李浩
摘 要:近年來隨著市場不斷優(yōu)化對球墨鑄管需求不斷增大和行業(yè)裝備不斷發(fā)展,永通球墨鑄鐵管公司水冷離心鑄管機(jī)隨著產(chǎn)、質(zhì)量的提高,在工藝、裝備上暴露出許多不足,已不能滿足公司生產(chǎn)的需要。為此,永通球墨鑄鐵管公司為了提高鑄管產(chǎn)品質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本,增強(qiáng)產(chǎn)品在國內(nèi)外市場上的競爭能力,改善工作環(huán)境,減輕工人的勞動強(qiáng)度,對水冷離心鑄管機(jī)工藝裝備進(jìn)行了攻關(guān)。
關(guān)鍵詞:離心機(jī);孕育劑;芯架擺臂;拔管機(jī)
一、概況
由于離心機(jī)經(jīng)常出現(xiàn)橢圓缺陷管,調(diào)整和控制管模承口徑跳難度大、用時長(一般為90分鐘左右),并且對中環(huán)螺絲孔易滑絲,更換頻繁,消耗高等。離心機(jī)電磁振動隨流孕育給料裝置設(shè)備故障多,孕育劑出現(xiàn)給料不均、下料不暢甚至斷料現(xiàn)象,鐵水孕育能力差,石墨球的圓整度和數(shù)量少,導(dǎo)致塑性、韌性降低,廢品管增多。芯架擺臂轉(zhuǎn)軸銅套易磨損,芯架擺臂定心位置發(fā)生變化,導(dǎo)致砂芯易碎、鑄管承口出現(xiàn)粘砂、粘鐵及承口澆不足缺陷。拔管機(jī)張緊性能差、故障多、使用壽命短,導(dǎo)致使用后期管模時拔管困難,造成生產(chǎn)不連續(xù)、工藝廢品多等問題,嚴(yán)重制約著鑄管產(chǎn)、質(zhì)量的提高以及原材料、備件消耗的升高。
二、改進(jìn)前存在的問題
(一)電磁振動隨流孕育給料裝置存在的問題分析
電磁振動隨流孕育給料裝置是水冷離心鑄管機(jī)工藝要求很強(qiáng)的設(shè)備,澆鑄每根管子時均需隨流加入孕育劑,用前應(yīng)將孕育劑加熱到70℃-100℃,加入量為鐵水量的0.1-0.25%,澆鑄時根據(jù)鐵水成份和管子表面質(zhì)量進(jìn)行調(diào)整,但加入量不能低于鐵水量的0.1%,在整個澆鑄過程中,給料應(yīng)連續(xù)、均勻、穩(wěn)定。
離心機(jī)電磁振動隨流孕育給料裝置固定在扇形包出鐵口的正上方,澆注時彈性墊、電磁線圈在約1400℃的鐵水上方高溫環(huán)境中被烤,彈性墊易老化變硬,造成振動效果差;電磁線圈絕緣等級下降,容易引起線圈短路燒壞。中間包在給扇形包兌鐵過程中,鐵水飛濺容易導(dǎo)致鐵液濺入電磁振動線圈中,燒壞線圈。據(jù)統(tǒng)計:2010年4-12月份因隨流給料裝置原因造成鑄管孕育衰退次數(shù)月平均占總比例為4.1%;設(shè)備故障月平均占離心機(jī)設(shè)備故障比例為8.6%。
(二)芯架擺臂裝置存在的問題分析
芯架是通過油缸伸縮帶動擺臂,擺臂繞轉(zhuǎn)軸支點轉(zhuǎn)動,將存放在芯架上的砂芯旋轉(zhuǎn)至管模的中心位置,從而實現(xiàn)了承口砂芯的轉(zhuǎn)動。由于每生產(chǎn)一支鑄管,需要一個承口砂芯,芯架擺臂需要來回擺動一次,如每小時生產(chǎn)60支管,即芯架擺臂來回擺動至少60次,又加上在芯架銅套長期在高溫環(huán)境中,因此芯架擺臂轉(zhuǎn)軸銅套易磨損,銅套磨損以后,芯架與管模的同心度偏差大,在澆鑄過程中要保持承口砂芯與管模承口壓緊,砂芯與管模承口接觸面來回摩擦,把砂芯表面涂料磨掉或砂芯被擠碎;如果芯架與管模的同心度在水平方向上偏差大,鑄管承口容易粘砂、粘鐵。據(jù)統(tǒng)計,2010年4-12月份芯架擺臂平均使用周期不到1個月;碎芯管為1112.61噸,占廢品管比例的13.26%。
