楊玉峰
(安徽銅陵有色金昌冶煉廠,安徽銅陵 244000)
2015年初,二期制氧空壓機(jī)陸續(xù)出現(xiàn)四級(jí)、五級(jí)進(jìn)氣溫度偏高、運(yùn)行電流低、機(jī)組喘振等現(xiàn)象,尤其是在夏季時(shí),空氣濕度大,喘振現(xiàn)象更為明顯。為了降低空壓機(jī)得喘振頻次,保證機(jī)組安全運(yùn)行,金昌冶煉廠車間采取了降低進(jìn)口導(dǎo)葉,減少進(jìn)氣量,同時(shí)提高進(jìn)氣溫度的措施來(lái)緩解設(shè)備的喘振問(wèn)題,但該措施犧牲了氧產(chǎn)量,造成奧爐系統(tǒng)供氧不足的窘?jīng)r。
金昌冶煉廠二期制氧系統(tǒng)(6500 m3/h)配套的原料空壓機(jī)系杭氧透平機(jī)械有限公司制造的5TYD160型空壓機(jī)。該機(jī)型采用的是單軸、五級(jí)壓縮、四級(jí)冷卻的等溫型設(shè)計(jì),四級(jí)中間冷卻器分別配置在機(jī)組兩側(cè)(圖1)。
圖1 空壓機(jī)壓縮工藝流程
隨機(jī)選取3個(gè)時(shí)間點(diǎn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析(表1)。
表1 3個(gè)時(shí)間點(diǎn)的數(shù)據(jù)
從表 1 可以看出,加工空氣量為(27 000~28 000)m3/h,氧氣產(chǎn)量為6000 m3/h左右,但空氣和氧氣壓力呈遞減趨勢(shì),四級(jí)進(jìn)氣溫度在(48~50)℃范圍波動(dòng),剛剛達(dá)到空壓機(jī)四級(jí)進(jìn)氣的標(biāo)準(zhǔn)(45~50)℃,但五級(jí)進(jìn)氣溫度仍然高于機(jī)組設(shè)計(jì)要求的(45~50)℃,最高達(dá)到65℃。溫度過(guò)高,空氣密度增大,導(dǎo)致實(shí)際進(jìn)氣量減少,嚴(yán)重時(shí)造成機(jī)組喘振。
根據(jù)離心風(fēng)機(jī)的特性,結(jié)合金昌冶煉廠多年的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),認(rèn)為風(fēng)機(jī)冷卻效果不佳是造成進(jìn)氣溫度偏高、引起機(jī)組喘振的主要原因之一。具體表現(xiàn)在4個(gè)方面。
部分空氣未經(jīng)四級(jí)中間冷卻器冷卻,直接進(jìn)入五級(jí)壓縮,造成五級(jí)進(jìn)氣溫度偏高。經(jīng)過(guò)解體檢查四級(jí)冷卻器發(fā)現(xiàn),在安裝四級(jí)冷卻器的腔體內(nèi)壁有一個(gè)長(zhǎng)30 mm、寬2 mm的裂口,導(dǎo)致部分空氣未經(jīng)冷卻器直接進(jìn)入五級(jí)壓縮,溫度升高(圖2)。
圖2 四級(jí)冷卻器殼體泄露
圖3 中間冷卻器
圖4 中間冷卻器內(nèi)部換熱管破裂
該機(jī)型中間冷卻器采用翅片管式設(shè)計(jì),芯子由若干個(gè)單元的疊片管束脹接在兩端的管板上,管束與上、下水蓋構(gòu)成水腔,下管板與下水蓋采用螺栓連接固定,冷卻水均從下水蓋進(jìn)、出,進(jìn)出水腔體采用中間隔板隔開(kāi)(圖 3)。
經(jīng)過(guò)檢查分析,冷卻水量不足,主要是3個(gè)原因引起的。
