曹望廣 孫春明 董旭
摘要:在分析大港140萬噸/年催化裂化裝置設(shè)備結(jié)焦所產(chǎn)生危害的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)對(duì)設(shè)備結(jié)焦的原因從理論與實(shí)踐的角度進(jìn)行了探討,綜合國(guó)內(nèi)部分煉廠改造的成功經(jīng)驗(yàn)和本企業(yè)實(shí)際,對(duì)催化裂化設(shè)備防結(jié)焦措施及改造情況進(jìn)行了歸納和總結(jié)。
關(guān)鍵詞:催化裂化;結(jié)焦危害;原因;防焦措施;改造
1 簡(jiǎn)介
大港石化140萬噸/年催化裂化裝置為兩段再生、高低并列式,1996年12月投產(chǎn)。我廠在催化設(shè)備結(jié)焦問題上進(jìn)行過長(zhǎng)期研究和探索,2017年檢修期間,我廠借鑒哈石化催化沉降器改造的成功經(jīng)驗(yàn),采用中國(guó)石化工程建設(shè)有限公司(SEI)“催化沉降器防結(jié)焦蓋板技術(shù)”進(jìn)行改造,取得良好效果,目前已平穩(wěn)運(yùn)行2年,設(shè)備未出現(xiàn)結(jié)焦傾向。本文將對(duì)催化設(shè)備結(jié)焦進(jìn)行了較為詳盡的原因分析,并給出相應(yīng)防結(jié)焦措施,以供參考。
2 結(jié)焦部位及危害
各廠催化裝置都曾經(jīng)遇到過在反應(yīng)系統(tǒng)(提升管、沉降器、大油氣線等)及下游設(shè)備(如分餾塔、油漿系統(tǒng)等)內(nèi)不同位置、程度不同的結(jié)焦,給裝置運(yùn)行帶來程度不同的危害。
2.1提升管
2.1.1噴嘴出口及其周圍
2.1.2噴嘴上方提升管內(nèi)壁一小段
2.1.3噴嘴上方熱電偶及測(cè)壓套管頂部
噴嘴出口一旦結(jié)焦,噴嘴壓降增加。嚴(yán)重時(shí)只有降量操作,進(jìn)而影響到裝置的加工能力;噴嘴上方提升管內(nèi)壁一小段結(jié)焦,如過于嚴(yán)重,提升管阻力增加,增大了再生線路的阻力,嚴(yán)重時(shí)只能降催化劑循環(huán)量,進(jìn)而影響劑油比。噴嘴出口上方熱電偶和測(cè)壓套管頂部結(jié)焦堵死,將會(huì)影響測(cè)溫測(cè)壓。
2.2沉降器
2.2.1沉降器上段及穹頂內(nèi)壁
2.2.2旋風(fēng)分離器入口、筒體及料腿內(nèi)壁
2.2.3旋風(fēng)分離器一級(jí)升氣管、一、二級(jí)聯(lián)箱外表面
2.2.4集氣室、防焦蒸汽環(huán)
旋風(fēng)分離器入口、筒體及料腿內(nèi)結(jié)焦,一旦掉入料腿內(nèi),堵死料腿或翼閥,會(huì)造成大量跑損催化劑,進(jìn)而影響油漿固含量乃至威脅裝置的正常運(yùn)行;其余三處結(jié)焦,如焦塊脫落堵塞待生斜管、待生滑閥,催化劑循環(huán)中斷,裝置只能停工檢修,即使焦塊落不下來,結(jié)的焦炭容易自燃,而使沉降器超溫導(dǎo)致穹頂變形。停工時(shí)過早打開人孔,沉降器溫度未降到位,空氣進(jìn)入后易引發(fā)著火事故。
2.3大油氣管線
2.3.1沉降器大油氣管線出口
2.3.1大油氣線進(jìn)分餾塔前水平管段
大油氣管線結(jié)焦嚴(yán)重將導(dǎo)致壓力降增加。為保持壓力平衡,須提高反應(yīng)壓力和再生壓力,前者增加了氣壓機(jī)負(fù)荷,后者使主風(fēng)機(jī)能力下降。焦炭一旦脫落,經(jīng)分餾塔進(jìn)入油漿系統(tǒng),堵塞油漿換熱器,憋壞油漿泵,嚴(yán)重時(shí)裝置停工。
2.4分餾塔
2.4.1分餾塔底、人字擋板及塔底內(nèi)壁
2.4.2分餾塔上段及頂部結(jié)鹽
一旦焦炭脫落進(jìn)入油漿系統(tǒng),堵塞油漿泵、管線、原料-油漿換熱器、油漿蒸汽蒸發(fā)器,裝置只能停工清理;結(jié)鹽嚴(yán)重時(shí),分餾塔壓降增加,頂溫波動(dòng)加大,分餾效果變差,影響產(chǎn)品質(zhì)量。
2.5油漿系統(tǒng)
2.5.1油漿泵入口管
2.5.2原料油-油漿換熱器、油漿蒸汽蒸發(fā)器
油漿系統(tǒng)結(jié)焦危害性極大,油漿泵、原料油-油漿換熱器、油漿蒸汽蒸發(fā)器一旦堵死,分餾塔熱平衡破壞,只能停工處理。
2.6氣壓機(jī)平衡管及出口管線
