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      西安地鐵車輛輪對(duì)踏面異常磨耗原因及解決措施

      2019-07-29 09:47:46付建鵬劉錫順田樹坤
      鐵道機(jī)車車輛 2019年3期
      關(guān)鍵詞:閘瓦踏面號(hào)線

      付建鵬, 劉錫順, 田樹坤

      (中國中車大連機(jī)車車輛有限公司, 西安 116022)

      隨著國內(nèi)地鐵線路和地鐵車輛運(yùn)行里程的不斷增多,地鐵車輛輪對(duì)踏面的異常磨耗現(xiàn)象也逐漸的暴露出來。輪對(duì)踏面的異常磨耗會(huì)影響到地鐵列車的安全性、穩(wěn)定度,也會(huì)影響到乘客的乘坐舒適性,更會(huì)縮短列車輪對(duì)的使用壽命,增加檢修部門的工作量。

      基于西安地鐵1號(hào)線車輛輪對(duì)踏面異常磨耗情況的現(xiàn)象分析及處理過程,對(duì)輪對(duì)踏面異常磨耗的原因進(jìn)行排查,并提出了一種解決方案。

      1 輪對(duì)踏面異常磨耗現(xiàn)象

      西安地鐵1號(hào)線車輛是B2型不銹鋼地鐵車輛,采用的是日立的牽引系統(tǒng)和克諾爾的EP2002制動(dòng)系統(tǒng),編組形式為3M3T,基礎(chǔ)制動(dòng)采用的是踏面制動(dòng)方式,車輪采用碾鋼整體車輪,LM型踏面型式,閘瓦采用的是合成閘瓦。在列車運(yùn)行一段時(shí)間后,發(fā)現(xiàn)在閘瓦的摩擦區(qū)域內(nèi),車輪踏面靠近外側(cè)的邊緣有光亮的條帶;到40萬km左右的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)輪對(duì)踏面異常磨耗現(xiàn)象,表現(xiàn)為輪對(duì)踏面出現(xiàn)階梯形磨耗(見圖1)。

      圖1 輪對(duì)踏面異常磨耗形狀

      根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),地鐵車踏面外側(cè)磨耗平均深度x最大的為3.95 mm,最小的為2.22 mm,平均磨耗深度3.57 mm,磨耗寬度y最大為37.55 mm,最小的為23.23 mm。所有列車輪對(duì)兩側(cè)的磨耗深度幾乎一致,拖車的磨耗深度大于動(dòng)車。異常磨耗面在閘瓦與輪對(duì)作用范圍內(nèi)(見圖2),可以看到閘瓦和輪對(duì)的作用區(qū)分為明顯的兩部分,一個(gè)是輪對(duì)踏面外側(cè)光亮的部位,是異常磨耗區(qū)域,能夠看到很多刻度狀的制動(dòng)熱裂紋;另外一個(gè)是右側(cè)靠近踏面中心的部位,雖然也是閘瓦作用區(qū),但是明顯比左側(cè)顏色發(fā)暗,且制動(dòng)熱裂紋現(xiàn)象比左側(cè)要輕的多。

      圖2 輪對(duì)踏面異常磨耗區(qū)域與閘瓦相對(duì)位置

      2 調(diào)查過程及處理方案

      輪對(duì)踏面的梯形磨耗,主要是由于閘瓦和輪對(duì)的摩擦造成的,首先需要排除基礎(chǔ)制動(dòng)單元TBU的問題,以及閘瓦材質(zhì)的硬度問題。

      2.1 基礎(chǔ)制動(dòng)單元TBU檢查

      對(duì)西安地鐵1號(hào)線目前正在使用的TBU拆卸送回原廠進(jìn)行抽樣檢查,包括1臺(tái)踏面制動(dòng)單元和1臺(tái)帶停放制動(dòng)的踏面制動(dòng)單元。其基本信息如下(見表1)。

      表1 踏面制動(dòng)單元基本信息

      按照順序檢查,包括以下步奏:

      踏面制動(dòng)單元清洗→整體外觀檢查→功能測試→產(chǎn)品拆卸→零件外觀檢查→關(guān)鍵部件尺寸測量

      結(jié)論如下:

      (1) 2臺(tái)踏面制動(dòng)單元功能測試正常;

      (2)目視檢查拆卸后的2臺(tái)踏面制動(dòng)單元,制動(dòng)單元整體情況良好,沒有發(fā)現(xiàn)有任何不均勻磨損等異常;

      (3)對(duì)踏面制動(dòng)單元關(guān)鍵部位及零部件尺寸測量,測量數(shù)據(jù)顯示踏面制動(dòng)單元關(guān)鍵部位及零部件磨損正常,沒有偏磨或局部磨損異常等情況。

