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      某電廠#1汽輪機通流改造低壓隔板軸向錯位分析

      2018-01-22 03:12:42劉春平
      發(fā)電技術(shù) 2017年6期
      關(guān)鍵詞:通流內(nèi)圈錯位

      劉春平

      (廣東粵電新會發(fā)電有限公司,廣東 江門 529149)

      0 引言

      某電廠#1#2#3機組是上世紀(jì)八十年代機組,功率為20萬kW機組,#2#3機組已進(jìn)行通流改造,取得了可觀的經(jīng)濟(jì)價值。2014年1月份開始某電廠對#1機組進(jìn)行通流改造,由于產(chǎn)品質(zhì)量問題。在改造過程中發(fā)生了低壓隔板軸向錯位現(xiàn)象,以下內(nèi)容是對錯位的分析。

      1 概況

      1.1 低壓隔板軸向錯位情況介紹

      某電廠#1汽輪機通流改造項目,2014年1月22日在現(xiàn)場試裝檢查過程中,發(fā)現(xiàn)低壓缸31、36、37級隔板無法就位,后經(jīng)多方檢查驗證,檢查結(jié)果為:隔板的外環(huán)與低壓缸的對應(yīng)槽道為間隙配合,標(biāo)準(zhǔn)0.10~0.30mm,實測值為-0.10~0,經(jīng)研究決定,將31、36、37級隔板返廠,對隔板外環(huán)按照現(xiàn)場的實測尺寸重新加工。

      2014年2月3日31、36、37級隔板加工完畢,與中壓轉(zhuǎn)子一起運回某電廠。2014年2月4日下半隔板再次試裝時,發(fā)現(xiàn)37級隔板仍然無法放到缸內(nèi),考慮到低壓缸的投運時間超過20年,隔板槽道可能存在輕微的變形,決定對低壓缸的槽道進(jìn)行打磨處理,以確保隔板能裝入的同時,兼顧隔板外環(huán)處的軸向密封。

      2014年2月16日,低壓缸檢修工作進(jìn)行到“隔板中分面嚴(yán)密性檢查”工序,工作內(nèi)容如下:將隔板上下半組合,檢查隔板中分面間隙,標(biāo)準(zhǔn)0.05 mm不入;因為隔板為新件,利用這個機會對隔板的軸向和徑向的其他尺寸進(jìn)行檢查。

      檢查過程中發(fā)現(xiàn)低壓缸隔板存在軸向錯位的情況,其中以37級隔板的軸向錯位最為嚴(yán)重,在內(nèi)圈安裝汽封塊的位置錯位約0.90mm。具體檢查數(shù)據(jù)如下:

      1)26級上隔板外圈向機尾側(cè)錯位,左邊0.1mm;

      2)27級上隔板外圈向機頭側(cè)錯位,右邊0.25mm;

      3)28級上隔板內(nèi)圈汽封塊處向機頭側(cè)錯位,左右均為0.10mm;

      4)30級上隔板內(nèi)圈汽封塊處向機尾側(cè)錯位,左邊0.55mm,右邊0.25mm;

      5)33級上隔板內(nèi)圈汽封塊處向機尾側(cè)錯位,左邊0.25mm;

      6)36級上隔板內(nèi)圈汽封塊處向機尾側(cè)錯位,左右均為0.35mm;

      7)37級上隔板內(nèi)圈汽封塊處向機頭側(cè)錯位,左邊錯0.90mm,右邊錯1.00mm。

      圖1 低壓36、37級隔板軸向錯位情況Fig.1 The dislocation of the 36th and 37th clapboard axial in low pressure cylinder

      另外,在組合過程中,還存在如下問題:

      1)中分面銷子與銷孔的配合不當(dāng),部分隔板的銷子無法裝入;

      2)部分隔板的密封鍵裝入后,上下半隔板的銷孔存在錯位,以30、37級隔板最為嚴(yán)重;

