□ 張 琛 □ 倪受東 □ 張 靜
1.南京工業(yè)大學機械與動力工程學院 南京 211800
2.南京工業(yè)大學先進材料研究院 南京 211800
工業(yè)機器人模仿人的手臂,按照設定的路徑等參數(shù)進行物件的抓取、搬運及其它動作,是目前工業(yè)自動化生產(chǎn)中常用的設備之一。筆者所研究的工業(yè)機器人自動上下料系統(tǒng),是在閥門殼體加工生產(chǎn)線中通過設定好的可編程序控制器(PLC)來控制工業(yè)機器人的動作,實現(xiàn)三臺機床的自動上下料。由于此項操作重復性強、工作強度高,手工操作不能滿足大批量生產(chǎn)的實際需求,而工業(yè)機器人可以快速準確地長時間作業(yè),重復定位精度高,環(huán)境適應性好,可以極大地提高生產(chǎn)效率??梢?,工業(yè)機器人可以用高精度智能化的操作代替人力[1],所以對工業(yè)機器人的柔性控制系統(tǒng)進行研究,并將其應用到工廠實際生產(chǎn)中很有必要。
筆者選用安川MS165機器人來完成閥門殼體加工生產(chǎn)線的自動上下料。安川MS165工業(yè)機器人是一款高效率、多功能工業(yè)機器人,主要由本體、驅(qū)動系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和示教器四個基本部分組成[2],具有兩個抓手。
根據(jù)工藝流程,閥門殼體需要在數(shù)控車床、液壓組合鉆床、數(shù)控磨床等三臺機床上依次進行加工。殼體毛坯首先通過進料傳送帶運送到指定位置,由工業(yè)機器人抓取并經(jīng)過數(shù)控車床(1號)、液壓組合鉆床(2號)、數(shù)控磨床(3號)依次加工,最后通過出料傳送帶完成相關的操作。根據(jù)閥門殼體加工工藝流程,建立了如圖1所示由傳送帶、工業(yè)機器人及其控制系統(tǒng),以及三臺機床組成的自動上下料加工生產(chǎn)線,現(xiàn)場輔以加工自動線安全圍欄。
閥門殼體生產(chǎn)線的工藝流程為:① 進料,1號殼體由進料傳送帶運送到相應位置;②1號機器人抓手打開,抓取1號殼體后關閉;③ 2號殼體進入相同的位置,2號機器人抓手打開,抓取2號殼體后關閉;④ 進入機械加工工藝流程,1號機床、2號機床、3號機床依次完成相關工序的加工;⑤ 1號機器人抓手打開,然后2號機器人抓手打開,出料。在進料口和出料口由傳感器控制實現(xiàn)兩端的限位功能。由于工藝流程需要,在2號機床與3號機床中間設置中轉臺裝置,結構為臺階型的V形塊,用于殼體的掉頭裝夾[3],即當工件在2號機床加工完成,工業(yè)機器人將殼體取出后,借助中轉臺裝置換夾殼體另一端。兩個殼體經(jīng)過三臺機床的依次加工后,通過工業(yè)機器人的準確放置由出料傳送帶送出。
▲圖1 生產(chǎn)線平面示意圖
為提高生產(chǎn)效率,采用雙工位非標夾具設計機器人抓手。殼體進入機床前,機器人先將未加工殼體夾持在1號工位上,然后旋轉180°,使用2號工位抓取另一個未加工殼體,待兩個殼體全部抓取完畢后,進入機床加工系統(tǒng)。
氣壓傳動系統(tǒng)由過濾器、減壓閥、單向閥、電磁換向閥、儲氣罐等元件組成。為滿足加工不同型號殼體的裝夾需求,抓手不直接安裝在機器人上,而是通過快換接頭連接。壓縮空氣利用四通連接管分為三條氣路,其中兩條氣路分別用于控制兩個抓手打開和關閉,第三條氣路用于控制快換接頭連接與斷開。由三位五通電磁換向閥控制抓手氣缸的換向[4]。電磁換向閥線圈A得電后,壓縮空氣進入兩個夾持氣缸的右腔,推動活塞桿向左運動,夾緊殼體。反之,電磁換向閥線圈B得電后,活塞桿向右運動,在彈簧力作用下松開殼體。