(1)冷卻水內(nèi)漏。該型號(hào)中間冷卻器采用一張張矩形的翅片與換熱管脹接成一個(gè)單元換熱管,再由單元管組成管束,水走管內(nèi),氣走管外。一方面換熱管經(jīng)氣流長(zhǎng)期的沖刷,管壁減薄,另一方面,受外部環(huán)境的影響,二期制氧系統(tǒng)進(jìn)氣點(diǎn)位于奧爐的下風(fēng)口,空氣中二氧化硫的含量高,對(duì)換熱管的腐蝕,造成換熱管內(nèi)漏(圖4),換熱管內(nèi)漏一方面造成氣路帶水,氣流將水一起帶入氣水分離器,由于水含量過(guò)大,氣水分離器無(wú)法快速有效地將水分離,一部分水進(jìn)入下一級(jí)壓縮,另一部分水仍然懸浮在氣水分離器上,與空氣中的灰塵混合粘結(jié)在氣水分離器上,堵塞氣水分離器,使得氣流無(wú)法有效通過(guò),流量降低,壓力升高,造成喘振。同時(shí)內(nèi)漏也造成了實(shí)際冷卻水量不足,氣體溫度偏高。
(2)冷卻水短路。將四級(jí)中間冷卻器抽出后發(fā)現(xiàn),底部中間隔板已經(jīng)腐蝕的凹凸不平,已經(jīng)無(wú)法將進(jìn)水和出水的2個(gè)腔體完全分隔(圖5),部分冷卻水直接通過(guò)中間隔板流出,發(fā)生冷卻水系統(tǒng)短路現(xiàn)象,從而使得通過(guò)實(shí)際通過(guò)中間冷卻器的冷卻水量減少,冷卻水量不足,氣體經(jīng)過(guò)中間冷卻器后得不到充分冷卻,導(dǎo)致排出的氣體溫度偏高。
(3)冷卻水質(zhì)差。水中的雜質(zhì)無(wú)法有效的驅(qū)除,造成雜質(zhì)隨著冷卻水進(jìn)入換熱管,在換熱管內(nèi)壁上逐漸粘結(jié),最終堵塞換熱管,造成空氣冷卻不足、溫度升高。檢查中間冷卻器時(shí)發(fā)現(xiàn),很多換熱管被很多泥漿狀雜質(zhì)堵塞(圖6)。
圖5 中間冷卻器中間隔板受損
圖6 中間冷卻器換熱管堵塞
空氣經(jīng)五級(jí)壓縮后,壓力達(dá)(0.47~0.50)MPa,而低壓側(cè)壓力僅為0.38 MPa左右,因此,部分空氣從密封器高壓測(cè)串至低壓側(cè),空氣被循環(huán)壓縮,溫度升高,進(jìn)氣量減少,壓力升高,發(fā)生喘振現(xiàn)象(圖7)。從圖7可以看出,迷宮密封腐蝕、磨損嚴(yán)重,部分迷宮密封已經(jīng)脫落,密封間隙增大。
圖7 空壓機(jī)級(jí)間密封損壞
由于中間冷卻器翅片自身缺陷,造成部分翅片經(jīng)高壓氣流沖擊后,翅片發(fā)生變形翻卷,堵塞氣流通道,氣量降低,壓力升高,機(jī)組發(fā)生喘振現(xiàn)象(圖 8)。
根據(jù)空壓機(jī)運(yùn)行狀況以及存在的問(wèn)題,針對(duì)性的提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施,對(duì)機(jī)組進(jìn)行解體檢修,具體做法如下。
(1)仔細(xì)檢查空氣流道,對(duì)流道中出現(xiàn)裂縫、漏洞的地方進(jìn)行補(bǔ)焊,解決空氣短路現(xiàn)象。
圖8 中間冷卻器翅片變形
(2)拆除腐蝕嚴(yán)重的四級(jí)中間冷卻器的中間隔板,重新制作、安裝一塊中間隔板,并在原有基礎(chǔ)上加寬,更換新的密封條,使得進(jìn)、出水腔體能夠完全隔離,避免冷卻水系統(tǒng)短路現(xiàn)象。
(3)四級(jí)中間冷卻器中有一根換熱管破裂,因?yàn)楣鼙谧儽。瑹o(wú)法補(bǔ)焊,所以只能采取兩側(cè)封堵的方案處理破裂的換熱管。雖然減少了1根換熱管,但是消除了由于換熱管內(nèi)漏故障引起的溫度升高現(xiàn)象。
(4)在中間冷卻器進(jìn)口兩側(cè)增加2層密封條,一層為厚度0.2 mm的銅皮,另一層為厚度1.5 mm的四氟乙烯材料的密封條,可有效降低氣體短路現(xiàn)象(圖9)。
(5)考慮到該臺(tái)密封器無(wú)備件且拆、裝非常困難,因此對(duì)密封器進(jìn)行了修復(fù),將每一個(gè)迷宮密封捋順,清除迷宮密封內(nèi)的雜物,減緩級(jí)間串氣的現(xiàn)象。
圖9 中間冷卻器增加密封
(6)人工修復(fù)中間冷卻器翅片。將翻卷的翅片重新復(fù)位,提高氣體通流面積,減緩機(jī)組喘振。
