孫清濤,孫 巖,李 勇,許慎勇
(兗礦新疆煤化工有限公司,新疆烏魯木齊 830011)
兗礦新疆煤化工有限公司520kt/aCO2汽提法尿素裝置于2013年投產(chǎn),其壓縮系統(tǒng)的CO2壓縮機(jī)型號(hào)為 2MCL607+2BCL356/A,配以NK40/45/20單缸冷凝式汽輪機(jī)。該離心式壓縮機(jī)按二缸四段設(shè)計(jì) (壓縮機(jī)一、二段為低壓缸,三、四段為高壓缸),設(shè)有段間冷卻器、缸間冷卻器;為調(diào)節(jié)生產(chǎn)負(fù)荷,CO2壓縮機(jī)設(shè)有二回一、四回三閥和一段入口放空總閥,四段出口管線上裝有放空閥,以便于調(diào)節(jié)系統(tǒng)氣量及異常時(shí)應(yīng)急用。
CO2壓縮系統(tǒng)流程:凈化系統(tǒng)來(lái)的CO2氣體,純度≥98.5% (體積分?jǐn)?shù),干基),壓力約0.22MPa(A),經(jīng)CO2壓縮機(jī)一段入口分離器分離掉其中少量的水分和油污后進(jìn)入CO2壓縮機(jī)一段、二段壓縮;出低壓缸的CO2氣體壓力約2.6MPa、溫度193.7℃,經(jīng)二段冷卻器冷卻后送至脫硫脫氫系統(tǒng),脫硫脫氫后進(jìn)入中壓CO2冷卻器用循環(huán)水冷卻,CO2氣體溫度降至40℃左右;之后CO2氣體進(jìn)入CO2壓縮機(jī)高壓缸,經(jīng)三段、四段壓縮后壓力達(dá)到14.6MPa,然后送至尿素裝置高壓系統(tǒng)。
CO2壓縮機(jī)原始設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 CO2壓縮機(jī)原始設(shè)計(jì)參數(shù)
由于設(shè)計(jì)期間溝通不到位,CO2壓縮機(jī)入口設(shè)計(jì)壓力為0.039MPa,而實(shí)際凈化系統(tǒng)輸送至壓縮機(jī)入口前 CO2氣的壓力為0.22MPa(A),導(dǎo)致壓縮機(jī)入口通道截面積小于實(shí)際需求值。實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,為滿足原設(shè)計(jì)一段入口壓力為0.039MPa的要求,CO2原料氣在壓縮機(jī)入口通過(guò)減壓 (凈化系統(tǒng)還有CO2放空)后送入機(jī)組,由此增大了低壓缸的壓縮比,導(dǎo)致機(jī)組運(yùn)行期間防喘振回流量大、驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī)蒸汽消耗高,且容易造成機(jī)組運(yùn)行不穩(wěn)定,進(jìn)而導(dǎo)致尿素裝置最高負(fù)荷僅達(dá)設(shè)計(jì)負(fù)荷的90%。為此,必須對(duì)CO2壓縮機(jī)低壓缸進(jìn)行改造。
2017年7月,公司組織系統(tǒng)大修,更換了壓縮機(jī)低壓缸轉(zhuǎn)子,低壓缸轉(zhuǎn)子由7級(jí)葉輪改造為6級(jí)葉輪 (公司要求新轉(zhuǎn)子和原轉(zhuǎn)子具有互換性,將原轉(zhuǎn)子作為備件),如此一來(lái),壓縮機(jī)入口壓力可提升至0.124MPa,低壓缸一段壓縮比可由4.46降為2.77,由此可降低汽輪機(jī)3.8MPa蒸汽耗量,同時(shí)增加CO2壓縮機(jī)運(yùn)行的穩(wěn)定性;并對(duì)其輔機(jī)進(jìn)行了檢查。具體改造內(nèi)容如下。
(1)更換壓縮機(jī)支撐軸承。對(duì)應(yīng)軸承最小間隙下,轉(zhuǎn)子Ⅰ級(jí)、Ⅱ級(jí)穩(wěn)定性均不能通過(guò),可以通過(guò)調(diào)整軸徑、跨距以及軸承等相關(guān)參數(shù)予以解決。
(2)在不改變CO2壓縮機(jī)低壓缸結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,摘除低壓缸首級(jí)葉輪;重新設(shè)計(jì)制造一、二級(jí)級(jí)間隔板,通過(guò)增加導(dǎo)流套改變首級(jí)葉輪至二級(jí)入口流道;調(diào)整級(jí)間密封及平衡盤密封;補(bǔ)制新隔套等。
改造前后CO2壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)的對(duì)比見(jiàn)表2。
表2 改造前后CO2壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)的對(duì)比
