李樂倫,徐美同,李家棟,張永軍
(兗礦新疆煤化工有限公司,新疆烏魯木齊 830011)
兗礦新疆煤化工有限公司600kt/a醇氨聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目是兗礦集團(tuán)在新疆啟動的第一個煤化工項(xiàng)目,產(chǎn)能為 300kt/a合成氨、520kt/a尿素、300kt/a甲醇。其中,氣化裝置采用兗礦集團(tuán)與華東理工大學(xué)共同研發(fā)的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的多噴嘴對置式水煤漿加壓氣化技術(shù),配備3臺氣化爐 (兩開一備),單臺氣化爐投煤量1500t/d。裝置于2012年9月正式投料生產(chǎn),現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)安全、穩(wěn)定、高效、長周期運(yùn)行。
正常運(yùn)行時,熱電車間雙臺鍋爐運(yùn)行,生產(chǎn)的9.8MPa過熱蒸汽通過減溫減壓器將部分蒸汽降壓至3.8MPa、2.5MPa、1.2MPa,供后系統(tǒng)使用??辗周囬g通過鍋爐提供的9.8MPa蒸汽驅(qū)動汽輪機(jī)帶動空氣壓縮機(jī)壓縮環(huán)境空氣,空氣經(jīng)預(yù)冷和純化后進(jìn)入分餾塔,采用低溫精餾的方法分離出O2、N2、Ar,為后系統(tǒng)提供純度99.6%的O2和純度99.99%的N2。
氣化車間以高壓O2和水煤漿為原料,輸送至氣化爐內(nèi)反應(yīng)產(chǎn)生主要成分為 (CO+H2)的水煤氣,水煤氣經(jīng)旋風(fēng)分離器和水洗塔除塵洗滌后送至變換工段。變換工段分為甲醇變換系統(tǒng)和合成氨變換系統(tǒng)。其中,合成氨變換系統(tǒng)將水煤氣中的CO全部變換成H2和CO2,并回收工藝余熱副產(chǎn)不同壓力等級的蒸汽,之后變換氣中的CO2和 H2S等酸性氣體在低溫甲醇洗工段中予以脫除,得到的凈化氣送入液氮洗工段精制,并配氮使氨合成氣的氫氮比達(dá)到3∶1,合成氣進(jìn)入合成氣壓縮機(jī),升壓至14.5MPa后送入氨合成系統(tǒng)合成氨;低溫甲醇洗系統(tǒng)解吸出的 CO2則送往尿素裝置CO2壓縮系統(tǒng)。而甲醇變換系統(tǒng)是將水煤氣中的CO部分變換成H2和CO2,以滿足甲醇合成系統(tǒng)生產(chǎn)所需的H2/CO,并回收工藝余熱副產(chǎn)不同等級的蒸汽,之后變換氣送往低溫甲醇洗系統(tǒng)吸收 (脫除)有毒有害氣體,合格凈化氣 (H267.81% 、CO28.86%、CO22.69%)送往甲醇合成系統(tǒng),在甲醇合成塔內(nèi)銅基催化劑的作用下合成粗甲醇,再通過甲醇精餾系統(tǒng)脫除粗甲醇中的二甲醚、水、乙醇等雜質(zhì)組分,生產(chǎn)出符合美國AA級和 《工業(yè)用甲醇》(GB338—2004)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的精甲醇。 600kt/a醇氨聯(lián)產(chǎn)裝置工藝流程見圖1。
圖1 600kt/a醇氨聯(lián)產(chǎn)裝置工藝流程框圖
2017年9月系統(tǒng)計(jì)劃檢修結(jié)束,僅具備單臺氣化爐投運(yùn)條件。甲醇變換催化劑與甲醇合成催化劑為新更換催化劑,均為氧化態(tài),尚無活性,不具備使用條件,而甲醇變換催化劑與甲醇合成催化劑的硫化或還原均需H2,當(dāng)時新疆化工市場上無符合條件的H2,若從疆外采購,成本高且耗時長。為此,公司決定單爐帶合成氨系統(tǒng)運(yùn)行,用自產(chǎn)H2對甲醇變換催化劑和甲醇合成催化劑進(jìn)行硫化與還原,如此不僅可避免用槽車給系統(tǒng)充裝H2帶來的風(fēng)險(xiǎn),且可降本增效。
當(dāng)甲醇合成催化劑還原完成 (具有活性)后,按照催化劑廠家提出的技術(shù)要求,該甲醇合成催化劑在投用初期需低負(fù)荷運(yùn)行一段時間,大致為5~7d,期間需逐漸增大負(fù)荷并在不同負(fù)荷下運(yùn)行一定時間,使之深度還原,以穩(wěn)定甲醇合成催化劑的結(jié)構(gòu)和延長其使用壽命,保證其在今后的生產(chǎn)中能發(fā)揮出最大的活性。
