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      智能化管理的綜合自動化和數(shù)字化礦山

      2017-12-14 09:24:22唐志章李強(qiáng)劉勁松賈冠軍
      綜合智慧能源 2017年11期
      關(guān)鍵詞:石泉煤業(yè)子系統(tǒng)

      唐志章,李強(qiáng),劉勁松,賈冠軍

      (山西石泉煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 襄垣 046200)

      智能化管理的綜合自動化和數(shù)字化礦山

      唐志章,李強(qiáng),劉勁松,賈冠軍

      (山西石泉煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 襄垣 046200)

      綜合自動化、數(shù)字化礦山是礦山技術(shù)發(fā)展的根本方向。目前全國都在積極推動礦山技術(shù)的智能化管理。一方面,為眾多的設(shè)備制造廠商指明了技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的的方向和時(shí)機(jī);另一方面,也為礦山技術(shù)發(fā)展指明了方向。著重闡述了石泉煤業(yè)數(shù)字化礦山建設(shè)的過程。實(shí)現(xiàn)了“地面調(diào)度統(tǒng)一指揮、調(diào)度室集中控制、現(xiàn)場專人巡查”的控制管理模式的智能化管理方向。

      自動化;數(shù)字化礦山;智能化管理

      0 引言

      隨著礦井的不斷發(fā)展和智能化、數(shù)字化科技的持續(xù)完善,大量高科技含量產(chǎn)品已延伸至煤礦采掘行業(yè)。山西石泉煤業(yè)有限責(zé)任公司在系統(tǒng)內(nèi)率先提出“智慧礦山”思路,依托科技力量提升礦井可持續(xù)發(fā)展能力,以自動化為可持續(xù)發(fā)展目標(biāo),通過對生產(chǎn)設(shè)備、遠(yuǎn)程輸送子系統(tǒng)的集中控制,從而達(dá)到對整個(gè)煤礦工程的一體化管理。這樣在地面就可以實(shí)時(shí)對礦井上下生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控并記錄數(shù)據(jù)。不僅減少了井下作業(yè)人數(shù),而且極大地提高了煤礦施工的安全水平及生產(chǎn)效率。不僅能隨時(shí)掌握單個(gè)設(shè)備的獨(dú)立運(yùn)行狀態(tài),也能夠控制和協(xié)調(diào)指揮各設(shè)備的系統(tǒng)開啟,實(shí)現(xiàn)了“地面調(diào)度統(tǒng)一指揮、調(diào)度室集中控制、現(xiàn)場專人巡查”的控制管理模式。

      1 系統(tǒng)目標(biāo)及范圍

      系統(tǒng)的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)基于振動與視頻為主的遠(yuǎn)程無人值守系統(tǒng)。

      系統(tǒng)采用當(dāng)今國際、國內(nèi)先進(jìn)的監(jiān)控監(jiān)測及視頻技術(shù),具有有效的運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控及重大危害要素監(jiān)控能力,達(dá)到“預(yù)測、預(yù)報(bào)、預(yù)警”的目的。有效集成子系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)綜合監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的真正融合。

      項(xiàng)目建設(shè)的子系統(tǒng)在提供運(yùn)行工況監(jiān)測與遠(yuǎn)程無人值守監(jiān)測、提供系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)及參數(shù)的統(tǒng)計(jì)查詢、定期生成報(bào)表等功能的基礎(chǔ)上,提供系統(tǒng)內(nèi)部狀態(tài)的自診斷與故障預(yù)警機(jī)制,實(shí)現(xiàn)設(shè)備遠(yuǎn)程可靠性控制保護(hù),保證系統(tǒng)的先進(jìn)性、安全性、可靠性。

      6大子系統(tǒng)建設(shè)主要包括控制子系統(tǒng)、遠(yuǎn)程調(diào)度中心、千兆網(wǎng)絡(luò)子系統(tǒng)、無人值守監(jiān)控子系統(tǒng)(本地)、機(jī)器人巡檢子系統(tǒng)與遠(yuǎn)程監(jiān)控中心。

      2 關(guān)鍵手段

      (1)系統(tǒng)關(guān)鍵手段是可編程邏輯控制器(PLC)+監(jiān)控站點(diǎn)。系統(tǒng)主要由控制中心PLC核心控制柜、傳輸網(wǎng)絡(luò)和就地控制箱等組成。

      (2)應(yīng)用關(guān)鍵手段是控制中心,控制中心設(shè)置在集控室。通過工作站和工業(yè)電視對地面生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行集中控制和監(jiān)視。

      (3)技術(shù)關(guān)鍵手段是現(xiàn)場總線+光纖傳輸。利用網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中DP網(wǎng)絡(luò)作為地面生產(chǎn)集中控制系統(tǒng)的底層網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備的實(shí)時(shí)控制及信號采集,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程集中控制。

      3 研究方法和技術(shù)路線

      (1)實(shí)現(xiàn)部分單個(gè)環(huán)節(jié)自動化、單機(jī)自動化,包括主運(yùn)輸系統(tǒng)自動化、水泵房自動化、礦燈房無人值守系統(tǒng)等。

      (2)實(shí)現(xiàn)全礦井自動化,包括井上下變電所電力監(jiān)控系統(tǒng)、礦車定位追蹤系統(tǒng)、壓風(fēng)機(jī)、瓦斯泵站、主通風(fēng)機(jī)、綜采工作面智能化、電量計(jì)量節(jié)能系統(tǒng)、礦井不停風(fēng)自動切換風(fēng)機(jī)等,依托數(shù)字化的調(diào)度指揮工業(yè)系統(tǒng),6大子系統(tǒng)全部形成的數(shù)字化礦山建設(shè),各數(shù)字化子系統(tǒng)的建成使用,可完成礦相關(guān)信息的精確實(shí)時(shí)采集、網(wǎng)絡(luò)化傳輸、規(guī)范化集成、可視化展現(xiàn)、自動化操作和智能化服務(wù),如圖1所示。