上述改造完成后,2017年9月21日19:08,CO2壓縮機(jī)沖轉(zhuǎn)后并入生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行;9月21日20:33,尿素合成系統(tǒng)升壓,CO2壓縮機(jī)轉(zhuǎn)入正常運(yùn)行;9月22日17:49,CO2原料氣流量達(dá)29500m3/h(最大值為 31000m3/h),系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),CO2壓縮機(jī)組汽輪機(jī)蒸汽耗量36.59t/h,汽輪機(jī)調(diào)節(jié)氣閥開(kāi)度89%左右。但低壓缸改造后運(yùn)行中低壓缸振值 (VIA81004)時(shí)常會(huì)突然跳增至13μm(低壓缸振值一般為3.9μm),CO2壓縮機(jī)管道發(fā)出異常振動(dòng)聲;而且操作調(diào)整過(guò)程中發(fā)現(xiàn),當(dāng)CO2壓縮機(jī)入口氣量低于臨界值25000m3/h時(shí),振動(dòng)頻次較少;CO2壓縮機(jī)入口氣量超過(guò)25000m3/h時(shí),振動(dòng)頻繁且管道振動(dòng)異響刺耳,此時(shí)被迫開(kāi)二回一回路和四回三回路進(jìn)行調(diào)節(jié),汽輪機(jī)輪室壓力高,其調(diào)節(jié)閥開(kāi)度沒(méi)有了調(diào)節(jié)余量。
經(jīng)分析,CO2壓縮機(jī)管道振動(dòng)和異響的原因是二回一的氣體與一段入口的氣體發(fā)生了共振。為消除這種共振,必須改變?nèi)肟跉饬?,使之偏離共振區(qū)。
2017年10月,公司利用系統(tǒng)短停檢修機(jī)會(huì),自行設(shè)計(jì)并增設(shè)了CO2壓縮機(jī)一回一調(diào)節(jié)回路 (DN200),配置調(diào)節(jié)閥及切斷閥,并在一段出口發(fā)生振動(dòng)的管道上增設(shè)了放空調(diào)節(jié)閥,以改變管道的固有頻率,避免共振。
增設(shè)一回一回路及一段出口放空調(diào)節(jié)閥后,CO2壓縮機(jī)開(kāi)車階段運(yùn)行平穩(wěn),未出現(xiàn)管道振動(dòng)及異響情況。按原有的操作習(xí)慣,二回一回路、四回三回路調(diào)節(jié)閥開(kāi)度均保持在5%~10%,一回一回路調(diào)節(jié)閥開(kāi)度基本維持在6%~9%;在負(fù)荷較高的情況下,一回一回路調(diào)節(jié)閥開(kāi)度基本維持在2%左右,此時(shí)低壓缸振值 (VIA81004)基本在5μm以下,CO2壓縮機(jī)運(yùn)行趨于穩(wěn)定。
考慮到二回一回路、四回三回路調(diào)節(jié)閥保持一定的開(kāi)度,理論上有一定的能量損失,進(jìn)行優(yōu)化操作,即采取逐步關(guān)閉二回一回路、四回三回路調(diào)節(jié)閥以及開(kāi)大一回一回路調(diào)節(jié)閥的方式,逐漸將二回一回路、四回三回路調(diào)節(jié)閥調(diào)為零開(kāi)度,一回一回路調(diào)節(jié)閥開(kāi)度增至70%左右,汽輪機(jī)調(diào)節(jié)閥開(kāi)度降低4%,汽輪機(jī)輪室壓力降至3MPa左右,取得了較好的效果。
整改前后 (增設(shè)一回一調(diào)節(jié)回路及一段出口放空閥前后)CO2壓縮機(jī)主要運(yùn)行數(shù)據(jù)的對(duì)比
見(jiàn)表3。
表3 整改前后CO2壓縮機(jī)主要運(yùn)行數(shù)據(jù)的對(duì)比
(1)整改后,CO2壓縮機(jī)組汽輪機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,汽輪機(jī)輪室壓力降低,其調(diào)節(jié)閥開(kāi)度有20%左右的調(diào)節(jié)余量,蒸汽消耗大幅降低;機(jī)組各振值降低,運(yùn)行平穩(wěn)。
(2)改造后,CO2進(jìn)入CO2汽提塔的溫度由141℃降至125℃左右;CO2氣量波動(dòng)幅度減小,尿素高壓系統(tǒng)物料配比趨于穩(wěn)定,提高了尿素高壓系統(tǒng)的運(yùn)行效率,高壓甲銨冷凝器氣液相溫度、高壓洗滌器出氣及下液溫度、合成塔出液溫度等均能控制在最優(yōu)狀態(tài);成品尿素縮二脲含量降至1.0%以下,產(chǎn)品質(zhì)量有所提高;尿素產(chǎn)量增加,日產(chǎn)突破1800t,噸尿素氨耗維持在579kg左右 (設(shè)計(jì)值585kg)。
CO2壓縮機(jī)低壓缸轉(zhuǎn)子及相關(guān)部件改造完成并且增設(shè)一回一調(diào)節(jié)回路及一段出口放空閥后,CO2壓縮機(jī)低壓缸一段壓縮比由4.46降至2.77,汽輪機(jī)蒸汽消耗量減少約8.5m3/h,按蒸汽成本58元/t計(jì)算,每年可節(jié)省蒸汽費(fèi)用394.4萬(wàn)元;同時(shí),CO2壓縮機(jī)出口氣量超過(guò)31000 m3/h,減少了CO2氣體的排放,機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定,尿素日產(chǎn)屢創(chuàng)新高,日產(chǎn)突破1800t(設(shè)計(jì)日產(chǎn)1734t),年可增產(chǎn)尿素70kt以上。總之,本次改造節(jié)能減排、提產(chǎn)增收效果明顯,達(dá)到了預(yù)期的目的。