機器人抓手的轉動由電磁換向閥、齒條、齒輪和轉動軸共同完成。壓縮空氣通過電磁換向閥分別進入兩個轉動氣缸,推動活塞桿運動?;钊苿育X條運動,齒條再帶動齒輪和轉動軸轉動,從而實現(xiàn)抓手的轉動。
在機械結構設計完成后,根據(jù)上下料機器人的整體結構及項目實施的具體原理,通過示教器模擬設計控制要求和運動動作,進而設計人機界面,編制梯形圖,將人機界面導入觸摸屏,并將梯形圖導入PLC[5]。觸摸屏與PLC相連,操作者控制觸摸屏,觸摸屏控制PLC動作,PLC根據(jù)程序向執(zhí)行件發(fā)送信號,控制執(zhí)行件的運動,實現(xiàn)閥門殼體生產(chǎn)線的運行。工業(yè)機器人控制系統(tǒng)原理如圖2所示。
PLC通過數(shù)字或模擬輸入輸出信號控制整個機械生產(chǎn)過程。選擇三菱L02CPU型PLC作為工業(yè)機器人的控制器,根據(jù)具體的控制要求向各個控制對象分配輸入輸出地址,并且在進出料傳送帶上加以光電傳感器、減速器等輔助裝置。選用的三菱L02CPU型PLC具有較多的輸入輸出點、較強的模塊拓展能力、較快的運算速度、較好的內(nèi)部集成特殊功能,內(nèi)置RS-USB、Ethernet,能夠滿足工業(yè)機器人柔性控制系統(tǒng)的需求。光電傳感器用來檢測殼體在傳送帶上的位置,然后將信號反饋給PLC,其它控制模塊包括開關、警報等[6]。PLC控制系統(tǒng)電氣原理圖如圖3所示。
傳送帶由電機經(jīng)減速器拖動實現(xiàn)運行,由接觸器控制電機的正反轉。電機的正反轉決定了傳送帶的運轉方向,同時在上下料傳送帶的邊緣處設置傳感器,控制電機的停止。工件的定位通過設置行程開關來實現(xiàn),非標機械夾具的夾緊功能通過控制電磁換向閥驅(qū)動氣缸來實現(xiàn)。
使用Gx-works2編程軟件梯形圖編輯器創(chuàng)建程序,編寫完程序之后便可以進行相關的仿真調(diào)試。當確認程序無誤后,將所有程序下載至PLC[7]。在Gx-works2環(huán)境下,對控制程序進行組合編輯后,通過電纜下載至PLC的中央處理器模塊,接通電源,運行控制程序,觀察工業(yè)機器人的運動情況。試驗結果表明,工業(yè)機器人執(zhí)行動作符合預先的設定要求,控制電路與控制程序運行安全可靠。PLC部分梯形圖如圖4所示。
▲圖2 機器人控制系統(tǒng)原理
▲圖3 PLC控制系統(tǒng)電氣原理圖
▲圖4 PLC部分梯形圖
▲圖5 工業(yè)機器人現(xiàn)場調(diào)試
由于安川機器人的結構為多關節(jié)式,因此使用示教盒可以針對處于工作原點的機器人,用手動按鍵示教其在今后工作中所要完成的動作。觸摸屏的主要程序包括設備初始化、界面程序、參數(shù)設置、模式選擇和系統(tǒng)管理等,作為人機界面,觸摸屏可以接收PLC操作指令,并顯示控制柜的系統(tǒng)狀態(tài)?;诎泊C器人示教器,在設計完成后進行關鍵位置點的示教及調(diào)整,實現(xiàn)機器人在手動模式進行取料、搬運及其它動作,最后實現(xiàn)與PLC信號交換,然后進行仿真模擬,進而完善機器人程序[8]。通電前再次確認各氣缸及傳感器的初始狀態(tài),檢查機器人的硬件連接是否正確。確定無誤后通電并載入程序,根據(jù)示教好的點進行程序調(diào)試[9]。工業(yè)機器人現(xiàn)場調(diào)試如圖5所示。
閥門殼體生產(chǎn)線經(jīng)過調(diào)試后,已實際投入生產(chǎn)使用,整條生產(chǎn)線安全平穩(wěn)運行,能夠連續(xù)工作。這套基于PLC與工業(yè)機器人的自動化上下料系統(tǒng)具有高度的自動化水平,可以大大減輕工人的勞動強度[10],極大地提高了閥門殼體的加工效率。