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    控制逃逸率,降低供氨量,減少NOx超限次數(shù)探討

    2018-08-29 11:32:52田建平
    中文信息 2018年8期

    田建平

    摘 要:我廠3號機組自2017 年3月底開機后,鍋爐逃逸率偏高,供氨量偏大,為了控制逃逸率,降低供氨量,NOx控制較高,在機組AGC投入情況下,機組負荷變化頻繁、大幅度變化,鍋爐煤量變化大,以及摻燒劣質(zhì)煤等原因?qū)е绿右萋?,供氨量以及NOx越限此時增加,本文主要探討在AGC方式下、摻燒劣質(zhì)煤的情況下,如何有效降低逃逸率,降低供氨量,減少NOx月限次數(shù)

    關鍵詞:逃逸率 供氨量 NOx越限次數(shù) 摻燒劣質(zhì)煤

    中圖分類號:TM621.8 文獻標識碼:A 文章編號:1003-9082(2018)08-0-01

    前言

    近期我廠供氨量明顯偏大與同期,逃逸率居高不下,NOx瞬間越限次數(shù)增加,為了控制氨逃逸率,同時降低供氨量,各值各班均出現(xiàn)NOx越限現(xiàn)象將NOx保持的較高,NOx/O2不斷出現(xiàn)超限現(xiàn)象,其原因主要有以下幾方面:

    一、原因分析

    1.為了摻燒劣質(zhì)煤,3號爐E倉配煤改為大灘/熱水煤1:1混合,由于摻配的不均勻,煤質(zhì)變化大,鍋爐所需氧量不斷變化,氧量跟隨煤質(zhì)變化,尤其在低負荷期間造成脫硫出口NOx/O2折算值出現(xiàn)大幅變化,甚至超限。

    2.在AGC投入情況下,為使主汽壓力保持穩(wěn)定,及時響應AGC負荷指令變化,鍋爐煤量變化幅度較大,使得氧量變化較大;而氧量的變化直接影響SCR入口及脫硫出口NOx/O2折算值的變化,導致脫硫出口NOx/O2折算值出現(xiàn)大幅變化,甚至超限。

    3.AGC投入情況下,變化頻繁,變化幅度0.3MW至1MW不等,變化趨勢無法判斷,由于摻燒劣質(zhì)煤,煤種發(fā)熱量低,負荷變化時總的煤量變化比較大(5-20T/h)。

    4.A、B側(cè)NOx測點不斷出現(xiàn)保持現(xiàn)象,在自動投入時容易出現(xiàn)超調(diào)現(xiàn)象,當運行人員發(fā)現(xiàn)時手動調(diào)整已來不及,造成NOx超標,手動的大幅度操作還會使逃逸率升高。

    5.為降低逃逸率,各值將NOx保持的較高,當燃燒或煤量發(fā)生突然變化時NOx調(diào)整空間較小,造成NOx/O2不斷出現(xiàn)越限現(xiàn)象。

    6.從煤質(zhì)突變引起NOx突變發(fā)現(xiàn),NOx增大主要原因為煤種攜帶引起,一次風量偏大,燃燒推遲,每臺磨煤機通風量測點不準,一次風壓偏高。

    7.磨煤機在保持正常出口溫度的情況下(85℃),冷熱風同時開啟的現(xiàn)象比較常見,大量冷風摻雜在煤粉氣流中,導致著火推遲,從而導致NOx生成量大

    8.我廠采用的是有濃淡分離效果的直流燃燒器,但是隨著機組服役增加,摻燒煤種復雜化,導致燃燒器缺陷率上升,濃淡分離效果下降,也是NOx較高,供氨量大的主要原因之一。

    根據(jù)以上分析,在機組運行期間,以不影響機組出力、保證各設備正常運行為原則,為了降低供氨耗量,嚴格執(zhí)行國家環(huán)保規(guī)定的NOx正常的排放標準,初步制定以下方案,進行實施,

    二、控制措施

    我們從NOx產(chǎn)生機理上分析,現(xiàn)階段NOx較同期高的主要原因為燃料輸入型,因為較去年同期相比較,我們的煤種發(fā)生了很大變化,額定負荷下總煤量增加了近30T,煤質(zhì)下降的同時我們的爐膛溫度是下降的,所以熱力型NOx的生成量不會增加,快速型NOx生成忽略不計,圍繞燃料輸入型NOx生成,在165MW、200MW、250MW、300MW等不同負荷段,盡可能的降低逃逸率及供氨量,減少NOx/O2折算值及NOx超限現(xiàn)象的發(fā)生,通過對近3個月的連續(xù)運行調(diào)整,采取了以下方法進行控制和改進。

    1.在SCR反應區(qū)運行畫面脫硫出口NOx總排測點旁邊增加NOx/O2測點,使運行人員對NOx/O2實現(xiàn)監(jiān)視功能,增加NOx總排及脫硫出口NOx/O2曲線,便于運行人員隨時監(jiān)視調(diào)整,做到心中有數(shù)。