      2.2 對(duì)閘瓦物理參數(shù)進(jìn)行檢查

      對(duì)閘瓦的硬度進(jìn)行測試,按照圖3顯示采集的測量點(diǎn),測量閘瓦的表面硬度。硬度測試結(jié)果見圖4。

      圖3 閘瓦表面的硬度測量點(diǎn)

      圖4 閘瓦表面的硬度測量結(jié)果

      對(duì)閘瓦的摩擦系數(shù)進(jìn)行采集測量,要求標(biāo)準(zhǔn)值在0.4±0.05范圍內(nèi)。

      (1) 閘瓦的硬度均勻,在標(biāo)準(zhǔn)值范圍內(nèi),且此類型閘瓦與同材質(zhì)的輪對(duì)在其他項(xiàng)目上有過配合,并沒有產(chǎn)生異常磨耗的現(xiàn)象;

      (2) 閘瓦的摩擦系數(shù)能夠滿足要求,表面也無過載的表現(xiàn)。

      2.3 對(duì)空氣制動(dòng)使用情況進(jìn)行調(diào)查

      通過列車管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)記錄,對(duì)空氣制動(dòng)使用情況進(jìn)行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)空氣制動(dòng)施加較為頻繁,表2為AW3載荷條件下ATO運(yùn)行模式時(shí)空氣制動(dòng)的施加情況:

      從數(shù)據(jù)中可以看到(每200 ms進(jìn)行一次數(shù)據(jù)記錄),在制動(dòng)最初,動(dòng)車和拖車的空氣制動(dòng)都在施加,當(dāng)電制動(dòng)建立到最大時(shí),空氣制動(dòng)開始退出,整個(gè)時(shí)間持續(xù)3.4 s,拖車制動(dòng)缸壓力最大達(dá)到220 kPa,動(dòng)車制動(dòng)缸壓力最大達(dá)到112.5 kPa。而且,從列車制動(dòng)級(jí)位和最終空氣制動(dòng)完全退出的情況來看,電制動(dòng)能力是能夠滿足當(dāng)前總的制動(dòng)力需求的。

      表2 列車管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)記錄

      從ATO運(yùn)行時(shí)列車管理系統(tǒng)記錄的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),在全程的運(yùn)行過程中,基本上每次運(yùn)行到最高速度開始制動(dòng)時(shí),空氣制動(dòng)均會(huì)持續(xù)一定時(shí)間的施加,一直到電制動(dòng)達(dá)到總的制動(dòng)力需求。且列車運(yùn)行至40~50 km/h時(shí),會(huì)有一小段的制動(dòng)轉(zhuǎn)牽引再制動(dòng)的過程,持續(xù)時(shí)間非常短,但是再施加制動(dòng)時(shí),空氣制動(dòng)又會(huì)持續(xù)施加大概3~4 s,施加的制動(dòng)力又不大,制動(dòng)缸壓力持續(xù)在30~100 kPa之間。

      通過之前的TBU檢查和閘瓦物理參數(shù)的檢查,排除了這兩者造成異常磨耗的可能性,而能夠?qū)唽?duì)異常磨耗的部位產(chǎn)生作用的,除了運(yùn)行時(shí)的輪-軌接觸,僅有閘瓦對(duì)輪對(duì)踏面的作用才會(huì)產(chǎn)生這種效果。而從輪對(duì)踏面異常磨耗部位制動(dòng)熱裂紋的狀態(tài),可以看出在異常磨耗部位,制動(dòng)的熱負(fù)荷更加嚴(yán)重(見圖2),所以,可以基本判定,輪對(duì)踏面的異常磨耗是由于空氣制動(dòng)頻繁的較短時(shí)間及較低壓力施加的結(jié)果。

      3 空氣制動(dòng)頻繁施加的原因分析

      空氣制動(dòng)的補(bǔ)充施加,主要是因?yàn)殡娭苿?dòng)力的不足造成的,這與電制動(dòng)的能力、電制動(dòng)響應(yīng)特性以及電-空配合方案有關(guān)。

      3.1 電制動(dòng)能力

      圖5~圖6為西安地鐵1號(hào)線牽引系統(tǒng)的電制動(dòng)特性曲線。

      圖5 1 500 V網(wǎng)壓下的電制動(dòng)特性曲線

      從曲線上可以得到以下電制動(dòng)的能力數(shù)據(jù)(見表3):

