侯長建
(河南能源化工集團鶴壁煤化工有限公司,河南 鶴壁 458030)
河南能源化工集團鶴壁煤化工有限公司丁二醇低壓加氫系統(tǒng)生產(chǎn)過程中,低壓加氫淤漿床反應器采出丁二醇產(chǎn)品漿液經(jīng)沉降槽沉降雷尼鎳催化劑后,含有1%~2%雷尼鎳催化劑的丁二醇產(chǎn)品漿液在液位控制下進入電磁過濾器,利用4臺電磁過濾器(并聯(lián)運行)內(nèi)置的勵磁線圈磁化電磁過濾器濾芯吸附催化劑,從而達到分離漿液中催化劑并返回系統(tǒng)循環(huán)使用的目的。
電磁過濾器手動運行方式有現(xiàn)場手動和中控室手動2種?,F(xiàn)場手動運行只能操作10個閥門,控制方式開關位于“現(xiàn)場調(diào)試”。中控室手動運行可以操作閥門和勵磁,控制方式開關位于“DCS控制”,用鼠標左鍵點擊畫面上的設備位號即可彈出一小窗口,再點擊其“打開”,可開啟該設備,點擊停車即可停運該設備。系統(tǒng)氮氣排液閥(HXV-2012)、系統(tǒng)反清洗進液閥(HXV-2011)、系統(tǒng)反清洗排液閥(HXV-2010)通過點擊操作可分別進行“打開”和“斷開”,實現(xiàn)1#~4#電磁過濾器的手動排液與手動反清洗。點擊“系統(tǒng)正常進料閥HV2023A/系統(tǒng)正常出料閥2024A/系統(tǒng)正常出料閥US2229A”~“系統(tǒng)正常進料閥HV2023D/系統(tǒng)正常出料閥2024D/系統(tǒng)正常出料閥US2229D”,可以分別選擇1?!?#電磁過濾器的手動在線過濾。
(1)在線過濾過程中,由于閥門的特殊結(jié)構(gòu),不能操作氮氣排液閥與反沖洗閥,必須在離線時才可操作(程序已經(jīng)做了聯(lián)鎖)
(2)電磁過濾器系統(tǒng)出現(xiàn)溫度高、冷卻水中斷、線圈斷路、差壓高等報警時,勵磁線圈不能開啟,無法起到過濾作用,致使催化劑隨漿液直接進入后續(xù)系統(tǒng),造成催化劑流失。
(3)主控操作人員手動操作過程中,電磁過濾器前后壓差大,壓差過高直接影響過濾效果,并且會損壞設備,需操作人員不間斷過濾、反洗,工作量大,過濾過程無法有效控制。
針對丁二醇低壓加氫系統(tǒng)電磁過濾器不能自動運行的問題,通過工藝人員與儀表人員的聯(lián)合分析與論證,最終決定采用時序控制,即在DCS中,只要按下自動運行按鈕,系統(tǒng)即執(zhí)行自動工步程序,每個工步執(zhí)行相應的動作。簡言之,能設置在線過濾時間和在線反沖洗時間,實現(xiàn)電磁過濾器的自動運行。
3.1.1 電磁過濾器的自動啟動
1?!?#電磁過濾器間隔40s分時啟動:按下“自動開始”,1#電磁過濾器開始自動啟動;延時40s后,2#電磁過濾器開始自動啟動;延時80s后,3#電磁過濾器開始自動啟動;延時120s后,4#電磁過濾器開始自動啟動。自動啟動結(jié)束后,4臺電磁過濾器同時工作。
3.1.2 電磁過濾器的自動運行
4臺電磁過濾器工作過程相同,即:漿液過濾→氮氣排液→濾芯反洗→漿液過濾,如此循環(huán)。每臺電磁過濾器的單次過濾時間為15~60 min,系統(tǒng)自動默認15min。單次過濾時間由同時過濾時間與非反沖洗時間(反沖洗時間是固定的)疊加而成,操作人員只需修改4臺電磁過濾器的同時過濾時間,即可達到修改單次過濾時間的目的。操作人員可根據(jù)過濾效果及工藝要求對單次過濾時間進行修改。需注意,電磁過濾器自動運行之前須保證系統(tǒng)無故障報警。