甲醇合成系統(tǒng)輕負(fù)荷生產(chǎn)期間,常規(guī)運(yùn)行模式為甲醇系統(tǒng)導(dǎo)氣、氨合成系統(tǒng)停車,即單爐帶甲醇系統(tǒng)低負(fù)荷運(yùn)行,并將大量水煤氣放空。我們在借鑒以往操作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,集思廣益,通過論證、攻關(guān),創(chuàng)新性地提出了 “單臺氣化爐帶甲醇、合成氨雙系統(tǒng)運(yùn)行”的思路,通過優(yōu)化調(diào)節(jié)和合理分配甲醇系統(tǒng)與合成氨系統(tǒng)的負(fù)荷,達(dá)到既滿足甲醇合成催化劑低負(fù)荷運(yùn)行的要求又可將本應(yīng)放空的水煤氣用于生產(chǎn)液氨的目的,以實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排、降耗增效。
對于新更換的甲醇合成催化劑,投用初期需經(jīng)歷一段低負(fù)荷運(yùn)行時間,逐漸增加負(fù)荷使甲醇合成催化劑達(dá)到深度還原;投用初期,甲醇合成塔原料氣流量約50000m3/h,經(jīng)核算,其對應(yīng)的低溫甲醇洗系統(tǒng)原料氣流量為80000m3/h。而合成氨系統(tǒng)最低負(fù)荷運(yùn)行時,合成氣壓縮機(jī)入口原料氣流量約68000m3/h,對應(yīng)的液氮洗系統(tǒng)新鮮氣流量約46000m3/h,低溫甲醇洗系統(tǒng)原料氣流量約75000m3/h??梢钥闯觯灰?dú)饣b置外供水煤氣流量大于290000m3/h,即可保證后系統(tǒng)的低負(fù)荷運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)單臺氣化爐帶甲醇、合成氨雙系統(tǒng)運(yùn)行的目標(biāo)。
在甲醇變換催化劑和甲醇合成催化劑硫化或還原階段,即單爐帶合成氨系統(tǒng)運(yùn)行時,A#氣化爐在5.5MPa壓力下運(yùn)行,外供水煤氣量約250000m3/h,水煤氣主要成分為 (H2+CO)79.5%、CO220.2%、CH4128×10-6,該工況下氣化爐的運(yùn)行負(fù)荷為84.6%,尚有一定的提升空間。據(jù)以往的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),當(dāng)氣化爐爐膛壓力從5.5MPa(對應(yīng)負(fù)荷為84.6%)提至6.5MPa(對應(yīng)負(fù)荷為100%),所需 O2量增至40320 m3/h,水煤氣流量至少增加50000m3/h,即水煤氣總量最少可達(dá)300000m3/h,具備單臺氣化爐帶甲醇、合成氨雙系統(tǒng)運(yùn)行的基本條件。因此,從物料平衡方面來看是完全可行的。
2017年9月14日,空分裝置外供合格產(chǎn)品,隨即A#氣化爐投料;9月15日08:00液氮洗原料氣合格,合成氨系統(tǒng)投運(yùn),甲醇合成催化劑開始升溫還原,并于9月17日15:00升溫還原結(jié)束。
為使甲醇合成催化劑按時進(jìn)入低負(fù)荷運(yùn)行期,9月17日11:00系統(tǒng)開始向單臺氣化爐帶甲醇、合成氨雙系統(tǒng)運(yùn)行過渡。當(dāng)日11:35—13:35A#氣化爐開始緩慢加負(fù)荷至 6.3MPa;11:40甲醇變換系統(tǒng)開放空均壓,合成氨系統(tǒng)逐漸退氣減量至最低負(fù)荷運(yùn)行;13:15甲醇變換系統(tǒng)接氣,13:45甲醇低溫甲醇洗系統(tǒng)接氣,15:35甲醇合成系統(tǒng)接氣。
(1)導(dǎo)氣過程中系統(tǒng)壓力波動,造成氣化爐壓力與負(fù)荷不匹配,必須合理分工、恰當(dāng)安排,合成氨系統(tǒng)保量以防合成氣氣量大幅波動,甲醇變換系統(tǒng)保壓,雙系統(tǒng)密切配合,緩慢推進(jìn)導(dǎo)氣進(jìn)度,確保平穩(wěn)操作。
(2)氣化爐負(fù)荷達(dá)97% (爐膛壓力6.3MPa)時,煤漿泵轉(zhuǎn)速998r/min,逼近最高設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速,是建廠以來的首次高轉(zhuǎn)速紀(jì)錄,具有高風(fēng)險(xiǎn)性,需嚴(yán)格按照預(yù)定方案進(jìn)行精細(xì)操作,調(diào)度對各工段統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮,并做好應(yīng)急安排。
(3)在甲醇變換系統(tǒng)接氣的過程中,由于要兼顧合成氨系統(tǒng)低負(fù)荷條件下的穩(wěn)定運(yùn)行,進(jìn)入甲醇變換爐的水煤氣流量會不足,甲醇變換爐的空速低,易造成甲醇變換爐催化劑床層超溫,此時操作過程中要充分利用甲醇變換新催化劑的低溫活性和激冷線,將進(jìn)入甲醇變換爐水煤氣的溫度控制在其露點(diǎn)之上 (250℃左右),以利于有效控制甲醇變換爐催化劑床層的溫度。
