■ 樊綱旗 王凱 /航空工業(yè)西安飛機工業(yè)(集團)有限責(zé)任公司
在某型機地面通電檢查過程中發(fā)現(xiàn),當(dāng)飛機在地面開車,交流發(fā)電機達(dá)到額定轉(zhuǎn)速后投入變壓整流器或者泵類負(fù)載時,飛機左側(cè)發(fā)電機退網(wǎng)。檢查電源參數(shù)控制器,顯示左側(cè)電源主通道切斷,發(fā)電機轉(zhuǎn)速降為零,據(jù)此初步判斷是由于飛機左側(cè)發(fā)電通道故障引起的電機帶載后退網(wǎng)。
根據(jù)飛機主電源組成及工作原理,梳理出能導(dǎo)致電機帶載后退網(wǎng)的故障樹,如圖1所示。
故障樹中引起該故障的模式有三種:A負(fù)載故障,B發(fā)電機及其控制器故障,C交流主接觸器故障。引起A故障的模式有兩種:X1負(fù)載短路,X2負(fù)載過流;引起B(yǎng)故障的模式有三種:X3控制器故障,D發(fā)電機故障,X4電機-控制器連接配合故障。其中,發(fā)電機故障模式也有三種:X5電機內(nèi)部短路故障,X6電機內(nèi)部過流保護,X7電機差動保護。
為定位故障,將故障側(cè)發(fā)電機與機上另一臺同型號發(fā)電機互換位置后再進行開車試驗,帶載后故障復(fù)現(xiàn),據(jù)此可以排除故障模式A、C和X3,且能夠初步判斷是因電機故障引起發(fā)電機帶載后立即退網(wǎng)。
為進一步查明故障,將疑似故障的發(fā)電機和控制器退回試驗室進行通電檢查。首先按照某型交流發(fā)電機試驗說明書進行空載/滿載等性能測試,測試結(jié)果滿足試驗要求,產(chǎn)品能夠正常發(fā)電及帶載,由此可以排除故障模式X4、X5和X6,將故障原因鎖定在差動保護上。
經(jīng)查閱飛機原理圖及相關(guān)資料,可得到飛機所裝三相交流電機差動保護電路圖,如圖2所示。
圖中電流互感器CT1位于交流發(fā)電機內(nèi)部,感應(yīng)交流發(fā)電機三相輸出電流,電流互感器CT2裝在飛機主饋線上,感應(yīng)飛機負(fù)載電流,電流互感器CT1、CT2性能基本一致,并同相反接;正常情況下,由于6組電流互感器線圈相同且逆向反接,只有很小的電流流過P1繼電器(位于控制保護器內(nèi)部),遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于保護整定值,因此不會觸發(fā)差動保護。
圖1 飛機主電源帶載退網(wǎng)故障樹
圖2 三相交流發(fā)電機差動保護電路圖
當(dāng)發(fā)生故障時(如在圖中K處短路),則短路點右側(cè)電流互感器原邊無電流流過,此時差動保護電路感受到遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于整定值的二次電流,差動繼電器P1動作,從而斷開飛機上的主交流接觸器,應(yīng)急斷開發(fā)電機。
為驗證以上分析正確與否,從設(shè)計部門協(xié)調(diào)到一臺工藝發(fā)電機用于比對試驗。通過示波器檢查發(fā)電機輸出相序,發(fā)現(xiàn)兩臺交流發(fā)電機三相輸出相序正常;而后分別檢查交流發(fā)電機電流互感器的輸出相序及其與電壓的相移關(guān)系,通過示波器采集發(fā)電機電壓-電流互感器電壓波形,經(jīng)對比發(fā)現(xiàn)故障電機與工藝電機波形存在差異。
試驗采用雙蹤示波器,一路檢測電機輸出電壓波形,另一路檢測互感器輸出電壓波形,具體波形如圖3、圖4所示。
圖中A為三相交流發(fā)電機輸出A相電壓波形,“a”“b”“c”是交流發(fā)電機互感器輸出三相電流信號。經(jīng)過多次比對試驗確認(rèn),故障電機電流互感器輸出每一相均比正常電機超前120°,由此可以確定電機內(nèi)部電流互感器輸出端子相位連接錯誤。為進一步確認(rèn)故障,在試驗室仔細(xì)檢查電流互感器接線方式,發(fā)現(xiàn)工藝電機電流互感器的連接方式和故障電機的連接方式相異,具體見表1。
由表1可見,故障電機電流互感器三相逆序,導(dǎo)致在電機帶載時差動保護電路同相電流的矢量和不為零,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于整定值,由此觸發(fā)了差動保護,控制保護器中的差動繼電器P1動作,從而斷開飛機上的主交流接觸器,應(yīng)急斷開發(fā)電機,這也與機上電源參數(shù)采集器所報故障一致。
圖3 工藝電機測試波形示意圖
圖4 故障電機測試波形示意圖
綜上,由于發(fā)電機電流互感器三相相位連接錯誤,導(dǎo)致在電機帶載時觸發(fā)差動保護,切斷了本側(cè)電機。而在該電機的裝機前測試過程中,由于實驗室并未設(shè)置圖1所示機上電網(wǎng)中CT2電流互感器部分,且控制保護器也未接入發(fā)電機與調(diào)壓器試驗中,故無法檢測到電流互感器相序正確與否。
針對此種情況,制定了兩方面措施進行管控:一是通知廠家,待故障發(fā)電機返廠后對故障發(fā)電機進行檢測,要求廠家加強對該項功能的出廠檢查和質(zhì)量監(jiān)控,從源頭杜絕故障;二是對實驗室進行改造,增加電機內(nèi)互感器相序檢查功能,測試發(fā)電機輸出電壓與互感器輸出電流間相位關(guān)系,實現(xiàn)對此類故障的裝機前檢測和隔離,杜絕類似故障再次發(fā)生。
表1 電流互感器三相對應(yīng)關(guān)系表
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