張廣偉
摘要:節(jié)能減排是目前石化行業(yè)的主流,對(duì)于苯乙烯行業(yè)同樣也十分注重節(jié)能減排工作,某苯乙烯裝置首次引進(jìn)美國BADGER公司的雙塔耦合技術(shù)的工藝包。該技術(shù)的關(guān)鍵是應(yīng)用雙分離塔系統(tǒng)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的單分離塔,利用高壓塔塔頂?shù)臍庀辔锪髯鳛榈蛪核脑俜袩嵩?,與單塔相比節(jié)能50%。新技術(shù)必然存在設(shè)計(jì)缺陷,尤其是控制系統(tǒng)核算不完善導(dǎo)致系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定影響了裝置的平穩(wěn)運(yùn)行,通過對(duì)控制系統(tǒng)完善實(shí)現(xiàn)節(jié)能目的。
關(guān)鍵詞:節(jié)能 控制系統(tǒng) 乙苯耦合
一、前言
苯乙烯是一種重要的化工原料,用途廣泛,隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,近年來苯乙烯行業(yè)突飛猛進(jìn),國內(nèi)新建及改擴(kuò)建裝置不斷增加,產(chǎn)能達(dá)到提高,但還不足以滿足經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展對(duì)其需求。同時(shí),國內(nèi)節(jié)能減排壓力也逐年遞增,行業(yè)內(nèi)都在裝置節(jié)能技術(shù)上潛心研究,其中BADGER公司在其生產(chǎn)工藝包中引入了雙乙苯耦合塔技術(shù)。新技術(shù)的應(yīng)用可使裝置能耗大大降低,提高了產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭力。
二、裝置概述
某石化苯乙烯裝置采用的雙塔乙苯循環(huán)耦合技術(shù),這個(gè)技術(shù)的關(guān)鍵是應(yīng)用雙分離塔系統(tǒng)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的單分離塔,利用高壓塔塔頂?shù)臍庀辔锪髯鳛榈蛪核脑俜袩嵩?,較單塔相比再沸蒸汽和冷卻水消耗量降低50%。應(yīng)用這個(gè)技術(shù),較傳統(tǒng)的單塔精餾年節(jié)約再沸蒸汽8.2萬噸,年節(jié)約冷卻水640萬噸,節(jié)能效果明顯。
三、技術(shù)立項(xiàng)背景
新技術(shù)在實(shí)際運(yùn)行過程中暴露出一些問題直接影響了裝置高效平穩(wěn)運(yùn)行,主要是以下兩方面問題:
(一)高壓乙苯塔壓力無法實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制
高壓塔頂氣相流量嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)值,在原設(shè)計(jì)中高壓乙苯塔頂氣相乙苯去低壓乙苯塔的流量應(yīng)該是1178kg/hr。自乙苯耦合塔開車以來,高壓塔這股氣相乙苯流量一直沒有達(dá)到過1178kg/hr。通過對(duì)歷年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),最大流量在13~55kg/hr,僅為設(shè)計(jì)流量的1.4~2.8%。在很多工況下,氣相乙苯流量時(shí)有時(shí)無,導(dǎo)致高壓壓力波動(dòng)較大,塔的穩(wěn)定性變差,產(chǎn)品質(zhì)量隨之波動(dòng),造成能源的損失。在工藝包中,為達(dá)到節(jié)能的目的,低高壓塔的進(jìn)料比率為1.15。為盡量減小高壓塔操作壓力波動(dòng)的影響,該塔一直維持較高的回流比進(jìn)行操作,在實(shí)際操作中進(jìn)料比率一直控制在0.9~0.97的范圍。為了盡量提高總的進(jìn)料負(fù)荷并保證產(chǎn)品合格,只能通過改變耦合塔的進(jìn)料比率,增大高壓塔進(jìn)料,減小低壓塔進(jìn)料,這樣操作完全違背了設(shè)計(jì)的進(jìn)料比率,導(dǎo)致高壓塔的蒸汽和冷卻水消耗量大幅度增加,增加蒸汽消耗和冷卻水消耗,耦合塔的節(jié)能優(yōu)勢(shì)沒有發(fā)揮出來。在這種工況下操作,耦合塔根本達(dá)不到節(jié)能效果,嚴(yán)重影響裝置的能耗指標(biāo),造成了能源的極大浪費(fèi)。
(二)外網(wǎng)噴射蒸汽氣波動(dòng),產(chǎn)品質(zhì)量難于控制
