本。管材消耗:3.5×30÷4×71.07×72 000÷1 000=5.75萬(wàn)元;旋流器消耗:3 100×30÷4=2.3萬(wàn)元;每年噴槍維修陳本為(按11個(gè)月算):(5.75+2.3)×11=88.55萬(wàn)元。

      會(huì)澤艾薩爐(噴煤)噴槍比同行艾薩爐(噴油)噴槍的維修成本節(jié)約:177.65-88.55=89.1萬(wàn)元。

      3.2.2.3 人工成本

      同行業(yè)艾薩爐的人員配置每班至少17~18人,而艾薩爐由于自動(dòng)化程度高,工人勞動(dòng)強(qiáng)度低所以人員配置相對(duì)較少,每班僅配置12個(gè)人,比同行少5~6人,四個(gè)班則少20人。按照人均6萬(wàn)/年的工資算,則會(huì)澤艾薩爐(噴煤)每年比同行業(yè)艾薩爐(噴油)節(jié)約20人的工資支出,約為120萬(wàn)。

      結(jié)合上述計(jì)算艾薩爐噴煤煉鉛工藝每年比同行業(yè)節(jié)約成本為:877.8+89.1+120=1 086.9萬(wàn)元

      4 結(jié)語(yǔ)

      會(huì)澤冶煉廠艾薩爐是全球第一座采用噴煤煉鉛的頂吹熔煉爐,該冶煉工藝自投產(chǎn)以來(lái)經(jīng)過(guò)短短幾個(gè)月時(shí)間就實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn),各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)均處于同行領(lǐng)先水平。此工藝成功實(shí)現(xiàn)了采用粉煤代替柴油作為燃料,而且對(duì)入爐物料適應(yīng)性強(qiáng),成功處理了該公司堆存的烤鉛渣和低品位鉛鋅共生氧化礦,利用了資源,節(jié)約了成本,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,值得推廣。

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