單永華
(河北國華定州發(fā)電有限責(zé)任公司,河北保定 073000)
河北國華定州電廠共使用17臺(tái)空壓機(jī),全部為上??灯瞻旧a(chǎn)的螺桿式壓縮機(jī),分別為L250-8A型4臺(tái)、L160-07型4臺(tái)、L55-09型2臺(tái)、L250-8.5型7臺(tái),每臺(tái)空壓機(jī)對(duì)應(yīng)1臺(tái)杭州嘉隆公司配套的空氣干燥器。螺桿空壓機(jī)工作過程中分為3個(gè)流程。
(1)壓縮空氣產(chǎn)生過程:普通空氣通過空濾,通過入口調(diào)節(jié)器、逆止閥,進(jìn)入空壓機(jī),然后進(jìn)入儲(chǔ)油罐,通過最小壓力閥—帶逆止閥,冷卻器,合格的壓力空氣供往用戶。
(2)潤滑油自循環(huán)過程:通過壓差,油從儲(chǔ)油罐回到空壓機(jī)進(jìn)行潤滑,中間經(jīng)過油過濾器,溫度高時(shí)經(jīng)過冷油器,節(jié)流閥進(jìn)入空壓機(jī)。
(3)冷卻系統(tǒng):冷卻壓縮空氣,冷卻空壓機(jī)油。
定州電廠螺桿式壓縮機(jī)自從投產(chǎn)以來,多次發(fā)現(xiàn)故障,導(dǎo)致空壓機(jī)跳閘,嚴(yán)重影響系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。近幾年的故障統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見表1。
由表1可以,造成空壓機(jī)故障跳閘的主要原因有溫度過高、加卸載不正常、熱控故障、漏油等原因造成的油耗過量、冷干機(jī)故障造成空壓機(jī)連鎖跳閘等。
(1)冷油器面積偏小。日常運(yùn)行期間溫度高主要發(fā)生在二期除灰及一期公用系統(tǒng)上的11臺(tái)L250型空壓機(jī),夏季運(yùn)行(95~105)℃,主要原因是L250和L160用的空氣端總成、冷油器大小都一樣(電機(jī)功率不同,皮帶輪不一樣),但是冷油器面積偏小。一期除灰的L160夏季最高85℃、冬季75℃。無論冬季、夏季運(yùn)行溫度較二期至少低10℃。由于空壓機(jī)運(yùn)行已多年,冷油器內(nèi)部存在油污結(jié)垢,影響散熱,造成空壓機(jī)長期溫度偏高。針對(duì)這一問題,應(yīng)及時(shí)更換冷油器,建議通過增加水冷換熱器,降低運(yùn)行溫度,解決冷油器面積偏小的問題。
(2)冷卻風(fēng)扇故障。電機(jī)工作環(huán)境溫度高,多在70℃以上,電機(jī)外殼溫度在90℃左右,長時(shí)間高溫運(yùn)行加速了電機(jī)絕緣的老化;由于風(fēng)的作用,冷卻風(fēng)扇電機(jī)啟動(dòng)前是反轉(zhuǎn)的,啟動(dòng)時(shí)容易造成較大的沖擊電流,也加速了電機(jī)絕緣的損壞。電機(jī)因?yàn)檫\(yùn)行環(huán)境等原因絕緣會(huì)逐漸老化下降,運(yùn)行中匝間短路,造成風(fēng)扇電機(jī)跳閘。雖然縮短了檢修周期,但冷卻風(fēng)扇電機(jī)運(yùn)行在油冷卻器后的熱風(fēng)區(qū),環(huán)境溫度過高,再加上電機(jī)運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的熱量,使電機(jī)本體外殼溫度經(jīng)常在(80~100)℃,過高的溫度大大降低了繞組的絕緣強(qiáng)度,影響電機(jī)運(yùn)行壽命。隨著春季氣溫回升,電機(jī)運(yùn)行的環(huán)境溫度升高,加速了電機(jī)絕緣老化??梢酝ㄟ^縮短檢修周期(冷卻風(fēng)扇電機(jī)改為每半年檢修一次)、采購大功率電機(jī)、購耐高溫電機(jī)加強(qiáng)其絕緣等級(jí)與壽命等措施,增加設(shè)備運(yùn)行可靠性。
表1 空壓機(jī)故障原因分析統(tǒng)計(jì) /次
(1)電磁閥問題。加卸載不正常包括不加載、不卸載或加卸載頻繁等問題。原因也較多。電磁閥主要是來控制加卸載的,常見故障就是電磁閥卡澀、膜片裂紋、氣源管脫開等,主要原因是電磁閥設(shè)計(jì)安裝位置振動(dòng)大造成電磁閥故障。原電磁閥設(shè)計(jì)安裝在氣缸上由于正常運(yùn)行時(shí)氣缸處振動(dòng)大,造成電磁閥線圈故障?,F(xiàn)將電磁閥安裝在空壓機(jī)外殼上減小振動(dòng),電磁閥線圈故障減少(圖1)。
圖1 電磁閥安裝位置
