周俊牛,李永坤,徐金軍,徐志強(qiáng)
(湖州南方有限公司,浙江 長興 313102)
本廠有2條5 000t/d熟料生產(chǎn)線及2條年產(chǎn)100萬t水泥生產(chǎn)線,兼2×9MW余熱發(fā)電鍋爐-機(jī)組系統(tǒng)。
原設(shè)計(jì)300m3/h生產(chǎn)進(jìn)水凈化裝置,由機(jī)械攪拌池——沉淀池——砂過濾池組成;由總?cè)∷茫?5kW)自河道取水進(jìn)入機(jī)械攪拌池,同時(shí)由旁路加入聚合氯鋁,經(jīng)攪拌后進(jìn)入沉淀池,最后至砂過濾池過濾凈化后入清水池儲(chǔ)存;用水由供水泵(30kW)補(bǔ)入生產(chǎn)水循環(huán)池,生產(chǎn)供水循環(huán)泵(90kW)通過管網(wǎng)供至各臺(tái)用水設(shè)備。其中立磨水箱、增濕塔水箱及汽輪冷卻塔水池由供水泵(30kW)開啟補(bǔ)給。
供水系統(tǒng)主要存在問題。
(1)整個(gè)過濾系統(tǒng)運(yùn)行已歷12年,設(shè)備陳舊老化,加藥系統(tǒng)及過濾沉淀系統(tǒng)腐蝕嚴(yán)重。
(2)由于原水取水位于公司熟料散裝碼頭,船運(yùn)較多,河道不寬廣,導(dǎo)致河水混濁(泥砂多),從沉淀池流出水目測有相當(dāng)多的泥砂等雜質(zhì)及懸浮物,砂過濾池使用雖有反沖洗系統(tǒng),但由于泥砂等較多,更換新砂后使用不久即失效,只能從旁路流通,導(dǎo)致生產(chǎn)供水雜質(zhì)多,水質(zhì)差,且實(shí)際生產(chǎn)能力約200t/h不到,技改前水品質(zhì)見圖1。
(3)水質(zhì)差,生產(chǎn)線各冷卻器1年需清洗至少2次,特別對汽輪機(jī)冷凝器影響較大,銅管積軟垢,熱交換效果差,真空低,影響發(fā)電量;鍋爐軟化水也受影響,爐水水質(zhì)差,不僅易造成爐內(nèi)管壁結(jié)垢,影響熱交換,造成發(fā)電量偏低,還會(huì)造成鍋爐使用壽命縮短。
圖1 技改前處理后水品質(zhì)
(4)水質(zhì)差,易堵塞冷卻器,炎熱季節(jié),為保證設(shè)備安全運(yùn)行,采用循環(huán)冷卻水外排方式加大水量來降低溫度,造成水資源浪費(fèi)用,同時(shí)增加取水費(fèi)用。
(5)水管網(wǎng)老化,破漏嚴(yán)重。2016年公司日均取水量達(dá)8 000t/d,高溫季節(jié)由于因回水外排達(dá)11 000t/d。
(1)利用原有的攪拌池進(jìn)行改裝,增加攪拌絮凝功能見圖2。
圖2 改裝后的機(jī)械攪拌池
(2)利用原有的1只沉淀池和1只砂濾池,內(nèi)布設(shè)斜管,改裝后原1只沉淀池增加為2只,目的加強(qiáng)沉淀作用見圖3。
(3)新建連續(xù)流砂過濾池系統(tǒng)1套,區(qū)別以往的定期反沖洗系統(tǒng)砂過濾系統(tǒng),該系統(tǒng)一邊沖洗過濾砂,一邊凈化水質(zhì),不存在定期反沖洗系統(tǒng)后期運(yùn)行時(shí)水質(zhì)變差,流量偏小的弊端,運(yùn)行穩(wěn)定見圖4。
(1)對各漏水點(diǎn)進(jìn)行補(bǔ)漏,地下漏水管道開挖修復(fù)。
(2)對已腐蝕嚴(yán)重的地下管道進(jìn)行截流,重新布置一段新管道進(jìn)行改向通水。
(3)布置新管道,改窯托輪等外排水進(jìn)入增濕塔供水箱;改鍋爐制水廢棄水入原污水處理系統(tǒng),供灑水車等取用。