(三)拔管機(jī)存在的問題分析
拔管機(jī)是離心機(jī)的關(guān)鍵部位設(shè)備,它的動作靠兩根油缸控制,一根油缸控制張力大小,另一根控制行走。DN100-300離心機(jī)拉一支管需1-2分鐘、DN400-800離心機(jī)拉一支管需2-3分鐘、DN700-1000離心機(jī)拉一支管需3-6分鐘,拔管機(jī)動作周期短,動作頻率高、速度快,拔管時產(chǎn)生的沖擊大,對拔管鉗有損害性,造成拔管機(jī)故障多,使用壽命短;另外,拔管機(jī)張緊性能差、導(dǎo)致使用后期管模時拔管困難,造成生產(chǎn)不連續(xù)工藝廢品多等問題;嚴(yán)重制約著鑄管產(chǎn)、質(zhì)量的提高以及導(dǎo)致原材料、備件消耗的升高。
三、改造內(nèi)容
(一)隨流孕育給料裝置
將電磁振動隨流孕育改為螺旋孕育,取消電磁振動隨流孕育,設(shè)計一套螺旋輸送裝置,讓電機(jī)減速機(jī)帶動螺桿轉(zhuǎn)動,把儲存在料罐的孕育劑定量、均勻送出后散落入鐵液中。
(二)芯架擺臂裝置
芯架擺臂改進(jìn),將轉(zhuǎn)軸處銅套改為4套軸承,并在軸上加工絲扣,讓擺臂能上下調(diào)整,另外,轉(zhuǎn)接桿能左右調(diào)整,保證了芯架和管模的同心度。
(三)拔管機(jī)
將拔管鉗滑動撐開鉗塊改成鉸接撐開鉗塊,鉗塊能自由調(diào)整,鉗塊根據(jù)管子內(nèi)徑不平部位能調(diào)整接觸面,增加管子與鉗塊磨損力,鉗體改為能旋轉(zhuǎn)拔管鉗,行走油管安裝拖鏈,擋管器轉(zhuǎn)軸直徑25mm直徑改為50mm,通過提高漲緊力、磨損力、拔管鉗旋轉(zhuǎn)及零部件強(qiáng)度,來減少設(shè)備故障,提高生產(chǎn)節(jié)奏。
四、效果
工藝設(shè)備裝備能力提高:
(1)改造后,提高了設(shè)備精度、運行平穩(wěn)性、準(zhǔn)確性,提高了離心機(jī)工藝裝備水平,提高了連續(xù)生產(chǎn)時間,降低了備件費,減少了設(shè)備故障,減輕了工人勞動強(qiáng)度。
(2)孕育裝置給料均勻、平穩(wěn)、連續(xù),鑄管孕育衰退比例由41%降為1.3%,設(shè)備故障月平均占離心鑄管故障比例由8.6%降為2.3%。
(3)芯架擺臂裝置使用壽命由1個月變?yōu)?個月,減少了設(shè)備故障,因設(shè)備原因造成的粘砂、粘鐵管的比例由13.26%降為9.8%。
(4)減少了拔管鉗故障,設(shè)備故障月平均占離心機(jī)故障比例由16.7%降為6.35%,提高了機(jī)時產(chǎn)量,生產(chǎn)DN1000管時,由每小時生產(chǎn)6~7支變?yōu)?~9支;后期管模得到最大化利用,降低了管模成本;拔管鉗能旋轉(zhuǎn)拔管,減小了拔管張力,避免了因拔管鉗張力過大造成鑄管承口裂紋。
五、改造投資費用及效益
(一)投資費用
拔管機(jī)費用約70萬元,對中環(huán)改造費用2萬元,芯架擺臂費用3萬元,流槽吊架改造費用1.5萬元。合計76.5萬元。
(二)凈增效益
綜合以上分析,通過鑄管各個項目改造完成之后,經(jīng)過近一年的統(tǒng)計,鑄管凈增效益約為:90+10.3+9.6+205.78-76.5=239.1萬元。