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      基于QC方法在質(zhì)量改進方面的應(yīng)用

      2019-07-24 03:26:56張凱邢少輝
      汽車實用技術(shù) 2019年13期
      關(guān)鍵詞:故障率售后線束

      張凱,邢少輝

      基于QC方法在質(zhì)量改進方面的應(yīng)用

      張凱,邢少輝

      (陜西法士特汽車傳動集團公司,陜西 西安 710119)

      文章將QC方法應(yīng)用于降低線束售后故障率的改進中,通過活動小組對QC方法的應(yīng)用,將理論和實際結(jié)合在一起,解決了線束售后故障高的問題,闡明了QC方法在質(zhì)量改進過程的實際應(yīng)用。

      QC方法;質(zhì)量改進

      前言

      在進入現(xiàn)代全面質(zhì)量管理階段以來,質(zhì)量管理不在局限于數(shù)理統(tǒng)計,而是全面地運用各種管理技術(shù)和方法。在此過程中,通過各種廣泛性群眾性質(zhì)質(zhì)量管理小組活動的開展,歸納整理出了一些通俗易懂、便于群眾參與的管理方法,其中QC小組方法的提出,在質(zhì)量改進方面的應(yīng)用意義重大,下面以降低線束售后故障率的改進為具體應(yīng)用來逐步分析。

      1 現(xiàn)狀調(diào)查及目標分析

      在進行現(xiàn)狀分析時,要基于事實,用數(shù)據(jù)說話,采集數(shù)據(jù)時要保證客觀性和合理性,將統(tǒng)計的數(shù)據(jù)歸納整理,按照“二八原則”找出主要的故障模式,確定改善對象,在設(shè)定改進目標時,可通過目標可行性分析制定也可通過政策、管理要求等設(shè)定。在此次降低線束售后故障率的改進中,通過對歷年的售后市場故障信息匯總統(tǒng)計,線束售后故障呈上升趨勢,201X年售后PPM值為A,嚴重不滿足公司質(zhì)量要求,將售后故障舊件拆解分析歸納,發(fā)現(xiàn)斷裂現(xiàn)象占比68.7%,為售后故障不良的主要故障模式,根據(jù)公司年度改進下降50%指標的要求,將本次改進目標設(shè)定為B。

      圖1 故障模式占比帕累托圖

      2 原因分析及要因確認

      根據(jù)確定的故障模式,通過頭腦風暴法、魚骨圖等,從人、機、料、法、環(huán)、測量等方面分析導致故障產(chǎn)生的可能原因,將所有可能都要考慮進來,并對可能的原因逐一進行驗證,不要主觀判定,可以采用試驗結(jié)論、數(shù)據(jù)比對、作業(yè)觀察等方式確定可能的原因是否為要因。在此次降低線束售后故障率的改進中,針對斷裂失效分析出11條可能的原因(圖3),并對可能的原因逐項進行驗證(圖4),最終確定為色母料材質(zhì)和耐氣候性試驗檢測不合格為根本原因表,整理為要因確認表(表1)。

      圖2 改進目標

      圖3 原因分析

      圖4 要因確認過程

      表1 要因確認表

      3 制定對策及實施對策

      針對確定的根本原因,小組成員盡可能的提出對策,采用針對性的措施進行改善,可以根據(jù)成本、可行性、時間等綜合考慮制定的對策貢獻率,從而保證措施有效實施,對實施的對策也要逐項驗證,在過程中控制計劃、工藝文件的修改都要納入受控文件,并符合變更管理流程。在此次降低線束售后故障率的改進中,分別對2個根本原因制訂了6項對策(表2),并逐一驗證對策實施的結(jié)果(表3),確保措施落實有效,對其中涉及設(shè)備增加按照4M變更流程執(zhí)行,對檢驗方法的工藝文件重新修訂并納入受控文件。

      表2 要因?qū)Σ弑?/p>

      表3 措施驗證表

      4 效果驗證及標準化

      圖5 改進監(jiān)控表

      圖6 目標達成圖

      對策實施完成后,將改善后的效果與改善前進行比較,確定改善有效后將文件等進行標準固化,如果問題沒有得到改善,則要重新分析原因進行過程驗證。對有效化的措施標準化后體現(xiàn)在產(chǎn)品上,跟蹤監(jiān)控產(chǎn)品改善后表現(xiàn),與制定的課題目標進行比較,以確認達到改進目標。在此次降低線束售后故障率的改進中,具體措施已充分驗證并標準化,售后產(chǎn)品監(jiān)控可明顯觀察到改善后產(chǎn)品PPM低于改善前(圖5),201X實際PPM:C小于目標值B,達成目標(圖6)。對售后索賠統(tǒng)計,下降了50%,經(jīng)濟效益明顯。

      5 小結(jié)

      本課題運用QC的方法,解決了售后線束故障不良的問題,在應(yīng)用過程中充分吸收消化理解,將改進過程的文件標準化,對線束故障的分析納入失效庫,為后續(xù)的質(zhì)量改進奠定了基礎(chǔ)。

      [1] 蔡慈珍.QC小組活動如何融入企業(yè)全面質(zhì)量管理[J].中國質(zhì)量, 2011(03):73-74.

      [2] 韓春紅. QC小組在C公司質(zhì)量改進的應(yīng)用研究[J].陜西:電子科技大學,2013.

      [3] 中國質(zhì)量協(xié)會.QC小組基礎(chǔ)教材[M].北京:中國社會出版社,2005.

      Application of QC method in quality improvement

      Zhang Kai, Xing Shaohui

      ( Shaanxi Fast Gear Co., Ltd., Shaanxi Xi’an 710119 )

      In this paper, QC method is applied to improve the after-sale failure rate of wiring harness. Through the application of QC method by activity group, theory and practice are combined to solve the problem of high after-sale failure rate of wiring harness, and the practical application of QC method in quality improvement process is illustrated.

      QC method; quality improvement

      F253.3

      A

      1671-7988(2019)13-250-03

      F253.3

      A

      1671-7988(2019)13-250-03

      張凱(1989-),男,助理工程師,就職于陜西法士特齒輪有限責任公司,從事供應(yīng)商質(zhì)量管理工作。

      10.16638/j.cnki.1671-7988.2019.13.086

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