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    磷銨裝置尾氣系統(tǒng)環(huán)保改造

    2019-08-14 02:24:11張春艾
    讀天下 2019年19期

    摘 要:本文主要從恢復(fù)吸收塔洗滌工藝、降低進(jìn)吸收塔洗滌水溫度和安裝自調(diào)閥控制三個(gè)方面,探討實(shí)施磷銨裝置尾氣系統(tǒng)環(huán)保改造的方案,以其降低尾氣排放中存在的氨、塵的含量,進(jìn)而提高經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益。

    關(guān)鍵詞:磷銨裝置尾氣系統(tǒng);環(huán)保改造;氟、塵洗滌吸收

    陜化集團(tuán)復(fù)肥裝置磷銨系統(tǒng)是20世紀(jì)80年代末國家八五計(jì)劃在西北五省投建的第一家年產(chǎn)6萬噸的磷酸二銨的試驗(yàn)裝置。裝置歷經(jīng)1997年的“六改八”和2007年“酸性料漿聯(lián)產(chǎn)工藝”等技改措施進(jìn)行了擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)能改造,裝置產(chǎn)能達(dá)到了18萬噸/年。但歷次改造均未對(duì)尾氣系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)能擴(kuò)容改造。尾氣排放存在氨、塵超標(biāo)現(xiàn)象。在2018年國家緊抓生態(tài)文明的背景下裝置必須進(jìn)行環(huán)保改造和升級(jí),在確保各項(xiàng)環(huán)保指標(biāo)達(dá)標(biāo)的情況下才能進(jìn)行正常生產(chǎn)。磷銨尾氣系統(tǒng)的治理成為重中之重,針對(duì)尾氣排放存在的氨、塵超標(biāo)裝置進(jìn)行了改造。

    改造方案:

    一、 恢復(fù)吸收塔洗滌工藝

    磷銨裝置外排尾氣中的氨、氟、粉塵嚴(yán)重超出環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),需要通過改造才能達(dá)到環(huán)保要求。

    改造前尾氣????????? 國標(biāo)

    氨含量:0.6~1.2萬mg/m3? 無

    氟含量:100~200mg/m3≤9mg/m3

    顆粒物:300~500mg/m3≤120mg/m3

    2017年前企業(yè)單純的追求產(chǎn)量和效益,在環(huán)保投入較少的情況下,為減少系統(tǒng)粉塵確保干燥機(jī)出口負(fù)壓,尾氣在吸收塔未經(jīng)洗滌直接排放。工藝上首先恢復(fù)吸收塔內(nèi)2級(jí)噴淋洗滌裝置。洗滌裝置運(yùn)行后對(duì)相關(guān)尾氣數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)尾氣塵排放含量達(dá)標(biāo)、氨排放含量較之前沒有大的變化。分析原因是因?yàn)橄礈焖疁囟雀撸ㄑh(huán)使用),導(dǎo)致氨吸收效果差。

    改造方案:

    1. 磷銨裝置吸收塔作為最后一級(jí)尾氣洗滌設(shè)備投用,使用微酸性洗滌液,洗滌尾氣中的超標(biāo)排放物;

    2. 將原1#污水池改造為循環(huán)洗滌水池,配置一次水管線和硫酸添加管線;

    3. 安裝循環(huán)泵一臺(tái),將循環(huán)水池內(nèi)洗滌液送入兩個(gè)吸收塔,通過螺旋噴嘴霧化噴出,循環(huán)洗滌磷銨裝置尾氣中的污染物。

    二、 降低進(jìn)吸收塔洗滌水溫度

    在吸收洗滌水泵出口增加兩臺(tái)換熱器,兩臺(tái)換熱器串聯(lián)運(yùn)行

    冷媒:用來自氨站的氨蒸發(fā)器管程的低溫水再經(jīng)循環(huán)水冷水塔降溫(從節(jié)能角度出發(fā),用磷酸裝置的濃縮系統(tǒng)的蒸汽冷凝液作為氨蒸發(fā)器的熱源。以前這部分冷凝液經(jīng)氨蒸發(fā)器降溫后在磷酸系統(tǒng)回收利用)。

    此方案實(shí)施后,洗滌水溫度從60℃下降到40℃,洗滌水中氨溶解度升高了20%,尾氣排放的氨含量大幅下降。但運(yùn)行一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)循環(huán)水水溫不穩(wěn)定,有3℃-5℃的波動(dòng)?,F(xiàn)場(chǎng)多次查看并進(jìn)行分析認(rèn)為造成循環(huán)水溫度波動(dòng)的原因是氨蒸發(fā)器管程的低溫水較大量進(jìn)入液封槽溢流到循環(huán)水冷水池所致。

    三、 將氨蒸發(fā)器管程出水引專用管線進(jìn)涼水塔,安裝自調(diào)閥控制進(jìn)入液封槽水量,穩(wěn)定液封槽液位的同時(shí)避免液封槽水溢流到冷水池

    技改前:

    改造效果評(píng)價(jià):

    通過以上三項(xiàng)措施的實(shí)施和改造,磷銨尾氣污染物含量:

    氨含量:700~1500mg/m3? 無

    氟含量:0~9mg/m3≤9mg/m3

    顆粒物:0~50mg/m3≤120mg/m3

    改造實(shí)施后,循環(huán)水溫度穩(wěn)定,氨吸收效果穩(wěn)定良好。磷銨裝置外排尾氣中氨含量減少500mg/m3左右。磷銨尾氣每小時(shí)外排8萬方,每小時(shí)增加回收氨量約40kg,每年回收氨量320噸,價(jià)值約65萬元。

    參考文獻(xiàn):

    [1]劉曉榮.磷酸磷銨裝置尾氣處理系統(tǒng)的改造[J].磷肥與復(fù)肥,1999(6).

    [2]張運(yùn)霞.大型磷銨裝置尾氣洗滌系統(tǒng)的分析與改造[J].磷肥與復(fù)肥,2012,27(4):32-34.

    [3]羅長寶,普志明.磷銨裝置造粒尾氣洗滌系統(tǒng)工藝優(yōu)化[J].磷肥與復(fù)肥,2016(4).

    作者簡(jiǎn)介:

    張春艾,陜西省渭南市,陜西陜化煤化工集團(tuán)有限公司。

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