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      機(jī)械式真空脫氣爐除塵系統(tǒng)應(yīng)用研究與改進(jìn)

      2019-02-22 05:19:22葛本伍譚永彥
      設(shè)備管理與維修 2019年1期
      關(guān)鍵詞:鋼水布袋除塵器

      葛本伍,王 寶,譚永彥,焦 健

      (山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司特鋼事業(yè)部,山東萊蕪 271104)

      0 引言

      山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司特鋼事業(yè)部現(xiàn)有一套120 t雙工位真空脫氣爐,使用機(jī)械真空泵進(jìn)行鋼水脫氣處理。機(jī)械泵真空系統(tǒng)作為新型環(huán)保節(jié)能技術(shù),取代系統(tǒng)對(duì)蒸汽的依賴(lài),減少系統(tǒng)水資源消耗,只消耗少量電能,沒(méi)有污水、污泥排放,有良好的環(huán)保節(jié)能效果。

      1 問(wèn)題及原因分析

      1.1 問(wèn)題

      機(jī)械式真空脫氣爐系統(tǒng)由16臺(tái)一級(jí)油旋泵、8臺(tái)二級(jí)羅茨泵、20臺(tái)三級(jí)羅茨泵組成,系統(tǒng)自運(yùn)行以來(lái),基本能滿(mǎn)足冶金要求,但隨著規(guī)模化生產(chǎn)的推進(jìn),系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)除塵器布袋燒損現(xiàn)象,由于布袋除塵器頻頻燒損,大量粉塵聚集進(jìn)入泵組內(nèi)部,導(dǎo)致羅茨泵轉(zhuǎn)子積灰卡阻,轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程電流增大,溫度升高,嚴(yán)重者卡死失效;油旋泵油液污染,導(dǎo)致系統(tǒng)排氣不暢,排煙溫度升高,嚴(yán)重時(shí)出現(xiàn)燒損。由于系統(tǒng)屬于同步動(dòng)態(tài)系統(tǒng),一旦污染基本同步,危害性極大,曾出現(xiàn)過(guò)16臺(tái)油旋泵同時(shí)燒損的情況。

      1.2 原因分析

      1.2.1 過(guò)濾器設(shè)計(jì)缺陷

      (1)過(guò)濾面積小,造成較大的壓力損失。

      (2)過(guò)濾效果差,過(guò)濾器出風(fēng)側(cè)粉塵堆積嚴(yán)重,影響機(jī)械泵壽命。

      (3)除塵器設(shè)計(jì)缺陷,導(dǎo)致布袋吹掃沒(méi)有效果,破空時(shí)布袋被擠壓在一起,是粉塵堆積的主要原因。

      (4)破空設(shè)置不合理。真空脫氣爐布袋除塵器為避免粉塵燃燒,過(guò)濾器應(yīng)100%氮?dú)馄瓶?。堆積的粉塵與高速的破空空氣接觸,極易引起燃燒,是布袋燃燒的主要原因。

      1.2.2 設(shè)備配置不完善

      (1)罐體—抽氣管線—旋風(fēng)除塵—過(guò)濾器—真空泵系統(tǒng),沒(méi)有實(shí)現(xiàn)合理的氣體冷卻。

      (2)安裝在罐體和旋風(fēng)除塵器之間的前置除塵器沒(méi)有解決燒布袋問(wèn)題。

      (3)設(shè)備布置過(guò)于緊湊,真空管道短,容易使熱的粉塵進(jìn)入過(guò)濾器布袋。

      1.2.3 抽真空階段溢渣

      常規(guī)真空脫氣爐抽真空階段經(jīng)常發(fā)生溢渣,見(jiàn)圖1、圖2。如果抽真空過(guò)程沒(méi)有得到很好控制、及時(shí)調(diào)整真空度,容易導(dǎo)致廢渣進(jìn)入后部系統(tǒng),工藝操作要盡量減少溢渣次數(shù)。

      圖1 溢渣

      圖2 防濺蓋外部堆積的鋼渣

      圖3 鼠籠式過(guò)濾器

      圖4 系統(tǒng)配置

      2 改造方案

      (1)增設(shè)更大過(guò)濾面積的過(guò)濾器系統(tǒng)以減少布袋阻力損失,提高煙氣離開(kāi)過(guò)濾器時(shí)的潔凈度,滿(mǎn)足機(jī)械泵系統(tǒng)要求,同時(shí)減少真空泵區(qū)域由于粉塵超標(biāo)引發(fā)的維護(hù)需求。采用鼠籠式濾袋結(jié)構(gòu)(圖3)降低系統(tǒng)壓力損失。工藝氣體從布袋外側(cè)進(jìn)入,粉塵附著在布袋外面。氮?dú)饷}沖吹掃時(shí),氮?dú)鈴牟即膬?nèi)側(cè)向外吹掃,可將附著在布袋外面的粉塵吹掃到過(guò)濾器底部,確保清理效果。