乙苯耦合塔真空系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)蒸汽為電廠直送1.0Mpa蒸汽,該管網(wǎng)用戶多,壓力溫度變化幅度大,周期短,波動(dòng)劇烈,尤其是冬季。受其影響,耦合塔的操作壓力、溫度等操作參數(shù)也隨之波動(dòng),導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,難于控制。隨機(jī)抽取耦合塔化驗(yàn)分析數(shù)據(jù)435個(gè),其中42個(gè)超過設(shè)計(jì)指標(biāo),樣本超標(biāo)率達(dá)高達(dá)9.6%。
對(duì)于這項(xiàng)新的、先進(jìn)的節(jié)能技術(shù),尤其是完全依靠我們自己的技術(shù)力量進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)和設(shè)備制造的工藝來說,發(fā)生和處理這些問題是完全吸收和消化這項(xiàng)技術(shù)所必須經(jīng)歷的過程。
四、主要采取的方案
通過對(duì)運(yùn)行數(shù)據(jù)的收集與摸索,提出了對(duì)原有控制系統(tǒng)進(jìn)行完善,主要方向是:
第一,增設(shè)壓力輔助調(diào)節(jié)系統(tǒng)控制閥;經(jīng)過對(duì)所有的操作數(shù)據(jù)為建立新的控制系統(tǒng),制定和實(shí)施在不同進(jìn)料負(fù)荷工況下,高壓乙苯循環(huán)塔氣相流量的變化范圍數(shù)據(jù)收集的試驗(yàn)方案。為此,將裝置開工以來高壓乙苯循環(huán)塔氣相流量數(shù)據(jù)進(jìn)行收集對(duì)比和分析,但流量表指示基本處于無指示狀態(tài),無法準(zhǔn)確地計(jì)算出實(shí)際的氣相流量,但經(jīng)過核算乙苯耦合塔兩塔的進(jìn)料量中乙苯的含量以及兩塔塔頂乙苯采出流量進(jìn)行數(shù)據(jù)偏差值對(duì)比計(jì)算出高壓塔氣相流量實(shí)際區(qū)間為0~100kg/h范圍內(nèi),針對(duì)目前調(diào)節(jié)閥的選型過大,以及現(xiàn)流量較低的情況,我們提出在原有的基礎(chǔ)上增加高壓乙苯循環(huán)塔輔助壓力控制調(diào)節(jié)系統(tǒng),來實(shí)現(xiàn)控制塔壓力的穩(wěn)定,技術(shù)人員設(shè)計(jì)了輔助控制系統(tǒng)的工藝流程及操作原理,經(jīng)過論證和甄別后為新的流量控制系統(tǒng)提供準(zhǔn)確的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)交由設(shè)計(jì)院進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證、儀表調(diào)節(jié)閥選型以及材料出圖,并對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行改造施工。
第二,新上穩(wěn)壓蒸汽控制系統(tǒng);針對(duì)目前1.0MPa蒸汽壓力的不穩(wěn)定,車間進(jìn)過研究分析,根據(jù)目前系統(tǒng)已有的設(shè)備參數(shù),核算能夠適應(yīng)設(shè)備參數(shù)和操作要求的噴射蒸汽溫度和壓力,盡可能地利用原有設(shè)備、設(shè)施,找出苯乙烯裝置目前存在一條穩(wěn)定的蒸汽壓力控制系統(tǒng),操作壓力為0.9MPa,且壓力十分穩(wěn)定,經(jīng)過管線的壓力降損失計(jì)算以及查閱耦合塔真空噴射器設(shè)備手冊(cè)中有關(guān)動(dòng)力蒸汽的運(yùn)行要求,此蒸汽完全符合使用要求。
五、結(jié)語
乙苯耦合塔系統(tǒng)經(jīng)過對(duì)控制系統(tǒng)的完善獲得成功后,在裝置標(biāo)定中,與脫氫反應(yīng)器同時(shí)達(dá)到設(shè)計(jì)進(jìn)料量,各項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)定,裝置能耗指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。每年可減少蒸汽消耗0.8萬噸、冷卻水37.5萬噸,年可節(jié)省能源成本約288萬元??刂葡到y(tǒng)完善的成功實(shí)施使裝置標(biāo)定達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),精餾塔系統(tǒng)操作平穩(wěn)率大大提高,裝置能耗大幅度降低,節(jié)約了大量的能源的消耗,達(dá)到了節(jié)能減排的目的,符合環(huán)保低碳清潔生產(chǎn)的要求。