(2)進(jìn)氣調(diào)節(jié)閥氣缸卡澀。造成空壓機(jī)進(jìn)口空氣進(jìn)不來,無法加載。主要原因是檢修管理不到位,進(jìn)氣閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)氣缸活塞卡澀。安裝過程中將曲柄必須安裝到活塞的卡位里,如果頂在活塞尾部進(jìn)氣閥關(guān)不上,蝶閥在全開位置,放氣閥不不及卸壓,造成系統(tǒng)超壓。
(1)干燥器電磁閥卡澀??刂茪鈩?dòng)頭的電磁閥氣源管設(shè)計(jì)取自冷干機(jī)除塵過濾器進(jìn)口管位置上,此處的壓縮空氣從A/B塔過來,塔內(nèi)的干燥劑含有大量粉塵雜質(zhì),未經(jīng)過除塵過濾、含有雜質(zhì)的壓縮空氣進(jìn)入電磁閥前面的過濾器,因?yàn)檫^濾器處理能力有限,部分雜質(zhì)進(jìn)入電磁閥內(nèi)部(或者氣動(dòng)門氣缸內(nèi))時(shí),極易造成電磁閥閥體內(nèi)部堵塞(或閥門卡澀)。將干燥器電磁閥進(jìn)氣管氣源位置由原來的除塵過濾器入口改在除塵器過濾器出口管上,位置變更后,電磁閥氣源取自除塵過濾器出口,氣源不含雜質(zhì),電磁閥或閥門堵塞的可能性大大下降,從而保障了A,B吸附塔切換閥的正常運(yùn)行(圖2)。
(2)冷干機(jī)A/B塔切換閥卡澀造成系統(tǒng)開關(guān)異常。主要原因切換閥成閥體襯膠老化損壞(也有時(shí)外觀完好,但開、關(guān)較緊,造成卡澀),每年在8—9月入冬前,冷干機(jī)更換干燥劑期間,對(duì)切換閥、供氣電磁閥及減壓過濾器進(jìn)行解體檢查清理,保證使用可靠,同時(shí)建議將襯膠閥門更換為不銹鋼硬密封閥門。
圖2 電磁閥氣源管改造
(1)失電故障。動(dòng)力設(shè)備啟動(dòng)造成控制電壓波動(dòng)。動(dòng)力設(shè)備啟動(dòng)過程中造成系統(tǒng)電壓波動(dòng),從而導(dǎo)致控制變壓器輸出電壓波動(dòng)超過控制面板允許范圍,導(dǎo)致空壓機(jī)跳閘。目前已將二期空壓機(jī)的控制電源接至UPS系統(tǒng),一期將控制回路上的保險(xiǎn)全部改為空氣開關(guān),保證電源穩(wěn)定。
(2)壓力控制器故障。壓力傳感器失準(zhǔn)。通過定期檢查壓力傳感器膜盒發(fā)生彈性形變,并制定每兩年進(jìn)行一次更換,通過定期進(jìn)行更換故障率明顯下降。
(3)接線端子氧化。常閉節(jié)點(diǎn)接觸不良。通過空壓機(jī)定期工作,多接線進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)有氧化現(xiàn)象及時(shí)處理,保證觸點(diǎn)接觸良好。
(4)控制變壓器故障。控制變壓器輸出電壓異常。通過空壓機(jī)定期工作對(duì)輸出電壓進(jìn)行測量,發(fā)現(xiàn)超差的進(jìn)行更換。目前已將同型號(hào)的控制變壓器進(jìn)行了更換。
(5)溫度傳感器故障。溫度傳感器直阻異常。通過空壓機(jī)定期工作對(duì)溫度傳感器的直阻進(jìn)行測量,發(fā)現(xiàn)超差的進(jìn)行更換,降低了故障次數(shù)。
(1)空壓機(jī)油系統(tǒng)油管均為硬連接,未留有熱膨脹裕度。在運(yùn)行中,接頭部位的密封處容易發(fā)生松動(dòng)導(dǎo)致漏油。建議部分油管更換為軟管連接形式,效果比較明顯(圖3)。
圖3 空壓機(jī)油管
(2)冷油器破損。翅片破損為設(shè)備質(zhì)量問題,不能焊接只能更換,所以建議將1個(gè)整體式冷油器改為2個(gè)分體式冷油器。
(1)入冬前更換全部冷干機(jī)吸收劑,保證冬季空氣出口含水率合格,防止冬季發(fā)生壓縮空氣管道凍結(jié)事件。建議在冷干機(jī)出口增加聯(lián)絡(luò)母管,打破了原來空壓機(jī)與冷干機(jī)之間的“一對(duì)一”關(guān)系,實(shí)現(xiàn)了1臺(tái)空壓機(jī)和多臺(tái)冷干機(jī)之間的對(duì)應(yīng),增加了冬季運(yùn)行的靈活性。
(2)針對(duì)冷凝水含油問題,增加油水分離器??諌簷C(jī)夏季濕度高,排水量大,水中含有一定量油污,給廢水排放造成環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)測算,每年約有1000 L油污隨冷凝水外排。2018年,為保證排水出口含油率下降,在空壓機(jī)的冷凝水出口增加油水分離器,收集廢油是效果明顯。
通過對(duì)螺桿式空壓機(jī)故障原因進(jìn)行深入的分析和研究,提出了降低空壓機(jī)故障頻率的解決方法,并采取有效的預(yù)防和控制措施,實(shí)施后取得良好效果,空壓機(jī)的故障次數(shù)由2011年的14次/a降至2017年2次/a,提升了螺桿式空壓機(jī)的運(yùn)行可靠性。