曹 鋒
(首鋼長(zhǎng)治鋼鐵有限公司煉鐵廠, 山西 長(zhǎng)治 046031)
首鋼治鋼鐵有限公司(全文簡(jiǎn)稱長(zhǎng)鋼)9 號(hào)高爐第一代爐役于2009 年6 月28 日點(diǎn)火投產(chǎn),至2019年2 月25 日,單位爐容產(chǎn)鐵量10 185 t/m3。于2019年2 月26 日采用自動(dòng)霧化打水空料線降料面停爐大修,爐底爐缸碳磚、冷卻壁全部更換,采用薄壁爐襯工藝,于2019 年4 月14 日10:18 烘爐,4 月20 日09:58 點(diǎn)火開爐,大修共52 d。
高爐于2 月25 日16:25 開始降料面停爐,本次采用外接打水管和霧化自動(dòng)打水系統(tǒng)配合的方式控制頂溫降料面,全過(guò)程爐況未出現(xiàn)大幅波動(dòng),改常壓前頂壓出現(xiàn)6 次小突起,及時(shí)采取減風(fēng)措施,風(fēng)溫850~900 ℃,頂溫控制350 ℃左右(4 點(diǎn)頂溫曲線較穩(wěn)定),風(fēng)量根據(jù)爐內(nèi)壓量關(guān)系逐步減風(fēng)未出現(xiàn)爆震,根據(jù)爐頂煤氣成分停止回收煤氣;于26 日7:29安全準(zhǔn)時(shí)降到指定的風(fēng)口位置,用時(shí)約15 h,消耗水量7 295 t。
1)高爐殘鐵處理,本次采用先進(jìn)、安全、環(huán)保的金剛石串珠“繩鋸”整體切割法,共鋸切9 刀,大小18 塊,共計(jì)約356 t,從開始鋸到清理完,共用了四天零八小時(shí),既安全、環(huán)保,又節(jié)約了時(shí)間。
2)對(duì)爐缸、爐底耐材進(jìn)行全部更換。高爐爐缸爐底采用“大塊炭磚+陶瓷杯”加水冷復(fù)合爐缸爐底砌筑結(jié)構(gòu)。
3)更換高爐全部本體冷卻壁。爐體采用全覆蓋鑲磚冷卻壁結(jié)構(gòu),內(nèi)測(cè)由河南華西科技集團(tuán)噴涂一定厚度的高強(qiáng)噴涂料,爐腹、爐腰及爐身下部區(qū)域采用雙排管球墨鑄鐵冷卻壁。
1)高爐烘爐前兩天將熱風(fēng)爐燒好,具備向高爐提供風(fēng)溫的條件。
2)高爐風(fēng)、水、電、氣具備烘爐條件,各影響烘爐因素消除。
3)制作爐內(nèi)烘爐導(dǎo)管。烘爐前,在兩個(gè)鐵口安裝煤氣導(dǎo)出管(Φ133 mm),制作好泥包,風(fēng)口安裝烘爐導(dǎo)管,共19 根,一根伸入爐缸中心,6 根伸入爐缸半徑1/2 處,12 根伸入爐缸半徑1/4 處, 長(zhǎng)短交錯(cuò)均勻分布,鐵口導(dǎo)管埋入3 支熱電偶(分別對(duì)應(yīng)位置中心、正東、正西),用以監(jiān)測(cè)爐底溫度。
4)根據(jù)耐材要求制定烘爐曲線:烘爐曲線分兩個(gè)恒溫段,150 ℃恒溫12 h,450 ℃恒溫48 h,整個(gè)烘爐過(guò)程130 h。
5)高爐于2019 年4 月14 日10:18 送風(fēng)烘爐,烘爐風(fēng)量>1 000 m3/min,烘爐過(guò)程中嚴(yán)格按照烘爐曲線進(jìn)行,通過(guò)爐頂大放散開度調(diào)整、風(fēng)量調(diào)整、風(fēng)溫調(diào)整控制爐頂溫度不超350 ℃。
6)烘爐結(jié)束后,進(jìn)行高爐系統(tǒng)耐壓實(shí)驗(yàn),最大試壓不超過(guò)200 kPa。
5.1.1 參數(shù)設(shè)定
1)生鐵成分。w([Fe])=92%、w([Si])=3.0%、w([Mn])=1.0%、w([C])=4.0%。