圖3 改裝的沉淀池斜管
圖4 新增建連續(xù)流砂過濾池
圖5 總回水池
圖6 總回水池廢水直接引入機(jī)械過濾池
圖7 技改后原水處理水品質(zhì)
(1)新建連續(xù)流砂過濾系統(tǒng)項(xiàng)目投產(chǎn)后,經(jīng)過一段時(shí)間運(yùn)行,凈化水處理量達(dá)到300m3/h,水清澈見底,2017年4月7日委托湖州信捷檢測有限公司進(jìn)行水質(zhì)檢測見表1。
表1中數(shù)據(jù)說明水質(zhì)澄清,技改較為成功。
現(xiàn)場實(shí)際水質(zhì)目視見圖7。
(2)自技改后投入運(yùn)行,對比2016年與2017年凝汽機(jī)冷卻水溫差,凝汽機(jī)冷卻效果好,溫差從原6℃提高到8℃~10℃,排汽溫度降低2℃,發(fā)電提高100kWh/臺(tái)機(jī)。
(3)2017年度總?cè)∷繛?86.1277萬t,相較2016年度總?cè)∷?86.8038萬t,節(jié)約水資源100.6761萬t。
(4)運(yùn)行穩(wěn)定,成本降低,運(yùn)行1年來無維修。
(1)繼續(xù)加強(qiáng)水網(wǎng)的治漏工作,減少水網(wǎng)水量損失。
(2)2018年進(jìn)一步改造回排水系統(tǒng),并杜絕冷卻水外排,減少水量損失。
(3)2018年擬擴(kuò)建總水回池,進(jìn)一步加強(qiáng)回水循環(huán)再利用管理。
合計(jì)投資119.05萬元。其中增設(shè)連續(xù)流砂水處理設(shè)施費(fèi)、設(shè)備材料費(fèi)用69.05萬元,土建費(fèi)用30萬元,管網(wǎng)修復(fù)費(fèi)用20萬元。
全年總收益為127.18萬元。
表1 水質(zhì)檢測情況
(1)全年節(jié)約電能:水泵流量均按300t/h計(jì),(總?cè)∷茫?5kW)+供水泵(30kW))×0.8-技改系統(tǒng)用電7.08kW×0.6元/kWh×1 006 761/300=10.65萬元。
(2)全年節(jié)約水資源費(fèi):100.6761萬t×0.2元/t=20.1352萬元。
(3)全年節(jié)約因結(jié)垢或堵塞等原因清洗冷卻器費(fèi)用10萬元。
(4)新增發(fā)電機(jī)100kWh/h/臺(tái),2臺(tái)增加發(fā)電量:2臺(tái)機(jī)×100kWh×24h×300d=144萬kWh,年增收益:144萬kWh×0.6元/kWh=86.4萬元。
(1)連續(xù)流砂過濾系統(tǒng)自潔能力較大,同時(shí)運(yùn)行穩(wěn)定,維護(hù)少。
(2)水管網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)行多年,管網(wǎng)系統(tǒng)或多或少存在腐蝕或開裂現(xiàn)象,特別是地下管網(wǎng),多處的小漏其結(jié)果是造成水資源的大浪費(fèi),故應(yīng)大力提倡整治。
(3)對冷卻效果不佳的設(shè)備應(yīng)找出根源,及時(shí)改進(jìn),而不是一味地采用循環(huán)用水外排方式,這樣既會(huì)造成水源污染,浪費(fèi)水資源,還會(huì)增加用水成本。
(4)應(yīng)大力提倡收集回水及雨水等措施,循環(huán)再利用措施,盡量做到零排放。