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      側(cè)線試驗裝置的設計方案

      2019-03-12 10:12:00
      化肥設計 2019年1期
      關(guān)鍵詞:側(cè)線合成塔試驗裝置

      (中國石油烏魯木齊石化公司化肥廠,新疆 烏魯木齊 830019)

      氨是氮肥生產(chǎn)的基本原料,我國是世界上最大的合成氨生產(chǎn)國。目前,國內(nèi)合成氨廠使用的氨合成催化劑為鐵基催化劑,鐵基催化劑在技術(shù)上很成熟,但也暴露出一些自身存在的缺點,一是低溫、低壓下的催化劑活性偏低,需要在15MPa(g)甚至更高的壓力下運行,能耗較高,對設備的要求很苛刻;二是催化劑的單程轉(zhuǎn)化率偏低,需要裝填大量催化劑才能滿足工藝要求的反應轉(zhuǎn)化率。因此,開發(fā)新型氨合成催化劑,使合成氨工業(yè)向低能耗方向發(fā)展顯得尤為迫切。

      由中石油研制開發(fā)的釕基氨合成催化劑在相對低溫低壓下的活性較高,經(jīng)過多年研究在小試裝置中試運行取得較好效果,即將進入工業(yè)試驗階段。工業(yè)試驗將開展釕基催化劑和反應器的工藝放大研究,進行鐵串釕工藝驗證及溫度、壓力、空速條件對催化劑活性的影響等試驗內(nèi)容,以此驗證新型釕基氨合成催化劑是否具有高活性,可以提高氨合成塔出口氨濃度,降低循環(huán)氣量,減小壓縮能耗和冷卻能耗,是否可以工業(yè)化應用。根據(jù)專家比選,試驗裝置擬在中國石油烏魯木齊石化公司化肥廠二合成裝置建設。

      1 方案設計

      側(cè)線試驗裝置設計方案的原則是氣體組分、壓力、溫度、流量等滿足釕基催化劑的要求,裝置投資較小,操作簡便,運行后對主裝置影響小。釕基側(cè)線試驗裝置原料氣來自主裝置氨合成回路的合成氣,試驗裝置的產(chǎn)品液氨返回主裝置做為產(chǎn)品的一部分,輔助材料和公用工程依托于主裝置原有公用工程系統(tǒng)。我們主要工作內(nèi)容是比選確定合成氣的取出位置及合成反應氣冷卻分離后的去向。

      1.1 入口氣位置的選取與合成反應熱的利用

      氨合成反應是化學反應,其反應式:

      由反應式可看出氨合成反應具有可逆性,即在氫氣和氮氣反應生成氨的同時,氨也被分解為氫氣和氮氣,反應的轉(zhuǎn)化率與反應壓力、溫度及H2/N2有關(guān)。主裝置的氨合成采用布朗三塔流程,第一合成塔出口的氨凈值達11.89%,第二合成塔出口的氨凈值達17.15%,第三合成塔出口的氨凈值達到21.17%,進塔氣體中氨含量越高,氨凈值增長越小,生產(chǎn)能力越低,氨凈值繼續(xù)提升將非常困難。利用釕基催化劑活性高的特點,選定鐵串釕工藝,在三塔流程之后,串入一個盛裝500 L釕基催化劑的合成塔,合成氣量5 000Nm3/h。第三合成塔出料氣體組成(mol%)為H2:57.31,N2:18.77,Ar:2.75,NH3:21.17。氣體介質(zhì)干凈,反應組分濃度降低,幾乎不存在超溫危險,有利于試驗裝置的運行,可進一步將氨凈值提升,同時改造內(nèi)容少,作為試驗裝置更為經(jīng)濟,也可為今后的鐵串釕工藝技術(shù)改造方案提供依據(jù)。

      原有主裝置凈化送來的合格工藝氣,經(jīng)合成氣壓縮機將工藝氣提壓至15.1MPa(g),合成氣經(jīng)第一、第二、笫三合成塔進行氨合成反應后的合成氣依次經(jīng)第三廢鍋、熱交換器、水冷卻器冷卻后,經(jīng)冷交換器進入氨冷卻器一、二冷卻后進入分離器進行分離。

      由于釕基催化劑要求反應溫度350~450℃,考慮到釕基催化劑耐受溫度,釕基側(cè)線氨合成塔進料氣取出位置若選在第三廢鍋入口,合成反應的反應熱會使催化劑床層溫度過高,超出耐受溫度,需在入口增加冷卻器,而冷交換器入口溫度過低,需要比較多的能量轉(zhuǎn)化將合成氣溫度提升到反應溫度,兩者都不經(jīng)濟。選擇熱交換器入口作為合成氣取氣位置,溫度與釕基催化劑的活性溫度的下限接近,若要利用合成反應后的溫升能量會對原主裝置有較多影響??紤]到氨合成反應為放熱反應,充分利用反應熱,選擇水冷卻器入口作為合成氣取氣位置,雖然釕基氨合成塔入口溫度達不到反應溫度,可在入口前增加1臺電加熱器,在反應初期通過電加熱將溫度提升到反應溫度,待反應有了溫升,則可以通過與釕基氨合成塔出口氣換熱,就可滿足塔入口所需的反應溫度。