2)元素分配率。w(Fe)=99%、w(Mn)=65%、w(S)=3%、w(P)=100%;壓縮率為14%。
3)礦批。12 000 kg(燒結(jié)礦為80%、球團(tuán)礦為20%);凈焦批重為10 000 kg。
4)開爐總焦比。3200kg/t,正常料焦比為1050kg/t;總R2=0.70,正常料R2=0.95。
5.1.2 配料計(jì)算
5.1.2.1 填充方式本次開爐采用全焦開爐方法,死鐵層至爐腹2/3填充凈焦;爐腹2/3 以上至爐身下沿以上2.0 m 填充空焦,爐身2 m 以上至3 000 mm 料線全部用正常料+循環(huán)焦,循環(huán)焦分為四段。
5.1.2.2 參數(shù)計(jì)算(見表2)
表2 開爐參數(shù)匯總
5.2.1 裝料方式
本次開爐采用全焦不帶風(fēng)裝料方式。開爐按三段式裝爐,即,凈焦、空焦、正常料??战梗航固?白云石;正常料:機(jī)燒80%+球團(tuán)20%+白云石+硅石+螢石;正常料裝料方式:負(fù)荷料+循環(huán)焦。
5.2.2 布料矩陣
凈焦、空焦布料角度18°;四段循環(huán)焦根據(jù)料線深度角度依次為20°、22°、24°、26°;正常料角度26°。
5.2.3 裝料組成
1)死鐵層到爐腹2/3 裝凈焦。凈焦組成:濕基焦炭10 000 kg/批(水分0.5%),共30 批。
2)爐腹2/3 以上至爐身下沿以上2 m 裝空焦。空焦組成:濕基焦炭10 000 kg/批,白云石1 700 kg/批,共21 批。
3)爐身下沿以上2~3 m 料線裝四段循環(huán)焦+正常料。正常料組成:濕基焦炭5 400 kg/批(焦炭水分0.5%),燒結(jié)礦9 600 kg/批,球團(tuán)2 400 kg/批,白云石1 100 kg,硅石750 kg/批,螢石200 kg/批,共30 批,循環(huán)焦按4321 下達(dá)共10 批。
5.3.1 風(fēng)口配置
9 號(hào)高爐共20 個(gè)風(fēng)口,本次開爐選用風(fēng)口配置為15 個(gè)Φ115 mm 和5 個(gè)Φ120 mm,長(zhǎng)度450 mm。送風(fēng)前堵3 號(hào)、7 號(hào)、10 號(hào)、13 號(hào)、18 號(hào)風(fēng)口,進(jìn)風(fēng)面積0.155 8 m2,為全風(fēng)口面積的73.35%。
5.3.2 爐內(nèi)操作
4 月20 日09:58 開始點(diǎn)火送風(fēng),風(fēng)量1 660 m3/min,起始風(fēng)溫750 ℃。送風(fēng)1 h 后風(fēng)口全亮,視料動(dòng)情況適度加風(fēng)至2 050 m3/min。送風(fēng)后5~10 h 是軟熔帶形成時(shí)期,這段時(shí)間采取守風(fēng)量、不加風(fēng)甚至減風(fēng)的方法進(jìn)行過(guò)渡。15:30 軟熔帶初步形成,壓量關(guān)系偏緊,透氣指數(shù)由之前約70 下降至20,出現(xiàn)憋壓。高爐采取減風(fēng)、撤風(fēng)溫應(yīng)對(duì)。風(fēng)量減至850 m3/min、控制風(fēng)溫650~700 ℃,壓量關(guān)系逐步緩和,17:50 塌料,雷達(dá)料線由3.5 m 塌至4.7 m,18:00 引煤氣,之后通過(guò)調(diào)壓閥組控制頂壓,逐步提頂壓。
