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      淺談無(wú)氧化爐能源節(jié)能方案

      2018-10-21 13:43:14尹春子
      科技信息·中旬刊 2018年5期
      關(guān)鍵詞:工藝分析節(jié)能改造

      尹春子

      摘要:本文通過(guò)對(duì)熱鍍鋅連續(xù)退火工藝無(wú)氧化爐的研究和分析,結(jié)合實(shí)際情況,提出了連續(xù)退火爐的無(wú)氧化爐段排放煙氣余熱回收改造方案,在充分利用原有設(shè)備設(shè)施的基礎(chǔ)上,對(duì)無(wú)氧化爐段助燃空氣和排放煙氣流程進(jìn)行改造,并對(duì)改造后的效果進(jìn)行了分析,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

      關(guān)鍵詞:無(wú)氧化爐;工藝分析;節(jié)能改造

      1 概述

      隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,我國(guó)對(duì)能源的需求越來(lái)越大,能源供應(yīng)日趨緊張,連續(xù)熱鍍鋅生產(chǎn)線的退火爐是重要耗能設(shè)備,其能耗占整條生產(chǎn)線的70%~80%左右,因此,退火爐的節(jié)能顯得非常重要,是企業(yè)降低成本、節(jié)約能源、增加經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑。廣東順德浦項(xiàng)鋼板有限公司鍍鋅鋼板生產(chǎn)線的連續(xù)退火爐是由日本黑崎工業(yè)爐株式會(huì)社制造,它采用的是改良森吉米爾法,火爐入口段設(shè)立無(wú)氧化爐區(qū)域,直接利用氣體燃燒預(yù)熱鋼板工藝,其控制手段先進(jìn),爐溫、帶溫控制精準(zhǔn),產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。但無(wú)氧化爐產(chǎn)生的高溫?zé)煔庵苯优欧诺绞彝?,余熱沒(méi)有回收利用,并且還要消耗大量動(dòng)力對(duì)煙氣進(jìn)行冷卻,增加了溫室氣體排放,造成能源很大的浪費(fèi)和影響環(huán)境。

      2無(wú)氧化爐工藝結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

      無(wú)氧化爐的主要作用是為使帶鋼達(dá)到再結(jié)晶溫度,對(duì)帶鋼進(jìn)行預(yù)加熱,同時(shí),把帶鋼表面殘余的油脂燃燒或蒸發(fā)清除掉,獲得無(wú)氧化的潔凈帶鋼。無(wú)氧化爐由無(wú)燒嘴廢氣預(yù)加熱段和燒嘴直接加熱段兩部分組成,全長(zhǎng)16400MM,燒嘴加熱段分成AB區(qū)、1區(qū)和2區(qū)三個(gè)區(qū)域,AB區(qū)有兩個(gè)200000kcal/h的后燃燒燒嘴,1區(qū)有六個(gè)590000kcal/h的主燃燒燒嘴,2區(qū)有四個(gè)590000kcal/h的主燃燒燒嘴。燒嘴燃燒所需要的助燃空氣由一臺(tái)風(fēng)量7200 NM3/H風(fēng)機(jī)提供,廢氣排放口設(shè)置預(yù)加熱段頂部,在廢氣排放口設(shè)置了一套自動(dòng)控制的滑板式風(fēng)門用于控制爐內(nèi)壓力,廢氣在風(fēng)門的控制下由一臺(tái)風(fēng)量750 NM3/Min廢氣排放風(fēng)機(jī)通過(guò)風(fēng)管排出室外。無(wú)氧化爐相關(guān)參數(shù)統(tǒng)計(jì)如下:

      LPG消耗量為:200NM3/H

      助燃空氣消耗量約:4000 NM3/H

      廢氣排放溫度約:550℃

      廢氣流量為:4000NM3/Hr

      廢氣排放風(fēng)機(jī)參數(shù):全壓150mmH2O,風(fēng)量750NM3/Min。

      助燃風(fēng)機(jī)參數(shù):全壓1150mmH2O,風(fēng)量120NM3/Min。

      助燃風(fēng)機(jī)把室內(nèi)空氣通過(guò)三組管道送到各區(qū)的燒嘴參與燃燒,各區(qū)助燃空氣的流量通過(guò)流量控制閥獨(dú)立控制,可以有效控制空燃比。無(wú)燒嘴廢氣預(yù)加熱段頂部的廢氣排放口設(shè)置一個(gè)自動(dòng)控制的滑板式風(fēng)門,風(fēng)門上部是廢氣收集裝置,風(fēng)門與廢氣收集裝置之間設(shè)計(jì)有150MM的間距,燃燒后的廢氣在滑板式的風(fēng)門控制下,與新鮮室內(nèi)空氣一起從廢氣收集裝置通過(guò)廢氣管道,在廢氣排放風(fēng)機(jī)的作用下直接從煙囪排出室外。