(7)全面清洗中間冷卻器冷卻水管以及空壓機(jī)的空氣流道、轉(zhuǎn)子、葉輪,確??諝饬鞯浪ǖ酪约皶惩?,解決氣路、水路的堵塞問(wèn)題,有效避免排氣溫度高、機(jī)組出現(xiàn)喘振等現(xiàn)象發(fā)生。
經(jīng)過(guò)一系列的改進(jìn)措施,機(jī)組投入運(yùn)行后,各級(jí)進(jìn)氣溫度明顯降低,喘振現(xiàn)象得到改善(表2)。比較表1和表2可以看出,與改進(jìn)前相比,五級(jí)進(jìn)氣溫度基本達(dá)到機(jī)組設(shè)計(jì)要求,溫度下降了近10℃;四級(jí)排氣溫度下降了8℃、達(dá)到42℃左右,低于空壓機(jī)標(biāo)準(zhǔn)要求的45℃,因此,仍然有調(diào)節(jié)的余量。經(jīng)過(guò)改進(jìn),這對(duì)空壓機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),對(duì)降低機(jī)組喘振頻次起到了一定作用。同時(shí),空壓機(jī)的進(jìn)氣量也略有增加,對(duì)提高氧產(chǎn)量、降低制氧電單耗也起到一定作用。
表2 改進(jìn)后空壓機(jī)的運(yùn)行參數(shù)
通過(guò)一系列的改進(jìn)措施,機(jī)組運(yùn)行狀況良好,各級(jí)進(jìn)氣溫度和排氣溫度明顯降低,喘振頻次明顯減少,達(dá)到了預(yù)期效果。但是,由于空壓機(jī)運(yùn)行年限過(guò)長(zhǎng),設(shè)備中的一些零部件老化,變形、腐蝕等原因,如密封器的腐蝕、磨損,中間冷卻器翅片在高壓氣流沖擊下發(fā)生的變形翻卷現(xiàn)象等,無(wú)法徹底根治。同時(shí),氣源受外部環(huán)境影響,機(jī)組的運(yùn)行效率無(wú)法達(dá)到機(jī)組最佳狀態(tài),空壓機(jī)的喘振現(xiàn)象無(wú)法徹底避免。因此,只有從管理上、操作上進(jìn)行有效控制,才能降低機(jī)組喘振頻次,提高機(jī)組的運(yùn)行效率,減少能耗。
(1)嚴(yán)格控制吸入空氣的質(zhì)量。由于二期制氧空壓機(jī)進(jìn)氣室位置處于奧爐下風(fēng)口,空氣中含有大量粉塵和二氧化硫,質(zhì)量很差,目前只能通過(guò)定期人工清掃和更換過(guò)濾器的方式,降低空壓機(jī)進(jìn)氣阻力和能耗,緩解機(jī)組流道堵塞和設(shè)備腐蝕的情況。
(2)嚴(yán)格控制冷卻水水質(zhì)。對(duì)冷卻水系統(tǒng)進(jìn)行定期加藥,并定期檢測(cè)化驗(yàn)水質(zhì),緩解水中微生物的繁殖和各類微容鹽類結(jié)晶析出;并根據(jù)冷卻水壓力變化情況,定期清洗冷卻水過(guò)濾器,從源頭上杜絕雜質(zhì)隨循環(huán)水進(jìn)入中間冷卻器,減少中間冷卻器的堵塞現(xiàn)象,提高冷卻效果,降低空氣的進(jìn)氣、排氣溫度。
(3)做好設(shè)備計(jì)劃性檢修工作。根據(jù)空壓機(jī)的運(yùn)行狀況和多年管理操作上的經(jīng)驗(yàn),無(wú)法徹底解決機(jī)組腐蝕、堵塞造成的機(jī)組喘振、氣量下降等現(xiàn)象,因此,應(yīng)根據(jù)機(jī)組實(shí)際運(yùn)行狀況,有計(jì)劃地做好空壓機(jī)的檢修工作,采取定期清洗空壓機(jī)的轉(zhuǎn)子、葉輪、流道、中間冷卻器等,修復(fù)級(jí)間密封器、中間冷卻器的翅片,更換密封條等措施,提高通流面積,緩解級(jí)間串氣、氣體短路現(xiàn)象,從而降低空氣進(jìn)、排氣的溫度,提高機(jī)組的進(jìn)氣量,達(dá)到增加產(chǎn)量、降低能耗的目的。