      圖2 中分面固定螺栓Fig.2 The retaining bolt of middle section

      3)銷孔的加工質(zhì)量差,達(dá)不到設(shè)計的表面精度。

      隔板的銷子和定位鍵圖片如圖3~圖5所示。

      圖3 螺栓帶定位銷Fig.3 The Bolt with positioning pin

      圖4 上半隔板中分面Fig.4 The middle section of upper half baffle

      圖5 下半隔板中分面Fig.5 The middle section of lower half baffle

      1.2 部分低壓隔板軸向錯位原因分析及初步結(jié)論

      發(fā)現(xiàn)低壓缸7級隔板有軸向錯位后,汽機質(zhì)量組與設(shè)計單位現(xiàn)場工代一起進(jìn)行了仔細(xì)的研究,對隔板的加工工序進(jìn)行了認(rèn)真的梳理和分析,歸納了導(dǎo)致隔板軸向錯位的可能原因如下:

      1)隔板的定位銷子與銷孔配合不當(dāng);

      2)隔板中分面軸向密封鍵(帶定位功能)與密封槽道配合不當(dāng);

      3)隔板中分面徑向定位鍵與密封槽道配合不當(dāng);

      4)隔板上下半可能變形。

      針對分析出來的原因,采取如下的措施予以逐一排除:

      1)更換隔板的定位銷子,將其尺寸加工至比銷孔小1mm;

      2)拆除隔板中分面的軸向密封鍵;

      3)拆除隔板中分面的徑向定位鍵。

      2014年2月17日,按照質(zhì)量組擬定的措施,對上述7級隔板進(jìn)行逐一檢查,低壓隔板26、27、28、30、33在采取上述三項措施后,組合檢查,消除了軸向錯位;36、37級隔板采取上述措施后,軸向錯位情況仍然存在。

      針對檢查結(jié)果,為查明錯位的真實原因,決定將36級、37級隔板送外在車床上調(diào)平,做進(jìn)一步的檢查。

      圖6 36級隔板檢查情況外圈為隔板與汽缸配合的槽道面,內(nèi)圈為隔板汽封圈Fig.6 The inspection situation of the 36th baffle plate

      圖7 37級隔板組合后檢查情況外圈為隔板與汽缸配合的槽道面,內(nèi)圈為隔板汽封圈Fig.7 The inspection situation of the 37th baffle plate after the combination

      綜合多日來的檢查情況,汽機質(zhì)量組得出結(jié)論如下:

      1)30級隔板的軸向偏差,外圈存在局部高點,大于廠家設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)(0.10mm);內(nèi)圈在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi);

      2)37級隔板的軸向偏差,內(nèi)外圈均大于廠家設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)(0.10mm)。

      3)26、27級隔板軸向錯位的原因為銷子與銷孔配合不當(dāng),銷孔鉸孔處理,重新配銷;

      4)30級隔板軸向錯位的原因為外圈存在局部高點,由廠家人員打磨去除高點處理;

      5)28、33級隔板中分面有張口,對研處理后重新配銷處理。

      從處理過程來看,26、27、28、30、33級隔板錯位主要是加工精度達(dá)不到設(shè)計要求所致,36、37級隔板錯位主要是變形造成。

      由于36、37級隔板存在嚴(yán)重的軸向偏差,不符合DL_5011-1992《電力建設(shè)施工及驗收技術(shù)規(guī)范》(汽輪機機組篇)中的要求,也超出了廠家的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)(0.10mm),屬于不合格產(chǎn)品。

      2 處理方案及實施情況

      2.1 處理方案

      2月23日晚22:00,汽機質(zhì)量組組織召開第三次低壓缸隔板軸向錯位專題會議。

      與會之前,按照大修總指揮的要求,設(shè)計單位技術(shù)人員對36、37級隔板的現(xiàn)狀進(jìn)行了評估,并就機組投運后的情況進(jìn)行了縝密的測算,制訂了三套方案和對應(yīng)的安全性評估供參考:

      方案1:在目前狀況下,對隔板內(nèi)環(huán)密封鍵進(jìn)行修配(通過一邊磨削,另一邊補焊的方法改成臺階鍵),同時重新檢測中分面間隙,在滿足裝配間隙的前提下保證隔板上下半能夠順利合裝。

      安全性評估:

      37級是低壓末級隔板,在通流改造設(shè)計時隔板與轉(zhuǎn)子之間軸向間隙比原機組有適當(dāng)程度的增大,原機組低壓隔板汽封正脹差間隙為8mm,負(fù)脹差間隙為6.7mm,改造后的低壓隔板正脹差間隙為10.2mm,負(fù)脹差間隙為7.5mm。所以即使末級隔板內(nèi)環(huán)存在約0.75mm的軸向錯位,但軸向間隙仍舊不小于改造前軸向間隙,可以保證機組的安全運行。

