曹 照,于天群
(1.武鄉(xiāng)西山發(fā)電有限責任公司,山西 武鄉(xiāng) 046300;2.國網(wǎng)山西省電力公司電力科學研究院,山西 太原 030001)
目前,國內(nèi)亞臨界600 MW直接空冷機組普遍運行經(jīng)濟性較差,機組熱耗率較同級別濕冷機組普遍偏高約4%~5%,高、中、低壓缸效率一般為87%~88%、93%~94%、89%~92%。由于受設(shè)計加工制造水平、安裝技術(shù)水平和空冷系統(tǒng)性能影響,投產(chǎn)后多數(shù)機組達不到設(shè)計值,熱耗率偏高,機組的運行經(jīng)濟性達不到國家節(jié)能減排政策的要求。對于在役機組而言,汽輪機通流部分改造技術(shù)是提高機組運行經(jīng)濟性的一項重要措施[1-2]。
某發(fā)電公司2臺600 MW汽輪機是利用西屋技術(shù)設(shè)計制造,型號為NZK600-16.5/538/538,高、中壓合缸布置,單軸四排汽。調(diào)節(jié)級采用沖動式,其他級采用反動式,通流級數(shù)39級,分別于2006年10月、2017年1月投入運行。其中2號機組于2013年首次大修后進行了熱力性能試驗。
3調(diào)節(jié)閥全開工況 VWO(valve wide open)下,參數(shù)修正后的熱耗率是8367.7 kJ/(kW·h),比設(shè)計值 8045.9 kJ/(kW·h) 高 321.8 kJ/(kW·h),相對高4%;高壓缸效率為84.7%,比汽輪機熱耗考核工況THA(turbine heat acceptance) 工況設(shè)計值87.3%低2.6%;中壓缸名義效率為91.78%,比THA工況設(shè)計值93.69%低1.91%;低壓缸效率約86%左右,比THA工況設(shè)計值低4%。
試驗結(jié)果說明2號機組各缸效率明顯偏低,經(jīng)濟性較差。從機組設(shè)計特點及國內(nèi)同類型機組運行的實際情況分析,影響該型機組經(jīng)濟性的主要因素有以下幾方面。
a)高、中壓通流各級焓降分配不合理,級內(nèi)損失大,通流效率偏低。
b)靜葉、動葉氣動特性不佳。
c)高壓噴嘴組通流面積偏大,調(diào)節(jié)級焓降偏大,效率低。
d)動靜間隙偏大,汽封、軸封泄漏量偏大,漏汽損失大。
e)高壓內(nèi)缸、隔板套等部件存在變形,泄漏量大。
a) 按照煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014年—2020年) 要求,到2020年,2臺發(fā)電機組平均供電煤耗要達到332 g/(kW·h)。
b) 火電市場競爭激烈,經(jīng)濟調(diào)度已是大勢所趨。
c) 機組發(fā)電小時數(shù)下降,企業(yè)經(jīng)營壓力巨大。公司2014年至2016年發(fā)電利用小時數(shù)分別是5004 h、3571 h、3760 h,發(fā)電設(shè)備利用小時數(shù)遠達不到設(shè)計的5500 h。
d)國家鼓勵進行汽輪機節(jié)能提效技術(shù)改造。
因此,2臺600 MW直接空冷機組非常有必要進行通流改造以降低能耗指標,適應市場需要。
a)汽輪機通流部分采用目前先進的三元流設(shè)計技術(shù),以提高設(shè)備長期安全運行的可靠性、經(jīng)濟性。
b) 不改變汽輪機機組的外形尺寸和旋轉(zhuǎn)方向,外缸支撐方式不變。
c)各軸承座安裝位置和安裝方式不變。
d)不改變汽輪機與發(fā)電機的接口,汽輪機各管道接口與位置不變。