為利于頂溫回升,送風(fēng)后料線控制在3 m 左右,18:00 引煤氣后提高了加風(fēng)速度, 標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速按215~225 m/s 控制,出第一次鐵前風(fēng)量至1 800 m3/min 左右,熱壓110 kPa,頂壓20 kPa,風(fēng)溫700 ℃。22 日04:30噴煤,08:18 高爐富氧;23 日06:20TRT 投入;25 日風(fēng)口全開,風(fēng)量2 850 m3/min。
5.3.3 爐前組織
20 日18:45 北鐵口來(lái)渣,堵鐵口;22:15 南鐵口來(lái)渣,堵鐵口;根據(jù)風(fēng)量和實(shí)際下料批數(shù)計(jì)算,約送風(fēng)20 h 左右從南鐵口出第一爐鐵。21 日08:08 南鐵口打開,由于開爐第一爐鐵泥包未形成,鐵流大,處于安全考慮,10 min 后放風(fēng)堵鐵口,未出渣,出鐵約100 t,0.5 h 后重開鐵口,渣鐵流動(dòng)性良好,直接過(guò)避渣器走水渣,出鐵約70 t。由于北場(chǎng)沖渣系統(tǒng)沒有投入運(yùn)行一直使用南鐵口出鐵,22 日北場(chǎng)沖渣系統(tǒng)投運(yùn),20:00 北鐵口投入使用,此后南北鐵口交替正常出鐵。
5.3.4 布料角度
裝爐采用同角度單環(huán)布料,出鐵后,隨著礦批的擴(kuò)大,由單環(huán)變?yōu)槎喹h(huán),參考爐頂紅外攝像及爐喉十字測(cè)溫,以發(fā)展兩股氣流為主調(diào)整布料矩陣。
5.3.5 熱制度調(diào)整
本次開爐全爐負(fù)荷0.54,正常料負(fù)荷2.22,焦比760 kg/t,出鐵后,爐溫偏高,w([S])=5.78%,后續(xù)逐步降焦比至560 kg/t,噴煤后,按燃料540 kg/t 調(diào)整負(fù)荷及噴吹量。
5.3.6 造渣制度調(diào)整
本次開爐使用熔劑白云石、螢石、硅石進(jìn)行造渣和調(diào)劑渣堿度,增加渣量稀釋度按生鐵w(Si)為3.0計(jì)算,全爐R2=0.70,正常料R2=0.97,空焦R2=0.90,開風(fēng)后,隨著負(fù)荷增加,逐步降低硅石配比,按理論渣堿度1.13 調(diào)整配料。前三爐開鐵口后渣鐵流動(dòng)性較好,生鐵硅高,渣堿度較計(jì)算值略高,渣中Al2O3含量較計(jì)算偏高。
5.3.7 開爐指標(biāo)(見134 頁(yè)表5)
本次開爐受鐵水罐組織和渣處理新工藝等外圍影響,爐內(nèi)操作比較保守,降焦比節(jié)奏較慢,煤比、風(fēng)溫相對(duì)較低,爐溫相對(duì)偏高。
表5 開爐前四天指標(biāo)
1)本次停爐采用自動(dòng)霧化打水系統(tǒng),頂溫控制很理想,未出現(xiàn)爆震,準(zhǔn)時(shí)安全順行停爐。
2)本次采用先進(jìn)、安全、環(huán)保的金剛石串珠“繩鋸”整體切割法處理殘鐵,既安全、環(huán)保,又節(jié)約了時(shí)間。
3)開爐料的計(jì)算是開爐過(guò)程的基礎(chǔ),空焦段以上正常料分段裝料方式更有利于適應(yīng)爐內(nèi)熱量變化需求,未出現(xiàn)低爐溫現(xiàn)象。
4)爐渣堿度預(yù)算及第一次開鐵口時(shí)機(jī)把握得當(dāng),本次開爐按第一爐鐵約70 t 決定開鐵口時(shí)間,本次開爐第一爐鐵水直接過(guò)撇渣器,未走紅渣,提高了爐前工作的安全性,降低了爐前的勞動(dòng)強(qiáng)度。
5)本次開爐對(duì)軟熔帶形成后處理措施、時(shí)機(jī)把握準(zhǔn)確,開爐階段爐況整體走勢(shì)較好。
6)不足。全爐焦比高,渣中Al2O3含量偏高,北場(chǎng)投入時(shí)間較晚。