      圖6 1 650 V網(wǎng)壓下的電制動(dòng)特性曲線

      總的電制動(dòng)能力與列車的編組型式有關(guān),西安地鐵1號(hào)線列車的編組型式(3M3T)注定了其總的電制動(dòng)能力要弱于4M2T編組型式的列車;另外,其恒定減速度范圍也較窄,不能涵蓋列車80 km/h的全速度區(qū)間段,使其在高速階段即使在較高的網(wǎng)壓下也不能完全依靠電制動(dòng)力來保證減速度需求,需要空氣制動(dòng)力的補(bǔ)充。

      3.2 電制動(dòng)響應(yīng)特性

      電制動(dòng)的響應(yīng)時(shí)間也是影響到空氣制動(dòng)補(bǔ)充的一個(gè)關(guān)鍵參數(shù),主要包含兩種工況:一是列車指令從惰行→制動(dòng)(見圖7);二是列車指令從牽引→制動(dòng)(見圖8)。

      在惰行→制動(dòng)工況下,牽引系統(tǒng)從收到電制動(dòng)指令開始,逆變器門極100~500 ms動(dòng)作,電機(jī)電流400 ms后開始建立,到最大電制動(dòng)電流需要1.47 s,整個(gè)動(dòng)作時(shí)間最長需要2.37 s。

      在牽引→制動(dòng)工況下,牽引系統(tǒng)從收到電制動(dòng)指令開始,牽引電流需要1.47 s降低到0,門極關(guān)閉,之后2.2 s門極再次打開,開始進(jìn)行電制動(dòng),電機(jī)電流400 ms后開始建立,到最大電制動(dòng)電流需要1.47 s,整個(gè)動(dòng)作時(shí)間最長需要5.54 s。

      表3 電制動(dòng)性能數(shù)據(jù)

      圖7 惰行→制動(dòng)電制動(dòng)響應(yīng)特性

      圖8 牽引→制動(dòng)電制動(dòng)響應(yīng)特性

      表4是國內(nèi)主要牽引系統(tǒng)供應(yīng)商株洲時(shí)代及阿爾斯通B2型80 km/h地鐵車輛電制動(dòng)響應(yīng)時(shí)間的統(tǒng)計(jì):

      表4 地鐵車輛電制動(dòng)響應(yīng)時(shí)間

      從表4可以看出,日立牽引系統(tǒng)電制動(dòng)響應(yīng)時(shí)間較長,使得每次制動(dòng)時(shí),為了滿足列車的減速度需求,空氣制動(dòng)系統(tǒng)都不得不補(bǔ)充空氣制動(dòng)。

      3.3 電-空配合方案

      根據(jù)西安地鐵1號(hào)線車輛的編組以及列車管理系統(tǒng)功能(僅用于診斷及數(shù)據(jù)傳輸)的情況,總的制動(dòng)力的管理由制動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行,采用一動(dòng)一拖為一個(gè)制動(dòng)單元,在單元內(nèi)混合制動(dòng)。在電制動(dòng)力不足的情況下,優(yōu)先使用拖車上的空氣制動(dòng),超過拖車制動(dòng)黏著允許能力的部分由動(dòng)車的空氣制動(dòng)補(bǔ)充。

      制動(dòng)系統(tǒng)采信“電制動(dòng)有效”信號(hào)高電平作為電制動(dòng)可以使用的條件,在此前提條件之下,根據(jù)“電制動(dòng)等效”信號(hào)大小,綜合總的制動(dòng)力需求,優(yōu)先補(bǔ)充拖車的空氣制動(dòng)。為了防止在制動(dòng)初期空氣制動(dòng)的補(bǔ)充,牽引系統(tǒng)在收到“電制動(dòng)指令”信號(hào)后,會(huì)立即發(fā)送等大小的“電制動(dòng)等效”信號(hào)(見圖9)。

      在進(jìn)行調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn),牽引系統(tǒng)在進(jìn)行軟件設(shè)計(jì)時(shí)出現(xiàn)兩處問題(見圖10):一是“電制動(dòng)有效”信號(hào),在方案設(shè)計(jì)時(shí),各方確認(rèn)此信號(hào)代表電制動(dòng)可用,只要牽引系統(tǒng)無故障,此信號(hào)就應(yīng)以高電平的形式送出,但在執(zhí)行時(shí),發(fā)現(xiàn)此信號(hào)只有在牽引系統(tǒng)門極打開,開始建立電制動(dòng)時(shí)才會(huì)輸出高電平,這就導(dǎo)致了在制動(dòng)初期,制動(dòng)系統(tǒng)認(rèn)為電制動(dòng)無法發(fā)揮,動(dòng)車和拖車同時(shí)開始補(bǔ)充空氣制動(dòng);二是“電制動(dòng)等效”信號(hào),在收到“電制動(dòng)指令”信號(hào)之后,未發(fā)送虛擬值,導(dǎo)致在電制動(dòng)建立的過程中,補(bǔ)充空氣制動(dòng)。