e)不改變機組的熱力系統(tǒng)。
f)改造后汽輪機的軸向推力滿足各工況安全運行的要求。
g)機組的基礎(chǔ)不變,改造后基礎(chǔ)負載基本不變,設(shè)備滿足現(xiàn)場安裝要求。
h)盡可能利用原設(shè)備,減少改造量。
3.2.1 高、中壓部分
更換高壓轉(zhuǎn)子、中壓轉(zhuǎn)子、高壓噴嘴室、噴嘴組、高中壓內(nèi)缸、靜葉內(nèi)環(huán)、高中壓各級動葉片、高中壓各級隔板(含靜葉)、高中壓隔板汽封、圍帶汽封、高中壓軸封、高中壓平衡活塞汽封以及其他零部件。3.2.2 低壓缸部分
更換低壓轉(zhuǎn)子、低壓內(nèi)缸、低壓各級動葉片、低壓各級隔板(包括靜葉)、低壓隔板汽封、圍帶汽封、低壓軸封、低壓進排汽導流環(huán)、中低壓連通管(含供熱抽汽蝶閥)及其他零部件。
a)高中壓采用新型高壓內(nèi)缸結(jié)構(gòu),可減少汽缸水平中分面漏汽、軸向定位面的漏汽。
b)對高中壓內(nèi)缸進汽結(jié)構(gòu)、調(diào)節(jié)級蒸汽室和排汽端進行優(yōu)化,減少流動損失。
c)對通流汽封間隙進行調(diào)整,采取小間隙汽封技術(shù)。
d)低壓內(nèi)缸采取整體鑄造結(jié)構(gòu),優(yōu)化低壓排汽導流環(huán),減少排汽損失。
e)采取熱壓整體彎頭形式的連通管結(jié)構(gòu),降低管道損失。
f)采用安全高效的680 mm末級葉片。
3.4.1 高中壓部分
a)更換高中壓動葉為反動式葉片,預扭裝配方式。采用多級汽輪機全三元流氣動熱力設(shè)計,葉片采用氣動性能更加先進的的型線技術(shù),實現(xiàn)動靜葉之間的最佳氣動匹配,可有效降低葉片的葉型損失。該葉片適用于亞臨界600 MW直接空冷機組的改造,高壓通流級數(shù)由改造前的I+8級變?yōu)镮+12級;中壓通流級數(shù)由改造前的6級變?yōu)?級。通過對高中壓通流設(shè)計的優(yōu)化,高壓缸效率可達到87.4%。
b)為了減少高壓內(nèi)缸配合面的漏汽損失,增設(shè)了密封鍵結(jié)構(gòu)。
c)葉型功角適應范圍廣,提高了機組變負荷運行的經(jīng)濟性。
d)采用新型裝配式調(diào)節(jié)級噴嘴組。高壓調(diào)節(jié)級運行環(huán)境惡劣、設(shè)計難度大,調(diào)節(jié)級效率普遍偏低;改造時,要同時考慮增加100%容量汽動給水泵對改造的影響,除保證足夠的通流能力外,應避免發(fā)生改造后出現(xiàn)出力不足的問題。
3.4.2 低壓部分
a)原低壓外缸全部由鋼板焊接而成,設(shè)計是3層缸結(jié)構(gòu),運行一段時間后發(fā)生內(nèi)缸變形,結(jié)合面漏汽大。本次改造保留外缸不變,采用新型設(shè)計的鑄造低壓內(nèi)缸和兩級隔板套結(jié)構(gòu)替換原來的兩層內(nèi)缸,同時采用自密封型缸體構(gòu)造技術(shù),保證低壓內(nèi)缸良好的剛性和密封性。
b)低壓動葉片采用多級汽輪機全三元流氣動熱力設(shè)計,葉片采用氣動性能更加先進的的型線技術(shù),優(yōu)化機組低壓氣動性能。通流級數(shù)與改造前一樣。
c)采用新型旋壓式一體成型排汽導流環(huán),能夠避免原拼焊結(jié)構(gòu)排汽導流環(huán)變形問題,保證實際導流環(huán)與設(shè)計結(jié)構(gòu)基本保持一致。
3.4.3 采用預扭裝配式隔板(靜葉柵)技術(shù)
