5kHz)。進(jìn)一步可以細(xì)分為常見(jiàn)的十種表現(xiàn)形式:LF-Squeal(低頻尖叫)、HF-S"/>
代立宏 李虎本 黃巨成 朱亞偉
一、前言
制動(dòng)噪音指的是制動(dòng)過(guò)程中,由物體的振動(dòng)所造成的,由彈性界質(zhì)以聲波的方式將能量傳送,產(chǎn)生的人耳朵能感知的(頻率范圍為:20Hz-20000Hz)的噪音。一般認(rèn)為,盤(pán)式制動(dòng)器的制動(dòng)噪音產(chǎn)生的機(jī)理是通過(guò)摩擦片和制動(dòng)盤(pán)這對(duì)摩擦副之間的摩擦產(chǎn)生,并通過(guò)一定的路徑傳遞的。制動(dòng)噪音按照頻率劃分可分為3類:低頻噪聲(10Hz-1kHz)、低頻嘯叫(1kHz-5kHz)和高頻嘯叫(>5kHz)。進(jìn)一步可以細(xì)分為常見(jiàn)的十種表現(xiàn)形式:LF-Squeal(低頻尖叫)、HF-SquCal(高頻尖叫)、Judder(抖動(dòng))、Groan(嘎吱聲)、Moan(牛叫聲)、Rattle(咔嗒聲)、Clonk(敲擊聲)、wir8 bush(刷盤(pán)聲)、Chrip(啁啾聲)和Creak(嘎吱聲)。低頻噪聲主要是摩擦片和制動(dòng)盤(pán)的相互作用,整車懸架系統(tǒng)的傳遞導(dǎo)致。低頻嘯叫主要是制動(dòng)系統(tǒng)零部件之間模態(tài)耦合造成,高頻嘯叫主要是制動(dòng)盤(pán)的周向共振導(dǎo)致。
本文通過(guò)對(duì)某款SUV車型出現(xiàn)的特定工況下固定頻率的制動(dòng)噪音(屬于典型的LF-Squsal)從產(chǎn)生機(jī)理著手進(jìn)行理論分析。探討了導(dǎo)致某型SUV車型特定工況下固定頻率制動(dòng)噪音的解決思路和方法。
二、問(wèn)題現(xiàn)象
此款SUV車型裝配了液壓式前盤(pán)式制動(dòng)器和后盤(pán)式制動(dòng)器。故障產(chǎn)生的對(duì)象為前盤(pán)式制動(dòng)器如圖l所示,主要技術(shù)參數(shù)如下:卡鉗缸徑為60.33mm,制動(dòng)盤(pán)厚度為28mm,制動(dòng)有效半徑為135mm。
該車型在制動(dòng)噪音路過(guò)程中,整車?yán)鋯?dòng),前幾次制動(dòng)出現(xiàn)分貝70dB左右噪音,制動(dòng)盤(pán)溫度達(dá)到50℃左右噪音消失。故障出現(xiàn)的條件滿足以下幾點(diǎn):(1)車輛停置一夜;(2)空氣濕度在70%以上;(3)起步輕踩制動(dòng)減速度保持在0.1g以下。滿足以上條件,所有車輛100%出現(xiàn)規(guī)律性固定頻率的制動(dòng)噪音。
三、問(wèn)題機(jī)理及措施實(shí)現(xiàn)
1、機(jī)理分析
針對(duì)出現(xiàn)的噪音利用檢測(cè)設(shè)備對(duì)噪音頻率進(jìn)行了檢測(cè),如圖2所示。
通過(guò)設(shè)備檢測(cè)發(fā)現(xiàn),此噪音的頻率為1.54kHz,分貝值為75dB,屬于典型的低頻嘯叫類噪音。此噪音類型行業(yè)內(nèi)又稱為Me噪音(晨起噪音)主要原因?yàn)椋撼睗駥?dǎo)致的制動(dòng)摩擦系數(shù)的劇烈變化,3個(gè)步驟如下:
(1)水分可暫時(shí)提高摩擦片相對(duì)摩擦面積,摩擦面積上升導(dǎo)致摩擦系數(shù)(效能)上升,如圖3所示。
(2)制動(dòng)盤(pán)和摩擦片之間的灰塵(Wear debris)的細(xì)微氧化鐵(銹)導(dǎo)致摩擦片和制動(dòng)盤(pán)之間的粘貼傾向增大,導(dǎo)致摩擦系數(shù)上升,如圖4所示。
(3)摩擦表面潮濕狀態(tài)時(shí)摩擦系數(shù)低,制動(dòng)后溫度上升,摩擦表面干燥后摩擦系數(shù)急劇上升,如圖5所示。
在以上1到3步驟不斷的變化過(guò)程中,制動(dòng)效能的急劇波動(dòng)和不穩(wěn)定,最終導(dǎo)致振動(dòng)和噪音的產(chǎn)生。
不均勻的摩擦力是產(chǎn)生振動(dòng)的主要原因,而摩擦塊與制動(dòng)盤(pán)之間Stick-S11p是摩擦力變化的原因,Stick-S11p產(chǎn)生的原因則非常之多與制動(dòng)盤(pán)材質(zhì)均勻性、DTV、摩擦塊材質(zhì)均勻性、壓縮量、熱膨脹量、摩擦系數(shù)穩(wěn)定性和卡鉗支架剛度等諸多因素有關(guān)。摩擦片一支架的粘彈性單自由度模型,如圖6所示。
根據(jù)單自由度系統(tǒng)的振動(dòng)特性:摩擦片一支架的粘彈性單自由度振動(dòng)方程為:
其中m為重量、x為位移、c為系統(tǒng)阻尼、k為系統(tǒng)剛度。f(t)作為系統(tǒng)振動(dòng)的能量,也是噪音產(chǎn)生的源頭。最理想的狀態(tài)是f(t)為零,可以通過(guò)增加質(zhì)量;改變頻率削弱振動(dòng)、增加阻尼;吸收振動(dòng)、增加剛度;減小變形來(lái)實(shí)施。根據(jù)此機(jī)理和開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)初步準(zhǔn)備以下方案:
內(nèi)側(cè)制動(dòng)塊增加Shim-cover潤(rùn)滑劑,改善摩擦系統(tǒng)粘滑剛度和阻尼;實(shí)車驗(yàn)證方案無(wú)效,方案如圖7所示;
消音片牌號(hào)選用專門(mén)的冷態(tài)消音片,實(shí)車驗(yàn)證無(wú)效;
制動(dòng)盤(pán)開(kāi)漸開(kāi)線孔快速除去摩擦表面灰塵,穩(wěn)定摩擦系數(shù),方案驗(yàn)證初始有效;一個(gè)星期后方案失效,故也排除此方案,開(kāi)漸開(kāi)線孔方案如圖8所示。
根據(jù)以上排查過(guò)程和方案驗(yàn)證,可以確定摩擦表面摩擦系數(shù)的劇烈變化是此噪音的誘發(fā)因素(100%消除表面的這種變化幾乎不可能)。進(jìn)一步分析基本可以鎖定摩擦系數(shù)的變化導(dǎo)致振動(dòng)和某零部件固有頻率重合導(dǎo)共振,最終導(dǎo)致噪音產(chǎn)生。確定過(guò)程如下:
對(duì)故障車卡鉗支架增加多種方案配重塊,改變零部件頻率如圖9所示,此噪音消失,但是配重塊采用的是強(qiáng)磁性材料吸附,和實(shí)際鑄造一體有差異,故需進(jìn)一步確認(rèn)
采用Link3802S對(duì)實(shí)車進(jìn)行加速度傳感器布置,進(jìn)行制動(dòng)角總成振動(dòng)采集,進(jìn)一步證實(shí)振動(dòng)源來(lái)自卡鉗支架,振動(dòng)頻率為1.5kHz,如圖10所示。
從故障現(xiàn)象的機(jī)理分析以及臨時(shí)方案的驗(yàn)證到最終實(shí)車采集數(shù)據(jù)。可以確定故障原因?yàn)榭ㄣQ支架振動(dòng)模態(tài)不合理導(dǎo)致。
2、措施實(shí)現(xiàn)
對(duì)故障件的制動(dòng)盤(pán)、卡鉗體和卡鉗支架進(jìn)行了固有頻率和振動(dòng)模態(tài)的檢測(cè),如表1-表4所示。
從以上測(cè)試結(jié)果分析得知制動(dòng)盤(pán)面內(nèi)面外以及卡鉗體在1.5kHz附近無(wú)固有頻率重合;卡鉗支架在2階處存在1.487Hz、1.495Hz的固有頻率與1.54kHz頻率接近,由此進(jìn)一步確定制動(dòng)鉗支架的該階振動(dòng)模態(tài)是導(dǎo)致此噪音的原因。
由于卡鉗支架在2階處存在1.5kHz附近的頻率,由此改變卡鉗支架模態(tài)是最有效的方案。物體的固有頻率和其質(zhì)量和剛度有關(guān),通過(guò)卡鉗支架上增加重量可以快速改變其模態(tài),方案如表5所示。
卡鉗支架理論做了6種方案,其中方案5理論和實(shí)際測(cè)試頻率最佳,卡鉗支架改變前、后頻率分析和實(shí)測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表6所示。
從理論和實(shí)際測(cè)試結(jié)構(gòu)分析得知CAE理論分析結(jié)果和實(shí)際差約5%左右;方案5支架第10階次到第lO階次的固有頻率和1.5kHz最小的間隔為9.8%左右。將改進(jìn)后的支架裝配的前制動(dòng)器按照歐美通行的SAEJ2521標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了臺(tái)架測(cè)試,1.5kHz噪音規(guī)避成功,如圖11所示。
隨后將改進(jìn)后的支架進(jìn)行裝車驗(yàn)證,實(shí)車測(cè)試;原1.5kHz噪音消失。驗(yàn)證了改進(jìn)措施的有效性,徹底解決了該車型的特定工況下固定頻率的低頻制動(dòng)噪音。
四、結(jié)論
通過(guò)對(duì)本噪音產(chǎn)生的原理循序漸進(jìn)進(jìn)行剖析。制定了:
制動(dòng)塊增加Shim-cover方案;
冷態(tài)消音片方案;
制動(dòng)盤(pán)開(kāi)漸開(kāi)線孔方案;
配重塊驗(yàn)證方案。
最終鎖定原因?yàn)榭ㄣQ支架在1.5kHz附近頻率耦合。通過(guò)改變卡鉗支架的頻率,進(jìn)行解耦,消除了原來(lái)1.5kHz的噪音。
通過(guò)此過(guò)程總結(jié)針對(duì)特殊問(wèn)題的解決思路為:首先從基本原理方面著手分析解決方案,制定解決措施和方案;再進(jìn)一步驗(yàn)證和借助檢測(cè)工具尋找根本原因,最后針對(duì)根本原因制定措施。希望通過(guò)本文的改進(jìn)思路給從業(yè)者一定的指導(dǎo)作用。