      圖11是采集的實(shí)際的電-空配合曲線:

      在圖11中可以看出,在制動(dòng)初期,由于“電制動(dòng)有效”信號(hào)置位的延遲和“電制動(dòng)等效”信號(hào)(當(dāng)前電制動(dòng))無虛擬值,在制動(dòng)初期,空氣制動(dòng)會(huì)有一個(gè)先上升再下降的過程,在列車運(yùn)行時(shí)的每個(gè)制動(dòng)過程中,均會(huì)出現(xiàn)這種“波浪”式的空氣制動(dòng)補(bǔ)充,這種形式的空氣制動(dòng)力的施加,是閘瓦磨耗過大和輪對(duì)踏面異常磨耗的主要原因。

      圖10 實(shí)際的電制動(dòng)配合邏輯

      圖11 電-空配合曲線

      4 解決辦法

      根據(jù)以上問題的分析結(jié)果,可以得出結(jié)論:電制動(dòng)能力、電制動(dòng)的響應(yīng)特性以及電-空配合方案是頻繁補(bǔ)充空氣制動(dòng)的主要原因。由于受限于列車編組和牽引系統(tǒng),電制動(dòng)能力值無法改變,只能通過改善電制動(dòng)響應(yīng)特性、優(yōu)化電-空配合方案及控車方式來解決此問題,進(jìn)而提出解決辦法如下(見圖12和圖13):

      (1)改善電制動(dòng)響應(yīng)特性

      在沖擊限制的前提下,加快牽引電流下降速度和電制動(dòng)電流上升速度,加快逆變器門極打開和關(guān)閉時(shí)間,以減少電制動(dòng)響應(yīng)時(shí)間,以此來減小空氣制動(dòng)補(bǔ)充的壓力和減少補(bǔ)充的時(shí)間。

      (2)優(yōu)化電-空配合方案

      ①電制動(dòng)有效信號(hào)

      采用方案設(shè)計(jì)時(shí)的邏輯進(jìn)行"電制動(dòng)有效"信號(hào)的置/復(fù)位,防止制動(dòng)初期動(dòng)/拖車同時(shí)補(bǔ)充空氣制動(dòng)。

      ②電制動(dòng)等效信號(hào)

      增加制動(dòng)初期“電制動(dòng)等效”信號(hào)的虛擬值,并根據(jù)指令情況調(diào)節(jié)虛擬值持續(xù)時(shí)間,在電制動(dòng)建立初期通過此信號(hào)減少空氣制動(dòng)的補(bǔ)充。

      (3)優(yōu)化控車方式

      基于惰行→制動(dòng)和牽引→制動(dòng)時(shí)的電制動(dòng)響應(yīng)特性,減少信號(hào)控車時(shí)牽引→制動(dòng)指令的控車方式,增加惰行時(shí)間,取消無效的牽引-制動(dòng)指令切換。

      圖12 惰行→制動(dòng)的優(yōu)化邏輯及參數(shù)

      圖13 牽引→制動(dòng)的優(yōu)化邏輯及參數(shù)

      通過以上的方案,能夠有效的改善補(bǔ)充空氣制動(dòng)的情況,減少閘瓦磨耗,減輕輪對(duì)踏面的異常磨耗。

      5 結(jié)束語

      針對(duì)輪對(duì)踏面的異常磨耗問題,不僅要從基礎(chǔ)制動(dòng)單元性能、閘瓦材質(zhì)及輪對(duì)踏面的硬度等方面著手,也要考慮到控車方式、電制動(dòng)能力及特性對(duì)空氣制動(dòng)力施加的影響。

      雖然經(jīng)過方案優(yōu)化后,西安地鐵1號(hào)線車輛輪對(duì)異常磨耗的問題有所緩解,但是限于總的電制動(dòng)能力不能滿足列車在速度80 km/h到6 km/h全速度區(qū)域全程發(fā)揮,而且電制動(dòng)反應(yīng)依然過慢,為了滿足減速度的需求,在某些工況下,空氣制動(dòng)依然有部分補(bǔ)充。在地鐵項(xiàng)目的電-空配合方案中,一定要考慮到電制動(dòng)能力和電制動(dòng)響應(yīng)特性,合理規(guī)劃電-空配合方案,盡量提升電制動(dòng)能力并減少電制動(dòng)響應(yīng)時(shí)間,減少無效的空氣制動(dòng)力的補(bǔ)充,提高輪對(duì)的使用壽命,有效的降低維保成本。

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