      3節(jié)能分析

      從無(wú)氧化爐工藝流程分析中可以知道,盡管設(shè)計(jì)了無(wú)燒嘴預(yù)熱段,可以降低了燃料的消耗,但是尾氣溫度還是很高(現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)定廢氣平均溫度達(dá)550℃),直接排放到室外造成能量大量浪費(fèi)。同時(shí),為降低排氣溫度,需要補(bǔ)充新鮮空氣,增加煙氣排放風(fēng)機(jī)的功率,造成電力損耗;而參與燃燒的助燃空氣是從室內(nèi)送到燒嘴,通常溫度在20℃~30℃之間,如果可以利用排放的高溫尾氣加熱參與燃燒的助燃空氣,充分利用高溫?zé)煔庥酂?,就可以進(jìn)一步提高燃燒效率,實(shí)現(xiàn)降耗節(jié)能的目的,同時(shí)減少煙氣中的RO2和CO的排放,減少環(huán)境污染。

      4 節(jié)能改造方案

      4.1 無(wú)氧化爐段燃燒工藝PID改造

      通過(guò)對(duì)熱鍍鋅連續(xù)退火爐無(wú)氧化爐段燃燒工藝的研究和分析,對(duì)無(wú)氧化爐段助燃空氣和排放煙氣流程進(jìn)行改造。在排氣風(fēng)機(jī)前的煙道上安裝一個(gè)空氣和煙氣的熱交換器,把助燃空氣管道引入熱交換器,利用煙氣余熱加熱助燃空氣,達(dá)到節(jié)能的目的,同時(shí)減少溫室氣體的排放。

      4.2 改造方案

      首先,增加熱交換器后,會(huì)增加煙氣和助燃空氣的阻力,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況,選用煙氣阻力小的管式熱交換器,在不改變排氣風(fēng)機(jī)和助燃風(fēng)機(jī)的前提下,能滿足改造后系統(tǒng)運(yùn)行的要求,改造后,預(yù)計(jì)每年可為公司節(jié)約250噸的LPG,節(jié)約費(fèi)用近125萬(wàn)元。

      設(shè)計(jì)的主要參數(shù)如下:

      助燃空氣溫升:280℃

      換熱器換熱面積:85M3

      空氣側(cè)阻力:小于1500Pa

      煙氣側(cè)的阻力:小于150Pa

      其次,封堵無(wú)氧化爐廢氣排放口和廢氣收集裝置間的縫隙,以便減少冷風(fēng)吸入,提高煙氣溫度,在封堵板上,設(shè)計(jì)有一個(gè)可通過(guò)手動(dòng)調(diào)節(jié)大小進(jìn)風(fēng)口,可手動(dòng)將插板調(diào)節(jié)到適當(dāng)位置,以增加燃燒煙氣中一氧化碳所需的空氣量。

      第三,對(duì)原助燃風(fēng)機(jī)主管道進(jìn)行改造,以適應(yīng)新系統(tǒng)要求;同時(shí)在熱交換器進(jìn)風(fēng)口增加冷風(fēng)進(jìn)風(fēng)管道和自動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥,當(dāng)進(jìn)入熱交換器的煙氣溫度大于500℃時(shí)自動(dòng)開(kāi)啟調(diào)節(jié)蝶閥,從環(huán)境中吸入適量的冷風(fēng),使煙氣溫度不高500℃,以保證熱交換器的安全,延長(zhǎng)其使用壽命;在熱交換器熱風(fēng)總管上安裝一段可將熱風(fēng)排放到室外的排放管和蝶閥,正常工作時(shí)應(yīng)先關(guān)閉此閥,在停窯后窯內(nèi)不需要讓空氣時(shí)開(kāi)啟此閥,可避免熱交換器內(nèi)溫度過(guò)高;

      第四,將燒嘴前的空氣調(diào)節(jié)閥改為高溫調(diào)節(jié)閥,以確保助燃空氣在400℃以下能使用閥門進(jìn)行調(diào)整,有效控制空氣流量;更換進(jìn)入各區(qū)助燃空氣主管路的三個(gè)孔板,把FCV流量控制閥更換為控制方式完成相同的高溫閥,以滿足熱空氣調(diào)節(jié)要求;同時(shí),所有熱風(fēng)管道進(jìn)行保溫,減少熱空氣的熱損失。