(4)甲醇變換系統(tǒng)接氣過程中,當(dāng)甲醇變換系統(tǒng)水煤氣流量低時,不僅需要控制好甲醇變換爐的爐溫,還需考慮出甲醇變換系統(tǒng)變換氣的氣質(zhì)要求,即在滿足甲醇變換爐床層溫升可控的情況下,操作過程中要盡量滿足變換氣的氫碳比要求,防止因變換氣中CO2含量過高而增加低溫甲醇洗系統(tǒng)的負(fù)荷,并防止甲醇合成氣中有效成分 (CO+H2)過低影響甲醇合成催化劑的深度還原而導(dǎo)致能耗增加。
(5)首次嘗試單爐帶甲醇、合成氨雙系統(tǒng)運(yùn)行,毫無經(jīng)驗(yàn)可循,雙系統(tǒng)低負(fù)荷運(yùn)行,操作彈性?。粴饣到y(tǒng)運(yùn)行壓力高,對設(shè)備、管道、機(jī)泵及安全附件的要求苛刻。因此,現(xiàn)場需加強(qiáng)巡檢力度,中央控制室注意各項(xiàng)工藝數(shù)據(jù)的變化,及時進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。
通過優(yōu)化調(diào)整,當(dāng)氣化爐負(fù)荷達(dá)97%時,氣化爐爐膛壓力為6.3MPa,所產(chǎn)水煤氣量約為300000m3/h,達(dá)到了單爐帶甲醇、合成氨雙系統(tǒng)運(yùn)行的基本條件,調(diào)整過程中氣化裝置不同負(fù)荷下的運(yùn)行參數(shù)如表1所示。整個過程中,利用合成氨系統(tǒng)自產(chǎn)H2嚴(yán)格把控甲醇變換催化劑與甲醇合成催化劑的硫化或還原的升溫速率,順利完成了甲醇系統(tǒng)催化劑的還原;2017年9月17日成功實(shí)現(xiàn)單爐帶雙系統(tǒng)運(yùn)行后,低負(fù)荷運(yùn)行期間,甲醇合成催化劑床層溫度均處于可控范圍內(nèi),單臺氣化爐帶甲醇、合成氨雙系統(tǒng)低負(fù)荷、穩(wěn)定運(yùn)行達(dá)96h,雙系統(tǒng)各項(xiàng)工藝指標(biāo)正常,液氨產(chǎn)量約 21.56t/h,粗醇產(chǎn)量約 24t/h,標(biāo)志著公司首創(chuàng)的 “單臺氣化爐帶甲醇、合成氨雙系統(tǒng)運(yùn)行”模式取得成功。
表1 氣化裝置不同負(fù)荷下的運(yùn)行參數(shù)
經(jīng)分析,本次單臺氣化爐帶甲醇、合成氨雙系統(tǒng)低負(fù)荷運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)效益非常明顯:①解決了甲醇變換催化劑和甲醇合成催化劑更換后硫化或還原所需H2的供應(yīng)問題,并滿足了甲醇合成催化劑需低負(fù)荷運(yùn)行一段時間的要求;②合成氨系統(tǒng)不停車、保持最低負(fù)荷運(yùn)行,節(jié)約了合成氨系統(tǒng)停車再開車的各項(xiàng)費(fèi)用約150萬元;③將甲醇變換系統(tǒng)本應(yīng)均壓放空的合成氣用于生產(chǎn)液氨,避免了浪費(fèi),合成氨系統(tǒng)低負(fù)荷運(yùn)行時產(chǎn)量約 21.56t/h(約 517t/d),以液氨市價(jià) 2500元/t計(jì),合成氨系統(tǒng)低負(fù)荷運(yùn)行6d的液氨銷售收入為517×2500×6÷10000=775.5萬元。
此外,本次單臺氣化爐帶甲醇、合成氨雙系統(tǒng)低負(fù)荷運(yùn)行保障了系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,避免了系統(tǒng)開停車期間工況不穩(wěn)而易產(chǎn)生噪聲、有毒有害氣體排放等環(huán)保問題,環(huán)保效益也非常突出。
600kt/a醇氨聯(lián)產(chǎn)裝置是一個復(fù)雜龐大的系統(tǒng),屬典型的高溫高壓、有毒有害化工生產(chǎn)系統(tǒng)。兗礦新疆煤化工有限公司結(jié)合實(shí)際,大膽設(shè)想、小心求證,于2017年9月首次創(chuàng)新性地成功實(shí)施了 “單臺氣化爐帶甲醇、合成氨雙系統(tǒng)運(yùn)行”,不僅滿足了甲醇系統(tǒng)低負(fù)荷運(yùn)行的要求,而且合成氨系統(tǒng)的低負(fù)荷運(yùn)行 (無需停車)達(dá)到了節(jié)能減排、增產(chǎn)創(chuàng)效的目的。這不僅是大膽嘗試、技術(shù)革新,而且為化工生產(chǎn)領(lǐng)域的生產(chǎn)運(yùn)行和管理開創(chuàng)了新的思維模式,引領(lǐng)了新的創(chuàng)新方向。