原高、中、低壓隔板采用焊接式,存在由于焊接和焊后熱處理帶來的葉片變形,有焊接缺陷,隔板靜葉內(nèi)環(huán)之間膨脹縫光潔度差,影響通流效率。先將隔板靜葉柵按照預留緊力要求進行裝配,組裝好后按要求加工,能夠保證流道光潔,提高機組效率,也便于靜葉片的拆裝更換。
3.4.4 采用小間隙汽封技術(shù)
為了降低葉頂漏汽損失,葉頂汽封采用新材料工藝,該材料既耐磨損又不損傷葉頂圍帶表面。該汽封在汽輪機啟動過程中允許同轉(zhuǎn)子摩擦,而不會造成汽輪機振動過大。改進后的葉頂汽封間隙較原設(shè)計值減少0.3~0.4 mm。
3.4.5 中壓和低壓連通管采用熱壓彎頭式
原中低壓連通管彎頭、導流葉柵均是焊接結(jié)構(gòu),存在氣流流動阻力大、壓損大、焊接后殘存應力大導致導流葉柵斷裂,斷裂的導流葉柵會進入低壓缸,進而損傷動靜部件的問題。本次改造考慮供熱抽汽需要的抽汽接口采用熱壓彎頭式連通管,轉(zhuǎn)角處采用圓弧彎管形式,與傳統(tǒng)直角過渡形式比較,可以有效降低蒸汽流動損失,提高效率,也可以解決由于抽汽引起的振動問題。
3.4.6 采用680 mm末級葉片
原低壓末級葉片為620 mm,現(xiàn)改造為680 mm末級葉片,可降低葉型損失,保證動靜葉片合理匹配,末級變工況氣動性能良好;靜葉為彎扭后加載葉型,動葉為自帶冠凸臺拉筋結(jié)構(gòu);拉筋、圍帶采用間隙裝配,使葉片在工作中受到葉冠和拉筋間的摩檫力作用,該摩擦力具有阻尼減震作用;動葉材質(zhì)選用抗衰減特性優(yōu)良的0Cr17Ni4Cu4Nb材料,主要的防水蝕措施是激光固溶強化。
3.4.7 中壓末級及次末級葉片設(shè)計
本次改造考慮供熱抽汽的需要,需對中壓缸排汽口前面的葉片強度進行設(shè)計校核。中壓末級及次末級葉片,由于增加了抽汽,級后壓力降低,焓降增加,增大了中壓末級及次末級葉片承受的動應力,必須增加葉片的自身強度以保證葉片的安全運行。在保證一定的通流面積的基礎(chǔ)上,合理選擇葉片只數(shù)和葉根型線,滿足葉片工作部分、葉根、輪緣的強度要求,在增加級數(shù)后,為保證輪緣強度,增加了末三級葉輪的軸向?qū)挾取?/p>
3.4.8 其他相關(guān)設(shè)備系統(tǒng)改造
a)給水系統(tǒng)。每臺機組原配置3臺50%容量電動調(diào)速給水泵,計劃實施100%汽動給水泵改造,給水泵小汽輪機排汽排入主機空冷系統(tǒng)。
b)空冷系統(tǒng)。汽輪機通流改造設(shè)計時,在考慮空冷系統(tǒng)現(xiàn)狀和已建設(shè)尖峰冷卻系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,結(jié)合汽動給水泵改造,綜合考慮設(shè)計通流改造方案,以獲得最優(yōu)的汽缸效率。
c)熱工控制系統(tǒng)。按照設(shè)計要求對調(diào)整后的溫度、壓力測點進行改造。
600 MW直接空冷機組改造完成后,機組在額定負荷工況下熱耗率可降低約240 kJ/(kW·h),可降低機組煤耗約10 g/(kW·h),經(jīng)濟性達到國內(nèi)先進水平,節(jié)能效果顯著。
對于早期投運的亞臨界600 MW直接空冷機組,受當時設(shè)計水平、加工制造工藝、安裝技術(shù)水平的影響,機組效率普遍達不到設(shè)計值,能耗較大。為此,應用先進的三元流氣動設(shè)計技術(shù)進行汽輪機通流改造,可以達到節(jié)煤、減排,提高可靠性和降低維修成本等多重效果,對保障機組安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行具有深遠意義,經(jīng)濟收益和社會效益顯著。