      第五,設(shè)置熱交換系統(tǒng)獨(dú)立的控制裝置,對(duì)熱交換系統(tǒng)的設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行控制和監(jiān)控,避免對(duì)原系統(tǒng)造成影響;由于燃燒空氣溫度的變化,物理特性也發(fā)生改變,需要對(duì)孔板計(jì)算過(guò)來(lái)流量進(jìn)行系數(shù)補(bǔ)償,新系統(tǒng)把PLC補(bǔ)償后的值輸出至原系統(tǒng),完成了對(duì)流量的補(bǔ)償過(guò)程。

      5我國(guó)能源現(xiàn)狀和節(jié)約能源的意義

      從能源轉(zhuǎn)換的本質(zhì)上說(shuō),能源的消耗就等于CO2排放,所以節(jié)約能源可以直接減輕溫室氣體減排壓力,是全球可持續(xù)發(fā)展的需要,也是改善區(qū)域環(huán)境質(zhì)量的根本途徑。但最重要的是提高競(jìng)爭(zhēng)力,建成富強(qiáng)、文明、和諧小康社會(huì)必由之路。到2010年,我國(guó)已成為全球第一大能源生產(chǎn)國(guó),到2011年,中國(guó)已成為世界第一大能源消費(fèi)國(guó)。一次能源產(chǎn)量為26億噸標(biāo)煤;消耗28.5億噸標(biāo)煤;我國(guó)能源效率很低,一噸標(biāo)準(zhǔn)煤生產(chǎn)的GDP只有美國(guó)的28.6%,歐盟的16.8%,日本的10.3%;

      我國(guó)能源種類;煤炭:70.2%;原油:18.4%;水力:6.6%;天然氣 3%;其他:1.8%;可再生能源2010年為10%,2015年目標(biāo)為15%。按照《中國(guó)能源報(bào)告2008碳排放研究》中提出的數(shù)據(jù),中國(guó)目前人均二氧化碳排放量約為1.331IE,全國(guó)二氧化碳排放總量超過(guò)17億噸;按照世界銀行的統(tǒng)計(jì)資料,中國(guó)目前人均二氧化碳排放量約為4lIE,這樣,全國(guó)13億人口的二氧化碳排放總量超過(guò)52億噸;中國(guó)已成為全球第二大溫室氣體排放國(guó)。

      哥本哈根會(huì)議各國(guó)態(tài)度:中國(guó)承諾到2020年單位GDP的溫室氣體排放比2005年降低40%~45%;美國(guó)2020年溫室氣體比2005年減少17%;日本2020年問(wèn)世氣體排放量減少25%;印度2020年溫室氣體排放比2005年減少24%;德國(guó)2020年溫室氣體排放量比1990年減少40%;俄羅斯完全有實(shí)力大減排40%的目標(biāo);澳大利亞2020年溫室氣體排放消減25%;巴西排放量在預(yù)期的基礎(chǔ)上減少36.1%~38.9%;非洲尋求650億美元的環(huán)境賠償;島國(guó)聯(lián)盟呼吁發(fā)達(dá)國(guó)家提高減排至45%。近幾年的經(jīng)濟(jì)又表現(xiàn)出以高能耗來(lái)支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展的不良態(tài)勢(shì)。國(guó)家“十二五”計(jì)劃能源單位GDP能耗下降25%的指標(biāo),“十一五”計(jì)劃已實(shí)現(xiàn)20%的目標(biāo)。

      結(jié)束語(yǔ)

      公司依據(jù)上述方案對(duì)退火爐排放的尾氣進(jìn)行余熱利用改造,熱交換系統(tǒng)安裝調(diào)試后,運(yùn)行良好。經(jīng)過(guò)預(yù)熱后的助燃空氣溫度最低為220℃,最高為360℃度,平均溫度為290℃,排向大氣的尾氣溫度低于200℃,換熱效果理想。

      實(shí)踐證明,通過(guò)對(duì)退火爐產(chǎn)生煙氣的余熱進(jìn)行回收,把助燃空氣通過(guò)熱交換器預(yù)熱后再引入火爐,提升了助燃空氣的溫度,既達(dá)到了節(jié)能的目的,同時(shí)又減少了溫室氣體的對(duì)外排放。根據(jù)我們公司設(shè)備改造的經(jīng)驗(yàn),設(shè)備投資可以在1年的生產(chǎn)中全部收回,經(jīng)濟(jì)效益十分明顯。

      參考文獻(xiàn):

      [1]郭海濤,趙凱星.連續(xù)熱鍍鋅退火爐工藝及其節(jié)能技術(shù)綜述[J].中國(guó)西部科技.2008,(18).

      [2] 2000至2010年中國(guó)環(huán)境狀況公報(bào).

      [3] 國(guó)務(wù)院關(guān)于“十一五”期間全國(guó)主要污染物排放總量控制計(jì)劃的批復(fù)國(guó)函[2006170]號(hào)文[R].

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