3.1.3 電磁過濾器的自動停運
系統(tǒng)自動運行過程中,無論走到哪一步,只要按下“自動停運”,1#~4#電磁過濾器間隔40s分時停運:按下“自動停運”,1#電磁過濾器自動停運;延時40s后,2#電磁過濾器自動停運;延時80s后,3#電磁過濾器自動停運;延時120s后,4#電磁過濾器自動停運。
自動停運時,電磁過濾器系統(tǒng)勵磁線圈全部斷電,4臺電磁過濾器進、出口三通球閥均位于“0”位置,氮氣排液和反沖洗液進口閥全部關閉,其濾芯內(nèi)部所儲液體依靠重力沿排渣管線向低位排空。要進行下一次自動運行,須等待本次自動停運程序執(zhí)行完畢(即4#電磁過濾器停運)。
3.2.1 只報警不停機(報警內(nèi)容閃爍)
(1)電磁過濾器系統(tǒng)所有自動開關閥門在通電或斷電5s后,相應閥位信號未能響應(未打開或未關閉)則報警,DCS畫面中相應的閥門旁邊顯示“閥位異常”并閃爍。
(2)電磁過濾器總進出口差壓值超過報警設定值(0.28MPa)時,差壓高報警。
(3)電磁過濾器溫度超過60℃,高溫報警,DCS畫面中出現(xiàn)相應的“HIV”符號并閃爍。
3.2.2 報警并停機(報警內(nèi)容閃爍)
(1)單臺電磁過濾器溫度達80℃,高高報警,報警信號延續(xù)1min,自動斷開勵磁電源控制信號,相應濾芯進、出口閥切換至反洗狀態(tài)(僅切換),但不進行氮氣排液與反沖洗程序,這種情況視為“待機狀態(tài)”;一旦此臺電磁過濾器溫度恢復正常,即自動投入過濾狀態(tài)。
(2)單臺電磁過濾器勵磁回路失磁(或欠勵磁)報警,勵磁電源控制信號自動斷開,相應濾芯進出、口閥切換至反洗狀態(tài)(僅切換),但不進行氮氣排液與反沖洗程序,這種情況視為“待機狀態(tài)”;一旦此臺電磁過濾器勵磁回路勵磁恢復,按下復位按鈕,即自動轉(zhuǎn)入過濾狀態(tài)。
(3)當電磁過濾器系統(tǒng)出現(xiàn)溫度高、冷卻水中斷、勵磁故障、閥位錯亂、差壓高等故障時,系統(tǒng)報警回路相關指示燈點亮。操作員復位故障按鈕后,若故障已排除,報警指示燈熄滅;若故障未排除,故障燈依然點亮(具體的故障狀態(tài)可以在上位機上看到)。
運行模式優(yōu)化后,DCS畫面左邊從上至下分別顯示出電磁過濾器的運行累計時間、控制模式、運行方式,以及當前工步、時間進程、同時過濾時間設定、反洗時間設定、報警信息、報警復位開關、緊急停止開關等;DCS畫面中部為電磁過濾器流程圖,包括電磁過濾器本體、管線、閥門、儀表等實時參數(shù)與狀態(tài)。當電磁過濾器系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,系統(tǒng)報警回路相關指示燈點亮,利于及時發(fā)現(xiàn)和處理,系統(tǒng)運行的可靠性大大增強。
電磁過濾器由手動運行改為自動運行后,實現(xiàn)了電磁過濾器的時序自動控制,大大提高了催化劑的回收利用率(生產(chǎn)1t丁二醇可節(jié)約催化劑0.1kg,年節(jié)約催化劑成本200萬元),延長了電磁過濾器的使用壽命,還減少了操作人員的工作量,可謂一舉多得,改進收到了良好的效果。