王 磊,王振宏
(長春理工大學(xué) 機(jī)電工程學(xué)院,吉林 長春 130022)
自動繞線機(jī)是用漆包銅線繞制線圈的一種專用機(jī)器,是現(xiàn)代電器行業(yè)中常用的一種加工設(shè)備[1]。其工作原理是繞線電機(jī)帶動線圈骨架按照規(guī)定的方式旋轉(zhuǎn),將漆包銅線纏繞在線圈骨架上[2]。隨著加工制造行業(yè)的發(fā)展,在很多生產(chǎn)領(lǐng)域都是需要多臺設(shè)備之間緊密配合才能完成生產(chǎn)實踐的,顯然僅靠1臺設(shè)備已經(jīng)無法滿足高新技術(shù)的發(fā)展需求。高隨動性繞線機(jī)就是能直接把打標(biāo)完的漆包銅線纏繞成需要線圈的一種加工設(shè)備。
要想實現(xiàn)繞線機(jī)的高隨動性,實質(zhì)上是繞線線輪的電機(jī)跟隨放線線輪的實時速度反饋進(jìn)行動態(tài)調(diào)節(jié)的過程。由于PID控制方法存在一定的時滯性,筆者利用PID和bang-bang相結(jié)合的方式設(shè)計了放線跟隨控制系統(tǒng)。該控制系統(tǒng)可以使得系統(tǒng)出現(xiàn)大的波動時調(diào)節(jié)時間變短,加快系統(tǒng)的響應(yīng)速度,在系統(tǒng)的穩(wěn)定性和響應(yīng)速度方面相對于單純使用PID控制時的控制效果有較大提高,能夠滿足生產(chǎn)需求[3-5]。
在繞線機(jī)的入線口與繞線軸之間設(shè)計一個滑輪組型式的儲線機(jī)構(gòu),該機(jī)構(gòu)以拉線位移傳感器作為動滑輪的位置反饋來實時調(diào)節(jié)繞線電機(jī)的轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)繞線電機(jī)隨入線電機(jī)的速度同步運行,其結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。
圖1 繞線機(jī)的結(jié)構(gòu)
PID控制器在控制系統(tǒng)中是一種應(yīng)用最為廣泛的控制方法,它不只原理簡單、容易實現(xiàn)、適用范圍廣,而且對于控制過程中的滯后系統(tǒng)具有很好的控制性能。圖2為PID控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)框圖。
本繞線機(jī)的儲線機(jī)構(gòu)根據(jù)砝碼配重塊的重量調(diào)節(jié)系統(tǒng)的線張力,在系統(tǒng)運行過程中利用動滑輪和靜滑輪之間的距離對繞線線輪的速度進(jìn)行實時調(diào)整。其系統(tǒng)的輸入量為給定砝碼配重塊懸浮位移量r(t)與砝碼配重塊實際懸浮位移量s(t)的偏差值為:
e(t)=r(t)-s(t)
(1)
輸出偏差e(t)的比例、積分和微分的線性組合:
(2)
式中:Kp為比例系數(shù);KI為積分時間常數(shù);KD為微分時間常數(shù)。
圖2 PID控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖
在系統(tǒng)運行過程中,當(dāng)被控量的數(shù)值接近與給定的數(shù)值時,積分產(chǎn)生的作用受到比例反向作用的影響,從而使得系統(tǒng)的震蕩減小,提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性;當(dāng)給定值與被控量的值偏差較大時,由于比例和積分之間的作用關(guān)系,使系統(tǒng)的調(diào)節(jié)過程變得緩慢,從而出現(xiàn)砝碼配重塊降到最低位置,產(chǎn)生松線現(xiàn)象,或者砝碼配重塊快速沖到頂部,使得線纜被拉斷。
