馮博,張龍,李國峰,譚純巖
(華晨汽車工程研究院材料工程室,遼寧 沈陽 110141)
整車涉水性能試驗(yàn)主要用于檢測整車的防水密封性能,避免用戶在使用過程中出現(xiàn)漏水情況。油箱維修孔蓋漏水是整車涉水性能試驗(yàn)中所發(fā)現(xiàn)的一個(gè)典型漏水問題,其漏水原因復(fù)雜多樣,如問題遺漏或未徹底解決將會(huì)給用戶和汽車廠家?guī)韲?yán)重影響。下面進(jìn)行詳細(xì)分析。
某 SUV試驗(yàn)車輛進(jìn)行整車涉水性能試驗(yàn),高速涉水工況,詳見表 1,在試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)油箱維修孔蓋漏水,具體位置為線束避讓孔處,詳見圖1。
表1 高速涉水工況
圖1 油箱維修孔蓋漏水
經(jīng)過數(shù)次試驗(yàn)和實(shí)車拆解排查,如圖2所示,油箱維修孔蓋漏水,其漏水原因主要涉及幾個(gè)方面,分別為線束泡棉、孔蓋密封條、孔蓋安裝點(diǎn)、孔蓋與密封條的配合關(guān)系、油箱結(jié)構(gòu),具體如下:
圖2 孔蓋漏水原因
(1)纏繞線束所用的泡棉為開孔泡棉,吸水而不防水,多輪試驗(yàn)后,泡棉吸水量會(huì)達(dá)到飽和而滲水,導(dǎo)致孔蓋漏水。
(2)孔蓋密封條過硬及孔蓋安裝點(diǎn)的不均勻布置,當(dāng)安裝點(diǎn)螺栓打緊后,孔蓋會(huì)發(fā)生變形翹起,致使密封條干涉量無法得到保證,導(dǎo)致孔蓋漏水。
(3)油箱維修孔蓋與密封條的配合關(guān)系,密封條粘貼于油箱維修孔蓋的圓周之上,用于孔蓋與車身地板的密封,但由于線束的存在,密封條在孔蓋線束避讓口處出現(xiàn)斷口,導(dǎo)致密封不嚴(yán)漏水。
(4)油箱的結(jié)構(gòu),油箱都具有排水槽結(jié)構(gòu),用于排除積水以防止水對油泵等零部件的腐蝕影響[1]等。此車型排水槽布置在油箱前方,且油箱后方主體與地板連接處過高,如圖3所示,當(dāng)進(jìn)行高速涉水測試時(shí),水會(huì)從排水槽進(jìn)入,但不能從油箱后方有效排出,而進(jìn)入的水,一部分水流會(huì)直接對孔蓋進(jìn)行沖擊,另一部分水流則由于油箱后方主體的阻擋而反向沖擊孔蓋,最終導(dǎo)致孔蓋漏水。
圖3 油箱結(jié)構(gòu)
另選某一轎車試驗(yàn)車進(jìn)行涉水試驗(yàn),該試驗(yàn)車具有與SUV車型極近相同的油箱維修孔蓋結(jié)構(gòu)(孔蓋密封條、安裝點(diǎn)及線束泡棉完全相同),不同的油箱結(jié)構(gòu),同樣進(jìn)行3輪高速涉水測試,未發(fā)現(xiàn)漏水現(xiàn)象,如圖 4。由此可以得出,油箱維修孔蓋漏水的主要原因取決于油箱結(jié)構(gòu),次要原因則取決于孔蓋自身的密封性。
圖4 轎車油箱維修孔蓋
雖油箱結(jié)構(gòu)是造成油箱維修孔蓋漏水的主要原因,但綜合考慮項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)、整改周期、費(fèi)用成本等各方面因素,當(dāng)前項(xiàng)目階段整改油箱已不合時(shí)宜,所以主要針對線束泡棉、孔蓋密封條及孔蓋進(jìn)行整改。以下共提出5個(gè)方案,詳見表2,并依次進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證。
表2 整改方案
更換線束泡棉為閉孔防水泡棉,并依次增加泡棉纏繞線束的圈數(shù)(1.5、2圈),增加圈數(shù)可減小孔蓋避讓孔與線束之間的間隙。整改后分別進(jìn)行高速涉水測試,僅進(jìn)行第一輪測試,結(jié)果均漏水,當(dāng)泡棉纏繞線束的圈數(shù)達(dá)到2圈時(shí),安裝螺栓打緊后孔蓋有翹起趨勢,漏水量增多,如圖 5,此方案不可行。
圖5 方案1
孔蓋密封條改軟,由EPDM海綿膠更改為EPDM發(fā)泡膠,降低密度[2],增大密封條干涉量,并延長密封條的長度,保證其粘貼在孔蓋時(shí)無斷口。此方案進(jìn)行驗(yàn)證,第一輪測試后發(fā)現(xiàn)漏水。如圖6紅色箭頭及圓圈標(biāo)記位置,密封條與避讓孔及線束泡棉之間都存有間隙,水流會(huì)通過間隙滲漏,所以此方案不可行。
圖6 方案2
改變密封條的粘貼位置,位置由孔蓋上更換到車身地板上。此方案漏水情況與上述方案2相差無幾,同樣僅經(jīng)過第一輪測試就發(fā)現(xiàn)漏水。如圖7紅色圓圈標(biāo)記位置,線束泡棉與避讓孔處存有間隙,水流通過間隙滲漏,方案不可行。
圖7 方案3
采用雙道密封形式,孔蓋上粘貼的密封條狀態(tài)不變?yōu)榈谝坏烂芊?,車身地板上粘貼密封條為第二道密封,詳見圖8。此方案進(jìn)行3輪高速涉水測試,未發(fā)現(xiàn)漏水,為確保方案可行性,增加測試次數(shù)至第10輪,仍未發(fā)現(xiàn)漏水現(xiàn)象,此方案驗(yàn)證有效。但此方案只能做為一種臨時(shí)解決措施,因?yàn)檎迟N兩道密封條會(huì)增加生產(chǎn)的工作量、工時(shí)及成本費(fèi)用。
圖8 方案4
油箱維修孔蓋平面開孔并匹配密封膠堵,線束通過位置由避讓孔更改為膠堵形式,原有的避讓孔取消,如圖9所示。此方案進(jìn)行10輪高速涉水測試,未發(fā)現(xiàn)漏水現(xiàn)象,徹底解決孔蓋漏水問題,方案可行。
圖9 方案5
通過以上5個(gè)整改方案的試驗(yàn)驗(yàn)證,最終徹底解決油箱維修孔蓋漏水問題,具體整改總結(jié)如下:(1)更換線束泡棉為防水泡棉;(2)密封條改軟,由EPDM海綿膠更改為EPDM發(fā)泡膠;(3)密封條延長,保證密封條粘貼于孔蓋時(shí)無斷口;(4)孔蓋取消原有的線束避讓孔,并在孔蓋平面上開孔且匹配密封膠堵。
針對涉水試驗(yàn)中所發(fā)現(xiàn)的油箱維修孔蓋漏水問題,本文進(jìn)行了詳細(xì)的分析,并提出了具體的整改方案,最終通過試驗(yàn)驗(yàn)證徹底解決其漏水問題。