      根據(jù)計算,機組運行時,隔板前后最大壓差只有0.003 MPa,隔板的最大應(yīng)力為7.74 MPa(在葉根處),最大撓度為0.09 mm。而隔板體許用的應(yīng)力為230 MPa,靜葉許用的應(yīng)力為440 MPa,因此,隔板運行狀態(tài)下所受的力對隔板影響很小。但是隔板處于運行狀態(tài)時是上下半連接在一起,外環(huán)受汽缸槽道限制,隔板內(nèi)環(huán)上下半受密封鍵限制,此狀態(tài)甚至比隔板加工狀態(tài)時的受力狀況還要好,因此,即便隔板存在一定的殘余應(yīng)力,在運行時也不會產(chǎn)生過大的變形。

      優(yōu)點:加工量少,修復(fù)難度較小,耗時短,易保證工期。而且不會對隔板本身造成大的改變,可快速解決隔板目前存在的問題。

      缺點:內(nèi)環(huán)處仍存在變形錯位,造成隔板上下半汽封齒錯位1mm。

      方案2:裝入密封鍵,以內(nèi)環(huán)為定位基準(zhǔn),重新鉸孔并裝入定位螺栓,再將隔板外環(huán)凸肩的密封面和非密封面加工齊平。加工齊平后,密封面堆焊2 mm,非密封面堆焊矮釘,最后再以內(nèi)環(huán)為定位基準(zhǔn)加工密封面和非密封面到需要的尺寸。

      優(yōu)點:處理后隔板內(nèi)環(huán)錯位基本消除,能滿足調(diào)好的通流間隙要求。

      缺點:1)需要大型加工設(shè)備和熟練的技術(shù)工人,并且加工工期長:在本地加工,需要7天,加工風(fēng)險較大;返廠加工,需10天時間。2)焊接會產(chǎn)生較大的變形和應(yīng)力,相當(dāng)于人為的增加了殘余內(nèi)應(yīng)力,可能會加重隔板的變形。

      方案3:在方案1的基礎(chǔ)上,對隔板內(nèi)環(huán)進(jìn)出汽側(cè)進(jìn)行加工,消除軸向錯位。

      優(yōu)點:1)能夠在外觀上消除隔板內(nèi)環(huán)軸向錯位;2)工作量較小,能夠滿足工期。

      缺點:隔板汽封槽的軸向間隙仍然存在,造成隔板汽封齒錯位。

      經(jīng)汽機質(zhì)量組綜合評估,最終決定處理方案如下:

      (1)三套方案對比,方案1可執(zhí)行性最強,現(xiàn)場按照該方案執(zhí)行,但設(shè)計單位必須提供書面的安全承諾,對上述隔板在運行壽命期間的安全性負(fù)全責(zé)。

      (2)36、37級隔板屬于不合格產(chǎn)品,但短期內(nèi)設(shè)計單位公司無法提供新隔板用來更換,受1號機組A級檢修工期限制,我廠只能臨時同意繼續(xù)使用,設(shè)計單位公司需重新提供合格的36、37級新隔板。

      2.2 現(xiàn)場實施情況

      (1)2月24日,26、27、28、33級隔板通過修磨光滑密封鍵、銷孔的方法,消除了軸向錯位的情況。

      (2)2月26日,36、37級隔板則通過一邊磨削、另一邊補焊的方法,將密封鍵分別改成0.15、0.75mm的臺階鍵處理好。

      (3)3月3日設(shè)計單位正式向某電廠出具了26、27、28、30、33、36、37級隔板安全保證的書面承諾。

      3 結(jié)論

      現(xiàn)場按照方案1的執(zhí)行,最終徹底解決了某電廠#2汽輪機通流改造低壓隔板軸向錯位問題。順利的完成了汽輪機通流改造任務(wù)。

      [1]沙角A電廠.【200MW汽輪機檢修規(guī)程】[S].2007-07.

      [2]DL5190.3-2012.電力建設(shè)施工技術(shù)規(guī)范_第3部分:汽輪發(fā)電機組[S].

      [3]電力行業(yè)職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心.汽輪機本體檢修[M].2版.北京:中國電力出版社,2014-02.

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