      (3)與生產(chǎn)調(diào)度、安全生產(chǎn)監(jiān)控、經(jīng)營管理形成有機(jī)整體。針對礦井建成的瓦斯監(jiān)測監(jiān)控、工業(yè)視頻監(jiān)控、工業(yè)以太網(wǎng)、人員定位系統(tǒng)等十幾個(gè)自動化監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行集成整合,借助先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通信技術(shù)和軟件技術(shù),采用分層分布式架構(gòu),在調(diào)度中心形成一個(gè)整體化的平臺,消除信息“孤島”,實(shí)現(xiàn)對生產(chǎn)作業(yè)場所數(shù)據(jù)點(diǎn)的采集和監(jiān)視及各自動化監(jiān)測監(jiān)控子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)共享、業(yè)務(wù)集成和智能聯(lián)動。

      圖1 壓風(fēng)機(jī)、瓦斯泵站、主通風(fēng)機(jī)無人值守監(jiān)控設(shè)計(jì)總體規(guī)劃

      4 數(shù)字化帶來的效益

      4.1 減員提效帶來的經(jīng)濟(jì)效益

      以中央泵房3臺450 kW電機(jī)計(jì)算,正常情況下每一個(gè)圓班需要開泵10 h以上,以電價(jià)1元/(kW·h)計(jì)算,10 h需要花費(fèi)4 500元,安裝該系統(tǒng)后在零點(diǎn)班進(jìn)行排水,正常抽水時(shí)間需要6 h,以電價(jià)0.95元/(kW·h)計(jì)算每個(gè)圓班需要花費(fèi)2 565元,比原來減少1 935元。一個(gè)月節(jié)約電費(fèi)58 050元,年節(jié)約電費(fèi)在70萬元左右(2個(gè)泵房共計(jì)節(jié)約電費(fèi)140萬元)。

      其他主運(yùn)輸、水泵房、壓風(fēng)機(jī)、瓦斯泵站、3個(gè)井上下變電所、主通風(fēng)機(jī)等自動化實(shí)現(xiàn)后,每班只需1人進(jìn)行巡視,由原來的一個(gè)圓班需7個(gè)人,到現(xiàn)在只需電鉗工兼職巡查,每年可減少職工工資支出:6人×3 700(元/人/月)×12月=26.6萬元。全部8個(gè)場所自動化實(shí)現(xiàn)每年可節(jié)約212.8萬元。

      綜采工作面自動化后使工作面作業(yè)人員降到9人以下,從而減小成本損耗,每年可節(jié)約:60人×6 000(元/人/月)×12月=432萬元。

      4.2 設(shè)備指標(biāo)效率(OEE)提升

      實(shí)現(xiàn)了自動化控制與生產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享,調(diào)度室遠(yuǎn)程操作,為計(jì)算設(shè)備效率提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù),通過主運(yùn)輸系統(tǒng)自動化的投運(yùn),使我礦的開機(jī)率得到了提升,2016年石泉煤業(yè)原煤按照100萬t計(jì)算,原煤單價(jià)500元,設(shè)備提升率為7%,年增加效益3 500萬元。電量計(jì)量節(jié)能系統(tǒng)可以使井下各地點(diǎn)的電量進(jìn)行合理調(diào)配,提高開機(jī)率,提升OEE,如圖2所示。

      圖2 2016年8~12月份石泉煤業(yè)礦井OEE對比

      4.3 安全效益及科技示范作用

      實(shí)現(xiàn)智能化后,減少了事故造成的人員、設(shè)備損失 ,一方面可以及時(shí)、快速、準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)發(fā)生的事故,并采取應(yīng)對措施;另一方面還可以在事故發(fā)生之前及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息,保證井上下設(shè)備人員及時(shí)撤離。機(jī)器人巡視和綜采工作面自動化可以減少人員的投入,提高安全性。

      先進(jìn)的自動化、智能化技術(shù)和設(shè)備在煤礦的應(yīng)用與推廣已成為一種趨勢,智能化管理系統(tǒng)在我礦的應(yīng)用,更符合石泉煤業(yè)的發(fā)展需求,滿足了石泉煤業(yè)“多上設(shè)備少、上人員”新的辦礦理念。

      5 結(jié)束語

      智能化系統(tǒng)以系統(tǒng)安全、可靠、先進(jìn)為原則,實(shí)現(xiàn)在安全生產(chǎn)指揮調(diào)度中心與礦井監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng),便于集中控制,形成一個(gè)完整的操作、調(diào)度、監(jiān)視網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)對整個(gè)礦井各系統(tǒng)的控制、監(jiān)測,可提高生產(chǎn)效率、降低事故率,減少故障處理時(shí)間,減少現(xiàn)場操作人員,提高經(jīng)濟(jì)效益,起到科技示范作用。

      (本文責(zé)編:齊琳)

      唐志章(1973—),男,河南鶴壁人,工程師,從事煤礦機(jī)電運(yùn)輸管理方面的工作(E-mail:260471780@qq.com)。

      TD 672

      B

      1674-1951(2017)11-0075-02

      2017-09-11;

      2017-10-18

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