為了提高系統(tǒng)開始的動態(tài)調(diào)節(jié)過程,利用bang-bang控制的方法,設(shè)置一個動滑輪移動范圍α1和α2,當(dāng)α1 圖3 PID與bang-bang控制的繞線機(jī)收線電機(jī)控制框圖 Kp、KI和KD對系統(tǒng)性能的影響:Kp越大,則系統(tǒng)越靈敏,但隨著比例系統(tǒng)變大,系統(tǒng)的振蕩次數(shù)增多,系統(tǒng)的調(diào)節(jié)時間增長,穩(wěn)定性變差;Kp偏小,系統(tǒng)的反應(yīng)速度緩慢。KI的作用會使得系統(tǒng)的穩(wěn)定性降低,KI越小會使系統(tǒng)的穩(wěn)定越差,但可以消除系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)誤差,提高系統(tǒng)的控制精度。KD的作用可以提高系統(tǒng)的動態(tài)性能,KD偏大時,會使系統(tǒng)的超調(diào)量增大,縮短系統(tǒng)的調(diào)節(jié)時間;KD偏小時,會使系統(tǒng)的超調(diào)量也增大,增長系統(tǒng)的調(diào)節(jié)時間;在調(diào)試過程中實時檢測儲線機(jī)構(gòu)上的拉線位移傳感器,如果在上升過程中出現(xiàn)大的脈沖波形,可以適當(dāng)減小Kp,如果上升時間比較慢,可以適當(dāng)增加Kp,調(diào)節(jié)好Kp后可以適當(dāng)變化KI和KD,改變系統(tǒng)動態(tài)和靜態(tài)性能。 該高隨動性繞線系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)包括伺服控制系統(tǒng)、變頻控制系統(tǒng)和一個PLC控制器作為系統(tǒng)的外環(huán)控制器,以拉線位移傳感器作為系統(tǒng)的速度反饋,觸摸屏作為系統(tǒng)的人機(jī)交互界面,一些上下限位開關(guān)作為系統(tǒng)的保護(hù)裝置。該系統(tǒng)的電動機(jī)采用異步電機(jī),線徑的范圍為0~4 mm。 圖4 兩者控制方法的位移量和輸出控制量的曲線 圖4為繞線機(jī)與打標(biāo)機(jī)系統(tǒng)聯(lián)動時僅PID控制時和PID結(jié)合bang-bang控制時兩種控制方法的位移給定量、反饋量和輸出量的曲線圖。圖中反映了系統(tǒng)的啟動過程、穩(wěn)定運行階段以及系統(tǒng)停止運行的過程。比較圖4(a)和圖4(b),可以看出圖4(b)中加入bang-bang控制方法的系統(tǒng)在啟動和穩(wěn)定運行階段的穩(wěn)定性要比只有PID控制時的穩(wěn)定性更好。 設(shè)計了一種高隨動性繞線系統(tǒng)的控制方法,在聯(lián)機(jī)運行的過程中,該控制方法通過控制收線電機(jī)的速度,以放線打標(biāo)機(jī)為基點,根據(jù)放線線輪和收線線輪的速度差,來控制系統(tǒng)的隨動運行。設(shè)計了只有PID控制的收線隨動系統(tǒng)和PID與bang-bang相結(jié)合的收線隨動系統(tǒng)。根據(jù)實驗調(diào)試過程中實際運行的效果,對比兩種控制方法發(fā)現(xiàn),由于PID控制存在一定的時滯性,加入bang-bang控制后當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)較大波動時的調(diào)節(jié)時間縮短,系統(tǒng)的響應(yīng)速度提高。該系統(tǒng) 改進(jìn)后的控制方法提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和響應(yīng)速度,對于后面繞線機(jī)的進(jìn)一步性能提高研究具有參考意義。 [1] 陳迎國.自動繞線機(jī)的設(shè)計與實現(xiàn)[D].西安:西北工業(yè)大學(xué),2004. [2] 龐佳涵.電腦自動繞線機(jī)的研究與開發(fā)[D].大連:大連理工大學(xué),2004. [3] 高 雅,朱秦嶺.基于PLC的繞線系統(tǒng)控制方法研究[D].西安:西安工業(yè)大學(xué),2017. [4] 毛建鑫,劉 偉,周廣鋒.高精度自動繞線機(jī)控制方法的研究[J].計算機(jī)測量與控制,2012,20(1):95-97. [5] 柯 良,馮關(guān)明,章建軍,等.縫紉機(jī)繞線機(jī)自動控制系統(tǒng)的設(shè)計[J].現(xiàn)代制造工程,2014(11):117-120.1.2 PID參數(shù)整定
2 實驗分析
3 結(jié) 論