氣壓機(jī)平衡管及出口管線一旦結(jié)焦或結(jié)鹽,輕則氣壓機(jī)軸位移及振動(dòng)增加,嚴(yán)重時(shí)聯(lián)鎖停機(jī),富氣放火炬,引發(fā)環(huán)保事故。
3 結(jié)焦原因分析
3.1結(jié)焦因素
(1)未及時(shí)根據(jù)原料油和油漿性質(zhì)調(diào)整操作所致。(2)催化劑選型不當(dāng)。國(guó)外有文獻(xiàn)提出低活性、高稀土、低比表面積的催化劑有利結(jié)焦。(3)因原料變重(如殘?zhí)亢看笥?%)、變雜后設(shè)備結(jié)焦明顯增加。經(jīng)加氫處理過的原料可以有效防止設(shè)備結(jié)焦;石蠟基原料,轉(zhuǎn)化率和劑油比低時(shí)設(shè)備容易結(jié)焦;高沸點(diǎn)、高芳烴原料設(shè)備容易結(jié)焦。(4)提升管、沉降器、大油氣管線等設(shè)計(jì)不合理。如沉降器有死區(qū)、快分升氣管距旋風(fēng)分離器太長(zhǎng);大油氣管線粗長(zhǎng);提升管下端Y型段不能均勻分配催化劑;進(jìn)料噴嘴霧化性能不好等都易使設(shè)備結(jié)焦;另外,保溫不良,也易結(jié)焦。(5)劑油比、反應(yīng)溫度、霧化蒸汽用量、防焦蒸汽用量等設(shè)定不當(dāng),易使設(shè)備結(jié)焦。
4 防結(jié)焦措施
4.1提升管
(1)選取霧化性能好的進(jìn)料噴嘴。(2)噴嘴應(yīng)布置在返混程度小、流化穩(wěn)定、不易磨損、線速適中的部位,對(duì)稱布置。(3)噴嘴與提升管中心夾角,為增加油滴與高溫催化劑接觸時(shí)間,以充分汽化,夾角小一些好。30度是不錯(cuò)的選擇。(4)噴嘴下方應(yīng)有足夠長(zhǎng)的整流段,預(yù)提升蒸汽或干氣應(yīng)采用分布器進(jìn)行分配,提升介質(zhì)用量要足夠大。
(5)原料油應(yīng)調(diào)和均勻,把好原料油和油漿性質(zhì)關(guān),控制好反應(yīng)壓力、劑油比、霧化蒸汽用量。(6)嚴(yán)格按操作卡控制反應(yīng)溫度和反應(yīng)壓力。原料油愈重,反應(yīng)溫度愈高,否則蒸發(fā)不完全,原料油很難完全汽化;反應(yīng)壓力下降,降低了油氣分壓影響重質(zhì)餾分油的汽化。(7)合理匹配原料油霧化蒸汽用量,經(jīng)驗(yàn)是霧化蒸汽量為原料油量的5%--7%。
4.2沉降器
(1)對(duì)沉降器尺寸進(jìn)行核算,消除死區(qū)。(2)改進(jìn)提升管出口與旋風(fēng)分離器聯(lián)接方式,以降低反應(yīng)油氣在沉降器內(nèi)停留時(shí)間,最理想的方法是采用封閉式旋風(fēng)分離器或者彈射分離器。(3)避免沉降器熱損失過大,加強(qiáng)外保溫,降低熱損失。
4.3大油氣管線
大油氣管線,按高線速設(shè)計(jì),縮短停留時(shí)間,并盡量減小進(jìn)分餾塔的水平管段,該水平段要求有一定坡度,有凝結(jié)油滴時(shí)能自流入分餾塔。
4.4分餾塔
(1)如油漿中烯烴、多環(huán)芳烴含量增加,要及時(shí)外甩油漿。(2)控制好油漿管線的線速,以大于1.2米/秒為宜。(3)加注油漿阻垢劑。(4)定期清理油漿泵入口過濾器。
4.5氣壓機(jī)平衡管及其出口管線
為防止氣壓機(jī)及其出口管線結(jié)焦、結(jié)鹽,可通過加強(qiáng)水洗,以控制富氣中H2S、鹽分含量。
5 沉降器防結(jié)焦改造
我廠利用2017年檢修對(duì)沉降器進(jìn)行防結(jié)焦改造。本次改造取消了油氣收集管,在翼閥上部一定高度位置設(shè)置金屬蓋板,利用防焦蒸汽將油氣控制在金屬蓋板下部有限的一個(gè)小空間內(nèi),避免了油氣在封閉罩外停留而導(dǎo)致沉降器結(jié)焦。同時(shí)將下部4個(gè)槽口改為8個(gè)、尺寸加大,使料腿下來的催化劑和油氣一并從槽口進(jìn)入,避免催化劑在罩外堆積。
6 結(jié)論
本文所述防止催化設(shè)備結(jié)焦的原因及改造措施,是在經(jīng)過實(shí)踐證明的基礎(chǔ)上總結(jié)得出的,可直接選用或參考。
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作者簡(jiǎn)介:曹望廣(1984- ),男,工程師,從事石油化工機(jī)械設(shè)備維修管理工作。
孫春明(1986- ),男,工程師,從事石油化工機(jī)械設(shè)備維修管理工作。
(作者單位:中國(guó)石油大港石化公司)