      1.2 氨產(chǎn)品、循環(huán)氣及弛放氣流向設計

      原有主裝置產(chǎn)生的液氨經(jīng)第一分離器分離后減壓至3.6MPa,送至液氨減壓罐進一步進行分離,然后減壓至1.4MPa后送氨收集槽中。第一分離器的氣體作為循環(huán)氣回到合成氣壓縮機循環(huán)段,氨收集槽中的惰氣被噴射器抽出,與氨減壓罐閃蒸的氣氨匯合,進入氨吸收冷卻器中作為氨水被回收,然后送到汽提塔中,用3.8MPa(g)蒸汽加熱使其再沸,所回收的氣氨進入到氨冷器回到氨收集槽。氨吸收冷卻器出口弛放氣的一部分回到天然氣脫硫系統(tǒng),其余被送到一段轉(zhuǎn)化爐作為燃料氣。

      (1)在三段合成塔反應后的合成氣,進入串聯(lián)的釕基氨合成塔反應后,預計氨凈值將增加2%,不增加其他組分,此部分富含氨的氣體經(jīng)冷卻分離后,液氨并入原主裝置作為產(chǎn)品。

      (2)因原主裝置氨氣回收和弛放氣系統(tǒng)尚有余量,冷卻分離后極少量的氣氨和惰性氣體被送入原有的氨氣回收系統(tǒng),進行回收后并入弛放氣系統(tǒng)。

      (3)冷卻分離后極少量的氣氨和惰性氣體,被送入原有的氨氣回收系統(tǒng)進行回收,不增加循環(huán)氣量,不會影響合成氣壓縮機的負荷(原合氣壓縮機透平效率偏低)。

      因此,側(cè)線裝置釕基氨合成塔出口氣僅需考慮冷卻分離部分,反應氣的冷卻首先設置1臺進出口換熱器,充分利用了反應熱,既加熱了入口氣,也冷卻了出口氣,隨后再設置1臺水冷器、1臺氨冷器和1臺分離器。水冷器與氨冷器的冷卻介質(zhì)可在原有主裝置界區(qū)就近引入。出口氣的冷卻沒有采用空冷的方案,空冷器雖然可降低設備投資,但沒有在高壓下運行的業(yè)績,存在一定的風險,且會增加裝置的運行成本。側(cè)線試驗裝置的工藝流程設計見圖1。

      進側(cè)線試驗裝置合成氣取自熱交換器下游,溫度為95℃,經(jīng)流量控制并減壓至10MPa(g),進入側(cè)線試驗釕基氨合成塔進出口換熱器加熱至380℃后,進入釕基氨合成塔,氨凈值增加2%(21.1%升至23.1%)。合成氣進釕基氨合成塔前設置1臺電加熱器,在開車工況、催化劑升溫還原工況等特殊條件下提供熱量。出釕基氨合成塔后的合成氣經(jīng)釕基氨合成塔進出口換熱器由406℃冷卻至116℃,經(jīng)過水冷器冷卻至37℃,再經(jīng)氨冷器冷卻至4.4℃后,進入氨分離器,壓力為9.68MPa(g)。液氨經(jīng)過減壓后送入氨閃蒸罐中閃蒸得到液氨產(chǎn)品,氨分離器出口循環(huán)氣減壓至3.6MPa(g)后送入氨回收系統(tǒng)。

      2 方案評價

      本方案采用鐵串釕多塔串聯(lián)的氨合成工藝,使H2、N2經(jīng)多段高效反應,氨轉(zhuǎn)化率大大提高。根據(jù)釕基催化劑的性能計算,串聯(lián)在第三合成塔后,在現(xiàn)有裝置的條件下,釕基合成塔出口氣的體積含氨量預期可達23.17%,氨凈值可提高2%。如果試驗成功,以此作為改造依據(jù),可提高氨產(chǎn)量 0.5t/h。

      圖1 側(cè)線試驗裝置的工藝流程

      另外,進側(cè)線試驗裝置合成氣取自熱交換器下游,取氣位置溫度低,接點少,釕基合成塔出口氣用入口氣體冷卻,對主裝置影響小,增加電加熱器,釕基合成塔溫度易控制,運行過程不受原裝置的影響,側(cè)線氨分離器出口氣相作為弛放氣排入氨回收系統(tǒng),也不會對原裝置合成氣機壓縮機循環(huán)段產(chǎn)生影響。

      設計方案評價分析見表1。

      表1 設計方案評價分析

      續(xù)表

      3 結(jié)語

      通過對方案的分析評價,該設計方案滿足釕基催化劑的試驗條件,合成氣壓縮機功率消耗增加少, 對原裝置影響小,氨凈值提高可增加氨產(chǎn)量,降低噸氨能耗,同時具有裝置投資較小、操作簡便等優(yōu)勢,在經(jīng)濟性、操作性和試驗性等方面均有優(yōu)勢,此方案經(jīng)可行性研究及專家評審,具有可行性,但試驗效果有待驗證。如驗證成功,氨合成鐵基催化劑串釕基催化劑工藝對于目前國內(nèi)運行的合成氨裝置來說是一種高效節(jié)能的技術(shù)改造方案,有較好的推廣價值。

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