      (2)增設(shè)自動(dòng)脈沖吹掃系統(tǒng)以確保每個(gè)機(jī)械泵循環(huán)結(jié)束后粉塵的及時(shí)清理。過(guò)濾器布袋可在真空狀態(tài)下清理,過(guò)濾器僅在設(shè)備停機(jī)時(shí)才需要破空。布袋清理的粉塵收集在過(guò)濾器底部,通過(guò)雙真空閥系統(tǒng)排放到過(guò)濾器下面的灰箱,避免灰塵在布袋內(nèi)堆積。

      (3)安裝帶有切線入口的氣體冷卻器。安裝1個(gè)氣體冷卻器,氣冷器為板式旋風(fēng)結(jié)構(gòu),既能確保氣冷器出口的煙氣溫度<130℃,減少高溫粉塵進(jìn)入過(guò)濾器的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)降低工藝氣體溫度,減少泵系統(tǒng)吸入的煙氣體積,提高設(shè)備效率,又能達(dá)到粗除塵效果,將大顆粒粉塵捕集并排放到灰箱中。

      (4)破空系統(tǒng)升級(jí)。用氮?dú)?00%破空布袋過(guò)濾器。在過(guò)濾器和罐體間安裝真空隔離閥門(mén)。利用現(xiàn)有真空閥與新增過(guò)濾器前端真空閥門(mén)的配合,實(shí)現(xiàn)真空下的脈沖吹掃和卸灰,加大預(yù)抽真空能力。同時(shí)只在真空脫氣爐設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)時(shí)才需要完全破空布袋過(guò)濾器,減少氮?dú)獾南模瑢?shí)現(xiàn)100%過(guò)濾器氮?dú)馄瓶?,避免布袋燒損。

      (5)采用工業(yè)監(jiān)控系統(tǒng),為人為干預(yù)泡沫渣控制提供支持,控制底吹效果,提高脫氣效率。

      (6)系統(tǒng)配置如圖4所示,改造新增設(shè)備:真空管道、旋風(fēng)氣體冷卻器(帶真空集灰罐)、擁有專(zhuān)利技術(shù)的布袋除塵器(帶脈沖吹掃控制)、真空控制閥組、各類(lèi)傳感器儀表等元件,升級(jí)電控系統(tǒng)及程序控制。

      3 改造效果及效益分析

      3.1 改造效果

      (1)徹底解決布袋除塵器布袋燒損問(wèn)題以及由布袋燃燒引起的油泵污染等問(wèn)題。

      (2)縮短每爐真空脫氣處理時(shí)間5 min,減少機(jī)械泵組額外能源消耗。

      (3)每爐鋼水減少溫降10℃,降低真空脫氣前級(jí)工序消耗更多能源,將鋼水提升至更高溫度,彌補(bǔ)額外的鋼水溫降。

      (4)提高鋼水脫氣效果。

      3.2 效益分析

      改造后最直接的效益是對(duì)生產(chǎn)的助益。減少脫氣時(shí)間,為機(jī)械泵組提供更好、更穩(wěn)定的保護(hù);提升鋼水脫氣質(zhì)量,使生產(chǎn)節(jié)奏更加順暢。從縮短真空脫氣處理時(shí)間和減少因鋼水溫降而導(dǎo)致前級(jí)工序額外耗能的角度做簡(jiǎn)單量化,可以看出改造帶來(lái)的直觀效益。

      (1)真空脫氣處理時(shí)間每爐至少縮短5 min,減少泵組額外運(yùn)轉(zhuǎn)耗電。44臺(tái)泵組,單泵功率18.5 kW,總耗電量67 kW·h。

      (2)每爐鋼水減少溫降10℃,前級(jí)LF(Ladle Furnace,鋼包精煉爐)需將每爐鋼水提升溫度10℃以彌補(bǔ)此額外溫降,保證后道工序的溫度要求。120 t鋼水在LF爐每升高1℃至少需消耗電60 kW·h,每爐鋼水需在LF額外耗能600 kW·h。

      (3)新式除塵器維護(hù)量遠(yuǎn)小于原除塵器,布袋更換頻率1次/a,運(yùn)維成本遠(yuǎn)低于原除塵設(shè)備。僅2016年以來(lái),隨機(jī)燒損布袋現(xiàn)象頻發(fā),為現(xiàn)維持運(yùn)行,平均每2個(gè)月?lián)Q3次布袋,年消耗布袋費(fèi)用524 160元人民幣;改造后每年整體換1次布袋,年消耗布袋費(fèi)用30 000元人民幣,每年可節(jié)省布袋消耗費(fèi)用49.4萬(wàn)元人民幣。

      (4)由于除塵效果提高,粉塵進(jìn)入泵系統(tǒng)的總量降低,油膜旋片泵潤(rùn)滑油更換頻率隨之降低(改造前每年至少更換4次,改造后每年最多更換2次),每年節(jié)省換油費(fèi)用80萬(wàn)人民幣。

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