    2.修改脫銷報警畫面,供氨調(diào)閥自動方式下修改設定值的變化率,由現(xiàn)在的7%改為1%,使運行人員的操作更精細,更準確。

    3.合理化建議設備工程部,廠部增加不同原理的NOx測點:現(xiàn)在的測點頻繁出現(xiàn)保持吹掃現(xiàn)象,在測點保持的情況下,在自動投入情況下,出現(xiàn)NOx超調(diào),導致NOx超標的另一主要原因。

    4.聯(lián)系熱控人員,對制粉系統(tǒng)所有磨煤機通風量測點進行排查;正常情況下禁止同時開啟磨煤機冷熱風調(diào)整磨煤機出口溫度。嚴格控制磨煤機風煤比在1.3-1.8,嚴格控制磨煤機出口溫度不超過85℃。

    5.低負荷期間(200MW以下) 嚴格控制一次風壓不超過8KPa,加強對磨煤機運行工況的監(jiān)視,防止出現(xiàn)堵磨現(xiàn)象。

    6.低負荷情況下在運行中氧量盡量保持在3%~~3.5%之間,盡量降低SCR入口NOx,高負荷期間保持鍋爐氧量在2%左右,加強氧量監(jiān)視,當氧量出現(xiàn)變化趨勢時,及時調(diào)整供氨量,防止NOx越限,同時防止供氨量的大幅度變化。

    7.在加負荷時不要急于增加送風量,根據(jù)氧量情況,當氧量出現(xiàn)下降趨勢時再增加風量,否則一旦逃逸率起來則很難降下來。

    8.保持脫硫出口NOx在70mg/NM3 ~~85mg/NM3 之間,在保證低負荷不出現(xiàn)逃逸率的情況下,防止保持較高時煤質(zhì)突變引起NOx的大幅度變化,調(diào)整困難。

    9.高負荷期間保持氧量在2%左右,防止逃逸率上升,不斷降低逃逸率,氧量不應太低,否則會產(chǎn)生不完全燃燒從而產(chǎn)生大量還原性氣體,導致NOx升高。

    10.高負荷期間應做好AGC指令突然降低的預想,當煤量大幅度減少時,同時減少一、二次風量,控制SCR入口NOx,防止供氨量大幅度增加,逃逸率大幅上升。

    11.不能為了調(diào)整主再熱汽溫而一味地抬高爐膛火焰中心,使燃燒推遲,出現(xiàn)不完全燃燒,出現(xiàn)大量還原性氣體,應加強過爐吹灰,保持受熱面清潔,同時配合適當?shù)呐滹L調(diào)整來保持主再熱汽溫。

    12.稀釋風源由一次風機提供切至稀釋風機,因為高負荷期間一次風壓在10.3KPa左右,一次風壓明顯大于稀釋風機出口壓力,稀釋風量顯示超量程,稀釋風量偏大。

    13.在機組負荷降至200MW及以下時,優(yōu)先停止E磨煤機運行,保持EE1二次風、EE2燃盡風在各負荷段全開狀態(tài)。

    三、成果

    通過一段時間的調(diào)整、總結(jié)、反饋,再調(diào)整,閉環(huán)過程,通過對165MW、200MW、250MW、300MW等不同負荷段逃逸率和NOx折算值越限次數(shù)就可以發(fā)現(xiàn),我們調(diào)整的方向是對的,效果明顯。

    1.通過比對發(fā)現(xiàn)調(diào)整后300MW負荷穩(wěn)定狀態(tài)下,逃逸率由8~10%降至0~2%之間;165MW負荷段逃逸率基本保持在0。

    2.通過比對發(fā)現(xiàn)調(diào)整后NOx瞬間越限次數(shù)大幅降低,由調(diào)整前24小時越限23次,降低至現(xiàn)在72小時無越限現(xiàn)象發(fā)生。

    3.液氨耗量較調(diào)整之前略有下降,但仍高于去年同期。

    4.在降低NOx的同時,一次風機電耗、送風電耗等都出現(xiàn)不同程度的降低。

    四、存在的問題

    通過一段時間的調(diào)整,我們發(fā)現(xiàn)雖然逃逸率及越限次數(shù)得到了有效的控制,但隨著摻燒劣質(zhì)煤深度的增加,以及AGC負荷變化的頻繁波動,逃逸率會有較大負荷波動,越限次數(shù)在負荷持續(xù)變化時偶爾也會發(fā)生;相對供氨量沒有明顯下降,下一步的主要工作將圍繞如何在保持住現(xiàn)在成果的前提下,在逐漸降低液氨消耗量上下功夫。

    參考文獻

    [1]《燃煤煙氣脫硫脫硝技術及工程實例》[M]環(huán)境科學與工程出版社.

    [2]《火電廠脫硝技術分析》[M]河北電力技術.

    [3]《火電廠里脫銷技術的應用》[M]電源技術應用.

    [4]《火電廠脫銷技術研究》[M]資源節(jié)約與環(huán)保.

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